(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司能源與環境部,河北唐山 063200)
生活水處理系統是把水庫來水處理為合格生活用水的一套裝置,主要經過原水提升泵,自清洗過濾器,高密度一體化澄清設備,多層濾料過濾器,成品水箱及成品水泵將成品水供入生活水管網。生活水處理系統設計連續出水量為300 m3/h,滿足廠區內多個站所5000 多人的生活用水需求。該系統為公司正常運行的生活供水重要供給源,它的穩定運行至關重要。
但是該套系統從一開始施工設計時就存在了很多缺陷和隱患,生活水處理控制系統采用的PLC是西門子200,由于沒有擴展功能,輸入輸出通道受限,導致現場部分儀表數據不能上傳,控制邏輯簡單無法滿足生產需要,與電氣配電及變頻器裝在同一柜內,易受強電流干擾,造成控制系統故障頻繁和模塊損壞的現象。該系統的頻繁故障無法保證生活水的穩定供應,對廠區內的生活生產造成很大影響。為了保證公司的生活用水供應,生活水處理系統的自動化技術改造迫在眉睫。
原水泵:原水提升泵兩臺,將原水增壓送至生活水處理系統,一用一備,自動運行條件下一臺泵故障時自動啟動另一臺泵,根據成品水箱液位控制泵的啟停,液位低于1.5 m 時啟動泵,高于2.8 m 時停泵。
自清洗過濾器:單臺最大處理水量150 m3/h,過濾精度200 μm。用于原水的初步過濾,根據差壓開關自動啟停。
一體化澄清設備:設備含有3個獨立處理單元,每個處理單元的處理能力為100 m3/h,3 個處理單元并聯。
多層濾料過濾器:根據機械過濾原理,采用雙層濾料,高效去除原水固體微粒,膠體。濾層吸附飽和后,可通過反洗濾料,恢復其過濾功能。本系統設置4 臺過濾器,填充濾料:無煙煤(0.8~1.2 mm),石英砂(0.5~1.2 mm),額定流量為75 m3/h·臺,反洗流量為240~260 m3/h。
加藥設備:加藥計量泵6臺,用于向水處理系統中加入調節水質所需藥劑。
反洗裝置:反洗水泵兩臺一用一備,用于對多濾料過濾器進行反洗,根據水質設定反洗周期。
成品水泵:系統設置3 臺成品泵,配備變頻器1臺,根據送出水壓力設定值和變頻器頻率決定啟停泵的數量和運行模式。新啟泵以變頻模式運行,原運行泵轉為工頻運行。成品水泵的運行和控制保障管網供水壓力的穩定。
原水經提升泵進入自清洗過濾器,然后進入高密度澄清一體化設備并加藥,再進入多層濾料過濾器,最后進入成品水箱,由成品水泵送入生活水管網。出水口設置濁度分析儀和二氧化氯分析儀,檢測出水濁度和余氯,確保產水合格。工藝流程如圖1所示。

圖1 生活水處理工藝流程圖
此系統主要是對原水泵和成品水泵進行自動控制,控制邏輯說明如下。
(1)原水泵控制邏輯說明
原水泵在“遠程”狀態,上位選擇為“自動”,當前原水泵無“故障”狀態下,默認啟動1#原水泵。當水箱液位低于1.5 m(可根據生產情況設定低液位值)時啟泵;當液位高于2.8 m 時停泵。當前運行原水泵為故障時,另一臺原水泵在“遠程”、“自動”狀態自啟。當前運行原水泵由“遠程”轉為“就地”時,另一臺原水泵在“遠程”、“自動”狀態自啟。當前運行原水泵運行時間達到30 天時,另一臺原水泵在“遠程”、“自動”狀態自啟。
(2)成品泵自動加減泵控制邏輯說明:
自動加泵:(系統默認啟泵順序為1→2→3,此時其他成品泵為遠程、自動狀態,否則啟動另一臺滿足條件的成品泵)假如當前1#成品泵為變頻運行,頻率為50 Hz,無法達到設定壓力值(設定壓力為當前壓力>0.05 MPa),此時1#成品泵降頻停止,2#成品泵為自動變頻啟動,同時1#泵轉為自動工頻運行,依此類推。自動減泵:假如當前1#成品泵為工頻運行,2#成品泵為變頻運行,設定壓力為當前壓力<0.05 MPa 和當前2#泵頻率<15 Hz 時,1#成品泵直接停泵,同時2#變頻泵自動調壓,依此類推。
(1)根據改造項目的技術方案要求繪制新增控制柜的硬件布置圖、接線圖,以及PLC 柜內所有設備的點號,打印接線線號。
(2)敷設控制柜至現場設備電纜,新增加控制柜的固定、安裝。按照繪制的圖紙配置PLC 控制系統模塊、端子排等柜內硬件設備,重新校線、布線。
(3)根據工藝流程和控制方案制定程序流程圖,并且編制PLC程序,制作上位畫面(圖2)。
(4)現場儀表液位計安裝,對儀表電纜進行打點校線并進行接線,對電磁閥進行測試。
(5)下位調試好后,做好通訊,完善主控室上位畫面進行上位調試。
(6)上面所有工作完成后,根據生產安排試運行,做好完善工作,最終達到生產工藝要求。

圖2 改造后上位畫面
(1)前期準備工作:按照改造方案編程,控制系統硬件設備、材料領取。與工藝操作人員和電氣專業人員核實改造接口,列出需配合完成項目。開工前要辦理相關項目安全措施,做好聯系確認;上電測試需要生產人員配合試車;建議就地控制先調試,避免影響生產投運;
(2)根據生產安排,申請停機時間,先完成就地控制箱改造工作,保障盡快供水,后完善自動控制系統,達到改造目的。根據控制方案和工藝流程編制PLC程序,并且編制上位畫面程序。
(3)停機前計劃:需從電氣柜內引入總電源220 VAC(需電氣人員配合)。打點測試柜內配盤接線情況。下載程序、上位畫面與程序通訊,連接變量,實現軟控制。現場調試,程序、畫面進一步完善。將儀表電纜接頭做好,柜內接入下端子。新增水箱液位計安裝調試到位。接入電氣新增泵操作箱控制線、反饋線。
(4)停機后計劃:將原來所有澄清器、過濾罐電磁閥控制線拆除做好標記并接入新控制柜。將原來所有加藥泵控制線拆除做好標記并接入新控制柜。拆除原控制柜內現場儀表(液位及壓力)接線并做好標識。對所有儀表、電磁閥進行上電測試。接入電氣新增7 臺泵操作箱控制線、反饋線。電氣自動化設備的聯調、試運行、程序的進一步修改完善。系統控制柜內電纜編號、線號、標示打印及掛牌。
改造完成后將使自動化控制系統和電氣設備進行分離,消除強電干擾,PLC 控制器由S7200 升級為S7300,改造后能使設備提升擴展空間,為今后在生產過程中的工藝擴展做好準備。改善了自動化設備運行環境,提高了自動化設備運行的安全性和穩定性。改造前后情況對比如圖3。

圖3 改造前后情況對比圖
同時對設備的運行環境有很大改善,延長了設備的使用壽命。新增帶有反饋的閥門能對閥門狀態有所監控,使系統更加穩定,減少故障的發生。增加UPS 使自動化系統的穩定性加固,避免突發斷電或電源質量對自動化設備的損壞,可延長自動化設備的使用壽命。水質分析儀表上傳至系統,數據實時監控、報警,產水水質有了可靠的保障。完成中控室的遠程監控,是系統控制集中化,減少員工的工作量及人員安排。
通過此次改造,我們不僅進一步熟悉學習了生活水處理的工藝原理與控制邏輯,而且通過解決實際問題鞏固了自動化專業知識,積累了自動化技術改造方面的工作經驗,對以后相關工作的順利開展具有重要意義。自動化控制系統與電氣設備分離,使設備安裝符合標準,杜絕干擾故障發生。控制系統升級為西門子300PLC 設備,增加系統可擴展性能與通訊功能,節約人力資源,達到減員增效的目的。此次改造的完成使得生活水處理工藝更加穩定,保證了公司生活水用水安全,對公司產品的質量穩定和經濟效益的提高具有重要意義。