(山東省冶金設計院股份有限公司,山東濟南 250101)
焦炭在現代高爐煉鐵中是不可或缺的,煉鐵所需的熱量主要來自焦炭的燃燒,焦炭在高爐冶煉中起著熱量來源、還原劑、料柱骨架和滲碳劑等作用[1],因此穩定焦炭入爐質量是高爐煉鐵最基本的保證。
焦炭含水量過高容易導致高爐生產過程中產生各種問題,一是導致槽下篩分效果變差,進入高爐焦粉量增加,高爐透氣性惡化;二是降低高爐爐頂煤氣溫度,導致干法布袋除塵器板結、破損;三是高爐煤氣中水汽含量增加,降低煤氣熱值。為減少焦炭含水量偏高帶來的不利因素,目前主要考慮采用熱風爐廢氣對焦炭進行烘干,但由于廢氣量有限,且熱風爐廢氣中含有CO,對崗位生產人員存在一定的安全隱患[2]。
針對現有焦炭烘干工藝問題,綜合鋼廠余熱利用情況,燒結環冷機低溫段約200 ℃,煙氣量相對穩定,且尚未利用,此部分滿足焦炭加熱要求。
本文結合某鋼廠實際情況,高爐焦炭含水率干燥天氣條件下在7%~8%,潮濕天氣條件下含水率在11%~12%,分析采用燒結低溫段煙氣烘干焦炭的可行性。
本工藝熱源采用燒結環冷機三段煙氣,煙氣溫度約180~200 ℃,最高可達250 ℃。
首先對該鋼廠燒結環冷機上部進行改造,將環冷機低溫段用鋼制煙罩進行密封,用于回收煙氣。煙罩制作安裝過程中,連續焊接每個部件,同時保持臺車隔板和煙罩的間距,保證臺車上邊緣和煙罩下邊緣盡量接近。在煙罩的下邊緣外的側面安裝耐高溫材料,將擋皮固定在臺車楔形上緣的斜面,這樣可以降低對外漏氣量。另外,煙罩內設置保溫涂層,減少向外熱輻射。
在煙罩頂部設置放散煙囪,煙囪上安裝電動蝶閥1臺,從閥門前開孔引入煙氣總管,將廢煙氣通過管道引至高爐礦槽。總管道上安裝耐磨、耐高溫引風機1臺以克服管道及料層阻力,當引風機開啟后,關閉煙囪上電動蝶閥,燒結煙氣進入焦炭干燥系統管網。風機出口總管分出4 個支管分別至4 個焦炭倉,為均衡4個焦炭倉的進風量,保證每個焦炭倉焦炭烘干程度均勻,每個焦炭倉均設置煙氣環管,從每個環管引出4個分支管進入倉內,4個煙氣支管均安裝風量調節閥調節進風量。為了避免烘干過程中焦炭倉出口的煙氣溫度過高,本系統引風機采用變頻調速,當焦炭倉開始受料時,降低引風機轉速至最小,受料結束轉速恢復正常,風機變頻可實現自動連鎖控制。同時,本系統可以根據焦炭烘干效果,通過風機變頻調速調節系統風量,降低運行成本。風機出口管道上增加放散管及閥門,以進一步保護除塵器。
具體流程見圖1。

圖1 焦炭烘干工藝流程圖
為了保證烘干效果,進風口均勻布置在倉體的錐面,保證焦炭受熱均勻,煙氣從焦炭倉底部往上滲透,煙氣對底部焦炭烘干后,余熱進而對上部焦炭進行預熱,煙氣最終通過除塵管道進入除塵器;同時在保證焦炭倉自身強度的前提下,進風口盡量靠近底部,使進風大面積覆蓋下行焦炭,保證有效蒸發焦炭水分,提高焦炭烘干效果。
焦炭著火溫度為450~650 ℃,環冷機三段廢煙氣溫度180~200 ℃,不會引起焦炭燃燒,但焦炭在運輸過程中無法避免夾雜易燃物,如紙屑、塑料、木片等,著火溫度在250 ℃左右。因此,煙氣溫度必須控制在250 ℃以下,為防止燒結廢煙氣溫度過高,系統在引風機入口管道上設置電動混風閥,根據進入倉內煙氣溫度調節混風閥開度,以避免焦炭燃燒。
環冷機三段在其中各個風箱頂部設置密封煙罩及放散煙囪,從煙囪開孔引出煙氣總管至高爐礦槽,煙罩、風機及所有的煙氣管道均進行外保溫,保溫材料為巖棉氈,保護層采用0.5 mm鋁板。管道敷設方式采用架空敷設,根據需要設置鋼結構管道支架及金屬波紋補償器。
該鋼廠焦炭通過移動卸料小車進入焦炭倉,現場已設除塵系統,本焦炭烘干系統考慮烘干后煙氣含有大量焦炭粉塵,須新上一套除塵系統,對其進行合理的煙塵治理,滿足環境排放和工業衛生的要求,煙塵排放濃度<10 mg/m3。
保證與整體除塵工藝匹配,減少工藝路線中的死角及大阻力彎頭。除塵管道風速設計合理,長時間使用粉塵不沉降。工藝管線設置低位排水裝置,避免泥水在管道內淤積,并起到預處理泥水作用。
除塵系統的布置、運行及塵源點密閉,不影響生產設備的運行及崗位人員的操作;根據工藝總體狀況和現場實際情況安裝與工藝生產線就近位置,除塵器灰斗排灰由除塵器控制系統程序定期排灰,排入集中收納裝置。
(1)焦炭烘干前含水量,11%;
(2)焦炭烘干后含水量,7%;
(3)焦炭倉出料量,4×16 t/h;
(4)焦炭設計起始溫度,20 ℃;
(5)焦炭烘干后終點溫度,90 ℃;
(6)煙氣烘干前溫度,200 ℃;
(7)煙氣烘干后溫度,100 ℃。
Q總=Q1+Q2+Q3[2]
Q1—焦炭從起始溫度加熱到終點溫度所吸收的熱量;
Q2—焦炭烘干的水分蒸發所帶走的熱量;
Q3—焦炭中的終點水分從起始溫度加熱到終點溫度所吸收的熱量。
相對烘干前焦炭減少含水量為:

V=Q總÷(h始-h終)
h始—煙氣起始溫度焓值;
h終—煙氣終點溫度焓值。
V=1167×104÷(261-130)=8.9×104m3/h
200 ℃工況煙氣量:
8.9×104×(273+200)÷273=15.4×104m3/h
該鋼廠燒結環冷機三段煙氣量能滿足理論計算要求要求。
本工藝主要設備為烘干風機、除塵器、除塵風機等。
(1)烘干風機選型:所需風量由上述公式計算得出,風機風壓主要包含兩部分:一是穿透焦炭料層所需的阻力,二是克服管道的阻力損失。
(2)除塵器選型:主要考慮煙塵排放濃度控制在10 mg/m3以下,過濾風速小于1.0 m/min。
(3)除塵風機選型:風量主要由焦炭烘干所需煙氣量確定;風壓也包含兩部分,一是除塵器設備阻力阻力,二是克服管道的阻力損失。
焦炭含水量對高爐煉鐵過程產生諸多問題,最主要表現在會引起的爐況波動,從而使焦比升高,每增加1%的水分約增加焦炭用量1.1%~1.3%[3],考慮實際工程效果達不到理論計算要求,焦炭烘干后含水量減少3%是很難的。工程按照減少水分4%設計,實際效果在2%~2.5%范圍內。
按照含水量降低2%,焦炭增加比例1.1%考慮,則焦炭用量降低2.2%。該鋼廠年消耗焦炭約52 萬t,每年節省焦炭1.1 萬t,年節約費用約2000 萬元。該鋼廠焦炭烘干項目投資約1200萬元,加上每年運行成本約500 萬元,運行一年后整個項目投資即可回收。
利用燒結低溫段煙氣烘干焦炭具有建設可行性。一是解決了焦炭水分過高導致的問題,降低運行成本、帶來可觀的經濟效益,二是達到了節能降耗、環境友好的企業環保宗旨。