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切割塔頂不凝氣做燃料的燃燒器的在線低氮改造

2020-06-24 09:11:14羅映波張海波王輝文鋒
石油石化節(jié)能 2020年6期
關(guān)鍵詞:煙氣優(yōu)化

羅映波 張海波 王輝 文鋒

(1.岳陽恒盛石化科技有限公司;2.中海油中捷石化有限公司)

1 概述

中海油中捷石化有限公司運(yùn)行二部60×104t/a汽油加氫脫硫裝置反應(yīng)進(jìn)料加熱爐(F-201),為輻射+對流型立管立式圓筒爐,爐底設(shè)置4臺底燒圓火焰燃?xì)馊紵?。常用的燃料氣?種:切割塔頂不凝氣;丙烷氣。采用自然通風(fēng)形式[1],燃燒器單臺設(shè)計負(fù)荷1.185 MW。為了兼顧全廠生產(chǎn),減少停產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失,在不停爐的情況下進(jìn)行低氮燃燒器的更新改造,目標(biāo)是使煙氣中NOx排放 濃 度 從130 mg/m3(標(biāo)況)以上降低至80 mg/m3(標(biāo)況)以下,符合GB 31570—2015達(dá)標(biāo)排放小于或等于100 mg/m3(標(biāo)況)要求。

2018年9月進(jìn)行在線改造,改造前燃燒器火焰情況,見圖1所示。改造時,將加熱爐負(fù)荷降低至設(shè)計負(fù)荷的70%,然后逐臺在線更換原有燃燒器。為不影響油品質(zhì)量,一般采取先穩(wěn)定操作,再關(guān)停、更換,再穩(wěn)定操作的方式,維持爐膛溫度基本恒定,確保正常開車。在全部更換調(diào)整穩(wěn)定階段,裝置燃料氣組分變化較大,燃料氣熱值也相差加大,為此,先后對燃燒器噴嘴進(jìn)行多次調(diào)整,最終,將煙氣中的NOx排放濃度控制在60 mg/m3(標(biāo)況)以下。

2 低氮燃燒器的選型

低氮燃燒器選型、設(shè)計[2],一般需要綜合考慮燃料物性、壓力、溫度、助燃風(fēng)溫度、含氧量、爐膛溫度、爐膛操作壓力、煙氣氧含量控制水平、燃燒器布置、火焰形狀要求等。根據(jù)工藝及環(huán)保排放的要求,此次改造所選燃燒器采用低NOx環(huán)保型燃?xì)馊紵?,主要由火盆磚、筒體、長明燈、環(huán)形氣包槍(8個噴嘴)、調(diào)風(fēng)蝶閥等組成。燃燒器安裝在加熱爐爐底板,火焰向上,火焰截面形狀為圓形,低NOx燃?xì)馊紵?、設(shè)計火焰形狀見圖2、圖3所示。

燃燒器采用燃料分級+爐內(nèi)煙氣回流+旋流火焰等低NOx組合技術(shù)[3],一級燃料氣旋流燃燒,在火盆磚出口端面處形成環(huán)形穩(wěn)燃火焰區(qū)域,由于二級燃料氣噴頭處于該火焰環(huán)面上,燃?xì)飧勘豢煽康募訜嶂粮邷?,再加之二級燃料氣噴向火盆磚上空時,引射了大量的爐內(nèi)煙氣卷入火焰區(qū)域,有效地降低了燃料氣濃度,且由于被卷入的煙氣溫度較低,使得火焰溫度被控制,有效地抑制了煙氣中NOx的生成量,從而實現(xiàn)了燃燒煙氣的低NOx排放[4]。另外,助燃空氣被包裹在火焰中心,形成空心的火焰,火焰中心溫度較低,能有效地抑制NOx生成。

圖1 改造前燃燒器火焰

圖2 低NOx燃?xì)馊紵?/p>

圖3 設(shè)計的火焰形狀

3 現(xiàn)場改造

3.1 準(zhǔn)備工作

加熱爐燃燒器在線更換改造工作具有一定的危險性,組織實施前一定要進(jìn)行風(fēng)險評估,并進(jìn)行充分的準(zhǔn)備。改造施工時,施工方與用戶方務(wù)必按“施工方案”要求做好相關(guān)準(zhǔn)備及應(yīng)急處理措施,以確保加熱爐平穩(wěn)操作,杜絕事故發(fā)生[5]。

施工前,對加熱爐工況進(jìn)行調(diào)整:一般使加熱爐處理量降至70%以下水平運(yùn)行,自然通風(fēng)的供風(fēng)方式。因為,隨著改造的推進(jìn),將有1臺待更換的燃燒器必須處于熄滅狀態(tài),且拆除該燃燒器直至安裝新燃燒器時,開口處會有一定時間處于漏風(fēng)狀態(tài),這些都會影響燃燒器負(fù)荷,進(jìn)而影響爐膛溫度,限制加熱爐運(yùn)行負(fù)荷。

3.2 改造實施

實施步驟:加熱爐負(fù)荷70%、自然通風(fēng)、爐膛壓力-10~-30 Pa、煙氣氧含量控制7%~8%、解除自動連鎖控制改為人工調(diào)整、控制模式→穩(wěn)定工況4 h以上→人員、機(jī)具、火票、滅火器、隔離線等→關(guān)停待更換燃燒器,同時調(diào)整其余3臺燃燒器負(fù)荷,確保爐膛溫度穩(wěn)定→快速拆除舊燃燒器→快速安裝新燃燒器→新燃燒器點(diǎn)火、調(diào)整,同步關(guān)停另一臺舊燃燒器,確保爐膛溫度穩(wěn)定→快速拆除舊燃燒器→快速安裝新燃燒器,直至舊燃燒器全部更換完成→所有燃燒器進(jìn)行調(diào)整→逐步提高加熱爐處理量至正常水平→煙氣檢測、分析→燃燒器調(diào)整[6]。

3.3 改造效果

第一次改造后,火焰略飄而短,火焰顏色明顯偏黃色,見圖4、圖5。隨機(jī)抽取其中1臺燃燒器,并拆下噴頭,發(fā)現(xiàn)在燃燒器投入運(yùn)行1 h后就有嚴(yán)重的積碳現(xiàn)象,見圖6。檢測煙氣中NOx含量,則由改造前的130 mg/m3(標(biāo)況)降至80~90 mg/m3(標(biāo)況),煙氣中CO含量為0,污染物排放濃度有所改善,但是,當(dāng)燃料氣切換至切割塔頂不凝氣時,煙氣中NOx仍有超過100 mg/m3(標(biāo)況)的現(xiàn)象,因此,并不能完全滿足環(huán)保要求,需要進(jìn)行優(yōu)化。

圖4 第一次改造后火焰

圖5 第一次改造后火焰中心

圖6 改造后噴頭

表1 改造方案及優(yōu)化方案參數(shù)

4 優(yōu)化整改

4.1 技術(shù)分析

從現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)看,NOx濃度變化與燃料組分變化規(guī)律一致,其中H2組分易燃且火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤欤瑢τ谌剂蠚馊紵龝r間影響最大,火焰偏短,燃燒較為集中,火焰區(qū)域體積熱強(qiáng)度較大,火焰溫度高,高溫型NOx產(chǎn)生未得到完全而有效抑制[7]。另外,一級燃料氣噴孔(8個?1.5 mm孔)設(shè)計負(fù)荷比例占36%,一級燃料氣旋流燃燒,在火盆磚出口端面處形成環(huán)形穩(wěn)燃火焰區(qū)域,加熱二級主燃料氣,而燃料氣中C3、C4、C5組分的自燃溫度基本都低于500℃,H2易燃且火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤欤虼耍壢剂蠚獗患訜岷鬁囟冗^高,噴射到火盆上空與助燃空氣混合后快速燃燒,過程較短,火焰偏短[8]。

從用過不久的噴嘴就開始有積碳現(xiàn)象分析,一級燃料氣并未充分混合燃盡,導(dǎo)致烴類可燃物高溫分解脫碳,故而出現(xiàn)火盆磚口火焰根部火焰發(fā)黃、發(fā)亮;二級燃料氣在根部被加熱溫度過高,未及時與助燃空氣混合燃燒,故出現(xiàn)碳黑粒子,碳黑粒子未燃盡時懸浮在火焰中,具有固體表面輻射特點(diǎn),有較強(qiáng)輻射能力,并使火焰發(fā)光[9]。

因此,優(yōu)化整改需從燃料分級及燃料噴射角度入手:一是降低一級燃料所占比例,降低二級燃料氣溫升,減緩燃燒速度;二是改變?nèi)剂蠂娚浣嵌?,使燃料分布送入時機(jī)合理,減低火焰區(qū)域燃燒強(qiáng)度;三是合理設(shè)計二級燃料氣噴射角度和噴速,引射更多的爐內(nèi)煙氣回流到火焰中心,快速冷卻火焰,降低二級燃料氣濃度,減緩燃燒速度,使火焰更長,火焰散熱面加大。

4.2 噴頭優(yōu)化及效果

根據(jù)上述分析,基本確定2個優(yōu)化方案,即優(yōu)化方案A和B,改造方案及優(yōu)化方案的相關(guān)參數(shù)見表1,噴頭外形見圖7。

優(yōu)化方案A的一級和二級燃料氣噴孔及角度進(jìn)行了調(diào)整,相較于第一次改造,一級燃料氣負(fù)荷占比從36.0%將低至30.7%,二級燃料氣角度由48°改為8°,這樣降低了一級燃燒強(qiáng)度,使二級火焰根部(即環(huán)狀穩(wěn)燃區(qū))溫度降低,而二級燃料氣通過改變角度,使得二級燃料氣被噴送入火焰區(qū)域的時間推后,燃燒過程拉長。通過更換噴頭改造后,煙氣中NOx濃度降至70~90 mg/m3(標(biāo)況),燃燒火焰煙氣變藍(lán),優(yōu)化方案A火焰中心及火焰中心見圖8、圖9。

優(yōu)化方案B相較于優(yōu)化方案A,一級、二級燃料氣負(fù)荷占比基本相當(dāng),但優(yōu)化方案B的一級燃料氣噴射在火盆磚口凸臺側(cè)面后折向火盆中心,不形成環(huán)形旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)燃區(qū)域,即不對二級燃料氣根部進(jìn)行預(yù)熱。將二級燃料氣角度改為0,即相當(dāng)于二級燃料氣平行于助燃空氣豎直上升,上升過程中邊混合邊燃燒,進(jìn)一步放緩了燃燒速度,火焰較比方案A更長,也更藍(lán),優(yōu)化方案B火焰及火焰中心見圖10、圖11。

圖7 噴頭外形

圖8 優(yōu)化方案A火焰

圖9 優(yōu)化方案A火焰中心

圖10 優(yōu)化方案B火焰

圖11 優(yōu)化方案B火焰中心

在線更換燃燒器噴頭并進(jìn)行調(diào)整后,優(yōu)化方案B優(yōu)于方案A,從火焰顏色到火焰形狀等,都有較大的變化,煙氣NOx濃度隨燃料組分波動而有所變化,排放濃度變化范圍在50~60 mg/m3(標(biāo)況),在線煙氣分析數(shù)據(jù)見表2。

表2 在線煙氣分析數(shù)據(jù)

5 結(jié)論

從改造前130 mg/m3(標(biāo)況),到改造后50~60 mg/m3(標(biāo)況),NOx減少70%~80%,實現(xiàn)了減少污染物排放的要求。另外,通過多種燃控技術(shù)的應(yīng)用及精心調(diào)節(jié),加熱爐熱效率也有所提高,主要原因是改善燃燒混合,燃燒在較低的過??諝庀禂?shù)下,燃料氣能充分燃燒,直至燃盡。按照一般經(jīng)驗估算:“當(dāng)煙氣中NOx總量降低30%時,熱爐熱效率提高約可0.7%~1%”,則本次改造后,加熱爐總體效率可以有1.75%~2.5%的提高。

在低氮、超低氮燃燒器選型時,需要注意區(qū)別爐膛操作工況,并著重考慮燃料的性質(zhì)特點(diǎn),需要區(qū)別于常見燃料的低NOx燃燒器設(shè)計策略,必要時,在改造完成后,再對噴孔進(jìn)行優(yōu)化,以得到最佳的環(huán)保、節(jié)能效果。

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