王攻關
(晉煤集團晟泰公司安全管理部,山西 晉城 048006)
工作面回采后合理的支護參數影響著頂板的穩定性及回采速率,對礦井回采安全和經濟效益具有促進作用[1~2]。但是,由于礦井開采深度和地質條件的復雜,工作面回采后受高地壓及斷層等構造的影響頂板易破壞,造成支護困難。工作面頂板穩定性差又會導致回采巷道圍巖出現變形破壞[3~4]。因此,工作面回采后根據煤層賦存條件、地質構造等因素,合理設計支護參數,支架支護強度及工作阻力等參數要保證回采工作面頂板的穩定性,從而保證工作面的安全高效回采[5~6]。
青洼礦2101工作面位于一采區南部,為礦井首采工作面。工作面主采2號煤,煤層厚度1.93~3.03m,傾角1~3°。直接頂為3.0m厚泥巖,基本頂為約3.5m厚細粒砂巖;直接底為1.2m厚粉砂巖,基本底為約4.8m厚細粒砂巖。開采2號煤層時,礦井最大絕對瓦斯涌出量為7.78m3/min、最大相對瓦斯涌出量為6.16m3/t,屬于瓦斯礦井;礦井正常涌水量200m3/d,最大涌水量320m3/d,水文地質條件為中等類型。
2101工作面兩巷掘進后,受斷層、陷落柱等地質構造的影響,巷道圍巖變形較大,因此,需要采用錨網索+注漿加固的支護措施加固巷道圍巖強度,提高巷道整體穩定性,保證工作面的安全高效回采。
1)構造變形較大區域。
斷層等構造區域是2101工作面圍巖變形量最大區域,占總變形量的70%~80%,因此,采用錨網索對巷道加強支護,其支護參數見表1,支護示意圖如圖1所示。

表1 斷層等構造區域錨網索支護參數

圖1 斷層構造區域支護示意圖
一般區域頂板和兩幫每排分別打6根錨桿,每3排打8根錨索;當巷道掘進至頂板斷層等構造區域時,需要增加錨索數量,增加錨桿支護所形成承載結構的穩定性,每排布置2根錨索,頂板每排打5根錨桿,兩幫每排打3根錨桿。
2)一般區域。
雖然2101工作面兩巷其它區域圍巖也出現了一定的變形,但變形量小。一般區域巷道同樣采用錨網索支護,但支護參數與斷層等構造變形較大區域有所不同,其錨網索參數見表2。

表2 一般區域錨網索支護參數
2101工作面兩巷錨桿之間采用Φ14mm的圓鋼焊制的鋼筋梯子梁連接而成,進一步提高了巷道頂板的支護強度。
2101工作面兩巷采用注漿加固巷道,保證巷道圍巖的完整性,提高承載能力。選用QB152型便攜式注漿泵,注漿液高水材料。注漿開始后緩慢增加壓力,正常注漿壓力為0.5~1.0MPa,終壓為2.0MPa。根據煤層硬度及地質條件,確定注漿參數見表3。

表3 巷道底板注漿參數
當巷道圍巖相對位移為27mm時,可知圍巖1.5m范圍內已產生松動裂隙,此時為注漿最佳時機,漿液有效擴散范圍將達到2.3m左右。
工作面回采后采用液壓支架控制頂板下沉,根據工作面采深、煤層覆存、頂底板性質及經濟成本來選擇合理的液壓支架,其中,對支架的選型起決定作用的是煤層頂板的性質。由于2101工作面回采工作面頂板性質為不穩定—中等穩定,因此你,工作面回采后采用雙柱掩護式支架。
液壓支架所需的高度由采高、頂板性質掘進,根據2101工作面地質條件計算得到支架所需最大高度Hmax為:

式中:Mmax為2101工作面設計最大采高,取值3.0m;S1為2101工作面偽頂厚度,0.2m
根據公式計算可得,支架所需最大高度Hmax=3.2m。
2101工作面支架所需最小高度Hmin為:

式中:Mmin為2101工作面設計最小采高,取值1.9m;S1為2101工作面頂板最大下沉量和支架前移時最小可縮梁,取值0.3m
根據公式計算可得,支架所需最大高度Hmin=2.2m。
2號煤層采用分層開采,上下分層開采時,開采厚度范圍為 1.9~3.0m,則支架的支護高度滿足1900~3000mm,則根據估算法計算2101工作面支架工作阻力P為:

式中:S為支架支護的頂板面積,取7.5m2;Γ為頂板巖層容重,2.6t/m3;Hmax為工作面采高,取3.03m。
將數據帶入公式計算可得支架阻力P=(6~8)×9.8×7.5×2.6×3.03=3475~4632kN
根據回歸經驗計算2101工作面液壓支架支護強度Q1為:

式中:K為備用系數,取值1.3;Mmax為2101工作面設計最大采高,取值3.0m;Γ為2號煤頂板巖層容重,取 26kN/m3。
將數據帶入公式計算可得支架支護強度

根據支架工作阻力計算最大支護強度Q2為:

將數據帶入計算Q2=4632/7.5=0.62MPa。
通過上述兩種方法計算,取其最大值為0.62MPa。
綜合考慮2號煤層賦存條件,2101工作面回采后確定采用ZFS5000/17/33型液壓支架進行支護,其技術參數見表4。

表4 2101工作面液壓支架技術特征表
2101工作面兩巷巷采用錨網索支護和注漿加固后,通過在巷道頂板和兩幫設置監測點,監測圍巖變形量來驗證支護效果。支護后,2101工作面膠帶順槽頂板下沉量和兩幫移近量如圖2所示。

圖2 2101工作面膠帶順槽圍巖變形量
由圖2可知,2101工作面軌道順槽采用錨網索支護和注漿加固后,在觀測的4個月時間內,巷道頂板和兩幫圍巖變形量總計分別為28mm、35mm。由此可知,錨網索支護和注漿加固可以有效減小巷道圍巖變形量,提高巷道整體穩定性,為巷道的安全掘進提供了良好的條件。
2101工作面膠帶支護后,通過監測錨桿受力情況驗證支護效果。分別設置1#和2#兩個觀測斷面,觀測數據見表5。

表5 錨桿受力監測結果
由表5可知,2101工作面采用錨網索支護和注漿加固后,錨桿最大受力值為38kN,小于錨桿設計的50kN錨固力,由此可知,支護取得了良好效果。
1)以青洼礦2101工作面為研究對象,在兩巷采用錨網索支護和注漿加固的措施提高巷道支護強度,分別設計了錨網索和注漿參數;并根據工作面煤層賦存條件和頂板性質,通過公式計算得到工作面回采后采用液壓支架支護的高度、阻力和強度,提出采用ZFS5000/17/33型液壓支架進行支護。
2)通過監測兩巷圍巖變形量和錨桿受力情況驗證支護效果,根據監測結果可知,巷道頂板和兩幫圍巖變形量總計分別為28mm、35mm,錨桿最大受力值為38kN,小于錨桿設計的50kN錨固力,支護取得了良好的效果。