田恩波
摘? ?要:本文以電牽引采煤機變頻器為基本探討對象,從變頻器主回路工作過程入手,總結可行的改造思路,提出與該設備性能相適應的技術,例如提高散熱性能、提高抗振性能、進行成品調試試驗等,以便提升設備的穩定性,在此基礎上提升作業效率,為采煤作業提供支持。
關鍵詞:采煤機? 變頻器? 散熱性能
中圖分類號:TD632.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2020)03(b)-0051-02
采煤機是煤礦開采作業的重要設備,其所處的運行環境較為惡劣,內部變頻器的穩定欠佳,例如電控箱密封圈老化,在此狀況下大量粉塵與水將進入到變頻器內,使得印刷電路板遭到損壞[1];而在采煤過程中出現的振動現象也會給變頻器造成影響,使得電抗接線柱支撐腿穩定性下降甚至斷裂。對此,必須從變頻器的基本特性出發,提出可行的改造措施,提升變頻器的運行穩定性,消除各類故障帶來的不良影響。
1? 采煤機概況
本文以MG300/720-AWD3 型采煤機為例,該設備是實現自動化開采的關鍵,可顯著提升作業效率。電控系統是整個設備運行的重要支持,可適應于自動化開采需求,該系統采用的是分布嵌入式方案,設置有CAN總線并提供了DSP技術。變頻器是采煤機的關鍵部分,能夠起到改良性能的效果。
2? 變頻器主回路工作過程
變頻器為專用的礦用變頻器,由ABB公司(Asea Brown Boveri Ltd)的ACS800系列變頻器改造而成,其主要由主回路、印刷電路板、顯示和控制盤組成。主回路來自牽引變壓器的400V交流電,通過一個真空接觸器后進入變頻器組件。
首先接一交流接觸器,另有一限流電阻與接觸器主觸點并聯。接觸器輸出側接LCL濾波器組件并與變頻器整流回路相連。整流回路由6只IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)組成橋式電路。整流側輸出端接直流回路,主要由4只大濾波電容組成。直流回路輸出側為逆變回路,主要也由6只IGBT組成橋式電路。逆變回路輸出端即為變頻器輸出端子U、V、W。這樣變頻器內部主電路由輸入到輸出可簡單描述為:真空接觸器-交流接觸器-LCL濾波器-整流側-直流回路-逆變側-輸出端U、V、W。
上電后交流接觸器并不立即吸合,三相電源由R、T兩相經限流電阻整流后向濾波電容充電。當充電電流小到一定值、直流回路建立足夠電壓時,交流接觸器吸合并將限流電阻短接,此時電路建立起穩定的直流電壓,然后經過輸出側IGBT組成的逆變電路將直流電逆變成變頻變壓的交流電,即VVVF(可變電壓、可變頻率)電源。此電源接到牽引電機即可調速。當采煤機沿傾斜煤下行時,采煤機的下滑力大于采煤機所受的阻力的情況下,牽引電機的速度將超過同步轉速而運行于發電狀態,此時發電能量將通過變頻器逆變側的IGBT整流成直流回饋到中間直流回路,然后由整流側IGBT逆變成交流后回饋給電網,從而產生再生發電制動力矩,有效控制下行速度,實現一、三象限轉向。
3? 煤礦電牽引采煤機變頻器的改造思路
3.1 提高散熱性能
IGBT模塊在運行中會散發大量熱量,對此需選擇合適的方式封裝變頻器[2],確定交流電抗器的合適位置,需將其置于變頻器外部,其該器件與變頻器殼體應保持較大的距離,緩解電抗器散熱帶來的不良影響,確保電子元件的運行穩定性。還需注意的是,在變頻器持續運行之下,IGBT模塊伴隨有持續性的開關現象,此時IGBT模塊的發熱量也將隨之提升。
若變頻器內部溫度過高,將對各類電子元器件帶來損害,這一現象在半導體器件中體現的尤為明顯,該器件對于溫度尤為敏感,當溫度超出合理范圍時易出現半導體器件完全損壞的現象。因此,溫度控制是確保變頻器穩定運行的關鍵,最為可行的途徑則是提升半導體器件的散熱性能。基于此,在針對變頻器采取封裝作業時,需要合理放置IGBT模塊,宜將其置于下層散熱鋁板上,并向其中增設導熱硅脂,以發揮出降低熱阻的作用。關于散熱鋁板的選擇,較為可行的是鋁合金材料,其具有較好的導熱性能,具體以20mm厚的散熱鋁板為宜,在具備較好散熱效果的同時可顯著提升鋁板硬度。在安裝散熱鋁板時依然要在底部增設導熱硅脂,此舉可提升散熱效果,避免因溫度過高而引發變頻器運行異常的狀況。
3.2 提高抗振性能
振動是電牽引采煤機工作狀態下無法避免的一種現象,在持續影響之下,電抗接線柱的支撐柱將受到影響,從而出現振斷等問題,部分電子元件甚至會直接掉落。對此,需通過可行的措施從根本上提升變頻器的抗震性,具體如下分析:
(1)確定交流電抗器的合適安裝位置,需要與變頻器主機單獨放置。
(2)針對電抗器的固定措施較多,在設置固定支撐腿的基礎上還需要采取壓板螺栓連接的方式,通過在壓板下方設置橡膠墊的方式可提升整體抗振能力。
(3)變頻器的封裝工藝尤為關鍵,重要較小的器件主要分布在上層,同時將部分大型器件集中放置在下層。
(4)通過設置固定螺栓的方式可以達到固定電路板的效果,但此時必須增設減振墊,處理較脆弱的電子元件可利用加固膠處理,以免在后續運行中受振動的影響而出現振斷現象。部分插頭與插座易出現松動現象,可通過涂抹加固膠的方式提升其穩定性。
(5)壓塊是提升變頻器穩定性的關鍵,需設置成斜面形式,并且底板也要采取斜面的方式,通過上述兩個斜面的壓接可有效緩解振動。
3.3 成品調試試驗
變頻器經過改裝作業后,為確保使用性能需通過調試的方式將其調整至最佳狀態,具體內容有。
(1)測試絕緣性。依據變頻器的實際特性為之適配合適的搖表并展開測試,若改造后的變頻器為380V或460V,需為之選擇500V搖表。基于絕緣性測試的方式有助于確保主回路的穩定性。
(2)加載試驗。此環節最為關鍵的便是加載能力與過載能力[3],若要滿足電牽引采煤機的運行需求,變頻器的電流必須達到額定值的120%,同時要具備1min內過載的能力。
(3)測試恒轉矩調速性能。此環節需要調整好調速裝置的運行狀態,使其輸出頻率達到50Hz,隨后改變轉矩,從空載開始逐步提升最終到達額定值,在此基礎上提升負載,此階段轉速需適當降低。
(4)測試恒功率調速性能。調節電源電壓,使其控制在額定值的95%~110%的區間內,在此基礎上改變調速裝置輸出頻率,要求該值恒定為70Hz,依然從空載開始持續加載當達到指定值后便需要提升負載,此階段適當降低轉速。
(5)測試溫升性能。要求變頻器輸出頻率時刻保持在50Hz,持續提升電動機負載,通過此方式可提升變頻器輸出轉速,使其上升至額定值,保持此狀態一段時間,使其溫度持續上升并達到穩定狀態,后續每1h展開一次溫度檢測,要求變動幅度穩定在1K內。
(6)修改參數并測試。依據實際情況,變頻器的參數也需要做出靈活的改變,在此基礎上測試,經此改進措施后若變頻器處于穩定運行狀況,便要通過更改電動機速度的方式做進一步檢驗,評定變頻器是否可以正常控制。
4? 結語
綜上所述,電牽引采煤機的工作環境較為特殊,通過對變頻器改造的方式可提升該設備的運行性能。實際改造工作中需考慮到電控箱結構、參數調整等多個方面,全面確保變頻器的運行穩定性。
參考文獻
[1] 李劍峰.電牽引采煤機變頻器故障分析與處理[J].煤礦機械,2012(2):189-189.
[2] 任朋飛.電牽引采煤機變頻器的改造措施[J].煤礦機電,2017(3):74-75.
[3] 李立元.電牽引采煤機變頻器的改造與試驗[J].煤礦機械,2010(10):162-164.