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產出水中離子成分對壓裂液性能影響的研究

2020-07-04 00:49:14陳雁南王永光萬用波
石油化工應用 2020年6期
關鍵詞:影響評價

陳雁南,王永光,萬用波,吳 萌,李 強

(北京礦冶科技集團有限公司,北京 102628)

隨著油氣開采的進行油氣田產出水不斷增加,目前大部分油氣田已進入高含水期,開采1 t 原油需注入7 t 水,并產生5 t 污水[1],污染生態環境。產出水處理后主要用于回注、外排、再次配液。由于環保要求的日益嚴格,污水處理后回注受到限制,外排處理成本過高。因此,產出水處理后再次配液成為新的趨勢且具有以下優勢:減少產出水的處置費用;解決油田生產中注水、壓裂等工藝所用大量淡水[2]。產出水水質復雜,含多種金屬離子、氯化物、懸浮物等,礦化度高[3,4],用于再次配液時會對壓裂液的性能產生影響[5],而高礦化度的油層水不但與地層配伍性好[6],而且能防止黏土膨脹。因此,通過對產出水成分的分析,并針對各組分分別對壓裂液性能的影響程度進行分析,確定影響因素。

1 實驗部分

1.1 主要材料與儀器

主要材料:過硫酸銨、羥丙基瓜爾膠,起泡劑,助排劑,氯化鉀,殺菌劑,碳酸鈉,交聯劑,以上材料均為工業級。

儀器:流變儀RS75,六速黏度計ZNN-D6,低速自動平衡離心機LD25-2,電子天平ME204E。

1.2 實驗方法

基液的配制:羥丙基瓜爾膠0.42 %,起泡劑0.5 %,助排劑0.2 %,KCl 1.0 %,殺菌劑0.1 %,碳酸鈉0.2 %,高速攪拌5 min,靜置4 h。

壓裂液抗溫抗剪切性能評價條件: 基液中加入交聯劑0.3 %,剪切速率170 s-1,測試溫度90 ℃,剪切時間7 200 s。

2 結果與討論

2.1 水質分析

根據大牛地氣田所提供的產出水樣品,對其水質進行分析,分析項目包括Na+、K+、Ca2+、Mg+、Fe2+、Fe3+、SO42-、Cl-等。根據水質分析結果,可以確定考察因素的評價范圍。

2.1.1 Na+分析結果 Na+濃度在短時間內穩定,5 月所取樣品濃度在5 000 mg/L~7 000 mg/L,12 月所取樣品濃度8 000 mg/L~10 000 mg/L。12 月樣品濃度較5 月樣品明顯升高,與該段時間內所開采的地層有密切關系(見圖1)。

2.1.2 K+分析結果 K+對二次配液影響較小,但作為對配制壓裂液有用的元素,是黏土穩定劑的主要成分。5 月樣品中的K+濃度在250 mg/L~300 mg/L,12 月樣品中的K+濃度在450 mg/L~500 mg/L,含量相對較低且變化不大(見圖2)。

2.1.3 Ca2+分析結果 Ca2+作為主要的成垢元素,對二次配液會有明顯的影響。因此對于樣品中Ca2+含量的確定,有助于為處理工藝提供臨界值。樣品中的Ca2+濃度較高,5 月所取樣品在4 000 mg/L~6 000 mg/L,12 月所取樣品為10 000 mg/L 左右(見圖3)。

2.1.4 Mg2+分析結果 Mg2+含量相對較小,5 月樣品中的濃度在250 mg/L~400 mg/L,12 月樣品中的濃度在700 mg/L~800 mg/L(見圖4)。

2.1.5 總Fe 分析結果 總Fe 對二次配液的影響較大,主要在壓裂液交聯后,減弱凍膠的抗溫抗剪切性能。通過對樣品進行分析,總Fe 含量在10 mg/L 以下,濃度較低且相對穩定(見圖5)。

圖1 產出水中Na+變化Fig.1 Na+in produced water

圖2 產出水中K+變化Fig.2 K+in produced water

圖3 產出水中Ca2+變化Fig.3 Ca2+in produced water

圖4 產出水中Mg2+變化Fig.4 Mg2+in produced water

圖5 產出水中總Fe 變化Fig.5 Fe in produced water

2.1.6 Cl-分析結果 Cl-對于二次配制壓裂液影響較小,但是Cl-存在對于污水處理工程化時設備材料的影響較大,較高的氯離子限制了部分材料的使用。5 月樣品中的Cl-濃度在15 000 mg/L~25 000 mg/L,12 月樣品中的Cl-濃度在35 000 mg/L~40 000 mg/L,濃度較高(見圖6)。

2.1.7 SO42-分析結果 SO42-對配液影響較小,濃度在30 mg/L 以下(見圖7)。

通過對氣田樣品的水質分析,了解到氣田產出水樣品礦化度高,硬度高含量達5 000 mg/L~6 000 mg/L,氯離子含量高在20 000 mg/L 左右,且含量相對穩定,屬于易結垢,腐蝕性強的水質。

2.2 各成分對壓裂液性能的影響

圖6 產出水中Cl-變化Fig.6 Cl-in produced water

圖7 產出水中SO42-變化Fig.7 SO42-in produced water

2.2.1 Na+對壓裂液性能的影響 通過對產出水樣品的成分分析,Na+其含量約為6 000 mg/L~11 000 mg/L。Na+影響因素的評價是通過在配液用水中加入不同量的NaCl 后,按照水基壓裂液的評價方法進行評價,評價結果(見表1),從表1 可以看出Na+存在對基液黏度以及破膠后的殘渣影響較小,但含量過高時會對凍膠性能有一定的影響。當Na+含量高于14 000 mg/L 時,凍膠的抗溫抗剪切性能受到影響,不能滿足大于50 mPa·s的要求。綜上,Na+在含量過高時會對壓裂液性能產生影響。

2.2.2 Cl-對壓裂液性能的影響 由于Cl-與Na+單因素評價均是以NaCl 為外添加物,因此Cl-對壓裂液性能的影響與鈉離子的影響是成正比關系(見表2)。

2.2.3 Ca2+對壓裂液性能的影響 對Ca2+影響因素的評價是通過在配液用水中加入不同量的CaCl2后,按照水基壓裂液的評價方法進行評價,評價結果(見表3),從表3 可以看出,Ca2+存在對基液黏度影響較小,但對破膠后殘渣以及凍膠的抗溫性能均有較大的影響。由于壓裂液配方中含有碳酸鈉,產出水中的Ca2+會與碳酸鈉形成沉淀,造成裂縫堵塞,影響壓裂效果。具體限值是當Ca2+的含量超過180 mg/L 時,殘渣含量將超過標準要求的600 mg/L,不滿足壓裂液性能的要求。當Ca2+含量為360 mg/L 時,壓裂液的殘渣達988 mg/L 已遠超出標準SY/T 6376-2008《壓裂液通用技術條件》要求的600 mg/L。而產出水中Ca2+的含量高達4 000 mg/L~11 000 mg/L,如不將其去除將嚴重影響壓裂液的性能,根據Ca2+的單因素評價結果,處理后產出水Ca2+含量應小于180 mg/L。

表1 Na+對壓裂液性能的影響Tab.1 The influence of Na+on fracturing fluid properties

表2 Cl-對壓裂液性能的影響Tab.2 The influence of Cl-on fracturing fluid properties

表3 Ca2+對壓裂液性能的影響Tab.3 The influence of Ca2+on fracturing fluid properties

表4 Mg2+對壓裂液性能的影響Tab.4 The influence of Mg2+on fracturing fluid properties

2.2.4 Mg2+對壓裂液性能的影響 對Mg2+影響因素的評價是通過在配液用水中加入不同量的MgCl2后,按照水基壓裂液的評價方法進行評價,評價結果(見表4),從表4 可以看出,Mg2+存在對基液黏度影響較小,但對破膠后殘渣以及凍膠的抗溫性能均有較大的影響,這與Ca2+的影響趨勢相同。從單一的Mg2+影響分析,其含量為250 mg/L 時,仍可滿足壓裂液性能的要求,但凍膠抗溫性能有一定程度的下降且殘渣含量已明顯升高。由于Mg2+與Ca2+性質相似,對壓裂液性能的影響也相似,因此,二者的共存會產生疊加效應。Ca2+對配液性能的影響強于Mg2+的影響,Ca2+的最高限制是180 mg/L,因此,在考察這兩種離子的影響時,其限定值應為二者之和,即Ca2+與Mg2+含量的總和不能高于180 mg/L。

2.2.5 SO42-對壓裂液性能的影響 對SO42-影響因素的評價是通過在配液用水中加入不同量的Na2SO4后,按照水基壓裂液的評價方法進行評價,評價結果(見表5)。由于產出水中SO42-含量相對較少,從表5 可以看出當SO42-存在對基液黏度、殘渣、凍膠的抗溫抗剪切性能均未產生影響。

2.2.6 總Fe 對壓裂液性能的影響 總Fe 對配液性能的影響分為Fe2+與Fe3+。Fe2+對配液性能影響較大,Fe2+與破膠劑過硫酸銨形成氧化還原體系,使過硫酸銨提前引發,造成壓裂施工時,壓裂液提前破膠,影響壓裂施工(見表6),處理后的返排液中不能含有Fe2+。

表5 SO42-對壓裂液性能的影響Tab.5 The influence of SO42-on fracturing fluid properties

表6 Fe2+對壓裂液性能的影響Tab.6 The influence of Fe2+on fracturing fluid properties

表7 Fe3+對壓裂液性能的影響Tab.7 The influence of Fe3+on fracturing fluid properties

Fe3+對配液性能的影響(見表7),當Fe3+含量超過10 mg/L 時水質顯淡黃色,長時間放置會有沉淀析出,當濃度達20 mg/L 時,凍膠不能滿足施工要求。

3 結論

(1)氣田產出水礦化度達40 000 mg/L~50 000 mg/L,硬度高含量高達5 000 mg/L~6 000 mg/L,Cl-含量高達20 000 mg/L,且含量相對穩定,屬于易結垢,具有一定腐蝕性。

(2)產出水中的Na+、Cl-、Ca2+含量相對較高,其中Ca2+對壓裂液的抗溫抗剪切性能、殘渣影響最大,當Ca2+的含量超過180 mg/L 時,殘渣含量將超過標準要求的600 mg/L,不滿足壓裂液性能的要求。當Na+含量高于14 000 mg/L 時(相當于Cl-含量27 000 mg/L),凍膠的抗溫抗剪切性能受到影響,不能滿足大于50 mPa·s的要求。

(3)產出水中Fe、SO42-、K+含量相對較低,其中SO42-,K+在該范圍內對壓裂液的性能無影響;Fe2+對配液性能影響較大,Fe2+與破膠劑過硫酸銨形成氧化還原體系,使過硫酸銨提前引發,造成壓裂施工時,壓裂液提前破膠,影響壓裂施工;Fe3+對配液性能的影響,當Fe3+含量超過10 mg/L 時水質顯淡黃色,長時間放置會有沉淀析出,當濃度達20 mg/L 時,凍膠不能滿足施工要求。

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