潘曉雄 王華

摘 要:通過對目前運行的PDS堿法脫硫工藝過程中存在的問題分析,對影響脫硫效果的原因提出優化方案,進一步提高脫硫效果,確保煤氣凈化工序及加工工序正常運行。
關鍵詞:脫硫工藝;優化;硫化氫
中圖分類號:TQ546.5 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)02-0157-02
我公司擁有一套2×60孔5.5米焦爐,年產焦炭130萬噸,化產系統有1套處理能力61500m3/h的PDS堿法脫硫裝置設備,投產以來,生產一直不穩定,熔硫采用連續式熔硫,硫磺日產量為小于3000kg,脫硫塔前煤氣含硫化氫波動較大,3-9g/m3,脫硫塔后煤氣含硫化氫在100m3/h左右,不能夠為甲醇廠提供穩定合格的原料氣。
1系統優化前運行現狀及存在問題
(1)PDS堿法脫硫運行方式為單脫硫塔、單再生塔運行,裝置滿負荷運行時,煤氣處理量達到65000-73000m3/h,塔前煤氣含硫化氫波動較大,由設計時的3-6g/m3變化為5-9g/m3,塔后硫化氫波動達到100-200g/m3之間,嚴重影響生產。(2)脫硫塔運行3年以后塔阻上升較快,曾長期達到1000-1500Pa,煤氣系統安全運行受到威脅。(3)脫硫再生塔采用高塔再生,動力消耗大,壓縮空氣由4臺空壓機供給,空氣含水量大,冬季管道積水嚴重,氣壓流量波動大,影響再生,再生塔經常出現液體翻騰現象,影響硫磺的浮選。(4)再生塔液流泡沫長期偏稀,帶水嚴重,嚴重制約熔硫工序的生產。(5)設備運行過程中,溶液流量計、空氣流量計經常出現失真現象,影響系統穩定調節。(6)泡沫槽運行過程中,框式攪拌器配備電機減速機為7.5kW,經常出現故障,無法正常運行。(7)系統復鹽生成快,長期穩定在300g/t左右。
2原因分析及優化措施
2.1 影響脫硫效率的因素分析
從兩年的運行看,裝置運行不穩定,經過對各環節的檢查和分析,發現影響脫硫效果的主要原因有以下幾點:
(1)配煤質量的影響。隨著配煤煤種的不斷變化及脫硫液的配入,配合煤中硫份的不斷升高,致焦爐煤氣中硫化氫含量波動較大,有時超出設備原設計的處理能力。
措施:1)建議配煤系統穩定入爐煤中含s量,合理配入脫硫廢液;2)我廠采用的脫硫塔Ф6400mm,再生塔Ф4600單塔脫硫,工藝如圖1所示。再生工藝已不能夠滿足生產的需要,當塔前硫化氫超過5-6g/m3、煤氣量超過65000m3/h,超出了設計能力,塔后硫化氫不穩定。采取雙脫硫塔串聯,雙再生塔再生工藝,優化運行后工藝流程圖如圖2所示。
(2)溶液成分的影響。塔前硫化氫偏高后,致使溶液中吸收的硫化氫轉化為Hs-離子的濃度增高,溶液發黑,影響PDS的監測濃度使結果偏高,而實際所需PDS、對苯二酚消耗增加而未及時投加,通過化驗分析的溶液成份控制,誤認為PDS在工藝控制指標以內,使溶液成份失調,再生系統出現問題。
措施:PDS消耗應根據塔前硫化氫含量計算出吸收硫化氫的量,以1T硫化氫消耗PDS為1.5-2.0kg計算,推導出應加入的PDS的量,穩定溶液中PDS的濃度。
(3)溫度的影響。脫硫塔前煤氣溫度冬季變化較大,夏季高過30℃,冬季低于25℃,對脫硫液溫度影響較大,冬季低于35℃,夏季高于40℃,嚴重影響硫化氫的吸收及脫硫液成份中復鹽的穩定,脫硫為放熱反應,再生為吸熱反應,當溫度過低吸收,再生反應變慢,溫度過高再生時復鹽產生過快,脫硫效率下降。
措施:1)在不影響粗苯系統正常運行的情況下,夏季針對煤氣溫度偏高,降低粗苯Ⅱ段貧油溫度及終冷塔后煤氣溫度,使洗苯塔后煤氣溫度不大于29℃,冬季通過塔前煤氣水封下油管預熱煤氣高于25℃。2)建議對洗苯后到脫硫前煤氣管道保溫,穩定塔前煤氣溫度。
2.2塔阻力上升問題
脫硫、再生、熔硫及殘液回用是一個系統工程,四者相互聯系,相互影響,日常生產中任何一個環節出現問題,都會導致生產狀況惡化,其結果使脫硫效率下降,溶液中懸浮硫增高。
(1)當煤氣量大于70000m3/h時,煤氣通過脫硫塔時的空塔流速達到0.6m/s,達到一般設計參數0.6-0.4m/s的上限,煤氣帶液,經脫硫塔捕霧層顆粒物(單質硫)堵塞。
(2)系統溶液成份發生變化,復鹽長期偏高,使Na2Co3及NaHCo3的溶解度下降而出現的鹽堵。
(3)系統中Hs-氧化再生后生成單質硫,浮選不好,溶液中懸浮硫偏高而出現的硫堵。
措施:1)正常運行時單臺脫硫塔阻力控制在<500Pa,當阻力>500Pa時,用脫硫液即時清掃沖洗捕霧層。2)當塔阻清掃沖洗后降不下來時,應計劃性的每年利用大檢修時間對填料層及捕霧層填料進行檢查,必要時進行更換。3)控制再生系統達到一定的鼓風強度130m3/m2.h,但是不能過氧,控制復鹽的氧化產生,保證單質硫的正常浮選,降低溶液中的懸浮硫不超過0.5g/l。
2.3脫硫空氣系統運行不正常
再生、氧化、PDS攜氧、單質硫的浮選出現問題,進而使系統惡化,硫化氫偏高。
空壓機站距離脫硫系統較遠,空氣輸送過程中冷凝產生大量的空氣冷凝水排放不及時產生氣錘,影響再生空氣量。理論上計算氧化1kg硫化氫需空氣2m3,但生產過程中,由于浮選硫泡沫需要,每臺再生塔空氣量必須在2000-2500m3/h之間,鼓風強度達到130m3/m2.h以上,經驗控制值空氣量為溶液循環量的1.5倍。當空氣過大時將會出現塔盤沖翻,或溶液翻騰,對大顆粒單質硫進行破損,進而影響懸浮硫的浮選。
措施:1)建議在再生塔進塔前空氣管道上增加旋風捕霧器,對長距離空氣輸送管道保溫,并定期定時排水,保證空氣壓力及流量穩定。2)通過自調閥調節、穩定空氣流量在2000-2500m3/h以內,保證再生及硫的浮選。3)對再生塔塔盤進行檢查、固定、防止柵板被沖翻,造成再生失效。