劉宏杰
(陽泉煤業集團 五礦, 山西 陽泉 045000)
陽泉煤業集團五礦所采的8410孤島綜采工作面井下位于四采區,所處水平為+420水平,工作面標高430~478 m,平均457 m;地面標高892~1 043 m,平均965 m;埋深438~573 m,平均走向長1 571 m,傾斜長198.6 m。采用走向長壁后退式綜采放頂煤的采煤方法。南部為采區運輸大巷,東北部為已采的8411、8132、8133工作面,西南部為已采的8409工作面。工作面共布置進風順槽、回風順槽、切巷、低位抽采巷及高抽巷5條巷道。8410工作面巷道如圖1所示。
8410工作面的地質條件:15#煤層煤巖類型為半亮型~光亮型,煤層厚度為6.00~7.55 m,平均厚度為6.64 m。撓曲構造附近預先采取探測方法進行煤厚探測,結果顯示煤層較厚,可采指數1,變異系數13.5%。煤層傾角3 °~40 °,平均6 °。本面15#煤層的結構較為復雜,一般含夾矸3~4層,煤層結構:0.22(0.13)2.61(0.21)2.28(0.30)0.89,純煤厚6.0 m,夾矸0.64 m。頂底板巖體力學性質如表1所示。
工作面煤層底板等高線顯示其起伏變化較大,開采前期為一軸向NE的寬緩背斜形態,切巷回風側有一撓曲構造,煤層傾角最大為20 °;距切巷680 m左右處有一軸向北東的向斜構造,煤層傾角為4 °~12 °;開采后期整體為一軸向北東的背斜構造,煤層傾角為4 °~14 °。
綜上可知,其綜采工作面地質條件復雜,嚴重影響了工作面回采速度和安全生產。因此,有必要研究其預注漿加固方案。

圖1 8410工作面巷道示意圖

表1 頂底板巖體力學性質
工作面機頭處支架俯斜角度較大,采煤機截割范圍內大部分割直接頂泥巖,支架上方由巖石頂板逐漸過渡為煤層頂板,控制關鍵方向為支架俯斜開采至揭煤處的頂板強度較低區域,故加固重點應在過渡段[1]。考慮到鉆孔下斜角度不可過大,將鉆孔布置為一排,但單數孔與雙數孔仰角不同,控制范圍為頂板0~5 m高度內。
方案設計前需要確定工作面行進到注漿區域時的機采高度范圍,為鉆孔布置提供依據[2]。
對該區域采用關鍵點法,每隔10 m做一個傾向剖面圖,并在剖面圖上預計傾向上機采高度范圍。共選取4個關鍵點做剖面,分別為a-a、b-b、c-c、d-d剖面。各關鍵點位置如表2所示。各個剖面如圖2所示,虛線1為機頭附近機采高度預計。

表2 關鍵點位置
根據關鍵點處傾向剖面,先對關鍵點處鉆孔進行設計,再依次對其余位置進行設計,各關鍵點鉆孔參數見表3。

(a) a-a剖面

(b) b-b剖面

(c) c-c剖面

(d) d-d剖面

表3 各關鍵點鉆孔參數
鉆孔設計依據:加固重點在頂板過渡段,機采高度上方頂板由泥巖過渡到煤層,揭煤后,煤頂厚度小于2 m前,作為重點加固區域。
必須采用分段成孔方式進行打孔,分段鉆孔施工分3個階段進行:
1) 第一階段。套管安裝及固定。架設好鉆機,調整完鉆進角度后,首先使用φ113 mm鉆頭打孔3 m,退出鉆桿和鉆頭,插入套管(套管可以采用108 mm直徑鋼管,每節長1.5 m,兩節之間通過絲扣連接,外端一節焊法蘭盤,另外一片法蘭盤上焊上直通,用于連接高壓注漿管)。上法蘭盤,注雙液漿將套管固定牢固。
2)第二階段。循環鉆進及注漿方式。套管固定完成,打開法蘭盤,將鉆機上的φ113 mm鉆頭更換為正常94 mm鉆頭打鉆,繼續鉆進10 m,退出鉆桿和鉆頭。采用雙液注漿泵,通過法蘭盤進漿口注漿,再進行掃孔鉆進,之后每向前鉆進10 m,就進行1次退鉆注漿,通過多次循環反復套孔、注漿,從而使漿液擴散至整個鉆孔覆蓋長度范圍,達到最佳效果。
3) 第三階段。鉆進成孔、注漿。打鉆成孔后,退出鉆桿,下6分鐵管和PVC管,進行注漿。
加固范圍為距離停采線96.5~136.5 m,總長40 m。自工作面往外施工,第1個鉆孔位置在距離停采線136.5 m處,孔距3 m,到94.5 m結束,孔徑94 mm,共布置15個鉆孔,依次編號為1#~15#,如圖3所示。各個鉆孔參數如表4所示。

圖3 鉆孔布置方式平面示意圖

表4 各個鉆孔參數
工作面從里往外按照鉆孔編號順序施工。具體施工步驟如下:
1)注漿施工前準備好注漿所需注入的材料、注漿所用各類設備、封孔用的耗材等。
2)把注漿泵及附、注漿材料等提前運至施工地點。
3)將泵、攪拌桶與相應動力源連接。
4)檢查泵內的液壓油、潤滑油量是否滿足要求,使用前須試運轉后方可開泵正常運轉。
5)對注漿孔進行封孔作業。
6)封孔材料達到封堵強度后開始注漿。
7)注漿流程。檢查泵及注漿管路的連接等情況―打開輸出閥門―開始注漿―暫停注漿―繼續注漿―結束注漿―用清水清洗泵和注漿管路。
8)在注漿過程中,必須注意觀察泵及巷道周圍的狀況。當煤壁有返漿(通過多次暫停泵操作仍有漿液流出)出現時,通過間歇注漿使已經注入煤體內的漿液凝固,泵及注漿管內的漿液不失去流動性,從而使封堵漏漿裂隙得到有效封堵,也可在漏漿嚴重時換注雙液材料,待漏漿通道封堵后再次換注單液材料。
9)清理現場,使用后保持注漿泵、注漿管、料桶、攪拌桶與截止閥等設備清潔。
8410工作面在注漿前通過構造時每月消耗煤巖體加固材料60 t,每月推進度為35 m,產量為6萬t。
注漿后通過注漿區域時現場頂板事故頻率明顯下降,現場作業勞動強度降低,通過期間停止注漿作業,當月推進55 m,產量為10萬t。
通過構造區域時注膠量減少68 t,減少煤巖體加固材料消耗成本123.4萬元。注漿工程成本為60萬元,可節省63.4萬元。
當月工作面增產4萬t,以市場銷售價格400元/t計算,可增加效益1 600萬元。
對撓曲構造區范圍內進行注漿加固試驗,試驗結果表明,注漿技術可有效降低成本,加快工作面推進速度,有效提高礦井生產效益[3-4]。8410工作面試驗的注漿技術可以提高煤體強度,改變力學性質,有效加強頂板的穩定性。