生昊
摘 要:對于公路工程來講,路基的質量在很大程度上決定著最終的壽命,應用壓力灌漿技術,能夠有效解決出現的各種病害現象,提升施工質量。本文詳細分析了這項技術的要點,希望能夠為同行提供借鑒。
關鍵詞:壓力灌漿技術;公路;路基;施工
在公路施工中,往往會出現路基沉降的現象,對公路質量造成了嚴重損害,應引起高度重視。采用壓力灌漿技術,能夠使路基的穩定性得到有效提升,在優化路基的基礎上,切實保障公路的施工質量。這項技術在應用的過程中,具有相應的難度,必須對施工環境和施工特點進行詳細分析,把握其關鍵性環節,處理好各個細節,增強施工方式與實際情況的一致性,充分發揮出技術的優勢,切實提升公路路基的質量,實現公路運輸事業的穩定性進步。
1 工程概況
某公路全長18.3km,A段處長40m的路基在施工過程中由于沒有進行分層填筑與碾壓,使得路基在修建后一段時間達到固結,最終產生沉降。該公路所處地區常年多雨,在路基施工過程中,雨水長期浸泡沉降部位,且大量的雨水流入路基內,使得路基土整體軟化,強度大大降低,路基整體沉陷,經實地調查,沉陷部位全長35m,寬30m,整體面積約為800m2。為了避免影響路面施工、延誤工期,經研究決定采取壓力灌漿的方法對路基沉陷進行處理。
2 壓力灌漿技術在公路路基施工中的應用
(1)確定合理灌漿方案。在道路兩邊緊急停車帶采用靜壓注漿,將鋼筋插入孔內使其形成微型樁群,針對路基與構筑物之間存在的空隙通過注漿方式填充,使填方路基的密實性得到增強,并使水泥土通過填土與水泥漿液的相互作用形成,路基土體的力學性能得到進一步提高,路基土受地下水滲透影響出現的破壞情況大幅減少。對于路基沉降問題,可采用袖管注漿法進行加固處理,需要通過壓力灌漿改變改善土體的力學性質和結構,實現對單側單幅路基的預加固處理,從而增強公路路基的密實度,使新舊填土壓實度不一樣因其的路基沉陷問題得到有效解決,提高路基和邊坡整體穩定性。
(2)合理配制灌漿液。漿液的配置情況在很大程度上決定著最終的路基質量,必須合理控制漿液的比例,根據國家規定的標準,針對公路工程的實際情況,對漿液進行合理配置,提高漿液的使用性能。在施工操作中,灌漿液的配置比例一般以水泥漿的比例為參照,在規定的范圍內,將水和石灰進行合理配置,保證比例的科學合理,使漿液能夠充分發揮出自身的性能。另外,可以使用水泥粉煤灰,增強配置漿液的合理性,代替水泥漿的使用效果。同時,在混合料中,合理控制粉煤灰的比例,結合以往的經驗,一般在20%~30%之間,保證路基的合理施工。在應用壓力灌漿技術的過程中,漿液的合理配置是前提和基礎,作為關鍵性的一環,必須密切執行各個環節,使路基的使用壽命得到有效延長。
(3)科學選擇注漿孔的位置。在壓力灌漿技術的應用中,有一個重要的內容需要注意,那就是選擇注漿孔的位置,在施工中注漿孔位置的選擇要具有科學性,這樣可以提高灌漿液的質量。注漿孔位置在公路施工中有兩種分布形式:一是多排孔分布;二是單排孔分布。在具體施工中,要合理的選擇注漿孔之間的位置,確保選擇的注漿孔之間保留一定的重合性,注漿孔之間的重合性可以有效的加固路基。注漿孔位置的分布和選擇在施工中占著很重要的位置,在具體的操作中合理的、科學的選擇注漿孔的位置,可以提高壓力灌漿技術在公路路基施工中的加固效果,因此,在施工時要注意提高壓力注漿的水平,確保施工的質量。
(4)注漿施工。利用注漿設備及輸漿管路向設置層內灌注漿液,根據本工程需求,可選用由下至上式孔口封閉注漿法施工。此工序可一次成孔,選取三角楔用于孔口止漿,并將封口及時堵塞。按照由下到上的順序,一段一段地進行注漿施工,一般在1.5m左右控制注漿段高度。注漿施工前,需完成現場注漿試驗,進行單孔注漿量的確定,隨后根據所選用的注漿施工方法進行施工。當注漿量與設計要求相符后,即可停止注漿施工。注漿時,如地面隆起或出現跑漿問題,需及時暫停注漿施工,并對其原因進行分析,采取措施進行有效解決。隨后在下一個注漿段施工時,應適量減少注漿量,并對封孔裝置及注漿設備等進行詳細檢查,如仍存在隆起、跑漿問題,需及時結束此孔注漿施工。
(5)封孔。完成灌漿施工后,需及時進行封孔施工,并將封口封堵物及時排除,隨后將砂石投入孔內,高度直至水穩層頂面。24小時之后,如漿液仍存在沉淀現象,需及時填補水灰比1:2漿液,直到水穩層頂面。
3 公路路基病害處治中壓力灌漿效果檢驗
(1)灌漿材料分析。此次施工共完成1209個灌漿孔,總體為5579.72m,水泥灌入量共1855.4t,每孔水泥平均灌入量為1.535t,每米水泥灌入量平均為0.333t。通過分析可見,被灌段土體空隙下降幅度較大,由此可見,此施工段地層具有可灌入性。
(2)靜荷載試驗。完成施工15d后,在施工段內選取代表點(5個)實施靜荷試驗。如在雜填土頂面單點進行130或140kN加載施工,便可滿足施工規定,即可停止加載。此時沉降量范圍9.31-11.72mm,10.3mm為其平均值,由此可見,該位置地基土并沒有達到極限破壞狀態,表明其路段復合路基與雜填土承載力標準值均在130kpa以上。
(3)鉆孔取芯標貫試驗及深槽開挖檢查。在施工段范圍內,選取鉆孔檢驗點共12個,以此實施鉆孔取芯、標貫試驗,由鉆孔取樣的芯樣分析可得,雜填土內具有大量水泥結石,且結石可緊密膠結土體。淤泥質土體內水泥結石的形態以成團塊狀分布,部分塊狀結石主要通過淤泥、淤泥質土體膠結,同時水泥結石也存在于粉、細砂內,土工試驗得出,可有效提高其密度,狀態已從較為松散轉化為密實形態。標貫試驗可見,雜填土密實度良好,11.2擊為其平均擊數,原來粉、細砂平均擊數僅為6擊,現已增至11擊,且承載力標準值也增至148kpa。通過深槽開挖檢查結果分析,片狀、條帶狀為雜填土的水泥結石形態,1-5cm為其厚度范圍,可形成路基硬殼表層。
4 結語
公路路基施工環境復雜,施工影響因素多,路基會出現一系列病害現象,使用壓力灌漿技術,能夠起到良好的效果。在實際施工中,必須對施工步驟進行把控,掌握施工技術的特點,將各個環節進行緊密聯系。同時,根據地區特征,針對性的改進技術,做到因地制宜,實現公路質量的有效提升。
參考文獻:
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