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某能源化工企業(yè)能效提升項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

2020-07-10 05:30:42劉晨陳浣秀吳攀李坤陳庸嘉
科學(xué)與財富 2020年12期

劉晨 陳浣秀 吳攀 李坤 陳庸嘉

摘 要:能源化工企業(yè)的能源消耗主要在是水、電、蒸汽、原煤。本次能效提升項目為熱電分廠乏汽回收利用、冷卻塔節(jié)水改造和蒸汽噴射真空泵更換改造,總投入資金約390萬元,通過這些已經(jīng)實施的方案后,年節(jié)水9.75萬t/年、節(jié)約能量折原煤6028.9t,每年可節(jié)約費用457.12萬元,具有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:化工;節(jié)約資源;技術(shù)經(jīng)濟(jì)

能源化工工業(yè)是一個與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)學(xué)工業(yè)在各國的國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,是許多國家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。化工工業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模對社會經(jīng)濟(jì)的各個部門有著直接影響,由于化學(xué)工業(yè)門類繁多、工藝復(fù)雜、產(chǎn)品多樣。化工工藝過程中主要的能源消耗是水、電、蒸汽、原煤,本文中,能源化工企業(yè)能效提升的關(guān)注點主要在水的供應(yīng)系統(tǒng)中[1]。

1 廠區(qū)現(xiàn)狀及能源消耗

1.1廠區(qū)現(xiàn)狀

企業(yè)目前分五個廠區(qū),分別為熱電廠區(qū)、燒堿廠區(qū)、硫酸廠區(qū)、新材料廠區(qū)和脂肪醇廠區(qū)。

燒堿分廠主要電解鹽產(chǎn)生氯氣、氫氣和氫氧化鈉;硫酸分廠硫磺生產(chǎn)硫酸主要將液體硫磺制成不同成分98%酸、98%酸(精)、22%酸等;酯肪醇分廠產(chǎn)品為脂肪酸、脂肪醇、甘油;新材料分廠產(chǎn)品為對甲苯磺酰異氰酸脂(PTSI)、鄰對位系列產(chǎn)品(商品級對甲苯磺酰氯對位氯、精制級對甲苯磺酰氯)等。

1.2供水系統(tǒng)

企業(yè)用水分為兩部分,一部分來自市政自來水管網(wǎng),該部分水主要是職工生活和辦公消耗,一部分來自園區(qū)工業(yè)自來水廠的工業(yè)用水,主要是生產(chǎn)工藝消耗為熱電分廠(動力中心),用電部分有三臺自備130t/h燃煤鍋爐(兩用一備),兩臺220t/h燃煤鍋爐發(fā)電,主要供集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)和生活用電,不足部分由電廠購入,蒸汽由自備燃煤鍋爐提供,多余蒸汽外供。

1.3供電系統(tǒng)

企業(yè)燒堿分廠用電分為兩個部分,其一是熱電聯(lián)產(chǎn)分廠的自發(fā)電,另一部分外購電。另外用到的水主要是將工業(yè)鹽制成一次鹽水和二次鹽水消耗。燒堿分廠單位綜合能源消耗整體呈現(xiàn)微小的上升量,主要是因為燒堿分廠生產(chǎn)的30%堿、32%堿、48%堿、液氯、10%次鈉和氫氣等主要產(chǎn)品的產(chǎn)量比例發(fā)生了變化,而每種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的單位能耗存在差別,由此造成了本次清潔生產(chǎn)審核的燒堿分廠單位綜合能源消耗整體呈現(xiàn)了微小上升。

2 改造方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

方案1:熱電分廠乏汽回收利用

本方案主要技術(shù)措施是通過增加乏汽回收裝置,將排空的乏汽回收利用,節(jié)水節(jié)煤。

(1)技術(shù)可行性評估

除氧器乏汽回收的主要困難是蒸汽中混有一定的氧氣,如作為蒸汽回收,則氧氣會被帶入用汽系統(tǒng),增加系統(tǒng)設(shè)備氧腐蝕。

理想的熱力除氧器等乏汽的回收,應(yīng)該是盡可能多地將乏汽凝結(jié),而氧氣等其它不凝結(jié)氣體,通過分離器排出。

為此,企業(yè)乏汽回收采用動態(tài)兩相流原理、文丘里管原理和微過冷度原理,利用低溫軟化水吸收鍋爐連定排疏水閥汽,除氧器乏汽,在乏汽吸收器內(nèi)形成微負(fù)壓,利于乏汽的排出。

裝置內(nèi)置汽水分離器,能自動將乏汽中可能混有的不凝汽體排出。因此,技術(shù)上可行。

(2)能源環(huán)境可行性評估

乏汽排汽是較低壓力的飽和蒸汽和空氣的混合物,在熱電生產(chǎn)中,為達(dá)到系統(tǒng)工藝指標(biāo),需要把一部分乏汽排空。鍋爐給水的除氧通常采用熱力除氧方式,這種除氧方式具有簡單、可靠和除氧效果的優(yōu)點,但也造成相當(dāng)多蒸汽隨著廢氣排出。乏汽由于其做功能力低,一般都直接對外排放,未加以利用,帶來較大的熱量損失和高品質(zhì)的潔凈水損失,導(dǎo)致能源的浪費和環(huán)境的熱污染。

乏汽作為沒被污染的低壓蒸汽,可以回收作為鍋爐補水,也可以與脫鹽水混合以后以提高補給水的溫度。將回收后的乏汽和升溫后的脫鹽水送至除氧器水箱,充分利用熱量和脫鹽水,減少高品質(zhì)蒸汽的使用量,達(dá)到無排放,無污染,節(jié)能環(huán)保的目的。

(3)經(jīng)濟(jì)可行性評估

本方案預(yù)計共投入270萬元。

經(jīng)濟(jì)效益:

企業(yè)蒸汽鍋爐總?cè)萘繛?30t/h,方案實施后,進(jìn)入鍋爐省煤器水溫從25℃上升到90℃以上。

除氧器乏汽壓力為0.4MPa,溫度151℃,熱焓值655kCal/kg,其他乏汽壓力為0.2MPa,溫度133℃,熱焓值650.2kCal/kg。

熱電分廠年運行時間8000h,原煤發(fā)熱量5126kCal。原煤價格500元/t,除鹽水成本5元/t。

除氧器乏汽回收包含以下兩部分效益:

回收的熱量折成原煤為:3.56t/h×103×655kCal/kg×8000h/5126kCal/103=3628.56t

回收利用的軟水量為:3.56t/h×8000h=28480t

其他乏汽回收包含以下兩部分效益:

回收的熱量折成原煤為:2.37t/h×103×650.2kCal/kg×8000h/5126kCal/1000=2399.53t

回收利用的軟水量為:2.37t/h×8000h=18.97萬t

由此,回收原煤:3628.56t+2399.53t=6028.09t,回收水:28480t+18960t=47440t

總計回收費用為:6028.09t×500元+47440t×5元=325.12萬元。

方案實施后,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益,且回收了乏汽,減少了用煤量,減少了二氧化硫的排放,具有明顯的環(huán)境效益。因此,推薦實施。

方案2:冷卻塔節(jié)水改造

動力中心現(xiàn)有循環(huán)冷卻水系統(tǒng)建有1座2000m2自然通風(fēng)冷卻塔,冷卻能力8000~10000m3/h,循環(huán)水泵房一座,已設(shè)循環(huán)水泵4臺,其性能為Q=1807~3300m3/h,H=25~17m。冷卻塔配水系統(tǒng)采用內(nèi)外圍分別供水,內(nèi)區(qū)供水面積635m2,占全塔淋水面積的31.75%,外區(qū)供水面積1365 m2,占全塔淋水面積的68.25%,冬季運行時關(guān)閉內(nèi)圍供水,僅供外區(qū)循環(huán),全塔由配水系統(tǒng)由一個中央豎井和呈十字形的主水槽及配水管組成。補充水源為地表水,PH值偏酸性,煤灰較多。

該冷卻塔近2-3年以來,冷卻水溫越來越高,尤其是夏季,最高時可達(dá)35-36℃,煤耗增高,凝汽器真空下降,嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組正常運行,導(dǎo)致發(fā)電成本激增。為了改變這種狀況,使機(jī)組投入正常運行,提高發(fā)電效率,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,擬對該冷卻塔進(jìn)行全面的技術(shù)更新改造。

(1)技術(shù)可行性評估

考慮到填料的長期運行和今后檢修的方便,更重要的是冷卻效果的穩(wěn)定性,更換填料選型為冷效高、孔徑大、不易堵塞、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度好的改進(jìn)型S波PVC塑料淋水填料,片距30mm,根據(jù)風(fēng)水匹配的原理采用不等高布置。

除水器更換為通風(fēng)阻力小、剛度好的BO-160/45型改性PVC塑料除水器,使全塔氣流流場趨于均勻,有助于降低阻力,提高綜合冷卻效果。

通過對填料的更換和配水系統(tǒng)的清理、對噴頭的改型、對除水器和填料托架的更換,要求使冷卻效果達(dá)到和超過原設(shè)計能力,即在設(shè)計氣象工況條件下冷卻塔出塔水溫低于32℃,比原設(shè)計降低1℃。冷卻效果更佳,同時節(jié)約了大量的用電消耗。因此,技術(shù)上可行。

(2)能源環(huán)境可行性評估

該方案投入使用后,對環(huán)境不會造成影響,同時由于該方案有較好的節(jié)約水資源,同時降低機(jī)組背壓,提升機(jī)組真空度,節(jié)約標(biāo)煤,減少企業(yè)能源消耗,具有很好的環(huán)境效益。

(3)經(jīng)濟(jì)可行性評估

該方案總投資約為120萬元。方案實施后節(jié)約費用估算:

年可節(jié)約電費132萬元。因此,投資效益很好

3 結(jié)論

本次能效提升項目總投入約390萬元,年節(jié)水9.75萬t/年、節(jié)約能量折原煤6028.9t,每年可節(jié)約費用457.12萬元,具有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn):

[1]王慶一.能源效率及其政策和技術(shù)(上)[J].節(jié)能與環(huán)保,2001,(06):11-14.

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