張學濤
摘 要:分析潮州發電公司#2機組汽輪機在正常運行工況狀態下5、6、7號軸承軸振及瓦振突增的故障,結合汽輪機各部件結構、運行方式調整、相關檢修記錄等,逐一排查可能影響振動的原因,發現問題,采取有效措施解決該類缺陷。
關鍵詞:汽輪機;振動;軸瓦;葉片;拉筋
前言
潮州發電公司#2機組為哈爾濱汽輪機廠制造的CLN600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機,汽輪機轉子共有六個徑向支持軸承和一個推力軸承,1#~6#軸承均為四瓦可傾軸承,推力軸承位于前箱的1#支持軸承外側,其中高中壓轉子、低壓(I)轉子、中間軸、低壓(II)轉子、發電機轉子、勵磁機刷架小軸,各聯軸器均為剛性連接。共9個軸承,#1、#2瓦支承高中壓轉子;#3、#4瓦支承低壓(I)轉子;#5、#6瓦支承低壓(II)轉子;#7、#8、#9瓦共同支承發電機轉子和勵磁機刷架小軸。#1-#6瓦為四瓦塊可傾瓦,#7、#8瓦為三瓦塊可傾瓦,#9瓦為圓筒瓦。
2020年1月9日,2號機組負荷350MW,高低壓凝汽器真空(-97.2kPa/-97.8kPa),凝汽器最大背壓4.0kPa,軸封壓力、溫度穩定,監盤發現大機5、6、7號軸振及瓦振突增,過程報警及硬光字均無報警,數值如下:X方向:5X由 24 μm突增至 31μm后緩慢上漲至 40 μm,基本穩定;6X 由101 μm突增至110μm后緩慢上漲至122 μm,基本穩定;Y方向: 6Y由 56 μm突增至 66μm后緩慢上漲至 73 μm,基本穩定;7Y由 70 μm突增至 74μm后緩慢上漲至 81 μm,基本穩定;W方向:5W由 34 μm突增至 37μm后緩慢上漲至 40 μm,基本穩定;6W由 37 μm突增至 44μm后緩慢上漲至 50 μm,基本穩定;7X由 56 μm緩慢上漲至 60 μm;8X由 43 μm緩慢上漲至 48 μm;
其余軸振、瓦振無明顯變化,就地傾聽大機低壓缸A無明顯異音,測得振動與DCS一致,檢查凝汽器水位、凝結水Na濃度、電導無變化,各段抽汽壓力、溫度無明顯變化,停1A循泵,緩慢降真空至(-95.8kPa/-97.4kPa),觀察大機振動逐漸穩定。
1 ?原因分析
在#2機組正常運行工況下,參考機組設計圖紙、歷次2號機A修檢修記錄、振動突增時數據分析、機組其他運行參數的對比,使用TDM監測系統采集相關數據對可能引起此類振動大的因素逐一分析、確認、排查,初步判斷此類異常主要由低壓(II)轉子不平衡引起。
不平衡是汽輪機轉子最常見的故障。引起轉子不平衡的原因有:結構設計不合理,制造和安裝誤差,材質不均勻,受熱不均勻,運行中轉子的腐蝕、磨損、結垢、零部件的松動或脫落等。轉子不平衡故障包括:轉子質量不平衡、初始彎曲、熱態不平衡、部件脫落、結垢、聯軸器不平衡等,不同的原因引起的轉子不平衡故障規律相近,但也各有特點。
1.1 ?轉子質量不平衡
轉子質量不平衡引起的振動,在整個機組軸承中均發生較大的振動,在轉子通過臨界轉速時振動幅值有時特別明顯地增大,其振動頻率與轉子轉速一致,波形為正弦波,以一倍頻振幅為主,其他諧波的振幅較小,頻譜呈樅樹形,定速下幅值穩定,相位穩定。
1.2 ?轉子初始彎曲
初彎轉子具有與質量不平衡轉子相似的振動特征,所不同的是初彎轉子在轉速較低時振動較明顯,趨于初彎值。
1.3 ?熱態不平衡
在機組啟動或停機及較大負荷變動過程中。由于熱交換速度的差異,使轉子橫截面產生不均勻的溫度分布,使轉子發生瞬時熱彎曲,產生較大的不平衡。熱彎曲引起的振動一般與負荷有關,改變負荷,振動相應地發生變化,但在時間上較負荷的變化滯后。隨著盤車或機組的穩態運行,整體溫度趨于均勻,振動會逐漸減小。
1.4 ?轉子部件脫落
運行中的轉子部件突然脫落也會引起轉子不平衡,使轉子振幅突然發生變化??梢詫⒉考撀涫Ш猬F象看作對工作狀態的轉子的瞬時階躍響應。由于瞬態響應最終要衰減為零,因此,部件脫落的主要特征是振動會突然發生變化后趨于穩定,振動的振幅一般會有較明顯的增大,振動的相位一般會有變化。
1.5 ?轉子部件結垢
如果工質的質量不合格,隨著時間的推移,將在轉子的動葉和靜葉表面產生塵垢,使轉子原有的平衡遭到破壞,振動增大。由于結垢需要相當長的時間,所以振動是隨著時間逐漸增大的。且由于通流條件變差,軸向推力增加,軸向位移增大,機組級間壓力逐漸增大,效率逐漸下降。
1.6 ?聯軸器不平衡
由于制造、安裝的偏差或者動平衡時未考慮聯軸器的影響,可能使聯軸器產生不平衡。聯軸器不平衡具有與質量不平衡相似的振動特征,通常是聯軸器兩端軸承的振動較大,相位基本相同。
綜上所述,結合機組以往振動大案例和咨詢其他相同型號汽輪機廠家,基本確定為低壓(II)轉子相關部件松脫導致振動異常。
2 ?過程處理及效果
2020年1月10日,2號機組停機,打開低壓缸人孔檢查發現,低壓轉子末級葉片拉筋有一處裂紋,揭缸檢查轉子其他部件無異常,修補拉筋裂紋后回裝,機組啟動沖轉至并網600MW負荷1至6號軸承軸振及瓦振恢復正常。
3 ?結束語
振動產生的原因多種多樣且十分復雜,而且每個汽輪機組的情況也都不同,因此需要針對每一個機組,根據異常分析,進行一系列的試驗,找出振動的規律,做好記錄工作,結合運行與檢修時的資料,進行綜合分析,才能找到振動的原因,加以消除。在生產運行中,還必須做好振動監測工作。避免異常振動的發生,確保整個電廠的正常運行。