周蔡成(中國石化揚子石化芳烴廠,江蘇 南京210048)
揚子石化芳烴廠二甲苯裝置主要生產高純度PX 產品,聯產OX 產品,自2019 年下半年以來,OX 市場行情見長,價格居高不下,為了達到公司產量要求且實現效益最大化,在保證OX產品質量合格(≥98.2%,ipb≤0.3%,NA+C9≤1%,PX+MX≤1.3%)的前提條件下,高產OX迫在眉睫,不過現階段主要依據經驗操作法對DA-3601 塔卡邊操作,極易造成產品不合格等質量問題。因此,希望利用Aspen Plus 流程模擬軟件[1]對現有的裝置進行技術分析,找出較佳的操作條件,為DA-3601塔的高產操作提供理論依據,改進生產操作參數,提高裝置的經濟效益。
揚子石化芳烴廠共有1#及2#兩套二甲苯裝置,1#二甲苯分餾裝置800#單元原設計處理量282 萬噸/年,1997 年設計處理量為399.4 萬噸/年,共有2 個二甲苯分餾塔DA-801、DA-804,其塔底富含OX 的C8+A 料送往鄰二甲苯裝置3600#單元和制苯DA-506塔,以聯產OX,原設計生產OX產品8萬噸/年;140 萬噸/年改造項目完成后,新增2#二甲苯分餾裝置8500#單元設計處理量182萬噸/年,有1個二甲苯精餾塔DA8501,其塔底富含OX的C8+A料也送往DA-3601,OX產品產量提高到20萬噸/年。

圖1 芳烴廠二甲苯車間OX生產工藝流程圖
芳烴廠二甲苯車間OX生產工藝流程圖如圖1所示。來自800#裝置二甲苯分餾塔DA-801、DA-804 或者8500#裝置二甲苯分餾塔DA-8501 塔底物料進入精餾塔DA-3601 塔,經過分離,塔頂產出合格的OX 產品,塔底重組分進入DA-802 塔進一步分離,采用BA3601為熱源,并副產中壓蒸汽。
物性方法是用于計算一個模擬中所需性質的物性模型的集合[2],物性方法的正確選擇是化工流程模擬的關鍵之一。由于DA-3601塔模擬過程中所涉及的組分如OX、C8芳烴、C9芳烴及C10及以上為非極性或者弱極性的有機物質,且是真實組分,其中RK-SOAVE 方程廣泛應用于石油等加工過程,因此,選擇RK-SOAVE方程對DA-3601塔進行計算。
Aspen Plus 模擬軟件中,關于精餾模塊的模型主要有Distl簡潔計算模型與RadFrac 嚴格計算模型,由于DA-3601 塔塔板數固定為100 塊,選取RadFrac 嚴格計算模型對DA-3601 塔進行模擬計算。
針對DA-3601塔的特點及研究目的,對部分設備進行必要的簡化處理,Aspen Plus模擬軟件中DA-3601流程示意圖如圖2所示。

圖2 Aspen Plus模擬軟件中DA-3601流程示意圖
DA-3601 塔進料來自2#裝置二甲苯精餾塔DA-8501 的塔釜料,收集2020 年1 月1-6 日DA-8501 塔釜出料S85/02 及OX產品S36/01 數據的平均值做為建模數據,數據見表1。DA-3601塔塔板數固定為100塊。

表1 DA-3601塔建模數據
現有工況:依據經驗操作法對DA-3601 塔卡邊操作生產OX,易造成產品不合格等質量問題。
優化目標:目前工況下,利用Aspen Plus流程模擬軟件探索較佳的操作條件,為DA-3601塔高產OX的操作提供理論依據。
依據建模數據,利用Aspen Plus 流程模擬軟件對DA-3601塔進行模擬計算,模擬結果如圖3所示。

圖3 Aspen Plus模擬結果圖
由圖3可知,模擬出產品OX的質量分數為99.33%,與實際值99.40%之間相對偏差小于5%,實際值與模擬值吻合較好,因此所建立的實際生產數據模型符合本裝置的實際工況,可作為調優計算的基礎。
利用Aspen Plus 流程模擬軟件中的Sensitivity 靈敏度分析模塊[3],分析DA-3601 塔回流比對產品OX 純度的影響,模擬結果如圖4所示。

圖4 DA-3601塔回流比對產品OX純度的影響
由圖4 可以看出,隨著DA-3601塔回流比的增大,產品OX的純度也隨之提高,不過當回流比大到一定程度之后,再提高回流比產品OX 的純度變化不大,因此在實際操作過程中需選取合適的回流比,由圖4 可知,在能達到產品純度要求的前提下,較適合本工況的回流比為6-8。
在能達到產品純度要求的前提下,利用Aspen Plus 流程模擬軟件中的Sensitivity 靈敏度分析模塊,分析DA-3601 塔回流比對熱源熱負荷的影響,模擬結果如圖5所示。

圖5 DA-3601塔回流比對再沸器熱負荷的影響
由圖5 可以看出,隨著DA-3601 塔回流比的增大,熱源熱負荷也隨之提高,說明所需的燃料量也隨之增大,這不僅影響了裝置的經濟型,也會帶來相應的環境污染問題,因此,在實際生產過程中回流比不易過大,只要能滿足裝置的實際生產需求即可。
為了探究OX 產品產量對產品純度的影響,在DA-3601 塔進料組成及進料量不變的情況下,用塔頂采出量與進料量的比值來代替OX產品產量,利用Aspen Plus流程模擬軟件中的Sen?sitivity 靈敏度分析模塊,以“Distillate to feed ratio”值為自變量,產品OX 純度值為應變量,分析OX 產品產量對產品純度的影響,模擬結果如圖6所示。

圖6 DA-3601塔塔頂采出與進料比對產品OX純度的影響
由圖6可以看出,隨著DA-3601塔塔頂采出與進料比即OX產品產量的增加,產品純度呈先上升后下降的趨勢,且在純度達到最高點之前均保持較高水平,在純度達到最高點之后下降趨勢明顯,這與進料組成的分布有關,因為DA8501塔釜液中輕組分較少,重組分較多,因此OX 產品采出較小的時候,以輕組分為主,不過輕組分的量較少,所以OX產品純度上升趨勢不明顯,當OX 產品采出較大時,幾乎所有的輕組分都已經被采光,后增加的重組分影響產品純度,在卡邊操作高產OX的過程中,不能超過臨界值,符合本工況較佳的塔頂采出與進料比為不超過0.3。
利用Aspen Plus 流程模擬軟件中的Sensitivity 靈敏度分析模塊,分析DA-3601 塔進料位置對OX 產品的影響,主要包括OX產品的純度與收率(OX產品的收率=塔頂采出中OX的質量/進料中OX的質量),模擬結果如表2所示。

表2 DA-3601進料位置對OX產品純度及收率的影響
由表2可以看出,在其他操作工況不變的情況下,DA-3601進料位置在第10塊塔板及90塊塔板的時候,OX產品的純度及收率均不及進料位置在第50 塊塔板的時候高,進料位置在第10 塊塔板時,精餾段塔板數較少,進料位置在第90 塊塔板時,提餾段塔板數較少,都不利于分離,因此進料位置過高或者過低都不合適,較佳的進料位置是第50塊塔板。
(1)依據目前實際進料數據及DA-3601塔的實際塔板數為核算基礎,探究了回流比對OX產品的影響,隨著DA-3601塔回流比的增大,產品OX的純度也隨之提高,不過熱源熱負荷也隨之提高,回流比大到一定程度之后,對產品純度的提升效果不明顯,因此,綜合考慮產品純度與能耗,較適合本工況的回流比為6-8。
(2)依據目前實際進料數據及DA-3601塔的實際塔板數為核算基礎,探究了OX 產品產量對產品純度的影響,隨著OX 產品產量的增加,產品純度呈先上升后下降的趨勢,且在純度達到最高點之前均保持較高水平,在純度達到最高點之后下降趨勢明顯,因此,在卡邊操作高產OX 的過程中,不能超過塔頂采出與進料比的臨界值,符合本工況較佳的塔頂采出與進料比為不超過0.3。
(3)依據目前實際進料數據及DA-3601塔的實際塔板數為核算基礎,探究了進料位置對OX產品純度及收率的影響,進料位置過高或者過低時,OX產品純度及收率均有所下降,因此進料位置過高或者過低都不合適,較佳的進料位置是第50 塊塔板。