盧紅玲,王玉濤,贠晶晶
(嘉峪關宏晟電熱有限責任公司,甘肅嘉峪關 735100)
隨著國家能源戰略調整和煤化工技術的進步,將煤炭進行深加工提質,實現煤炭的高效利用,發展煤化工產業鏈已成為一種新的工業項目。廣匯煤產于新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖,儲量大、供應穩定,其揮發分在50%左右,干餾產油率達9%~12%,非常適合作為煤炭分質利用的原料煤。對廣匯煤采用低溫干餾后,生成煤焦油、瀝青焦、可燃氣體和提質煤。廣匯提質煤的生成率約為50%,性質穩定,固定碳含量80%以上,揮發分含量9%~11%,可用作電廠動力用煤或進行摻燒,力爭實現廣匯煤提質的高效利用。
某集團公司地處新疆邊緣,具備提質煤產業鏈建立優勢,近年將計劃建成年產提質煤150萬t煤化工項目。煤化工項目投產后,作為集團公司自備電廠的某電熱公司必須有能力消耗提質煤,達到煤化工產業鏈的高效運轉。為此公司提前著手進行提質煤的摻燒研究,探索電站鍋爐高比例燃用提質煤的可行性與適用性,開展電站鍋爐對提質煤的摻燒適應性試驗。
為掌握廣匯提質煤的工業特性,該電熱公司委托專業單位對廣匯煤及其提質煤進行了煤質分析,分析數據見表1。
分析數據顯示,提質煤介于貧煤、無煙煤之間【1】,揮發分極低,著火困難,現有鍋爐設計煤種為哈密煤,現鍋爐爐型已確定,摻燒提質煤存在一定困難。
煤粉在鍋爐內著火初期,主要靠煤粉受熱時所析出的揮發份支持燃燒,而提質后的煤揮發份很低,在進行提質煤摻燒時若配煤嚴重不均,會出現短時間內純燒該煤種的情況。此時若不能及時著火,極易引起煤粉氣流瞬間斷火的現象,即煤粉進入爐膛后未及時著火導致爐膛負壓突然下降;在煤粉氣流上升過程中,又出現爆燃的情況,爐膛負壓又會突然升高、正壓。嚴重時會導致鍋爐爐膛負壓超出保護動作值,MFT動作。

表1 煤質分析數據
在進行提質煤分倉上煤1:1 摻燒時,雖然混合煤種的揮發份有所提升,達到貧煤以上的水準,但是對一次風溫的要求仍然較高。燃燒貧煤時一般采用熱風送粉【2】,熱風溫度需要保證在270 ℃以上,而擬進行摻燒的300 MW 機組鍋爐熱風溫度在260 ℃左右,顯然鍋爐一次風熱風溫度偏低,磨煤機出口溫度要保證到75 ℃都比較困難,摻燒難度大。
貧煤、無煙煤的燃燒對煤粉細度的要求較高,一般R90 都要低于15%,甚至達到10%以下。目前鍋爐制粉系統煤粉細度R90 都保持在20%以上,故鍋爐的煤粉細度設計點對于摻燒該煤種是不適應的。
由于提質煤揮發分較低,著火困難,燃盡時需要較高的溫度場,即火焰中心溫度更高。提質煤燃燒后形成的焦粒不易與空氣中的氧分子進一步結合,造成燃盡困難,鍋爐效率下降;未燃盡的焦粒隨著飛灰進入鍋爐尾部煙道、空預器、除塵器內,容易沉積下來,在條件適合的情況下容易發生二次燃燒,造成設備損壞【3】。
提質煤進入爐膛后著火會有一定推遲,導致火焰中心上移、爐膛出口煙溫升高。若保證各項參數正常,一般隨著摻燒量的增加,鍋爐過熱器、再熱器減溫水量過大,經濟性下降,還極有可能造成大面積掛焦和結渣。
結合該電熱公司實際情況,摻燒試驗在電廠300 MW 機組鍋爐上進行。試驗針對廣匯提質煤,摻配煤種為廣匯煤和哈密煤,采用分磨(分倉)摻燒的方式。廣匯提質煤的初始摻燒比例為17%,計劃逐漸增大至33%、50%,摻燒比例視具體試驗情況逐步增大,試驗期間保證廣匯提質煤與原煤煤質穩定。
為保證摻燒試驗安全性,針對提質煤特性制定以下專項技術措施:
(1)磨制提質煤的磨煤機出口一次風溫控制在70~80 ℃,旁路風門開度在35%以上,調整并保持一次風母管壓力不大于7.5 kPa。
(2)調整分離器擋板控制提質煤的煤粉細度R90 在15%以下,磨制提質煤的磨煤機料位控制在500~700 mm,磨電流控制在140 A以上。
(3)爐膛負壓保持穩定(0~-70 Pa),一旦出現爐壓劇烈波動至±200 Pa 以上,及時投入對應的油槍穩燃,同時減少提質煤摻燒量,防止爐膛滅火。
(4)高負荷期間爐膛出口氧量維持在2.5%~3.0%,低負荷時氧量維持在3.5%左右。
(5)二次風與爐膛壓差控制在500~700 Pa,SOFA 風調整以控制脫硝入口氮氧化物不超230 mg/m3為主,控制脫硝噴氨量【4】,保持脫硝出口氮氧化物含量在60~90 mg/m3之間。
(6)摻燒期間加強對煙氣和汽水參數的監視,分隔屏后煙溫超過800 ℃,過、再熱器減溫水量增大,低過入口溫度超460 ℃,再熱器減溫水調門較長時間開至70%以上時,應采取降低火焰中心位置等措施進行調整(包括SOFA 風下擺、關小上層SOFA風開度、燃燒器下傾等),同時就地檢查受熱面結焦情況并進行吹灰工作【5】。
(7)鍋爐燃油系統備用正常,試驗期間如負荷波動較大時,應優先減小提質煤出力(減負荷)或增加哈密、廣匯煤出力(增負荷),避免磨制提質煤的磨煤機操作幅度過大。
(8)制定爐膛爆燃、鍋爐燃燒不穩、鍋爐滅火、尾部煙道二次燃燒等事故預案。
此電熱公司在300 MW機組上開始進行提質煤的摻燒試驗,17%~33%比例(分別為1倉和2倉提質煤)的摻燒試驗共進行22 天左右。試驗結果表明,17%、33%比例摻燒提質煤爐內燃燒穩定,爐內主燃區溫度在1100~1200 ℃,爐膛出口煙溫在800℃以下,燃燒器區域水冷壁未出現大面積結渣和沾污現象。
試驗表明,適當提高運行氧量、采用正塔配風和適當開大提質煤燃燒器噴口的周界風門,可促進提質煤的燃盡并將飛灰含碳量及爐渣含碳量控制在正常水平,在85%ECR 負荷時鍋爐效率最高可達94.24%。
但在進行33%比例的摻燒試驗期間,當電負荷增加到300 MW、出力達到90%ECR以上持續運行3天以上時,再熱器壁溫偏高,再熱器減溫水開度增加(80%左右),過熱器減溫水開度正常。
50%(3 個倉)摻燒提質煤試驗期間鍋爐蒸發量保持860~930 t/h,試驗共進行15天左右。在此負荷區間爐內燃燒情況穩定,后屏出口管排表面干凈無結渣,屏過管排管壁有輕微結渣,吹灰時可大部分吹掉,水冷壁管壁表面干凈無結渣。但隨負荷增加,過熱器減溫水投入正常,再熱器壁溫卻偏高,再熱器減溫水開度逐步增加到90%甚至全開。
為防止高負荷時鍋爐再熱器減溫水量持續偏高、管壁超溫,對燃燒器擺角進行了調整(下傾6°)、燃盡風水平角度調整以提高其消旋能力【2】,調整后再熱器兩側減溫水量偏差變小,但整體減溫水量仍然偏高。隨后將提質煤的摻燒方式由B1、B2、C1 層下調至A2、B1、B2 層,再熱器減溫水量偏大情況有一定改善。
50%摻燒試驗期間進行了輔助風量調整試驗、變配風方式試驗,見表2。試驗結果顯示,試驗爐輔助風保持較大開度、保持正塔配風方式,此時飛灰含碳量下降,鍋爐效率最高,同時再熱器減溫水開度有所降低。采取這種調整方式可讓燃燒提前、降低爐膛出口煙溫,同時燃燒初期供風充足會促進提質煤燃燒并提高其燃盡率,從而有助于降低爐膛出口煙溫和再熱器減溫水量。
試驗結果表明,50%摻燒廣匯提質煤,鍋爐出力在90%ECR 以下時,鍋爐燃燒穩定,爐內無嚴重結焦現象,再熱器減溫水量偏高但尚有一定調整余量。繼續提高鍋爐出力時,會出現再熱器壁溫偏高、再熱器減溫水全開情況,通過調整燃燒器擺角下傾角度無法完全消除該現象。提質煤盡量在下層噴燃器進行摻燒。

表2 輔助風開度試驗(T25-T27為工況點)
通過以上實踐可知,鍋爐摻燒比例達33%時鍋爐燃燒穩定,各項參數可控;如果摻燒比增加到50%左右,則需要對負荷予以控制,保持鍋爐出力在90%ECR以下,同時開大輔助風、采用正塔配風方式進行調整即可穩定摻燒。隨煤化工產業項目的擴大,電廠提質煤消耗能力受限時,可考慮進行純燒提質煤鍋爐的建設。