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熔硫廢氣治理工藝優(yōu)化總結(jié)

2020-08-03 07:10:04王艷紅楊文平
硫酸工業(yè) 2020年6期
關(guān)鍵詞:顆粒物調(diào)試

王艷紅,楊文平

(云南云天化紅磷化工有限公司,云南開(kāi)遠(yuǎn) 661699)

云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅磷化工)100 t/h熔硫裝置是800 kt/a硫酸裝置配套工程,于2009年6月21日投料生產(chǎn)。原設(shè)計(jì)快熔罐A、B、C產(chǎn)生的熔硫廢氣直接排空。這樣會(huì)造成環(huán)境污染。為改善熔硫現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,技術(shù)人員改造為快熔罐A、B、C產(chǎn)生的熔硫廢氣先經(jīng)管道洗滌后,再經(jīng)塔內(nèi)洗滌,最后引入風(fēng)機(jī)排空。改造后熔硫廢氣中的升華硫被洗滌液捕集后存積在循環(huán)液中,僅能除去廢氣中的部分硫磺粉塵及少量異味氣體,尾吸塔煙囪排放的尾氣煙羽外觀較差。通過(guò)在尾吸塔內(nèi)加入廢堿液控制循環(huán)液pH值為5~7,運(yùn)行過(guò)程中風(fēng)機(jī)葉輪、洗滌噴頭、洗滌塔除沫填料等堵塞嚴(yán)重,2~3 d必須停運(yùn)尾吸系統(tǒng)進(jìn)行清理,檢修頻繁、勞動(dòng)強(qiáng)度大。2016年增加尾吸塔循環(huán)液壓濾處理工序,濾渣(硫磺)返回硫磺庫(kù),濾液返回到尾吸塔循環(huán)使用,解決了尾吸循環(huán)液濃稠影響洗滌效果及塔內(nèi)置換污水的排放問(wèn)題。但尾吸塔置換水減少后,循環(huán)液溫度由55 ℃左右升高到65~75 ℃,洗滌效果較原來(lái)略有下降。近幾年為降低硫酸生產(chǎn)成本,大量使用有機(jī)雜質(zhì)成分增多的低價(jià)塊粉磺、地腳磺,在熔硫時(shí)快熔罐A、B、C產(chǎn)生大量異味氣體,而原有尾氣洗滌系統(tǒng)處理技術(shù)落后,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境未得到根本改善,周邊的環(huán)境在一定程度上也受到了影響。解決熔硫尾氣處理的問(wèn)題迫在眉睫。

1 技術(shù)研究思路

熔硫裝置產(chǎn)生的廢氣成分較為復(fù)雜,含有大量顆粒物(硫磺粉塵)、水蒸氣及少量SO2、H2S等有機(jī)異味氣體。為改善崗位人員的操作環(huán)境,依照投資省、操作簡(jiǎn)單的原則,盡量少增加后序設(shè)備及操作控制,進(jìn)行廢氣綜合治理技術(shù)研究。

2 熔硫尾氣處理試驗(yàn)

2.1 降低洗滌液溫度

技術(shù)人員于2019年4月開(kāi)始一系列小試,尾吸塔增配臨時(shí)置換排液管,確保調(diào)試期間尾吸塔補(bǔ)、排水量由原來(lái)約10 m3/h增加到約50 m3/h,盡可能使尾吸塔洗滌液溫度由65~75 ℃降至約50 ℃,尾吸塔洗滌液pH值控制在7.0~8.5,監(jiān)測(cè)尾氣排放中顆粒物及SO2、H2S氣體的去除率。調(diào)試前后各工藝參數(shù)控制情況見(jiàn)表1,調(diào)試前后尾吸塔進(jìn)、出口氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)情況見(jiàn)表2。

從分析監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)看,通過(guò)在尾吸塔內(nèi)補(bǔ)加置換約50 m3/h的工藝水,降低了洗滌液中懸浮物濃度和洗滌液溫度,對(duì)尾氣顆粒物的去除效率有顯著的改善,顆粒物 (ρ)可由 700~900 mg/m3降到 300 mg/m3左右,但對(duì)異味氣體SO2、H2S的去除無(wú)明顯改善。

表1 調(diào)試前后各工藝參數(shù)控制情況

表2 調(diào)試前后尾吸塔進(jìn)、出口氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)情況

調(diào)試期間裝置水平衡不易控制,水耗及處理費(fèi)用按2.0元/m3、硫酸產(chǎn)量3 000 t/d,生產(chǎn)天數(shù)330 d/a計(jì),硫酸生產(chǎn)成本增加0.8元/t,運(yùn)行費(fèi)用約79.2萬(wàn)元/a,長(zhǎng)期運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差。

2.2 提高洗滌液pH值

尾吸塔洗滌液pH值控制由原來(lái)5~7提高到9~11,尾吸塔內(nèi)置換水量仍按約50 m3/h控制,監(jiān)測(cè)尾氣中顆粒物及異味氣體SO2、H2S的去除率。調(diào)試前后各工藝參數(shù)控制情況見(jiàn)表3,調(diào)試前后尾吸塔進(jìn)、出口氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)情況見(jiàn)表4。

從分析監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)看,循環(huán)洗滌液溫度控制約50 ℃,提高洗滌液pH值在9~11后,對(duì)尾氣中顆粒物、SO2的去除效果較為明顯,但對(duì)尾氣中的H2S氣體去除仍無(wú)明顯改善,異味氣體未能消除。

調(diào)試期間尾吸塔循環(huán)液pH值由5~7提高到9~11,循環(huán)液溫度降到50 ℃左右,堿液耗量增加約1.0~1.5 t/d。按液堿3 500 元/t、硫酸產(chǎn)量3 000 t/d,生產(chǎn)天數(shù)330 d/a計(jì),硫酸生產(chǎn)成本至少增加1.16元/t,運(yùn)行費(fèi)用增加115萬(wàn)元/a,長(zhǎng)期運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差。

2.3 升華硫粉塵過(guò)濾回收設(shè)備試用

針對(duì)熔硫罐、液硫儲(chǔ)槽產(chǎn)生的含硫蒸汽特性,2019年7月中旬引進(jìn)升華硫粉塵過(guò)濾回收設(shè)備,在800 kt/a硫酸裝置爐前液硫地下槽的排氣口進(jìn)行試用,試用成功后推廣到快熔罐、精硫槽、液硫儲(chǔ)槽等裝液硫的設(shè)備排氣孔處使用。該回收設(shè)備由不銹鋼絲網(wǎng)和加熱板組成,在加熱板內(nèi)部通電對(duì)升華硫粉塵進(jìn)行加熱,由于液硫儲(chǔ)槽中隨廢氣排出的升華硫粉塵熔點(diǎn)低,細(xì)小的升華硫粉塵受阻重新加熱變成液態(tài)時(shí)便流回爐前液硫地下槽內(nèi),而不含升華硫的氣體自由排出,實(shí)現(xiàn)升華硫粉塵的過(guò)濾回收。試用粉塵過(guò)濾回收設(shè)備后,從視覺(jué)上看排出的廢氣基本看不到煙羽,但不能去除異味,且加熱設(shè)施通電后溫度不宜控制,對(duì)于易燃易爆氣體存在較大安全隱患,容易造成火災(zāi)、爆炸等重大安全事故,且加熱回收設(shè)備投資高,電耗高,故不宜采用。

表3 調(diào)試前后各工藝參數(shù)控制情況

表4 調(diào)試前后尾吸塔進(jìn)、出口氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)情況

2.4 尾吸塔后增加藥劑吸附塔中試

2019年10月中旬紅磷化工公司引進(jìn)江西博萊達(dá)環(huán)境科技有限公司VOCs有機(jī)廢氣治理技術(shù),在熔硫裝置尾吸塔后增加藥劑吸附塔。因硫磺液化過(guò)程中有機(jī)異味氣體成分較為復(fù)雜,為確保新增設(shè)備安全運(yùn)行和“零”排放,選擇最優(yōu)的治理工藝——氧化還原+活性炭吸脫附+RCO技術(shù),以達(dá)到消除尾吸塔排放尾氣煙羽及異味氣體的目的。

快熔罐A、B、C廢氣經(jīng)抽氣管道進(jìn)入尾吸塔,在尾氣風(fēng)機(jī)出口至排放煙囪的收集箱處引尾氣進(jìn)入中試設(shè)備(洗滌塔),在中試洗滌塔出口通過(guò)在線監(jiān)測(cè)儀判斷尾氣治理情況。中試洗滌塔中加入碳酸鈉溶液(塔內(nèi)pH值控制在9~10),在噴淋吸收液中加入植物除臭液與廢氣中的硫化物等異味氣體反應(yīng),反應(yīng)后的尾氣經(jīng)渦流高效除塵除霧器除去單質(zhì)硫和顆粒物后,進(jìn)入錳(鐵)系催化吸附反應(yīng)塔進(jìn)一步除去硫化物及其他異味氣體,經(jīng)2級(jí)除異味后的凈化氣從中試塔排放。實(shí)際生產(chǎn)投用中,在煙囪中增加高壓霧化噴霧裝置將霧化的除臭植物液噴入煙囪中,徹底消除經(jīng)煙囪口排放的異味氣體。2019年10月中旬中試治理監(jiān)測(cè)情況見(jiàn)表5。

表5 2019年10月中旬中試治理監(jiān)測(cè)情況 mg/m3

3 尾吸塔后增加藥劑吸附塔的可行性分析

3.1 運(yùn)行及投資費(fèi)用

霧化泵裝機(jī)容量為2 kW、吸收液降溫循環(huán)泵裝機(jī)容量為15 kW,電費(fèi)按0.4元/kWh計(jì),運(yùn)行功率為裝機(jī)容量的80%,能耗增加費(fèi)用為(2 +15)kW×80%×24 h×0.4 元 /kWh×330 d/a = 4.31萬(wàn)元/a。

植物液費(fèi)用為消耗0.5 kg/d,單價(jià)按700元/kg計(jì),運(yùn)行費(fèi)用增加約11.55萬(wàn)元/a。

吸脫劑費(fèi)用為消耗 10 t/a,單價(jià)按 7 000 元 /t計(jì),運(yùn)行費(fèi)用增加約7.00萬(wàn)元/a。

廢堿液費(fèi)用為消耗50 kg/d,單價(jià)按3 300元/t計(jì),運(yùn)行費(fèi)用增加約5.45萬(wàn)元/a。

合計(jì)增加運(yùn)行費(fèi)用為28.31萬(wàn)元/a。

100 t/h 熔硫裝置按尾氣處理 10 000~15 000 m3/h設(shè)計(jì),設(shè)備投資建成費(fèi)用約220萬(wàn)元。

3.2 技術(shù)可靠性

該技術(shù)除異味氣體安全可靠,分別選擇植物液除臭 + 固體催化吸附除臭 + 霧化植物液3個(gè)步驟疊加徹底消除異味;除塵除霧采用渦流高效電除霧設(shè)備,可以高效去除硫磺單質(zhì),系統(tǒng)流動(dòng)性好且?guī)в蟹礇_洗裝置,硫磺帶入吸收液后經(jīng)壓濾機(jī)過(guò)濾析出,運(yùn)行安全可靠。

快熔罐A、B、C廢氣經(jīng)抽氣管道進(jìn)入現(xiàn)有尾吸塔除去大部分水蒸氣、升華硫粉塵。洗滌后的尾氣進(jìn)入新增吸附塔底部的洗滌層,在洗滌層循環(huán)液中加入廢堿液和植物除臭液,控制塔內(nèi)pH值在9~10,反應(yīng)后的尾氣經(jīng)渦流高效電除塵除霧器除去單質(zhì)硫和顆粒物,然后進(jìn)入錳(鐵)系催化吸附反應(yīng)塔進(jìn)一步除去硫化物及其他異味氣體,經(jīng)過(guò)2級(jí)除異味后的凈化氣進(jìn)入煙囪排放。為了徹底消除異味,在煙囪中增加高壓霧化噴霧裝置將霧化后的除臭植物液噴入煙囪中,徹底消除異味的氣體經(jīng)煙囪口排放。

以鐵、錳、鋅的氧化物為主要活性組分的轉(zhuǎn)化-吸收型雙功能除臭劑能將各種有機(jī)硫(硫醇、硫醚、羰基硫、二硫化物等)熱分解或加氫轉(zhuǎn)化成硫化氫,又能將硫化氫脫除。當(dāng)廢氣中總硫(ρ)在1~200 mg/m3時(shí),凈化氣中硫(ρ)≤0.1 mg/m3;當(dāng)廢氣中總硫(ρ)≥200 mg/m3時(shí),凈化氣中硫(ρ)≤0.3 mg/m3。反應(yīng)方程式如下:

熱分解反應(yīng):

加氫反應(yīng):

吸收硫化氫:

植物除臭液是從天然植物中優(yōu)選出的能夠有效控制異味的成分,經(jīng)科學(xué)配比,形成一系列的適用于多個(gè)行業(yè)的除味產(chǎn)品。該植物除臭液能夠和排放的異味氣體發(fā)生作用,而不會(huì)改變被處理物質(zhì)的基質(zhì),不會(huì)產(chǎn)生二次污染,具有較高的反應(yīng)活性,能夠?qū)⒘蚧瘹洹睔狻⒓琢虼肌⒓琢蛎艳D(zhuǎn)化為無(wú)害無(wú)臭物質(zhì),去除率在90%以上。原熔硫廢氣處理工藝流程見(jiàn)圖1,增加藥劑吸附塔的工藝流程見(jiàn)圖2。

圖1 原熔硫廢氣處理工藝流程

圖2 增加藥劑吸附塔工藝流程

4 結(jié)語(yǔ)

紅磷化工100 t/h熔硫裝置廢氣綜合治理技術(shù)研究從中試情況看,尾吸塔后增加藥劑吸附塔(氧化還原藥劑+活性炭吸脫附+ RCO設(shè)備)從經(jīng)濟(jì)性、安全性、技術(shù)先進(jìn)性是可行的,尾吸塔出口排放的凈化氣煙羽及異味基本消除,大幅改善了崗位人員操作環(huán)境及周邊環(huán)境,達(dá)到了綠色生產(chǎn)的目的。

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