梁佑貴
(鶴慶北衙礦業(yè)有限公司,云南 大理 671507)
云南大理一黃金礦山為金銀銅鐵伴生多金屬礦,工藝流程為磨礦后全泥氰化炭漿法,載金炭解吸電積提金銀銅,然后磁選回收鐵。原可研設計、建設未考慮銅回收,生產中經研究論證后對海綿銅置換回收控制參數作生產實踐探索,現對控制參數pH值、置換時間、鐵粉耗量、攪拌強度進行探索研究[1]。
根據金屬活動順序表,鐵的金屬活潑性比銅強,鐵和硝酸銅溶液發(fā)生置換反應[2]。
Fe+Cu(NO3)2=Cu↓+Fe(NO3)2
Cu(NO3)2溶液為生產中提金銀后上清液,密度為1.034g/mL,溶液主要金屬含量見表1。

表1 Cu(NO3)2溶液中金屬含量表
鐵粉為500目,近似含量100%,忽略氧化情況;NaOH為工業(yè)級,純度為99%,忽略其雜質成分;硝酸銅原液500mL,含Cu量為2.633g,含Fe量1.113g,計算如下:

理想置換率100%狀態(tài)下,忽略實驗操作誤差和測量誤差,視此狀態(tài)下Fe價態(tài)之間不存在相互轉化。
假設溶液中所含Fe全為Fe2+,1LCu(NO3)2溶液消耗Fe粉量為4.65g,溶液中Fe含量為6901mg/L。
假設溶液中所含Fe全為Fe3+,1LCu(NO3)2溶液消耗Fe粉量為5.761g,溶液中Fe含量為7987mg/L。
主反應方程式如下:
Fe+Fe3+=2Fe2+
Fe+Cu2+=Fe2++Cu
Fe3++OH-=Fe(OH)3
4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O
2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+(鐵單質反應完全之后)
因無pH值測量精密儀器,用pH試紙粗略測量pH值范圍后通過NaOH加入量來調節(jié)pH值[3]。
控制條件時間24min,鐵粉量2.83g,轉速804r/min。實驗記錄如表2。
從表2中數據分析可得,Cu(NO3)2原液顯強酸性,若加入的2.83g Fe粉完全反應為Fe2+,則溶液中Fe含量應為8554mg/L。
Z-01、Z-02、Z-03對比分析可知,在Cu(NO3)2強酸環(huán)境下,溶液中鐵含量高,且隨著pH值的增加逐漸降低,置換率也略微降低,主要原因是增加OH-濃度時溶液中Fe3+會生成很少部分的Fe(OH)3沉淀,導致系統(tǒng)鐵含量降低,此外Fe3+還會與部分置換出的銅單質反應生成Cu2+,降低銅置換率的同時導致溶液中Fe含量減少[4]。
Z-04組試驗在Fe含量基本不變的情況下置換率的到了很大的提升,主要原因是pH值繼續(xù)增大的同時稀釋了強酸環(huán)境,導致Fe粉利用率提高,系統(tǒng)中Fe含量增加,而此pH值環(huán)境下,Cu2+反應平衡增長較快,置換率增加。
Z-05、Z-06組試驗中,反應后基本無鐵粉,但溶液中鐵含量降低,銅置換率增大,說明增大pH值的同時,Fe(OH)3膠體沉淀(丁達爾效應)和Cu單質的反應速率明顯增加,且反應速率基本相同,驗證Z-04組實驗結論。
Z-07、Z-08組實驗中NaOH加完立即生產Fe(OH)3沉淀,表明OH-離子過量后打破反應平衡,Fe(OH)3沉淀反應成為溶液主反應,且反應還伴隨Fe3+與Cu的副反應,導致溶液中Fe含量迅速下降,銅置換得率低。
Fe(OH)3沉淀pH值計算:Ksp=2.8×10-39
Fe3+沉淀完全時,c(Fe3+)≤10-5,
則:c(OH-)=(Ksp/10-5)1/3
=(2.8×10-39/10-5)1/3
=6.5×10-12
POH=lg(6.5×10-12)=11.18
pH值=14-11.8=2.82
即溶液pH值達到2.82時溶液中Fe3+開始沉淀。
實驗控制鐵粉加入量2.83g,NaOH10g,轉速804r/min,數據見表3。

表3 不同反應時間濾液中金屬含量表
從表3數據可知,反應時間為20min時置換效果最好,時間過長置換率略有下降。體現為反應過程中的溶解平衡及原液中存在大量Fe3+離子,Fe3+氧化性Fe2+,會優(yōu)先與Fe反應,且還存在與Cu反應現象,增加鐵粉耗量的同時會降低Cu得率,置換硝酸銅應避免用時過長。
NaOH加入量:10g,時間:20min,轉速:804r/min,數據見表4。

表4 不同鐵粉濾液中金屬含量表
從表4數據分析可得,鐵粉加入量為1.4倍銅摩爾比時置換效率最優(yōu),銅置換率隨著鐵粉的增加而增加,溶液中鐵含量表明Fe(OH)3沉淀較為完全。
Z-13、Z-14結果表明原溶液中含Fe3+離子量占比較大,實驗中做滴定實驗驗證,配置NaOH濃溶液滴在硝酸銅原液中,馬上出現暗紅色絮狀沉淀,呈帶狀向周圍擴散。
Z-14、Z-15組實驗中鐵含量表明實驗存在操作誤差,Z-15組數據結果不做分析[5]。
Z-14、Z-16組實驗表明鐵粉消耗溶液中Fe3+到一定程度后,在此條件下主反應為置換,且反應速率較快。
鐵粉耗量計算如下:
增加的Cu:(1276-473)/2=401.5mg
消耗的Fe:470mg→470×63.5/56.8=525mg
生成Fe(OH)3:2×401.5×56.8/63.5-(3342-2898)=274mg
即消耗掉的鐵除產生401.5mg銅和增加222mg鐵含量外,剩余部分生產了274mg Fe(OH)3沉淀。
實驗控制NaOH加入量10g,反應時間20min,鐵粉3.30g,數據見表5。
從表5數據可得,攪拌器轉速在400r/min~800r/min范圍內,對置換無明顯影響。考慮實際生產,未繼續(xù)深入研究其他轉速,拉開實驗范圍。
為驗證實驗的可重復性,同等條件下做重復性實驗,實驗控制NaOH加入量10g,反應時間20min,鐵粉3.30g,轉速804r/min。數據見表6。

表6 重復性驗證濾液中金屬含量表
從表6可知,該控制條件可重復性強,投入生產可行。
(1)硝酸銅原液酸性強,能與鐵發(fā)生鈍化反應,表面生成致密氧化膜,阻礙反應繼續(xù)進行。
(2)置換硝酸銅應避免用時過長。
(3)置換最佳調控參數:NaOH加入量10g,時間20min,鐵粉3.30g,轉速804r/min,銅置換率達92%。即控制硝酸銅溶液pH值2.8左右,鐵粉用量1.4倍銅摩爾比,耗時10min~20min和需要攪拌。