劉品濤,杜 霞,胡朝輝
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
催化劑是所有化學(xué)合成反應(yīng)的核心,催化劑的性能好壞,直接決定了煤制甲醇裝置的單耗、效率和運(yùn)行周期等關(guān)鍵參數(shù)和指標(biāo)。在河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)甲醇裝置催化劑體系中,變換催化劑采用的是Co-Mo系列,該催化劑的活性組分為硫化鈷和硫化鉬,在有氧環(huán)境下,極易發(fā)生氧化反應(yīng),失去活性。該催化劑出廠為氧化態(tài)(氧化鈷和氧化鉬),使用前需要進(jìn)行硫化,才具有活性。催化劑的硫化過程控制要求和風(fēng)險(xiǎn)高,不僅能耗高、耗時(shí)長、過程控制難度大,而且存在CS2、H2S和H2等危化品泄漏、著火甚至爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)所用合成催化劑型號為XNC-98銅基催化劑,主要化學(xué)組分由銅、鋅、鋁氧化物組成,運(yùn)行周期約1.5年。在天然氣制甲醇行業(yè)中,合成催化劑的使用壽命多在5年以上,單方催化劑的甲醇產(chǎn)量可達(dá)到(3±0.5)萬t;而目前,我國的煤制甲醇裝置的合成催化劑壽命一般不超過42個(gè)月(即3.5年),且單方催化劑的甲醇產(chǎn)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及天然氣制甲醇裝置,多數(shù)在2.3萬t以下[1]。
如何應(yīng)用新型變換催化劑,免去現(xiàn)場硫化過程,如何延長甲醇合成催化劑的運(yùn)行周期,提高單方催化劑的甲醇產(chǎn)量,顯得尤為重要。
耐硫變換工藝已廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代大型煤化工中,在煤制合成氨、制氫、煤制甲醇、煤制天然氣、煤制油和煤制烯烴中都有應(yīng)用,基于催化劑硫化過程中存在的諸多問題,龍宇煤化工應(yīng)用了新型預(yù)硫化催化劑,免去了傳統(tǒng)催化劑的現(xiàn)場硫化過程。
1.1.1催化劑微鈍化
在保證活性的前提下,對已硫化的催化劑進(jìn)行微鈍化;首先進(jìn)行氮?dú)庵脫Q和降溫,將催化劑床層溫度控制在80~90℃;在空速為300~350h-1、壓力為0.1MPa的條件下,緩慢配入空氣;密切關(guān)注床層的溫升情況,嚴(yán)防超出90℃;緩慢提高系統(tǒng)的氧含量,直到氧含量達(dá)到20%;鈍化時(shí)間控制在20~21h;鈍化結(jié)束后,將床層溫度降至25℃;在氮?dú)獗Wo(hù)的前提下,將催化劑卸出,并分裝至帶有塑料襯里的膠皮紙桶包裝,與空氣實(shí)現(xiàn)有效地隔離。
1.1.2無氧狀態(tài)下的裝填
為避免預(yù)硫化催化劑摩擦生熱,導(dǎo)致溫度過高,引發(fā)催化劑與氧發(fā)生氧化反應(yīng),在裝填時(shí)需在無氧狀態(tài)下進(jìn)行。
變換爐舊劑、瓷球和其他雜質(zhì)清理干凈,經(jīng)檢查確認(rèn)無損后,按照設(shè)計(jì)標(biāo)高劃線,可在有氧環(huán)境下將瓷球和絲網(wǎng)裝填到位。待人員出爐后,從變換爐底部出口的工藝氣導(dǎo)淋處通入氮?dú)猓瑢ψ儞Q爐進(jìn)行徹底地置換,待爐內(nèi)氧含量≤0.5%時(shí),方可裝劑。催化劑在由包裝桶導(dǎo)入料斗的過程中,不可避免地會(huì)接觸氧,為降低風(fēng)險(xiǎn),在催化劑倒入料斗前,先將一根一直釋放氮?dú)獾能浌芡ㄈ肓隙返撞浚瑢α隙愤M(jìn)行置換,待料斗裝滿后,抽出氮?dú)廛浌埽瑢⒘隙返踔磷儞Q爐的裝劑口,快速裝入爐內(nèi)。在整個(gè)裝填過程中,要保證爐內(nèi)氮?dú)獾墓?yīng),即始終保持爐內(nèi)是無氧環(huán)境。同時(shí),較低的溫度可有效抑制催化劑氧化的風(fēng)險(xiǎn),為此,裝填時(shí)間的選擇也很重要。
因水氣比和空速對低溫活性有較大的影響,在水氣比為0.214、一變進(jìn)氣量為13.1萬m2/h(濕基)的條件下,分別從溫度以及CO變換率兩個(gè)方面,對催化劑使用初期(簡稱自硫化)和本次預(yù)硫化進(jìn)行對比。自硫化與硫化應(yīng)用溫度對比見圖1。

圖1 自硫化與預(yù)硫化應(yīng)用溫度對比
預(yù)硫化催化劑的低溫活性從入口溫度判斷,雖略高于自硫化(高7℃),但低于設(shè)計(jì)值(低3℃);催化劑床層溫升情況,預(yù)硫化220℃,接近自硫化225℃,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)201℃,兩項(xiàng)指標(biāo)均滿足工業(yè)生產(chǎn)要求,進(jìn)出口關(guān)鍵組分與CO變換率對比見圖2。

圖2 進(jìn)出口關(guān)鍵組分與CO變換率對比
由圖2可知,關(guān)鍵組分進(jìn)出口滿足設(shè)計(jì)值要求,且CO變換率優(yōu)于設(shè)計(jì)值,滿足生產(chǎn)需要。
因此,對新型變換催化劑的應(yīng)用,在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí),避免了現(xiàn)場硫化過程,大大降低了能耗,縮短了時(shí)間,降低了過程風(fēng)險(xiǎn)。
合成催化劑的使用壽命設(shè)計(jì)為3年,但在實(shí)際運(yùn)行中其壽命僅為1.5年。在使用XNC-98銅基催化劑前,龍宇煤化工應(yīng)用過兩種催化劑:第一種運(yùn)行周期18個(gè)月,單方催化劑產(chǎn)甲醇7 000t;第二種運(yùn)行周期14個(gè)月,單方催化劑產(chǎn)甲醇1萬t。針對合成催化劑達(dá)不到設(shè)計(jì)使用壽命這一重要問題,龍宇煤化工與多家催化劑研究院進(jìn)行交流,并委托武漢理工大學(xué)對失活催化劑樣本進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析,最終得出結(jié)論為催化劑硫中毒失活。通過對工藝及設(shè)備的分析,催化劑壽命縮短的原因主要有以下幾點(diǎn)。
2.1.1新鮮氣中總硫超標(biāo)
大部分酸脫系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初并不含有精脫硫工藝,雖然低溫甲醇洗一直處于穩(wěn)定運(yùn)行階段,其出口凈化氣中硫含量處于合格狀態(tài)(≤0.1mg/m3),但在開車初期和設(shè)備故障時(shí),出口凈化氣中不可避免存在硫超標(biāo)現(xiàn)象。通過對凈化氣中硫組分的分析,確定H2S為催化劑中毒的主要組分。
低溫甲醇洗裝置出口凈化氣中硫化物含量超標(biāo),在煤制甲醇行業(yè)極為普遍,同時(shí),羰基鐵鎳和氯超標(biāo)也會(huì)導(dǎo)致催化劑中毒、活性下降,且其毒性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于H2S、COS和硫醇等硫化物。但是因受制于檢測儀器,龍宇煤化工無法對羰基鐵鎳和氯進(jìn)行分析。
2.1.2分離后循環(huán)氣中甲醇體積含量高
在甲醇分離器出口循環(huán)氣中,甲醇含量設(shè)計(jì)值在溫度40℃,壓力7.6MPa時(shí),含量為0.54%;而實(shí)際操作過程中,夏季循環(huán)水溫度較高,使得循環(huán)氣溫度能高達(dá)45℃,循環(huán)氣中甲醇含量較設(shè)計(jì)值高出許多,分析顯示,最高時(shí)體積含量達(dá)到0.85%。
而循環(huán)氣中甲醇含量超標(biāo)不僅會(huì)影響產(chǎn)量,嚴(yán)重時(shí)還對合成氣壓縮機(jī)葉輪造成液滴沖擊;而且,入塔氣中甲醇含量高會(huì)導(dǎo)致甲醇催化劑副反應(yīng)增加,從而嚴(yán)重影響催化劑使用壽命。
2.1.3合成系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)波動(dòng)較大
一方面,合成系統(tǒng)壓力波動(dòng)范圍在4.5~7.5MPa,雖然系統(tǒng)的壓力在催化劑適用范圍內(nèi)(3~14MPa),但是調(diào)整過于頻繁,對催化劑的安全使用造成很大影響。尤其是在開停車期間,壓力大幅度波動(dòng)極易造成催化劑內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化。
另一方面,進(jìn)入合成塔的氫碳比(H/C)波動(dòng)較大,而H/C的控制對催化劑的抗擊熱老化能力極為重要。從之前進(jìn)塔氣分析來看,合成氣中CO約為4%~8%,CO2約為1%~4%,惰性氣體30%~60%,H2達(dá)30%~60%,H2含量波動(dòng)較大,且存在不過量現(xiàn)象,即H/C值低于設(shè)計(jì)指標(biāo),CO含量偏低。CO2含量過低,惰性氣體含量太高,這勢必會(huì)影響催化劑的使用壽命。
通過對影響催化劑壽命因素的分析,龍宇煤化工采取了相應(yīng)的手段,主要分為以下三方面。
目前,精脫硫劑的類型主要有活性炭和氧化鋅兩種。其中活性炭的效果較為理想,但必須是在含有微量的氧或水時(shí)才能保證其性能,但水和氧的存在對甲醇合成工藝極為不利。為此,選定了常溫氧化鋅精脫硫工藝。
為保證凈化氣中總硫的合格,裝置實(shí)行手動(dòng)和在線并用的檢測方式,同時(shí),嚴(yán)格控制精脫硫塔入口凈化氣的總硫含量,要求入口氣中的羰基硫≤0.05 mg/m3,硫化氫≤0.5 mg/m3,以及采用對精脫硫劑進(jìn)行運(yùn)行記錄的手段,以避免精脫硫裝置硫穿透,保持精脫硫裝置出口凈化氣總硫≤0.05 mg/m3;此外,還定期委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對凈化氣中的羰基鐵鎳和氯進(jìn)行分析,以便及時(shí)排除其他可對催化劑造成中毒的干擾。
改造完成后,精脫硫塔實(shí)測入口氣量為13萬m3/h,硫含量最高0.9 mg/m3,最低為0.1 mg/m3,平均為0.3 mg/m3,目前出口總硫≤0.05 mg/m3,系統(tǒng)壓差為11kPa,效果理想。
拆檢分離器,發(fā)現(xiàn)分離器絲網(wǎng)層內(nèi)件故障,這也是導(dǎo)致循環(huán)氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)高的原因。為此,對分離器內(nèi)件進(jìn)行改造,增加立式葉片式分離器,從而提高甲醇分離效率。改造后,循環(huán)氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)由改造前的平均0.59%降至0.39%。從收集的數(shù)據(jù)看,循環(huán)氣中甲醇含量下降0.2%。由于循環(huán)氣中所帶甲醇大部分在壓縮機(jī)循環(huán)段分離器中分離后送回甲醇閃蒸槽,從改造后數(shù)據(jù)顯示,實(shí)際多回收甲醇在0.2t/h左右,每天可以多回收甲醇約5t/a。改造后的甲醇分離器見圖3。

圖3 改造后的甲醇分離器
3.3.1控制合成系統(tǒng)的溫度和壓力
降低催化劑熱點(diǎn)溫度能有效延緩催化劑的熱老化程度,合成裝置在正常運(yùn)行時(shí),一般要求波動(dòng)范圍控制在±0.5 ℃。在開停車期間,合成系統(tǒng)的指標(biāo)波動(dòng)才是影響催化劑的主要原因,為此,在合成裝置開車期間,將催化劑的升溫速率指標(biāo)控制在≤20 ℃/h,壓力變化≤0.1 MPa/min。
在裝置正常運(yùn)行中,將合成氣壓縮機(jī)置于負(fù)荷控制狀態(tài),利用機(jī)組轉(zhuǎn)速隨壓縮機(jī)入口壓力和入口壓力設(shè)定值的差值成線性關(guān)系,穩(wěn)定壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速變化,減少合成系統(tǒng)壓力波動(dòng)。同時(shí),利用合成系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥及弛放氣氫氣回收裝置負(fù)荷的變化,及時(shí)對系統(tǒng)壓力進(jìn)行二次干預(yù),在氣體組分穩(wěn)定的條件下,確保系統(tǒng)壓力維持在5.8~7.0MPa。
3.3.2優(yōu)化合成氣組分
由于催化劑運(yùn)行前、中、后期的效能不同,通過制定不同的氫碳比指標(biāo),可提高催化劑應(yīng)用效率;在催化劑運(yùn)行前期,由于催化劑的溫度較低,反應(yīng)活性較高,控制氫碳比在4.5~5,防止因反應(yīng)過于劇烈造成的超溫現(xiàn)象;運(yùn)行中期,由于催化劑的性能穩(wěn)定,控制氫碳比在3.5~4.5;運(yùn)行后期,催化劑的效率降低,氫碳比控制在3~4。
由于甲醇合成原料氣中需含有適量的CO2,其存在可以消耗部分H2,減小催化劑床層內(nèi)外的溫差,不僅可以提高催化劑的活性,還可以抑制副產(chǎn)物的產(chǎn)生;經(jīng)反復(fù)調(diào)節(jié)生產(chǎn)參數(shù),最終確定入塔氣中CO2含量指標(biāo)控制在3%~5%,在此指標(biāo)內(nèi)時(shí),甲醇副產(chǎn)物較少,尤其是粗醇中的乙醇含量控制尤為明顯。
經(jīng)過上述各種手段,催化劑得到了明顯的保護(hù)。至本爐催化劑更換前,該催化劑共運(yùn)行1 540d。更換前催化劑的熱點(diǎn)溫度為244℃,出口溫度為235℃,仍有10 ℃的提升空間。有效氣單耗2 280m3/t(運(yùn)行初期為2 245m3/t),CO單程轉(zhuǎn)換率≥58%(運(yùn)行初期為65%),雜醇含量≤1 800mg/m3(初期為400mg/m3),單方催化劑的甲醇產(chǎn)量達(dá)到2.68萬t,同時(shí),對卸出的催化劑進(jìn)行了分析,分析結(jié)果(見表1)顯示,該部分催化劑仍有繼續(xù)運(yùn)行的潛力。

表1 卸出的XNC-98催化劑分析結(jié)果
對比之前所用催化劑運(yùn)行情況,MK-121運(yùn)行538.9d,C-307運(yùn)行410.6d,平均1.5年就要對催化劑進(jìn)行更換,優(yōu)化后XCN-98使用4.66年;年增收近千萬元。
綜上所述,通過采用新型催化劑,結(jié)合多項(xiàng)運(yùn)行條件新技術(shù)和工藝的實(shí)施,使合成催化劑的運(yùn)行周期、轉(zhuǎn)換率和環(huán)境友好性能得到了大幅提升,為企業(yè)創(chuàng)造了非常可觀的經(jīng)濟(jì)效益。