(中鐵十六局集團地鐵工程有限公司,北京 100000)
隨著施工技術(shù)水平的逐步提高,地鐵盾構(gòu)隧道施工越來越普及,在不同地質(zhì)條件下的盾構(gòu)機掘進逐步完善,成型隧道管片質(zhì)量控制要求越來越嚴格,成型管片質(zhì)量控制措施無比重要。
成都地鐵5 號線一、二期工程土建10 標錦城大道站~錦城湖站盾構(gòu)區(qū)間左線下穿地層為全斷面<5-3>中等風化泥巖層,基巖裂隙水豐富,本隧道使用盾構(gòu)機開挖,盾構(gòu)機開挖直徑6280mm,盾尾標準間隙設定為30mm,盾尾采用被動鉸接形式,盾尾四周共設置8 路同步注漿管(4 用4 備),管片外徑6m,管片重約22t,該區(qū)間采用盾構(gòu)法施工。
管片在尾盾內(nèi)拼裝成環(huán),襯砌環(huán)拼裝方式采用錯縫拼裝,通過M27 彎螺栓機械連接,由盾構(gòu)機千斤頂頂推壓緊。
脫出尾盾成型管片主要承受的縱向力為液體(地下水)狀態(tài)浮力F 浮,自身重力G,推進時千斤頂?shù)耐屏εc線路夾角產(chǎn)生的垂直作用力F1,線路下坡F1 向上,線路上坡F1 向下,F(xiàn)1 為變量值,根據(jù)阿基米德定理F 浮=ρ液*gV排,當不考慮盾構(gòu)機對管片的束縛力時,F(xiàn) 浮遠大于G,所以脫出盾尾的管片必需及時采用水泥砂漿進行注漿填充穩(wěn)固。
通過錦城大道站~錦城湖站盾構(gòu)區(qū)間左線管片姿態(tài)測量資料對管片上浮情況進行總結(jié)分析,由管片拼裝后的垂直姿態(tài)與脫出盾尾穩(wěn)定后的管片垂直姿態(tài)對比數(shù)據(jù),見表1。

表1 管片上浮位移統(tǒng)計表
成型管片上浮是常見的施工質(zhì)量問題,也是隧道施工過程中一直比較受關注的問題,根據(jù)本工程中遇到的問題,通過分析認為造成本工程管片上浮的原因主要有以下幾點:
1、地下水土壓力大,管片自重不能克服地層中產(chǎn)生的水土浮力導致上浮;
2、同步砂漿注漿量不足,管片上部的建筑空隙沒有及時填充飽滿導致上浮;
3、同步注漿漿液初凝時間過長,不能及時固化形成有效的支撐導致上浮;
4、正常推進時由于地層較軟,保壓壓力不高,盾構(gòu)機推力過小,管片之間的約束力降低,加劇了管片的上浮;
5、盾構(gòu)機推進時,成型隧道截面與盾構(gòu)機千斤頂推力截面成一定角度,導致推進過程中正面推力在成型隧道管環(huán)上產(chǎn)生一個向上的分力,加劇了管片的上??;
6、雙液二次注漿不及時,不能形成有效止水環(huán)帷幕,導致管片上浮。
1、縮短漿液初凝時間 增加漿液配比中的水泥用量,將砂漿的初凝時間由原來的6 小時縮短到4 小時;
2、提高漿液的稠度 通過在漿中添加增稠劑的方式,調(diào)高砂漿的稠度,增強砂漿的抗沖刷能力;

圖1 改良漿液比對
實際作業(yè)中采取的調(diào)整措施如下:
調(diào)整同步漿液的質(zhì)量,增加漿液稠度(添加增稠劑),提高水泥用量縮短初凝時間(4 小時以內(nèi)),增加注漿量到7.5m3。

表2 增稠型同步砂漿漿液配比表

圖2 漿液調(diào)制圖
注意:調(diào)制漿液時,一般在漿液車上調(diào)制,調(diào)制完成后第一時間將漿液抽取到臺車漿液罐里,進行注漿,縮短漿液停滯時間。同時在添加增稠劑和水泥時,一定要均勻的撒開,否則會造成結(jié)塊結(jié)團現(xiàn)象,易堵塞抽漿泵或抽漿管。

圖3 漿液調(diào)制前后對比圖
3、提高注漿壓力
提高注漿壓力至4.0~5.5bar,使得漿液擴散的更遠。增稠后漿液的流動性、擴散性變差,務必確保漿液的擴散范圍;
4、增加注漿量
注漿量為空隙比120%~250%,由于漿液在運輸、轉(zhuǎn)移和注入的地層的過程中均有不同程度的損失,因此增加同步注漿量至200%,以保證充填飽滿。
5、均勻注漿
由原來的只使用上部兩根注漿管,改為四根注漿管同時使用。保證漿液注入的速度和掘進速度相匹配,同時縮短上部漿液充填建筑空隙的時間。
為控制管片上浮,在實際施工中,雙液注漿比例按1:1 配置,初凝時間基本控制在30s 左右,在上浮量較大的區(qū)段,縮短初凝時間到10-15s。
增加雙液注漿頻率,及時施做止水帷幕,阻斷地下水的流竄,減小管片浮力。增加二次注漿頻率,推進過程中在盾尾后第2 環(huán)對管片上部進行二次注漿充分填充上部空隙,水灰比=1:1,水泥漿:水玻璃混合液=2:1,靜止狀態(tài)下初凝時間25~30 秒。
1、調(diào)低垂直控制姿態(tài)
在措施做得足夠好的情況下,管片仍然普遍存在均勻的上浮現(xiàn)象,隧道整體上浮的幅度基本維持在30-40mm 左右。因此,在實際施工過程中,可以將導向系統(tǒng)的垂直控制點向下壓40mm,以抵消隧道整體上浮的位移量。
2、槽鋼拉錨
為增強管片的抗浮能力,將盾尾后部1-2 環(huán)管片使用100 的槽鋼與盾尾內(nèi)的管片連接起來,使盾尾前后的幾環(huán)管片成為一個整體,提高此區(qū)域管片的抗浮能力。
3、控制單日進尺
在自立性良好的地層中,單日進尺超過或接近一個盾構(gòu)機長度,則管片上浮的幾率和幅度會跳躍式上升,控制不好則會造成整體上浮,甚至會造成盾構(gòu)機抬頭困難。這種情況下一個明顯的現(xiàn)象就是盾構(gòu)機上部和下部的盾尾間隙變化很快,且偏離控制值。
4、控制盾構(gòu)機推力和姿態(tài)
盾構(gòu)機的反推力在施加到管片上之后會有一個向上的分力,這個向上的分力也會加劇管片上浮的位移量,因此在推進過程中盾構(gòu)機司機要控制盾構(gòu)機的掘進姿態(tài),盡量使得盾構(gòu)機的推力垂直于管片截面,減小向上的分力。此外盾構(gòu)機推力過小也會造成管片之間的應力釋放,降低管片與管片之間的約束力,加劇管片上浮程度,盾構(gòu)機垂直姿態(tài)主動向下控制,保持切口及盾尾垂直姿態(tài)基本維持在-40 左右。
5、增加荷載
在盾尾與1#臺車之間人為增加荷載,目前較常用的是在連接橋區(qū)域以堆載管片的方式增加此區(qū)域的荷載,可在一定程度上降低成型管片的上浮位移。
6、放水降壓
在施工過程中曾遇到注漿注不進的情況,后檢查發(fā)現(xiàn)為管片壁后成型隧道密封性較好,水壓較大,導致砂漿無法注入。后采取開孔卸壓的方式將壁后的承壓水釋放掉之后,才恢復了正常注漿。
7、開孔檢查
由于不同地質(zhì)條件下,成型隧洞所處的地下環(huán)境不一樣,必須按一定頻次對壁后注漿的效果進行檢查,檢查管片四周的建筑間隙是否被充填飽滿。如果不飽滿則及時查找原因并解決處理,同時對不飽滿區(qū)域進行補充注漿。如不及時處置,則連續(xù)累計的一定環(huán)數(shù)之后,就會造成隧道整體上浮,影響正常的盾構(gòu)掘進參數(shù)和隧道成型質(zhì)量。
1、使用增稠漿液后管片上浮位移的部分觀測數(shù)據(jù)如下:

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2、使用增稠漿液后管片上浮位移情況:

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3、控制效果
在嚴格執(zhí)行同步注入增稠漿液和雙液漿的情況下,管片上浮得到了有效控制,24 小時前后測量差值也基本穩(wěn)定30mm 左右,基本解決了管片上浮的問題。
本次對管片上浮控制的研究依托于成都地鐵5 號線一、二期工程土建10標錦城大道站~錦城湖站左線盾構(gòu)區(qū)間的施工,該區(qū)間設計坡度大、基巖裂隙水豐富,通過上述分析,在易出現(xiàn)管片上浮的地層中,施工使用增稠型砂漿,同時輔以雙液漿補充,及時對管片上部建筑空隙進行充填,可以有效的控制管片的上浮現(xiàn)象。在此工況下項目部采取的措施效果明顯,順利完成了盾構(gòu)區(qū)間施工任務,取得了良好的經(jīng)濟、社會效益,具有廣泛的社會推廣價值。