金 鑫
(沈陽鼓風機集團股份有限公司,遼寧 沈陽 110869)
某項目氫氣站壓縮機氣量大,同時升壓達到13kg,常規離心機需要3個缸才能實現,投資大,且效率低、檢修困難,因此需要研制雙缸、高效離心式氫氣站壓縮機。
作為國內最大的氫氣站裝置,項目成功研發了國內首套離心式氫氣站壓縮機,替代了傳統的往復式壓縮機,實現了純氫氣的增壓,滿足了業主投資成本低、占地面積小、運行維護費用低且能長周期運行的需求。
通過氣動方案、葉輪加工及強度優化、機組安全設置等方面的深入研究,相關人員開發氫氣站壓縮機。氫氣站離心壓縮機設計參數:流量為89060~102420Nm3/h;進口壓力為1.9MPa,出口壓力為3.2MPa;進口溫度為40℃,出口溫度為95℃。
不同于石化上裝置上的氫氣重整增壓機,也不同于乙二醇裝置上的氫氣循環氣壓縮機,氫氣站壓縮機的氫氣含量為99.9%,分子量為2.03,可以說是真正的“純”氫壓縮機。按照常規設計,需要24級壓縮才能實現,即需要3個缸,每個缸8級。但這樣投資成本高,而且氫氣壓縮機必須為筒型結構,即3個缸均為筒型結構,筒型壓縮機檢修時,需要將內機殼水平抽出,那么肯定會有1個缸檢修困難,需要將整個壓縮機吊起,這樣行車投資和廠房投資都大大增加。因此,需要開發專屬模型級,實現雙缸壓縮。
依據氫氣的特點,開發馬赫數為0.3、流量系數為0.025的葉輪,優化葉片數量、葉片型線坐標及進出口角度等,以提高效率、提高能頭。同時,為進一步提高模型級的能頭系數,所有擴壓器均采用全高葉片式擴壓器,采用葉片式擴壓器,氣流在擴壓器中的行程大大增加,提高了擴壓度,機組能頭提高約4%。……