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110kV油浸式電力變壓器輕瓦斯頻繁動作原因排查

2020-08-12 02:21:20
設備管理與維修 2020年14期
關鍵詞:變壓器動作設備

安 愿

(貴州北源電力股份有限公司正安牛都分公司,貴州遵義 556431)

0 引言

變壓器是電力系統的重要組成部分,也是發電廠和變電所的主要設備之一,所以變壓器的安全可靠運行顯得十分重要。一旦變壓器發生故障,將會對發電廠及電力系統造成不同程度的影響,而變壓器瓦斯保護則是反映變壓器故障的重要特征。

1 輕瓦斯動作現象

某電廠變壓器由保定天威集團特變電氣有限公司生產,其主要參數如表1 所示。

在冬天的一次驟然降溫中,主變(主變壓器)發輕瓦斯報動作信號,運行人員現場檢查確認輕瓦斯動作,并采取排氣措施,排氣后仍有氣體產生。輕瓦斯繼續動作,記錄顯示,最多一天的動作次數為29 次,同時發現主變高壓側套管氣室SF6氣體壓力降低。在發電機開機發電和不開機發電的情況下,觀察油溫和瓦斯報警關系,發現油溫在35 ℃以上時不產生輕瓦斯氣體,排氣后報警消除;在35 ℃以下時輕瓦斯動作,排氣后會連續產生瓦斯氣體,輕瓦斯報警頻繁動作。

表1 某主變設備的主要參數

2 輕瓦斯動作原因排查

(1)輕瓦斯動作后,取油樣送當地電科院檢驗,結果顯示油耐壓、水分、介質損耗檢測合格,油中溶解氣體測試合格,排除主變內部故障的因素。具體數據為:油中溶解氣體測試CH4:4.3 μL/L;C2H6:1.2 μL/L;C2H4:0 μL/L;C2H4:0 μL/L;總烴:5.7 μL/L;H2:4.5 μL/L;CO:150.9 μL/L;CO2:1260.4 μL/L;水分:12.1 mg/L;擊穿電壓:85.3 kV;介質損耗因數(90 ℃):0.001 31。

(2)對主變進行常規的電氣試驗,結果未發現異常,排除主變不存在絕緣受潮和繞組連接缺陷。具體數據如下:

①油面溫度為10 ℃時,絕緣電阻測試,高對低地:R15″為24.9 GΩ,R60″為29.1 GΩ,吸收比1.18;低對高地:R15″為15.6 GΩ,R60″為17.6 GΩ,吸收比1.21;鐵芯對地為2.56 GΩ。

②油面溫度為10 ℃時,高壓線圈,RAO為870.9 mΩ,RBO為874.7 mΩ,RCO為875.7 mΩ,平衡度為0.55%;低壓線圈,Rab為11.47 Ω,Rbc為11.46 Ω,Rca為11.53 Ω,平衡度為0.61%。

③油面溫度為10 ℃時,介質損耗測試,反接法,高對低地,加壓10 kV,介質損角0.302tgδ%,電容7857 pF;反接法,低對高地,加壓10 kV,介質損角0.264tgδ%,電容11 250 pF。

(3)對1#主變的所有閥門進行檢查,發現主變排油閥、加油閥、抽真空閥、呼吸器檢修閥、抽真空檢修閥、散熱器油循環閥等均在正常工作狀態,不存在錯誤開啟或關閉情況。

(4)檢查呼吸器油位檢查正常,拆開油枕膠囊與管道連接口,用手電筒查看膠囊里面干燥清潔。膠囊張開與油面接觸良好,未發現膠囊有破損、造成油面和空氣接觸情況。

(5)對主變器身及套管進行紅外測溫成像檢查,溫度顯示正常,觀察主變繞溫及油溫正常,不存有整體或局部過熱現象。

(6)打開主變的所有排氣孔進行排氣檢查,在排C 相套管時有氣體溢出,體量和壓力較大,油枕油位指針在7 左右,不存在少油問題。主變已投運4 年多,也不可能有窩倒氣存在,也未發現有進氣的地方,排除了外部進氣的可能。

(7)結合1#主變高壓側油氣套管結構,發現在主變輕瓦斯動作時主變高壓套管氣室壓力減少,分析可能套管存在內滲,帶壓的SF6氣體進入主變向瓦斯繼電器移動,導致輕瓦斯動作。用SF6氣體檢漏儀對瓦斯繼電器排出的氣體進行檢測,顯示最大值達186×10-6,證實瓦斯氣體為SF6氣體。

3 采取的措施

經多方面排查,確定主變瓦斯氣體為SF6氣體,來自主變高壓套管氣室。原因為主變高壓側C 相油氣套管內滲,當主變壓力和套管SF6壓力不平衡時,套管氣側向油側灌氣造成。找到原因后,為保證變壓器的安全可靠運行,采取措施如下:

(1)因主變高壓側套管氣室SF6氣體在溫度低時向主變灌氣,造成氣室壓力降低,電站備足SF6氣體,要求運行人員加強監視套管壓力,在壓力降低到0.45 MPa 后及時通知維護人員補氣。

(2)經過記錄負荷、溫度、套管氣室壓力、天氣、輕瓦斯動作頻繁情況等綜合分析,找出主變油溫度和氣室SF6壓力的平衡點為油溫在35 ℃以上,套管氣室不向主變進氣。采取盡量每天開單機運行措施,讓主變油溫保持在35 ℃以上運行。

(3)輕瓦斯動作后,安排運行人員及時排氣,防止氣體聚集過多,氣體量和壓力達到一定值時,造成重瓦斯保護誤動作。

(4)積極和廠家聯系溝通,并對出現的輕瓦斯動作排查情況及可能存在的C 相套管內滲進行分析,確定是套管缺陷造成SF6氣體進入瓦斯繼電器,導致輕瓦斯保護動作。制定出更換套管處理方案,在合適的時間申請停電更換處理。

4 處理過程

(1)SF6氣體回收:用SF6氣體回收裝置對主變高壓側母線筒A、B、C 三相氣室進行回收至零壓,對其相鄰1111 隔離開關氣室進行回收至0.2 MPa。

(2)變壓器油回收:用變壓器濾油機對油枕進行回收至高壓套管油端手控蓋以下。

(3)更換高壓套管:①拆除主變高壓側C 相母線筒、拆除導體并清理、更換吸附劑和密封圈,清理密封連接部位;②打開變壓器油端C 相手控蓋,打開油端電纜連接部位,拆除高壓套管;③連接油端電纜,安裝C 相導體與母線筒。

(4)高壓套管氣端充SF6氣體:①對主變高壓側母線筒A、B、C 三相氣室進行抽真空,真空度達到45 Pa;②對主變高壓側母線筒A、B、C 三相氣室充SF6氣體至額定壓力0.52 MPa,對其相鄰的1111 隔離開關氣室進行充SF6氣體至額定壓力0.52 MPa。

(5)高壓套管油端濾油:①用濾油機導入到儲油罐后,用高真空濾油機進行變壓器油過濾,采用油箱自循環,做好油箱密封。濾油機的出口溫度不應低于50 ℃。濾油機出口油溫最低50 ℃,最高不宜超過70 ℃,實際溫度在66 ℃;②變壓器濾油30 h,真空度達到-0.08 MPa;③靜止24 h,油溫正常后進行補油至額定值。

(6)SF6氣體系統檢漏:SF6氣體充放氣閥及接口;主變高壓側C 相母線筒連接部位及高壓套管氣端連接部位;母線筒端面及吸附劑蓋板;密封良好,未發現有漏氣現象。

(7)微量水分監測:主變高壓側母線氣室96.63 μL/L,1111隔離氣室99.01 μL/L,均小于規程標準150 μL/L。

(8)送油樣檢查,色譜、水分、耐壓、介損等試驗結果正常。

(9)通過電氣預防性試驗,絕緣、介損、直流電阻、泄漏電流測量符合規程標準。

(10)靜止24 h 后主變投入運行正常。

5 解體油氣套管后發現的缺陷情況

對主變C 套管進行解體,并結合油氣套管結構分析,油側和氣側經法蘭連接,兩法蘭中間是末屏,套管由環氧樹脂澆筑,漏氣點只能在兩法蘭油氣隔離之間。經詳細檢查發現,油氣隔離兩法蘭和環氧澆筑粘連處有微小裂紋(圖1)。

6 思考及建議

(1)注意收集圖紙、試驗報告等相關出廠資料交保資料室存檔保管,保證設備資料的完整性,為以后查找設備故障及備件制作提供依據。

(2)加強現場設備安裝監督管理,提高施工人員的責任心,確保設備的安裝質量。

(3)加強設備監造工作,有條件對設備制造的過程及工藝、試驗、出產檢驗等進行全程跟蹤,發現不合格的設備、配件及時協調處理,保證出廠設備的質量。

圖1 兩法蘭和環氧澆筑粘連處有微小裂紋

(4)加強設備運行分析工作,對出現的現象做好記錄,多維度分析,精準找到故障點并及時協調處理,避免發生設備事故。

7 結束語

通過近一年的運行,經過了冬天氣溫驟降和油面溫度低于35 ℃的考驗,未發現主變套管氣室SF6氣體壓力降低和輕瓦斯動作情況,主變輕瓦斯動作原因得到了徹底查清和解決,保證了設備安全可靠運行。經咨詢廠家及電力系統部分專家,油氣套管內滲造成輕瓦斯頻繁動作的案例并未出現過。本案例的所有排查及處理方法,可以為發生類似設備故障的單位提供參考。

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