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礦渣立磨螺旋鉸刀輸送機的改進與應用

2020-08-12 02:21:24石建國
設備管理與維修 2020年14期
關鍵詞:筒體設備

石建國

(煙臺冀東潤泰建材有限公司,山東煙臺 264006)

0 引言

螺旋鉸刀輸送機是礦渣立磨的物料輸送設備,它的功能是將混合物料連續地推入立磨內部。而一旦鉸刀設備發生故障,立磨系統將整體處于停滯狀態,不僅維修時間長、耗費資源大,且修理費用高。

1 JLMSK1-46.4 型礦渣立磨螺旋鉸刀輸送設備及工作原理

1.1 礦渣立磨及其配套螺旋鉸刀輸送設備

煙臺冀東潤泰建材有限公司兩條年產140 萬噸礦渣粉磨生產線,立磨配置JLMSK1-46.4 型專用入料螺旋鉸刀輸送機,電機型號MN180L-4,額定功率22 kW,額定電壓380 V,額定轉速1470 r/min;與之相連接的擺線針減速機型號XWD10,速比35,額定功率22 kW。減速機另一側為緩沖對輪,與進入立磨內部的螺旋體對接。設置入料口和出料口各一個,設備整體全部坐落于通長底座上,由此構成螺旋鉸刀成套物料輸送設備。設備整體長5.8 m,其中近2.4 m 的長度嵌入立磨內部。

1.2 螺旋鉸刀輸送機工作原理

礦渣立磨主電機通過主減速機帶動磨盤轉動,物料從螺旋鉸刀進料口加入,當驅動鉸刀電機帶動減速機旋轉時,與之同軸連接的螺旋體也隨之轉動,物料受到螺旋葉片軸向推力的作用,沿料槽軸連續移動,經過一段位移,物料在鉸刀出料口漏出,落入立磨磨盤上。

螺旋鉸刀輸送機采用側入料方式,入料順暢,料流連續穩定,鎖風效果極佳,在礦粉生產中得以廣泛應用。

2 螺旋鉸刀故障現象及原因分析

2.1 結構組成

螺旋鉸刀輸送機由螺旋體、電機、擺線針減速機、對輪聯軸器、底座、筒體、進料口、出料口等部分組成(圖1)。

圖1 螺旋鉸刀輸送機結構

2.2 故障現象

隨立磨配套供貨的原裝螺旋鉸刀輸送機正常使用不足4 個月,螺旋葉片磨損嚴重,已達到報廢狀態,更換同型號整套設備后不足2 個月,故障現象依舊,即在半年內,2 套螺旋鉸刀輸送機失效。解體后的螺旋體如圖2 所示。經現場詳細測試,發現失效的螺旋鉸刀輸送機均存在如下問題:螺旋葉片磨損嚴重;固定葉片的螺旋主軸有2~3 mm 不同程度的磨損;檢測后發現主軸呈現一定彎曲度;靠近下料口位于立磨內部鉸刀頭部的萬向節軸承損壞;輸送機筒體下殼體磨損量達3 mm 以上,部分區域下殼體已經磨漏;入料口部位磨損嚴重。

圖2 解體后的螺旋體

2.3 原因分析

(1)由于原輸送機葉片堆焊的耐磨材料選擇不當,導致葉片表面硬度偏低,而且原堆焊層偏薄(僅有2 mm 左右)。礦渣物料含水量10%左右,濕料易粘接在螺旋葉片上,物料隨軸轉動時輸送效率降低,阻力加大,更加劇螺旋葉片和螺旋體下殼體的磨損,嚴重時甚至將下殼體磨漏。

(2)由于螺旋體主軸、筒體經物料不規則沖刷,導致螺旋體逐步失衡,無法維持正常水平軸向運動,使葉片與筒體間隙加大,造成回流沖料,后期運行時,鉸刀葉片與筒體內壁間斷性刮擦,使磨損加劇。

(3)鉸刀頭部伸入立磨內部的萬向節軸承沒有甘油潤滑補充,軸承被物料粉磨填充而卡滯,雖然萬向節軸承可以作為螺旋體的支撐,又可動態調整螺旋體自身間隙,但經過一段時期,即達到失效狀態,也會使鉸刀運轉困難。

3 改進方案

(1)經專業廠家取樣理化分析,原螺旋鉸刀輸送機葉片表面焊接材料為H08Mn2Si(低合金碳鋼),內部硬度30~38 HRC,外部焊道基本無硬度。針對葉片耐磨性問題,更換為基體材料為厚12 mm 的NM450(超高強度耐磨鋼)鋼板,該種材料的機械耐磨性能為原低合金碳鋼材料的3~5 倍,以此增加其整體強度,保證徑向推力的能效比。

(2)對已經彎曲變形的鉸刀主軸進行校正,磨損部位激光修復,在動平衡機上進行動平衡試驗,保證葉片與筒體間隙6~10 mm。螺旋葉片整體兩側表面堆焊合金層厚4~5 mm,外緣寬度100 mm 范圍內堆焊2 層,頂部堆焊2 層。耐磨層選用LQ582CO2氣體保護堆焊藥芯焊絲,堆焊層硬度可達55~62 HRC,堆焊厚度>4 mm。

(3)入料口位置將普通鋼板改為耐磨襯板,以增加入料時物料沖擊的抗磨性。

(4)原螺旋筒體已經不具備修復價值,無法繼續使用,重新制作新筒體,為保證物料順暢通過,筒體暫無法使用耐磨材料。

(5)更換螺旋鉸刀頭部頂端的萬向節軸承,制造軸承專用支架,更換為耐高溫圓錐調心滾子軸承,并制造外部甘油加油潤滑接口。

(6)原螺旋鉸刀的萬向節軸承沒有潤滑通道,損壞后只能在大修時被動更換。對此,增加自動化甘油加油設備一套,專用油管敷設接入鉸刀內部圓錐調心滾子軸承潤滑加油接口,實現自動定時潤滑,通過技術手段保證鉸刀軸承有效運轉。

采用改進方案修復后的螺旋鉸刀葉片如圖3 所示。改造后螺旋鉸刀輸送機中控運行工藝流程見圖4。圖4 中編號為94.03g 的設備即為入磨螺旋鉸刀輸送機。改造后設備運行穩定、可靠,實測鉸刀電機電流為17 A。

4 成效與建議

設備改造前,螺旋鉸刀每半年至少更換一次,經與其他同產品公司深入了解,一般均在6~8 個月就需更換整體鉸刀備件。改造后,螺旋鉸刀輸送機可連續在線運行18 個月,設備使用壽命延長至原來的2.5~3 倍,減少了備件更換次數,每年可節省維修費、備件費28 萬元。

圖3 改進修復后的螺旋鉸刀

圖4 改造后螺旋鉸刀輸送機中控運行工藝流程

在入料量相同情況下,螺旋鉸刀電機運行電流由原來的19 A 降至17 A(頭部更換圓錐滾子軸承后的節能效果),改造后運行3 年來,2 臺螺旋鉸刀節省電費3.66 萬元,經濟效益可觀。

尚未解決的問題:螺旋鉸刀筒體下殼體仍然存在一定的磨損,經長時間物料沖刷,仍存在被磨漏的風險,但磨漏后物料成型堆積,形成天然的料磨料保護層,暫時可以維持生產,但該問題尚未完全解決。通過不斷地技術改進與創新,可以實現設備的節能降耗,提高設備的可靠性和利用率,在一定程度上也節省了資金,降低了生產維修成本。

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