張豐收 王長海


摘 要:本文以近期投產的華能澠池熱電廠350MW超臨界機組廠用電系統為研究對象,研究了改變低壓廠用變運行方式對機組節能效果的影響,從低壓廠用變節能原理分析入手,通過運行方式的調整,來實現降低生產廠用電率的目的,從而增加了上網電量,降低了企業供電成本。
關鍵詞:超臨界機組;低壓廠用變;節能
1 概述
華能澠池熱電廠2×350MW機組為超臨界雙抽供熱發電機組,由東方汽輪發電機生產,西北電力設計院設計,2016年12月投入商業運營,投產初期生產廠用電率超過設計值4.99%。國內先進機組,神華浙江舟山350MW超臨界純凝機組發電廠用電率在4.18%,國電宿州二熱350MW超臨界供熱機組發電廠用電率在3.75%[1]。通過與國內同機型比較,澠池熱電廠2×350MW機組的發電廠用率偏高,差距較大。
華能澠池熱電廠全廠低壓廠變配置20臺,照明、化學等公用系統低壓廠用變平均負荷率不到額定10%,最大負荷率不到30%,由于選型裕量較大,導致公用系統低壓廠用變運行在低效率區,廠用電量增加。
2 低壓廠用變運行方式優化及節能效果
2.1 低壓廠用變節能原理分析
變壓器作為一種能量轉換設備,在轉換能量過程中必然會產生一定的電能損耗,如何減少轉換過程中不必要的損耗成為深度節能的課題。
干式變壓器在空載損耗(鐵損)等于負載損耗(銅損)的情況下運行,此時變壓器運行效率最大,變壓器這樣所帶負荷也最為經濟[2]。變壓器的損耗和油浸式變壓器一樣,干式變壓器的損耗主要由以下三部分組成:1)磁損耗,為干式變鐵芯內主磁通及鐵芯磁滯損耗形成的渦流損耗;2)電損耗,為干式變線圈繞組導線電阻發熱產生的負載損耗;3)附加損耗,包括干式變鐵芯的附與損耗和繞組的附加損耗之和。
A化水變、A照明變在運行期間負荷率很小,月平均負荷率分別為0.88%-10.37%、9.04%-15.87%,普遍運行在低效率區,因此可以對這些不影響安全生產的、負載輕的廠用變壓器運行方式進行改變,實行變壓器一運一備,負荷母線類似單母分段的接線方式,以提高變壓器的運行效率,消除不必要的損耗,降低廠用電率。
2.2 照明變、化水變運行方式優化
B照明變、B化水變按正常運行方式運行,照明、化水PC段母線聯絡開關投入運行,照明、化水PC段工作電源進線開關分閘位,拉至隔離位位置,A照明、A化水變高壓側開關熱備用,B照明/B化水變同時帶照明、化水PC段母線運行,A照明、A化水變熱備用。
按定期試驗安排每月6日對A照明、A化水變高壓側測絕緣;每月21日對A照明、A化水變充電空載運行2小時。
加強對運行變壓器電流、溫度監視,防止過載及超溫;A化水變高壓側、低壓側分別不得高于192.45A、2887A,A照明變高壓側、低壓側分別不得高于48.1A、722A;運行變壓器過載,要及時投運備用變壓器,將PC A段由聯絡供電倒回正常運行方式。
2.3 照明變、化水變運行方式分析
由于每臺變壓器容量按同時帶兩段母線設計,容量完全滿足該種運行方式要求。
保護定值計算按同時帶兩段母線時整定,能滿足該種運行方式要求。
照明/化水PC A段母線工作電源進線開關拉至隔離位,有效避免非同期合閘、低廠變低壓側反送電。
備用變壓器定期測絕緣、充電,滿足備用要求。
只針對非重要負荷母線調整運行方式,即使發生最惡劣情況使兩段母線同時失壓,不會影響機組正常運行。
綜上所述,此種運行方式具備一定的安全性,同時能有效降低廠用電率,有實施價值。
2.4 改變照明變、化水變運行方式節能效果分析
根據2018年與2019年化水變、照明變用電量計算可以得出,照明、化水變壓器損耗每月減少0.73萬kWh,每年降低廠用電量8.76萬kWh,達到了深度節能降耗的目的。
3 總結
采用運行方式調整的方式,可以有效降低廠用電率,提高了全廠上網電量。在保證設備運行可靠的基礎上,通過改變化水變、照明變等低壓廠用變運行方式,來實現降低生產廠用電率的目的,從而增加了上網電量,降低了企業供電成本。
參考文獻
[1]2016年度全國火電300MW級機組能效水平對標及競賽指標分析報告[R].中國電力企業聯合會,2017:9-10.
[2]李偉.變壓器的合理運行[J].安徽科技,2011,22(2):19-20.