某柴油機為直列八缸四沖程,單機2 600 kW,該機技術成熟,性能安全可靠。從2004年出廠使用至今,已經運行近5萬h,首次出現軸瓦損壞剝落現象,軸瓦及曲柄銷損壞的部分情況,如圖1、圖2所示。

圖1 連桿大端上軸瓦局部剝落

圖2 曲柄銷表面產生凸輪效應區
連桿大端軸瓦的潤滑方式采用液體動壓潤滑,動壓潤滑是由摩擦表面的幾何形狀相對運動,借助液體的動力作用,形成楔形液膜并產生油楔壓力以平衡外載荷,在正常運轉時,只要供油連續,軸頸就會被由潤滑油動力作用而產生的油楔抬起,同時在軸承和軸頸之間形成一定的偏心度,軸頸所受負荷由油楔中產生的油壓所平衡,動壓潤滑原理示意圖如圖3所示。

圖3 動壓潤滑原理示意圖
本船使用的是下軸瓦帶油槽的連桿大端軸瓦,由圖3知,此時軸瓦的受力最高點由正中間移到兩側。 四沖程柴油機的連桿有時是拉應力,有時是壓應力,交替變換。在活塞從上止點(TDC)向下運動的吸氣沖程,連桿的下軸瓦受力,其他3個沖程(壓縮、做功、排氣)都是上軸瓦受力,所以上軸瓦的疲勞強度要大于下軸瓦。而且由于活塞的運動速度是變化的,這就導致往復慣性力的存在,從TDC到下止點(BDC)的過程中,前半行程是加速運動,慣性力向上,后半行程是減速運動,慣性力向下,慣性力使曲柄連桿機構各部件和所有軸承承受周期性的附加載荷,而且慣性力方向交替變化,導致對軸瓦的沖擊較大,加快軸承磨損。
由于連桿大端軸瓦的下軸瓦是帶油槽的,而磨損的卻是對應的上軸瓦,從常規理論分析可能的原因如下。
1)穴蝕,有些表面生成小孔或部分合金層脫落,多發生在油壓變化較大時。
2)腐蝕,滑油中含有酸性物質,在軸瓦上產生化學反應,導致合金層脫落。
3)熱疲勞,在這種情況下,鋁錫合金層將會熔化,與銅分離。
因為脫落的合金層并非整個軸瓦面,而是類似于一條環帶,所以以上幾點基本都可以排除。而且一般的測量儀器難以測出曲柄銷的磨損尺寸變化,基本變化很小,所以容易被忽視,具體分析如下。
1)曲柄銷在TDC時,此時吸氣沖程開始,活塞向下運動,連桿大端的下軸瓦受力,機油中的堅固懸浮顆粒物導致曲柄銷(油槽兩側)嚴重磨損,從而產生凸輪效應區(在下軸瓦油槽所對應的區域曲柄銷凸起),如圖4所示。

圖4 在TDC狀態下,連桿大端下軸瓦受力面
2)曲柄銷在BDC(壓縮、做功、排氣沖程)時,活塞往上運動,上軸瓦受力,連桿大端的上軸瓦與曲柄銷的接觸面只有凸輪效應區,因為面積較小,這將導致應力過于集中,其后果是軸瓦的變形和合金層的脫落,如圖5所示。

圖5 在BDC狀態下,連桿大端上軸瓦受力面
由此,連桿大端上軸瓦損壞的整個路徑為下軸瓦先磨損,產生凸輪效應區,再磨損上軸瓦。
綜上所述,軸瓦的磨損脫落是由于機油過臟,顆粒物過多引起的,而且顆粒物過多會延長慣性沖擊的時間,更加劇了軸瓦的損壞。
1)著色檢查。用新的軸瓦涂蘭油與曲柄銷面接觸的方法,觀察著色狀況,就可以看出曲柄銷的磨損狀況。
2)透光檢查。 用一把雙側直角尺靠在曲柄銷上,一側用光源照射,看看對側是否有光線露出,就可以粗略判定曲柄銷的狀況。
3)用樹脂材料涂在曲柄銷表面,再將樹脂取下,通過實驗室設備對樹脂表面進行分析,可以得到精確的曲柄銷表面的幾何參數。
一旦發生上述軸瓦損壞嚴重的現象,更換軸瓦不是解決問題的根本,因為若中間凸起的環帶不消除,軸瓦的中間部分受力,很快就會造成新的軸瓦繼續磨損和鍍層合金脫落,所以必須對曲柄銷進行打磨處理,消除凸輪環帶。前面分析已經提到之所以出現此類現象歸根結底是機油的問題,所以我們要時刻關注所使用的機油。經常對使用的機油進行分離處理,保持機油的品質;定期按照說明書的要求保養設備,防止外界臟污物進入系統;根據運轉時間定期取油樣化驗,時刻關注機油的狀況。
此次找到了軸瓦磨損的根本原因,并進行了處理,慶幸的是曲柄銷磨損不嚴重,只需做表面處理。輪機管理人員平時要特別關注機油的理化指標,以便達到更好地維護設備的目的。
(中海油田服務股份有限公司船舶事業部
湛江作業公司,蘇玉馬 供稿)