鄭玲玲
(山東三維石化工程股份有限公司上海分公司)
近幾年,隨著煤氣化技術的迅猛發(fā)展和國家環(huán)保政策的日益嚴厲,煤制合成氨、甲醇及二甲醚等項目日漸大型化是必然趨勢,這些項目中都包含有CO 變換單元。 根據煤化工項目最終產品的不同,要求CO 變換深度也不同,如生產合成氨和甲醇的出口變換氣組分中CO 含量分別為0.5%和18.0%~20.0%,兩個變換工藝流程就不盡相同(兩段變換或者三段變換);依據變換爐型式的不同,變換反應又分為絕熱反應和可控溫移熱反應。
隨著6.5MPa 氣化爐的開發(fā)實施, 配套6.5MPa CO 變換單元的開發(fā)設計也越來越受重視。 CO 變換單元主要是通過一氧化碳和水蒸氣的結合,在催化劑的作用下發(fā)生變換反應,調節(jié)煤氣化產生的粗煤氣中氫元素和碳元素的比例。變換單元的原料氣為煤氣化產生的粗煤氣,含有大量的碳、氫、硫元素及水分等,選材設計時應考慮的因素有:介質的腐蝕性;變換反應放出大量的熱,高溫工況成為變換單元選材的重要考慮因素[1];6.5MPa CO 變 換 單 元 中 壓 力 的 提 高 對 大 口徑管道壁厚的影響也不可忽視,需要對管材的經濟合理性進行考量。
以600kt/a 合成氨項目為例, 原料氣為來自氣化爐(操作溫度215℃,操作壓力6.2MPa)的粗煤氣,其組分列于表1。

表1 600kt/a 合成氨氣化爐產出的粗煤氣組分 mol%
從表1 可看出,粗煤氣中腐蝕性介質主要為H2S、CO2等酸性物質, 且雜質含量高的工況會加劇對管道材料的腐蝕。 另外,對于大型煤化工項目來說, 煤氣化裝置到變換單元的距離較遠,動輒幾百上千米, 同時管道口徑較大(DN600mm),管道壁厚約30mm。出于經濟性考慮,管道材料多選用20#優(yōu)質碳素鋼,并要求管道焊后熱處理,控制焊縫和熱影響區(qū)硬度低于HB200,若是北方地區(qū)的項目,還會要求管道冬季采取伴熱或加強絕熱防護措施,防止管道長距離熱損失導致的露點腐蝕。
CO 變換單元中的主氣管道后, 考慮到超低碳不銹鋼在抗?jié)馠2S 應力腐蝕和氫腐蝕方面的優(yōu)良性能, 可以在第1 道切斷閥處變?yōu)?04L 材料,以應對長距離輸送后溫度降低導致的腐蝕加劇,同時超低碳不銹鋼材料的閥門和儀表元件延長了使用壽命,保證了變換單元的長周期穩(wěn)定運行。
CO 變換單元主氣管道主要指變換爐出口管道。 隨著變換反應的發(fā)生,介質中氫氣含量增加,有機硫發(fā)生水解導致H2S 含量增多,同時反應放熱導致溫度升高, 都會加劇介質對管道的腐蝕。600kt/a 合成氨項目流程采用2 段絕熱+1 段控溫移熱變換工藝。
3 臺變換爐出口氣體組分列于表2、 出口工藝參數(shù)見表3。

表2 600kt/a 合成氨變換爐出口氣體組分 mol%

表3 600kt/a 合成氨變換爐出口工藝參數(shù)
以DN600、700mm 口徑管道為例, 筆者選取符 合GB 6479—2013[2]要 求 的 兩 種Cr-Mo 合 金鋼管道材料——15CrMo 和12Cr2Mo,進行設計比較,具體見表4。

表4 變換單元中兩種材料管道的設計壁厚
從表4 可以看出,15CrMo 在高溫工況時許用應力值降低較快,對于高溫高壓工況的大口徑管道,配管設計和應力計算結果處于劣勢,經濟性方面也無優(yōu)勢。 鑒于以往裝置的使用情況,15CrMo 雖然是高溫段管道選材的主流。 但是,筆者對比分析后認為,12Cr2Mo 用于6.5MPa CO 變換單元主氣管道更具優(yōu)勢。 另外,這兩種材料的管道安裝過程中, 都必須經焊后消除應力熱處理,且熱處理溫度基本相同,差別是12Cr2Mo 的回火溫度略高于15CrMo。
1#變換爐出口管道溫度最高, 操作溫度420℃,設計溫度一般在450℃,升溫還原工況可達475 ~500℃, 超過了碳鋼和超低碳不銹鋼(304L、00Cr19Ni10)管道的溫度使用范圍。 而且,在這個溫度下介質中不存在液相水,雖不必考慮濕H2S 應力腐蝕,但介質中氫氣含量較高,氫分壓1.993MPa, 同組分4.0MPa 級變換氣的氫分壓1.296MPa,增加了0.697MPa。 經查Nelson 曲線圖[4],1.0Cr0.5Mo 和2.25Cr1Mo 都 在 安 全 選 用 范圍內。
2#變換爐出口管道操作溫度仍較高(表3)、氣體組分中氫氣含量有所增加(表2),仍需考慮高溫氫腐蝕的影響,結合升溫還原可能出現(xiàn)的高溫工況,此處管道材料選擇Cr-Mo 合金鋼是安全的且更為經濟合理。
3#變換爐目前多采用控溫移熱工藝,更有利于平衡反應向右進行,出口管道操作溫度雖然只有220℃(表3),但存在升溫還原的工況,導致該管道會在一段時間內承受400~450℃的高溫,出于安全考慮, 目前多數(shù)變換單元仍會選擇Cr-Mo合金鋼材料。 同時,在裝置運行過程中,由于操作負荷、 溫度波動等原因, 此管道存在露點下H2S應力腐蝕的危險。 近年來,變換預硫化催化劑的發(fā)展和應用[5],可以使升溫還原工況溫度有所降低。 因此,變換單元的末段變換爐采用預硫化的催化劑,出口管道選用抗腐蝕(尤其抗?jié)馠2S 應力腐蝕)性能更好的304L,是目前最為安全可靠的設計方案。
目前, 我國還沒有關于變換單元設計和選材的標準規(guī)范,積極開展煤化工項目中CO 變換單元的開發(fā)和研究有重要意義。 CO 變換單元反應簡單,反應深度隨產品的不同而不同,同時涉及熱量的回收和利用, 還要結合選擇不同的反應催化劑, 使得整個裝置的工藝和操作工況都很復雜。 6.5MPa CO 變換單元主氣管道的選材主要考慮高溫、高壓和材料的耐腐蝕性,尤其需要重視濕H2S 應力腐蝕和高溫氫腐蝕的危害,催化劑升溫硫化及開停車工況等因素的影響,同時綜合考慮經濟合理性和已有裝置的運行經驗, 力爭做到整個裝置選材最佳, 制造成本最低,并且保證“本質安全”,以實現(xiàn)裝置長周期穩(wěn)定運行。