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磷化、電泳廢水處理工藝的優(yōu)化與處理能力的提升

2020-09-08 06:21:21張學(xué)軍
理論與創(chuàng)新 2020年12期

張學(xué)軍

【摘 ?要】針對(duì)磷化電鍍、電泳廢水的水質(zhì)特點(diǎn)以及原處理設(shè)備老化的問題,在不改變?cè)瓉硖幚砉に嚭驮O(shè)備的前提下,通過改善加藥系統(tǒng)和氣浮處理器,提高廢水處理的效率和質(zhì)量。

【關(guān)鍵詞】磷化廢水;電泳廢水;絮凝不足;氣浮效果不佳;補(bǔ)充應(yīng)急PAC、PAM加藥系統(tǒng);溶氣泵增加外接空氣源

1.工藝簡(jiǎn)介和存在的問題

磷化、電泳工藝作為鋼件重要的防腐蝕、防銹預(yù)處理工藝,是多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域不可缺少的表面處理工藝,在我單位也不例外。由于我單位磷化電泳工藝是六、七十年代設(shè)計(jì)的,陰極電泳產(chǎn)品的工藝沒有像如今技術(shù)這樣具有完備的超濾回收、純水沖洗和陽極管保護(hù)等裝置,實(shí)施技術(shù)改造的費(fèi)用較大。隨著環(huán)保要求日益提高,為使該工藝產(chǎn)生的廢水符合環(huán)保排放要求,工廠在2007年專門建成投運(yùn)了電鍍、電泳、磷化廢水處理站,將電鍍酸堿沖洗廢水、含鉻廢水、含氫廢水和磷化電泳廢水通過各自的專用地下管道引入站區(qū),通過各自不同的水處理工藝處理后達(dá)標(biāo)排放。

現(xiàn)在廢水站已運(yùn)行13年,在潮濕和酸堿腐蝕度高的惡劣環(huán)境下運(yùn)行的水處理設(shè)備老化十分嚴(yán)重,原來設(shè)計(jì)的自動(dòng)檢測(cè)和調(diào)節(jié)、控制系統(tǒng)在常年的嚴(yán)重酸堿潮濕環(huán)境下,均已失效。目前全靠人工實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),來調(diào)整藥泵的流量,隔膜加藥泵也由最大120L/h,加大到235L/h。即便如此,當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)量大,廢水中漆濃度不斷增加時(shí),現(xiàn)有的處理能力仍然滿足不了達(dá)標(biāo)排放的要求,主要表現(xiàn)是:含高濃度電泳漆的廢水PAC和PAM的絮凝、助凝作用不佳,氣浮池處理懸浮物的能力下降,目測(cè)氣浮池水色度重、懸浮物多,水質(zhì)不清澈且發(fā)黃,不得已只能返回排放至調(diào)節(jié)池,進(jìn)行二次循環(huán)處理。為了保障高強(qiáng)度電泳生產(chǎn)的進(jìn)行,經(jīng)綜合分析后確定有以下亟待解決的問題:

(1)調(diào)節(jié)池中有曝氣裝置,但是操作工害怕水質(zhì)太雜堵塞提升泵吸入口,常常不開啟,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池內(nèi)沉淀物堆積,曝氣裝置無法起到的均勻水質(zhì)的作用,加藥量難以達(dá)到合理準(zhǔn)確;

(2)原有設(shè)計(jì)中沒有考慮到高濃度加藥量不足時(shí)的應(yīng)急操作問題,隔膜加藥泵的流量選擇太小,造成實(shí)際運(yùn)行時(shí)為了保證處理效果,不得不在反應(yīng)池上和調(diào)節(jié)池中人工直接投撒顆粒狀絮凝劑、還原劑和酸堿藥劑,導(dǎo)致投藥效果和濃度難以保障,還造成調(diào)節(jié)池和反應(yīng)池中藥泥存量增多,減少了反應(yīng)空間、降低了反應(yīng)效率;

(3)氣浮池運(yùn)行多年,效果極差,急需搶救性檢修;

(4)原來設(shè)計(jì)的框板式壓泥機(jī)效率較低,隨著生產(chǎn)量的擴(kuò)大,投藥量必然增加,產(chǎn)泥量也隨之增加,而框板式壓泥機(jī)即使全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),仍然滿足不了系統(tǒng)的壓泥要求,所以自2018年之后,每年都要外協(xié)將系統(tǒng)中的存泥清理,增加了運(yùn)行的成本。

2.電泳磷化水處理工藝改造的思路

針對(duì)原廢水處理工藝存在的不足,采取如下的改造措施:

(1)調(diào)節(jié)池入口,格柵機(jī)前增設(shè)20目的304不銹鋼網(wǎng),首先攔截易堵物,堅(jiān)持開啟曝氣系統(tǒng),均勻水質(zhì),防止調(diào)節(jié)池存泥。

(2)在豎流沉降池下增加兩組一體化PAC\PAM加藥罐,容量按照2000L考慮,解決電泳漆水濃度高是出現(xiàn)時(shí)臨時(shí)應(yīng)急加藥問題;

(3)氣浮池溶氣管道上增加壓縮空氣接入,更新氣泡釋放器改善氣浮池去除懸浮物的效果。更換刮板橡膠條并徹底清洗氣浮池內(nèi)壁。

(4)由于現(xiàn)有工業(yè)廢水處理工藝在區(qū)環(huán)保部門進(jìn)行過設(shè)施備案,不便做大的工藝改動(dòng),所以暫時(shí)擱置更換疊螺式壓泥機(jī)的方案,采取預(yù)先主動(dòng)清理系統(tǒng)積泥的方式解決壓泥能力低下的問題。

(5)將原有的米頓羅機(jī)械隔膜計(jì)量泵由90-120型更換為相同接管管徑中最大流量的240型(GM0240PQ1MNN)。以適應(yīng)中等濃度廢漆水的加藥處理需求。

3.工藝改造過程和經(jīng)驗(yàn)

(1)2020年初該工藝改善方案作為公司年度“工業(yè)工程改善項(xiàng)目”獲得批準(zhǔn)。3月開始啟動(dòng)實(shí)施:

首先選擇了兩個(gè)2000L帶不銹鋼攪拌器的PE加藥罐,罐體厚度7-10mm,考慮到滿載時(shí)的筒壁承受的靜壓?jiǎn)栴},又額外添加了不銹鋼抱箍增加了滿液罐體的整體強(qiáng)度;選擇25FX-13A不銹鋼耐腐蝕自吸泵,安裝在桶的上方,攪拌電機(jī)一側(cè),水泵出口設(shè)置轉(zhuǎn)子流量計(jì),以便根據(jù)不同的廢水濃度實(shí)時(shí)調(diào)整供藥流量。電器控制為地面和氣浮池上兩點(diǎn)控制,以方便操作人員邊觀察氣浮池的效果邊調(diào)整加藥頻率。經(jīng)過試運(yùn)行,效果極佳,可以隨時(shí)應(yīng)付高濃度電泳漆水的無害化處理工作。

(2)接入工廠的壓縮空氣管道至溶氣罐附近,接入點(diǎn)選擇溶氣泵之后,溶氣罐之前;管道采用D12耐壓軟管插入溶氣泵出口管道中,設(shè)置止回閥防止泵水倒灌入壓縮空氣管道。測(cè)試時(shí)逐步開啟球閥,觀察氣浮池內(nèi)的氣泡產(chǎn)生效果,如果不佳就需要更換氣泡釋放器,氣泡要求細(xì)膩密集、擴(kuò)散快速,去除懸浮物能力才能增強(qiáng)。經(jīng)過試運(yùn)行,清理后的氣浮池水質(zhì)清澈、去浮效果很好。

(3)更換了大流量隔膜泵后,大部分時(shí)間的中低濃度廢水都可通過調(diào)節(jié)機(jī)械隔膜泵的行程完成流量調(diào)節(jié),大大降低了兩個(gè)應(yīng)急加藥罐的使用機(jī)率。

(4)目前正在推進(jìn)外協(xié)疊螺式清泥車進(jìn)行系統(tǒng)積泥的清理工作。目標(biāo)是兩個(gè)大的調(diào)節(jié)池和豎流沉降池內(nèi)的積泥,以備迎接下半年艱巨水處理任務(wù)的挑戰(zhàn)。

4.工藝改善項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)

該工程3月開始實(shí)施,到8月15日調(diào)試完成正式交付使用,累計(jì)總投資僅3.5萬元。建成前全站月平均運(yùn)行費(fèi)用為9萬元左右,包括藥品、水、電、人工費(fèi)和設(shè)備折舊與維修等費(fèi)用;本工程建成后主要的經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在使用藥品數(shù)量的大幅下降(經(jīng)測(cè)算下降約20%以上),處理廢水強(qiáng)度不變的前提下,水處理使用藥品的數(shù)量降低帶來化學(xué)危廢污泥的產(chǎn)出量也得到降低,這兩項(xiàng)合計(jì)每年節(jié)約站區(qū)的運(yùn)行費(fèi)用約為4.5萬元。這得益于從工藝上解決了加藥不足的問題;從設(shè)備設(shè)施上保證了加藥的濃度和藥量,使得電泳含漆廢水和磷化酸堿廢水得到徹底有效的處理。使用舊工業(yè)廢水處理設(shè)備有力地保障了高強(qiáng)度生產(chǎn)的進(jìn)行。

評(píng)價(jià):該工藝改善活動(dòng)在基本保留原廢水處理工藝的基礎(chǔ)上,針對(duì)運(yùn)行13年的廢水處理設(shè)備出現(xiàn)的各種低效運(yùn)行問題,通過切合實(shí)際的方法,優(yōu)化和提升了原有水處理工藝,提高了廢水處理效率,延長(zhǎng)了廢水處理設(shè)備的使用壽命。

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