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沉釩廢水除硅制備冶金級氫氧化鉻研究

2020-09-10 10:09:30滕曉慧孫麗月莊立軍
無機鹽工業 2020年9期
關鍵詞:質量

滕曉慧,孫麗月,莊立軍

(中信錦州金屬股份有限公司,遼寧錦州121005)

釩渣中的硅含量較高,以SiO2質量分數計通常為6.0%~19.0%。 提釩企業利用釩渣作為原料通過回轉窯焙燒、浸取、沉釩生產五氧化二釩的過程中[1],釩渣中的一部分硅經過高溫焙燒轉化為硅酸鹽進入沉釩廢水中,通常廢水中的硅質量濃度為0.4~1.0 g/L。以往沉釩廢水選用硫酸亞鐵、亞硫酸鈉等不同的還原劑[2]還原、中和沉鉻,僅對廢水中的六價鉻進行解毒處理, 獲得的含鉻廢渣中硅、 鐵等含量較高,硅以SiO2質量分數計為7%~12%,含鉻廢渣由于無利用價值而堆放、棄用。

氫氧化鉻中的硅含量較高時, 采用爐外法冶煉金屬鉻時會使金屬鉻的品級降低, 將金屬鉻用于高溫合金行業時,硅會影響高溫合金的性能,縮短航空發動機的使用壽命;將金屬鉻用于鋼鐵行業時,硅含量超過3%(質量分數)會降低鋼的塑性、韌性;將金屬鉻用于鋁合金、焊接行業的添加劑時,硅雜質上升會升高金屬鉻的消耗,影響產品的性能。氫氧化鉻中硅含量較高時, 生產氧化鉻綠時會使Cr2O3純度低于99%,嚴重影響氧化鉻綠的品質。滕曉慧等[3]研究了沉釩廢水用焦亞硫酸鈉還原、爐外法冶煉金屬鉻,該方法沉釩廢水未經除硅,冶煉金屬鉻時硅含量較高,不能滿足高端用戶對金屬鉻的需求。 莊立軍等[4]研究了沉釩上層液用硫酸鋁除硅制備低硅氫氧化鉻,該方法制備的氫氧化鉻硅含量雖然較低,但是生產中遇到除硅渣過濾速度較慢的問題, 需增加陳化時間、提高過濾溫度、增加壓濾機臺數來確保生產順暢,這樣勢必增加企業的運行成本。

筆者研究了用石灰法脫除沉釩廢水中的硅,在低成本下制備出冶金級氫氧化鉻。 冶金級氫氧化鉻主要用于冶煉焊劑用、鋁劑用金屬鉻。

1 實驗原料與方法

1.1 原料和設備

原料:1)沉釩廢水,ρ[Cr(Ⅵ)]=1.63 g/L,ρ(Si)=0.53 g/L,ρ(NH3-N)=1.5 g/L,ρ(Cl-)=2.3 g/L,pH=2.5;2)石灰,w(CaO)=81.24%,w(有效CaO)=58.20%,w(MgO)=0.79%,w(SiO2)=5.53%,粉末狀,90.0%顆粒粒徑小于85 μm,80.2%顆粒粒徑小于48 μm;3)其他原料,如焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)、純堿、濃硫酸、片堿(氫氧化鈉),均為工業級。

設備:可控溫電爐;JJ-1(A)精密增力電動攪拌器;SHB-ⅢA 循環水式多用真空泵;布氏抽濾裝置等。

1.2 實驗方法

量取1 000 mL 沉釩廢水,在攪拌條件下加熱至55~65 ℃,加入一定量石灰和片堿調節pH,反應20~30 min,過濾,獲得除硅液。 向除硅液中緩慢加入濃硫酸,調節pH 為2.0 以下,加入焦亞硫酸鈉(焦亞硫酸鈉與六價鉻的質量比3.1~3.3),還原時間為10~30 min,加入純堿調節pH 為7.5~8.0,沉淀10~15 min,繼續向溶液中加入片堿調節pH 為9.5~10.5,過濾,獲得冶金級氫氧化鉻。

2 結果與討論

2.1 沉釩廢水用石灰直接除硅pH 選擇

沉釩廢水用石灰調節不同pH 的除硅效果見表1。 從表1 看出, 用石灰調節沉釩廢水pH 為9.0~11.5,沉釩廢水的除硅率為60%~80%。 石灰調節廢水pH 為堿性條件下,石灰用量越少除硅效果越好,除硅率越高,但是存在過濾緩慢、過濾時間過長、不易過濾等諸多缺點。 反之,石灰用量越多,過濾速度越快,但是除硅效果逐漸變差,除硅率有所下降,除硅渣量較大。 考慮到實際生產情況,為確保壓濾機正常的過濾速度,避免過濾過慢、制約生產,選擇沉釩廢水用石灰除硅pH 為9.87 左右。 在該pH 條件下沉釩廢水的除硅率達到61%左右,沉釩廢水除硅的石灰用量為14 g/L, 每升沉釩廢水的過濾時間為10 min。

表1 沉釩廢水用石灰除硅條件及效果

沉釩廢水用石灰除硅過程中, 用石灰調節廢水pH 在堿性條件下無論石灰用量多少,沉釩廢水除硅液pH 均在9~10 之間。 這是由于沉釩廢水中含有高濃度的銨根(NH3-N 質量濃度為1.5 g/L)、氯根(Cl-質量濃度為2.3 g/L),石灰除硅過程中在堿性條件下發生如下反應:

沉釩廢水形成pH 為9.5 左右的NH4Cl-NH3·H2O緩沖溶液體系,直至石灰用量遠遠過量,NH4Cl-NH3·H2O緩沖溶液體系的平衡才會被打破,除硅液pH 才會上升。 例如沉釩廢水的石灰用量為17.0 g/L 時,除硅液pH 達到11.53。

2.2 沉釩廢水用石灰除硅的機理和影響過濾速度的原因

沉釩廢水用石灰除硅主要形成難溶于水的硅酸鈣,從而去除溶液中的硅。 反應原理見式(2)~(4):

沉釩廢水用石灰除硅, 石灰用量的多少直接影響體系的過濾速度。分析其原因為,硅酸鈉溶液在不同pH 下形成不同結構的硅酸, 當pH 達到8.0~9.0時溶液中的硅酸鈉較為徹底地水解, 生成不易過濾的硅酸類膠體。 硅酸鈉發生水解反應,見式(5):當溶液pH 為9.0~10.9 時, 硅酸鈉發生極其緩慢的縮合反應,溶液中的硫酸根、氯根、銨根、鈉離子等可溶鹽類起助推作用, 加速反應的進程。 當pH 為10.9~13.5 時,硅以的形式存在,不發生縮合反應。當pH 大于13.5 時,硅以的形式存在,較穩定,也不發生縮合反應[5]。 因此,沉釩廢水直接用石灰除硅,綜合考慮除硅率和過濾速度,應盡可能使硅酸鈉形成硅酸鈣,pH 最好控制在9.0~10.5。

2.3 沉釩廢水直接用石灰除硅制備低硅氫氧化鉻

沉釩廢水除硅、過濾后獲得除硅液,除硅液經濃硫酸調節pH 為酸性,加入焦亞硫酸鈉還原,加入純堿中和、 沉淀, 繼續向溶液中加入片堿調節pH 為9.5~10.5,過濾分離,制備低硅氫氧化鉻,化學成分見表2。 從表2 可知,沉釩廢水除硅前制備的氫氧化鉻中的硅含量(以SiO2質量分數計)為7%~12%,沉釩廢水用石灰除硅后制備的氫氧化鉻中的硅含量(以SiO2質量分數計)為3.57%,除硅效果滿足要求,符合企業生產標準(SiO2質量分數≤5.0%)。

表2 沉釩廢水直接用石灰除硅制備低硅氫氧化鉻主要化學成分

2.4 沉釩廢水石灰除硅優化

沉釩廢水含有大量的硫酸根(硫酸根質量濃度為30~50 g/L)。 沉釩廢水用石灰除硅,在溶液pH 為10 以上時,鈣離子與硫酸根形成硫酸鈣沉淀。 沉釩廢水直接用石灰除硅,渣量較大。

為減少除硅渣量, 同時確保除硅渣正常的過濾速度,優化沉釩廢水用石灰除硅的條件,選用石灰+片堿除硅,即沉釩廢水先用石灰調節pH 為7.5~8.0,再用片堿調節pH 為9.5 以上。 沉釩廢水用石灰+片堿除硅條件和效果見表3。 從表3 可知,每升沉釩廢水除硅,石灰用量為7.0 g,片堿用量為2.0 g,除硅pH 為9.5,沉釩廢水除硅率達到67.9%,每升沉釩廢水除硅過濾時間不足10 min,過濾速度正常。沉釩廢水用石灰+片堿除硅產生的渣量比直接用石灰除硅產生的渣量大幅降低,可降低50%以上。

表3 沉釩廢水用石灰+片堿除硅條件及效果

除硅液經酸化、焦亞硫酸鈉還原、純堿中和、片堿調節pH 為9.5 以上制備的低硅氫氧化鉻化學成分見表4。 從表4 可知,沉釩廢水除硅前制備的氫氧化鉻的硅含量(以SiO2質量分數計)為7%~12%,沉釩廢水用石灰+片堿除硅后制備的低硅氫氧化鉻的硅含量(以SiO2質量分數計)為3.68%,除硅效果較佳,滿足冶煉冶金級金屬鉻的要求。

表4 沉釩廢水用石灰+片堿除硅制備低硅氫氧化鉻主要化學成分

3 沉釩廢水用石灰+片堿除硅工業應用

某釩渣提釩廠沉釩廢水用石灰+片堿除硅,除硅液經壓濾機壓濾過濾速度正常, 生產運行狀況良好。技術條件:沉釩廢水的體積為38 m3,除硅溫度為55~65 ℃,石灰用量為270 kg,片堿用量為75 kg,除硅時間為20~30 min,經壓濾機過濾得到除硅液;除硅液用濃硫酸調節pH 為2.0~2.5, 用焦亞硫酸鈉還原、純堿中和,沉淀pH 為7.5~8.0,加入片堿300 kg,反應時間為10~15 min, 調節pH 為10 左右, 經沉淀、壓濾機固液分離,生產出冶金級氫氧化鉻。 氫氧化鉻的化學成分見表5。 沉釩廢水除硅前制備氫氧化鉻的含硅量(以SiO2質量分數計)為11.6%,用石灰+片堿除硅后制備氫氧化鉻的含硅量(以SiO2質量分數計)為4.2%(見表5),除硅率達到63.8%,沉釩廢水用石灰+片堿除硅生產的冶金級氫氧化鉻滿足生產工藝的要求, 冶金級氫氧化鉻可用于冶煉焊劑用、鋁劑用金屬鉻。

表5 某廠用沉釩廢水生產冶金級氫氧化鉻的化學成分

4 結論

1)沉釩廢水直接用石灰除硅,綜合考慮除硅率和過濾速度,盡可能使硅酸鈉形成硅酸鈣,選擇pH為9.0~10.5,除硅率達到61%以上。2)為減少除硅渣量,同時確保除硅渣過濾速度正常,優化沉釩廢水石灰除硅條件,選用石灰+片堿除硅,即沉釩廢水先用石灰調節pH 為7.5~8.0,再用片堿調節pH 為9.5 以上,除硅率達到67.9%。3)沉釩廢水用石灰除硅技術可行,完全能夠滿足工業生產的要求。 工業運行技術條件:以38 m3沉釩廢水為例,除硅溫度為55~65 ℃,石灰用量為270 kg,片堿用量為75 kg,除硅時間為20~30 min,制備冶金級氫氧化鉻的含硅量(以SiO2質量分數計)為4.2%,冶金級氫氧化鉻可用于冶煉焊劑用、鋁劑用金屬鉻。

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