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微噴引燃油量對雙燃料發動機燃燒的影響

2020-09-10 07:22:44黃祿豐
內燃機與配件 2020年13期

黃祿豐

摘要:以ACD320DF發動機為研究對象,將發動機的NOx排放限制在同一水平,進行了引燃油量調整實驗,在同等NOx排放的條件下,引燃油量越少,HC排放下降,總體排放水平改善;引燃油量降低,燃燒始點滯后,最大爆壓下降,但燃燒持續期縮短,發動機燃燒震動強度下降,噪聲減小,缸壓曲線更為平滑;50%負荷以下,最佳引燃油量占比約為1.5%~2%,而在100%負荷時引燃油量取最小值,替代率高達99.5%,發動機的熱效率達到最高。

關鍵詞:ACD320DF發動機;引燃油量;NOx排放;替代率;熱效率

0 ?引言

微噴引燃雙燃料發動機是當前排放法規日益嚴格下的特殊產物,結合了純天燃氣發動機和柴油發動機的優點,兼顧兩種模式,取長補短,淡化了純氣體機在加載、燃料配置等方面的限制,彌補了柴油機在排放方面的短板。

雙燃料發動機最初是由柴油機改造而成,早期的研究多基于簡單的改裝和匹配,提升替代率,但改造雙燃料發動機始終存在弊端,功率打折,安全性能差,且隨著燃油噴射角度的提前,排放較之柴油模式更為惡化,唯一的優點就是天然氣的燃料成本較柴油偏低;后來發展到全新燃氣系統設計、結構和布置的優化等[1-2]。

近來大量文獻表明,微噴引燃雙燃料發動機能大幅度改善NOx和顆粒物的排放水平,更多的主機廠相繼加入雙燃料發動機的開發行列。

瓦錫蘭自1996年前后推出了20DF、31DF、34DF、46DF和50DF五款雙燃料發動機,在柴油機的基礎上優化了氣門正時和燃燒室形狀,最高替代率達到了99%,燃氣模式實現TierIII排放,廣泛用于陸用發電、船用發電和推進[3]。

德國MAN公司(ME-GI)、美國卡特彼勒(M46DF)、韓國現代重工(H35DF/H27DF)、日本大發(GK28DF)、洋馬(EY26DF)等公司后續也紛紛推出了各自的雙燃料產品。

國內雙燃料發動機研究起步稍晚,當前生產雙燃料發動機的廠家主要有安慶中船、中船動力、緇柴、濰柴、寧波中策、勝動、河柴等。但大部分都為改造雙燃料發動機,替代率低,無法滿足TierIII,當前滿足TierIII的雙燃料發動機僅有安慶中船(ACD320DF)和中船動力(CMP-MAN L23/30DF,L28/32DF)兩家,其中中船動力微噴引燃和柴油模式采用同一套噴油系統,微噴引燃油量很難精確控制。安慶中船的ACD320DF主噴和微噴采用兩套獨立系統,微噴系統為電控共軌,引燃油量實現獨立、精確控制,在優化了噴孔設計后,最高替代率達到了99.5%,熱效率達到了49.3%。

以ACD320DF發動機為研究對象,改變發動機的引燃油量,在滿足排放的前提下,探究發動機引燃油量對發動機燃燒的影響及引燃油量的最佳值。

1 ?ACD320DF發動機與實驗裝置

安慶中船柴油機有限公司于2013年開始雙燃料發動機的研發,研制的ACD320DF發動機主要性能參數如表1所示。

燃氣系統采用多點歧管式噴射,微噴引燃系統與主噴系統相互獨立,微噴引燃系統采用斜置式布置,主噴噴油器略偏離中心,整個燃油系統組成示意圖如圖1所示。

發動機擺放在密閉的隔音房內進行,試驗過程中主要測試的是排放、最大爆壓、燃氣消耗,組成示意圖如圖2所示。

排放測試設備采用AVLgas1000,僅能測試排氣中的甲烷成分,因此數值偏小,但仍可反應總HC的趨勢。

燃燒分析儀通過采集缸壓和爆震信號(由于通道限制,僅采集了兩缸的爆震信號),可對主要的燃燒參數進行分析,數據采集系統則采集發動機的主要運行參數。燃燒分析儀與數據采集系統CAN通訊,確保數據同步。

2 ?試驗結果和分析

林志強的實驗表明,NOx、HC排放物之間存在折中關系,進行稀燃、減少引燃油量是減少NOx排放的有效途徑,如在稀燃的同時減少引燃油量會導致HC排放增大,燃燒不穩定性增大,甚至失火[4-5]。

當前排放最主要限制的是NOx(C1和C2法規同時限制NOx和HC),因此本文在試驗時將NOx的排放水平控制在同一水平,在改變引燃油量的同時,調整空燃比,即低引燃油量低空燃比、高引燃油量高空燃比的模式,在此模式下對比發動機的HC排放、燃氣消耗、燃燒穩定性等指標,評估引燃油量大小對發動機性能的影響。IMEP循環波動是評價發動機運行穩定性的重要參數,燃氣模式一般要求≤3%,柴油模式一般<1%[6-9]。

ACD320DF發動機的主要負荷點如表2。

引燃油量的消耗與循環噴射量的換算如表3。

分別在25%、50%、75%、100%負荷下進行試驗。

25%負荷

分別設定引燃油量20、30、40、50、60,NOx排放控制在260ppm左右,試驗結果如圖3所示。

50%負荷

分別設定引燃油量20、30、40、50、60,NOx排放控制在240ppm左右,試驗結果如圖4所示。

75%負荷

分別設定引燃油量20、30、40、50、60,NOx排放控制在240ppm左右,試驗結果如圖5所示。

100%負荷

分別設定引燃油量20、30、40、50、60,NOx排放控制在260ppm左右,試驗結果如圖6所示。

從圖可知,25%、50%負荷時,當每循環引燃油量超過40mm3(引燃油量占比約1.6%-2%左右)后,燃氣消耗明顯提升,IMEP循環波動明顯增大,HC排放增大;但當每循環引燃油量降低至30mm3(引燃油量約1.2%-1.5%)以下時,HC排放在減小,但燃氣消耗上升,說明在低負荷時,過低的引燃油量導致點火能量變弱,燃燒始點滯后,甚至部分循環出現后燃,每循環引燃油量為40mm3時,25%負荷時的替代率為97.9%。

75%、100%負荷時,當每循環引燃油量超過50mm3(比例約1.2-1.5%),燃氣消耗明顯增加,IMEP循環波動明顯增大;隨著引燃油量的降低,發動機燃氣消耗下降,效率提升,IMEPcov變小,HC排放降低,性能指標全面提升,當每循環引燃量為20mm3時,100%負荷的替代率達到了99.5%,此時發動機的熱效率超過了49%。

隨著負荷升高,最佳燃油替代率上升,由25%時候的97.9%上升至100%負荷的99.5%。由100%負荷的試驗結果可知,當引燃油量大于60(替代率約98.5%)時,為滿足排放,燃氣消耗明顯增大,經濟性下降,運行穩定性下降甚至無法運行。

與燃氣消耗相對應的最大爆壓隨著引燃油量的降低而降低,進一步分析燃燒分析儀數據,對比不同引燃油量下的燃燒數據,圖7-圖9為100%負荷時不同引燃油量的缸壓曲線圖。

對比著火始點和燃燒持續期,發現隨著引燃油量的下降,著火始點下降,燃燒持續期縮短,燃燒結束時刻并沒有滯后。

從圖可知,隨著引燃油量的升高,爆震傳感器的震動幅度增大,爆震指數增大,缸壓曲線的不光滑度增大,毛刺變多,感受到的發動機運行噪聲增大。而爆震指數增大熱效率反而降低,意味著輕微爆震并不能增大發動機效率,對于雙燃料發動機而言,引燃油量對爆震指數的影響比空燃比更大。

3 ?結論

在同等NOx水平下,隨著引燃油量的降低,燃氣模式的空燃比降低,HC的排放降低,發動機的總排放水平改善;

負荷≥75%,在同等NOx水平下,引燃油量降低,燃氣消耗越低,熱效率提升;負荷≤50%,在同等NOx水平下,燃氣消耗隨著引燃油量的降低先降后升,最佳引燃油量占比約為1.5-2%,負荷越低,占比越高;

在同等NOx水平下,隨著引燃油量的降低,發動機的燃燒始點滯后,最大爆壓減小,但發動機的燃燒持續期變短,燃燒震動和噪聲減小,缸壓曲線更為平滑;

當前雙燃料發動機燃氣模式的NOx排放主要來源于引燃油,排放要求越嚴格,為獲得穩定的燃燒,需更低的引燃油量。

在日益嚴格的排放和最低引燃油量的雙重限制下,引燃油量越低,發動機性能指標越高。

參考文獻:

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