李曉明 秦健


摘要:大件一車間Henschel機械手經過長年的運行,出現了多種不能解決的影響工作效率的現象,盡管沒有造成故障停機,但是加大了操作人員的工作強度,增加了維護人員的工作負擔,提高了維護成本。通過運用六西格瑪(6Sigma)的精細策略,在不停機的狀態下,有效提升了Henschel機械手的工作效率。
關鍵詞:6Sigma;停機;工作效率
0 ?引言
大件一車間Henschel機械手經過長年的運行,出現了一些影響工作效率但未造成停機的 “小毛病”。為了減少設備維護工作對廠家的依賴和降低維護成本,我們決定采用6Sigma方法分析解決大件一車間Henschel機械手抖動等一系列問題。
1 ?六西格瑪(6Sigma)概述
六西格瑪(Six Sigma/6Sigma)是一種在上世紀80年代誕生于美國的管理優化策略,這種策略主要強調收集和分析大量數據,以求達到比較完美的目標。
6Sigma過程主要包括兩個流程:DMAIC和DMADV。DMAIC是對當前目標低于6Sigma標準的一系列項目進行定義(D)、度量(M)、分析(A)、改善(I)以及控制(V)的過程。DMADV則是對準備或者試圖達到6Sigma質量目標的新產品或者新項目進行定義(D)、度量(M)、分析(A)、設計(D)和驗證(V)的過程。
結合實際我們決定選用DMAIC流程。其中定義部分我們需要對課題定義及選題背景分析、項目范圍等界定,測量部分我們需要制定及時有效的數據收集計劃、過程能力分析等,分析部分我們需要識別潛在因子,篩選和驗證關鍵因子,改善部分我們需要試驗優化和驗證等,控制部分我們需要制定詳細的控制計劃、項目移交等措施。
2 ?6Sigma在提高Henschel機械手工作效率中的具體應用
2.1 項目定義(Define)
2.1.1 問題陳述
大件一車間Henschel機械手經過長年的運行,出現了顫抖、間歇性漏油、信號誤觸發等多種不能解決的影響工作效率的現象,機械手運行效率已經無法達到當初設計要求。
2.1.2 缺陷定義
我們把目前Henschel機械手存在的主要問題定義為缺陷,分為:
大臂抖動(Y1):機械手出現的機械抖動現象;
夾力不足(Y2):機械手出現的鑄件抓不穩現象;
控制不穩(Y3):機械手電氣信號的輸入與輸出不符。
2.1.3 目標定義
大件一車間Henschel機械手前期一直按照原設計標準進行生產,通過項目組成員的討論決定把Henschel機械手的運行效率100%作為目標水平。
機械手運行效率(Y)=當前打箱的數量/工作臺時/原設計每小時打箱的數量
2.1.4 項目收益
項目直接收益:
如果需求原廠家解決,廠家報價170余萬元。
項目間接收益:
降低了操作工人的勞動強度,降低了維護的成本,提高了維護人員的維護水平。
2.2 項目測量(Measure)
2.2.1 測量系統分析(Y-MSA)
用來對被測指標定量測量或定性評價的儀器儀表、標準、操作、夾具、軟件、人員、環境燈的集合,用來獲得測量結果的整個過程我們稱為測量過程或測量系統。
6Sigma管理的成敗在很大程度上決定于所使用數據的質量。為了獲得高質量的數據,必須對產生數據的測量系統要有充分的理解和深入的分析。由于我們的測量系統來源于設備原始文件(技術協議)和實時監控系統,同時我們會定期送檢測量儀表等,所以我們的測量系統是真實有效的。
2.2.2 流程圖及C&E矩陣分析
通過分解設備主體和維護過程,我們將設備各個部分分解為多個因子,按照動作順序對因子排序構成流程圖;然后根據每個因子對缺陷的影響程度不同進行不同的賦值,形成C&E矩陣。
通過分解設備主體和維護過程,我們對所有參數建立相應的微觀流程圖。
通過微觀流程圖和C&E矩陣分析,我們從119個因子篩選出26個分值較高(影響較大)的關鍵因子,進行FMEA分析。
2.2.3 FMEA分析
由于設備各部件及人員等方面都有可能失效,為了有效地分析這種過程中的失效給缺陷帶來的影響,我們決定采用結構化的分析方法——失效模式與效果分析(FMEA)。
由于嚴重度(潛在失效對客戶的嚴重程度)、頻度(造成失效的原因發生頻率)、檢測度(失效模式可檢測的概率)的影響不同,我們對上述因子進行FMEA賦值,綜合運算以后,我們從26個因子中篩選出9個分值較高的關鍵因子,來進一步分析改進。針對這九個因子我們制定了相應的因子分析和改進計劃,如表1所示。
2.3 項目分析(Analyze)
2.3.1 數據收集計劃
上述過程中我們已經找出4個主要因子,為了更好的分析因子對缺陷的影響程度,我們需要對4個因子制定更為詳盡的數據采集計劃,如表2所示。
2.3.2 X影響分析
假設檢驗用于確定所觀測的差異是確實存在,還是偶然發生。我們需要設定兩個假設H0和Ha,兩者是完全對立的假設,通過P-value來確定哪一方成立,如果p<0.05,后者就會成立,相反,前者成立。
我們需要逐一對四個因子做X影響分析-雙樣本T檢驗,通過雙樣本T試驗,我們發現三個因子(電線電纜、夾爪、電位計)影響Henschel機械手效果顯著,需要進一步改進。
2.4 項目改進(Improve)
我們對Vital Few X’S因子的特性進行了分析,按照因子的重要性我們排列了因子解決的先后順序,針對每一個因子我們采用不同的方案,經過四個月的努力,順利恢復了Henschel機械手的運行效率。
2.5 項目控制(Control)
為了鞏固現有的成果,我們需要修改相應的控制文件,比如Henschel機械手日常工作點檢卡、設備日常點檢卡,設備維護點檢卡等,同時需要制定詳盡的過程控制計劃。
3 ?結論
6Sigma策略的有效運用,實現了在不停機狀態下Henschel機械手故障的診斷和運轉效率的恢復。在生產線和大型設備的故障診斷和排查中運用6Sigma策略不失為一種行之有效的好方法。
參考文獻:
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作者簡介:李曉明(1985-),男,山東壽光人,碩士,助教,研究方向為控制系統;秦健(1977-),男,吉林九臺人,本科,副教授,研究方向為自動監測與自動化裝置。