何通



摘 要: 文章針對紅柳煤礦二號副立井場地副井提升機配電系統、傳動系統、控制系統作以介紹,該系統采用中礦大傳動有限公司生產的三電平變頻器及控制系統,可靠性高、運行性能好、節能效果明顯。
關鍵詞: 提升機;變頻器;控制系統
紅柳井田位于寧夏回族自治區中東部地區,行政區劃隸屬靈武市寧東鎮和馬家灘鎮管轄。紅柳煤礦為寧夏鴛鴦湖礦區規劃生產能力為10.00Mt/a的特大型礦井,礦井于2007年10月開工建設,2009年10月首采工作面投入試生產。經過幾年的建設,紅柳煤礦初期生產系統已經形成。2011年,為了解決礦井21采區通風距離遠,提高礦井北部的輔助運輸能力、提高掘進速度、緩解接續緊張等問題,在21采區西邊界中部二號回風立井西南側105m處增設二號副立井,副立井場地設副立井井塔。
副立井提升機是煤礦關鍵設備,主要負責人員和物資的運送,在煤礦的生產中起著重要的作用。副立井提升機運行工況復雜,如果提升機在運行中出現故障,輕則設備損壞、生產停止,重則人員傷亡。故礦井提升機系統需滿足生產效率高、安全可靠和自動化控制的運行要求。
紅柳煤礦井下采用“四·六”工作制,地面采用“三·八”工作制,年工作日330d,日提升時間16h。
紅柳煤礦二號副立井一號提升系統(大罐籠提升系統)裝備1臺JKM-5×6(Ⅲ)型塔式多繩摩擦提升機,提升容器為1個特制六繩雙層寬罐籠+1個六繩雙層平衡罐籠,擔負礦井人員、材料及設備提升任務。寬罐籠上、下層均滿足防爆柴油機無軌膠輪車、材料車、平板車、固定車廂式礦車直接進出的需要。本文針對紅柳副立井井塔提升機配電控制系統,主要分析了變頻器、控制系統的設計原則和功能。
1 提升機參數
(1)型號:懸掛式低速直聯交直交變頻同步電動機;
(2)數量:1臺;
(3)功率:3500kW;
(4)電壓:3150V;
(5)同步轉速:40r/min;
(6)過載能力≥2倍(時間≮60s);
(7)勵磁:他勵;
(8)繞組形式:完全對稱雙繞組,雙Y接法;
(9)冷卻方式:強迫通風冷卻,軸向通風結構(IC37),帶風管接口;
(10)測溫電阻:電動機定子繞組內埋設12支分度號為Pt100鉑熱電阻。軸伸端、非軸伸端軸承各埋設2支分度號為Pt100鉑熱電阻,共4支。
2 配電部分
二號副立井井塔建有一座10/0.4kV變電所,雙回10kV電源取自附近的二號副立井場地35/10kV變電所10kV系統不同母線段。變電所由10kV高壓開關柜、變壓器柜、低壓配電柜組成,高、低壓系統均采用單母線分段系統,分列運行。變電所向提升機及其輔助設備分別提供10kV及380V電源。其系統框圖如圖1所示。
高壓柜內配有真空斷路器、電流互感器、電壓互感器、電力儀表、高壓熔斷器、氧化鋅避雷器、零序電流互感器、智能操控裝置、微機消諧裝置及微機綜合保護裝置等,所有高壓開關柜均具有“五防”功能,高壓柜工作狀態經PLC傳輸到上位機顯示。
3 傳動部分
提升機傳動部分由2臺定子整流變壓器、1臺勵磁整流變壓器、調節柜、變頻器柜、勵磁柜、單雙繞組切換柜、主電機冷卻風機變頻調速裝置、低壓輔助柜及水冷裝置組成。本文著重講述變頻器部分。
提升的主傳動采用交-直-交變頻雙繞組同步電動機傳動系統,傳動系統能夠適應提升系統的各種工況,按照預定的速度圖和提升要求實現四象限內的啟動運行,加速、等速、減速、低速爬行、停車、制動和換向等功能。
變頻器采用中礦大傳動有限公司變頻器,采用2套三電平變頻器+雙繞組同步機”的驅動方案。此方案可靠性高;具有驅動定子雙繞組電機冗余功能,兩臺變頻器同時運行時,每臺拖動定子雙繞組電機的一個繞組,具有全載全速運行能力;單臺變頻器運行時,可以把定子繞組的兩個繞組經切換柜串聯,由一臺變頻器拖動,具有全載半速運行能力,可以降低因為變頻器故障對提升的影響,同時可以對另外一套變頻器進行停電維修。此外,此變頻器還有以下特點:
(1)變頻器采用了先進的“背靠背”雙三電平交直交變頻方式,過載能力強,在提升機允許的任何負載下,都可以保證提升電機四象限安全運行要求。
采用三電平主回路拓撲結構,電流畸變率低,電磁噪聲小,動、靜態性能優良,且開關頻率低,損耗小,效率高。
(2)變頻器對電網的無功沖擊和高次諧波干擾非常小,輸出近似正弦的電壓和電流波形,整個調速范圍內諧波畸變(包括電壓和電流)THD小于4%。
(3)變頻器主要元器件采用原裝進口品牌。
(4)變頻器具備零速懸停功能。在制動系統敞閘情況下,變頻器具有零速滿轉矩懸停功能,實現提升機重載懸停,防止溜車,并實現到位零速停車后無沖擊安全抱閘,保證系統安全穩定運行。
(5)變頻器設計懸停鎖罐張力釋放功能。提升機在提升重物達到目的水平停車,提升容器釋放重物后鋼絲繩收縮將導致提升容器回提,錯開停車位,導致到位檢測出現誤動作或無法裝載,張力補償功能解決了這個問題,變頻器根據提升容器釋放重物前后的張力差,驅動提升機實時調節、補償提升容器位置差。
(6)主回路采用IGBT,相比采用IGCT功率器件的三電平變頻器主回路結構要簡單。圖2為兩種功率器件變頻器結構圖:
(7)此變頻器由中礦大傳動有限公司自主研發,大大降低了以往使用西門子、ABB進口變頻器的高昂費用,且備件費用、服務費用遠低于國外產品。
4 控制部分
控制系統以PLC為核心,由PLC柜、操作臺、閘控系統、上位機等組成。PLC柜中采用SIEMENS S7-300系列PLC,共兩臺,采用雙線制控制,一組為操作保護PLC,另一組為行程PLC。選用高性能的可編程控制器,采用分布式控制方式,即調節、主控、行程監控、制動等設置各自獨立的控制器,各控制器采用總線通訊方式。系統可實現手動操作、半自動操作、自動操作、檢修運行、換層運行和緊急操作的運行方式。
4.1 調節系統
調節系統雙閉環控制系統,分別為數字式速度和電流閉環系統,此調節系統具有優良的動、靜態品質指標。另外,調節控制具有以下功能:預設速度基準值;限制加、減速過程的沖擊;位置控制、速度控制;啟動時預置力矩;轉矩和電流基準,包括最大值限制;定子電流調節;勵磁電流調節;根據提升容器在井筒中的起始位置,自動生成“S”運行曲線并調節控制;監測鋼絲繩滑動,自動校正同步;過卷復位等功能。
4.2 安全回路
系統的安全回路有三套,一套為繼電器直動回路,兩套分別由操作保護PLC和行程PLC構成。由操作保護PLC、閘控PLC與繼電器構成雙線制提升機安全保護回路。來自提升機各部分的保護信號分為立即施閘、井口施閘、電氣制動和報警4類。其中井口施閘、電氣制動和報警類事故信號直接引入到PLC中,PLC將其處理后送監視器顯示故障類型并控制聲光報警系統報警并施閘,而立即施閘類事故信號除引入到PLC中處理、顯示、報警外,還直接引入到安全直動回路,并系統施閘。保護系統框圖如圖3所示:
4.3 制動系統
制動系統液壓站為一用一備,與控制系統進行通信。液壓制動系統能保證接收到來自提升機電氣控制系統的信號,并給予正確處理。
4.4 操作臺
操作臺采用操作方便的分體式結構,共由左操作臺、右操作臺和指示臺三部分構成,并且在操作臺內含有S7-300系列PLC,用來顯示系統的運行狀態,和主PLC采用總線通信的方式。
控制臺能滿足操作方式選擇、信號顯示、運行狀態顯示、故障顯示及報警等要求,并具有打印記錄功能,確保安全運行。
4.5 上位機監控系統
二號副立井井塔提升機控制系統配備上位機,上位機具備齊全的顯示功能及人機對話及記錄。
5 結語
紅柳礦井二號副立井場地副井提升機房已安裝完成,操作簡單,運行工況良好。中礦大自主研發的此系列變頻器已在全國應用幾十套,且部分是對原有的西門子、ABB系統進行改造,打破了進口變頻的壟斷,大大降低了礦方使用成本,以后必將得到更多的應用。
參考文獻:
[1]何風友.譚國俊.礦井提升機計算機控制技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003.
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