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采煤機導向滑靴的優化改進

2020-09-25 06:59:30
機電工程技術 2020年8期
關鍵詞:采煤機優化分析

李 領

(汾西礦業集團中興煤業公司,山西呂梁 030500)

0 引言

一直以來,煤炭都是我國能源的重要構成部分,雖然我國當前正在倡導多元化的能源結構體系,但是煤炭在我國能源結構體系中的主導地位仍未改變[1]。在采煤過程中如何確保效率和安全是煤炭行業一直追求的目標,如何采取行之有效的措施在確保安全的前提下進一步提升采煤效率是采煤領域亟需解決的問題[2]。行走機構導向滑靴是采煤機的重要構成部分,然而,在實際工作過程中,導向滑靴經常出現失效而導致整個采煤機停機檢修的問題,嚴重影響采煤機的工作效率[3]。主要原因是導向滑靴受力較復雜,過大的受力必然會降低其使用壽命。因此,有必要針對導向滑靴的受力情況進行分析,進而對其結構進行優化改進,改善受力情況,提升使用壽命。

1 采煤機導向滑靴失效分析

導向滑靴失效是造成采煤機故障停機的重要因素之一。一旦導向滑靴出現失效問題,就必須讓整個采煤機停止工作進行維修,一般情況下更換導向滑靴需要花費6~7 h時間,嚴重影響采煤機的工作效率[4]。大量實踐經驗表明,如果采煤機進行俯斜開采,由于受力情況比較特殊,非常容易導致導向滑靴出現失效問題。

在針對采煤機行走機構進行設計時,都默認刮板輸送機底板在垂直方向和水平方向的彎曲角度控制在±3°和±1°范圍內[5]。然而在實際工作中,受惡劣環境影響,采煤機行走機構的機械零部件會加劇磨損,導致上述的垂直方向和水平方向彎曲角度變大,從而超過規定范圍值。在這樣的工況條件下,如果繼續讓采煤機工作,為了保證采煤過程的正常進行,導向滑靴必然會承受很大的力,而加劇導向滑靴的磨損,當導向滑靴承受的力達到一定程度時就會導致其失效,引發故障停機。可見,導向滑靴失效是導致采煤機故障停機的重要原因,嚴重威脅著采煤機的工作效率[6]。

2 采煤機導向滑靴模型的建立

本文利用Creo三維造型軟件建立采煤機導向滑靴的三維模型,利用ANSYS非線性有限元軟件來建立采煤機導向滑靴的數值模擬仿真模型。ANSYS軟件功能非常強大,能夠進行結構分析、流體分析、磁場分析等。利用該軟件開展數值模擬分析時的步驟主要分為3個階段,分別為前處理階段、分析計算階段和后處理階段。在前處理階段主要進行模型的建立、網格的劃分、工藝條件的設置等;分析計算階段就是針對建立的模型進行計算;后處理階段就是針對計算結果進行提取與分析,得到想要的結果。因此,借用ANSYS軟件來分析采煤機導向滑靴的受力情況效果較好。

2.1 三維模型的建立

采煤機中的導向滑靴結構相對比較復雜,導致該機構在工作時的受力情況也較為復雜。基于此,有必要針對采煤機導向滑靴的真實結構進行建模,并分析其工作時的受力情況。圖1所示為根據真實的結構尺寸建立的某型號采煤機導向滑靴三維結構圖,本文所述模型利用Creo三維造型軟件建立。

圖1 采煤機導向滑靴三維結構圖

2.2 材料選擇以及網格劃分

通過Creo三維造型軟件建立好導向滑靴的三維模型后,需要將其格式導出ANSYS可以識別的x-t格式,并將三維模型導入到ANSYS軟件中設置材料,并劃分網格。在模型中將導向滑靴的材料設置為ZG35CrMnSi,實際中多使用該材料來生產制造導向滑靴,因此可以滿足實際情況。該材料為合金鑄件,屈服強度和抗拉強度分別為835 MPa和980 MPa,伸長率和斷面收縮率分別為14%和30%,彈性模量和泊松比分別為2×1011Pa和0.3。

設置好材料屬性后,需要針對導入的三維模型進行網格劃分,網格劃分對于有限元分析而言非常重要,網格劃分的質量直接決定了計算結果精度,網格劃分不好可能導致分析無法持續下去。ANSYS軟件中具有多種網格類型,為了保證計算過程的順利進行并確保計算結果的精度,本文用四面體單元類型來劃分網格。最后,根據實際情況對導向滑靴進行約束,其中受到的約束主要包括側向力、支反力,且銷孔為完全約束。

3 采煤機導向滑靴受力仿真分析

為了確保導向滑靴的絕對安全,本文在設置受力條件時按照危險條件進行設置。根據分析結果,對于前導向滑靴,分別將側向力和支反力最大值設置為245 kN和186 kN,它們的方向分別指向采空側和垂直向上[7]。對后導向滑靴,分別將側向力和支反力最大值設置為371 kN和767 kN,它們的方向分別指向采空側和垂直向上。設置好相關的工藝條件參數后即可開始分析計算,如圖2和圖3所示分別為采煤機前導向滑靴和后導向滑靴的應力云圖。

圖2 采煤機前導向滑靴應力云圖

圖3 采煤機后導向滑靴應力云圖

當按照危險情況來設置工藝條件時,從圖中可以看出前導向滑靴和后導向滑靴的最大應力值分別為245.9 MPa和527.8 MPa。其中前導向滑靴的最大應力值位置為銷軸孔下半圓且偏向采空側區域,具體位置為銷軸孔內側。后導向滑靴的最大應力位置為銷軸孔下半圓區域,具體位置為煤壁側。而生產制造采煤機導向滑靴的材料ZG35CrMnSi,其最大的許用應力為490 MPa。可見,前導向滑靴的最大應力值在最大許用范圍內,而后導向滑靴的最大應力值超過了該材料的最大許用應力值。另外,前導向滑靴和后導向滑靴的最大應變值分別為0.435 mm和0.808 mm,位置分別在采空側導鉤處和煤壁側導鉤處,前后導向滑靴的最大應變值都相對較小,基本能夠滿足實際使用要求。

基于上述分析可以知道,當采用危險工況參數進行前后導向滑靴受力分析時,對于前導向滑靴而言,不管是最大應力值還是最大應變值都在允許的范圍內,無需對其進行進一步優化改進。而對于后導向滑靴而言,雖然其最大應變值在允許的范圍內,但最大應力值527.8 MPa已經遠遠超過了允許的最大應力值490 MPa,不能滿足實際使用要求。因此有必要針對后導向滑靴進行優化改進。

4 采煤機導向滑靴優化改進措施

上文針對采煤機導向滑靴的受力情況進行了分析,發現后導向滑靴存在應急集中問題,導致煤壁側銷軸孔位置的最大應力值超過了材料的許用最大應力值,這必然會加速導向滑靴的磨損,影響導向滑靴的使用壽命。因此,必須對后導向滑靴進行優化改進,以降低其在使用過程中的最大應力值。改進的目標為耳板強度,即需要采取行之有效的措施來提升耳板的強度。可以提升導向滑靴強度的措施有很多種,比如增加耳板厚度以提升強度、加大銷軸孔倒角半徑以降低應力集中現象、更換生產制造材料以提升材料的最大使用應力值[8]。結合實踐經驗,并參考大量文獻資料,本文綜合利用前兩種方法進行優化改進,分別把銷軸孔倒角半徑和耳板厚度增加2 mm和10 mm。將改進后的后導向滑靴根據上述的步驟重新建模,在相同的工況參數條件再次利用ANSYS軟件對其進行受力分析,其結果如圖4所示。

圖4 優化改進后的采煤機后導向滑靴應力云圖

由圖可知,通過增加銷軸孔倒角半徑和耳板厚度,后導向滑靴的最大應力值出現了顯著降低,其最大應力值由優化改進前的527.8 MPa降低到了442.6 MPa。優化改進后的后導向滑靴最大應力值低于材料的許用最大應力值,完全能夠滿足使用要求。另外,改進后的后導向滑靴其最大應變量同樣出現了一定程度的降低,從0.808 mm降低至0.654 mm。

綜上,針對導向滑靴進行優化改進后,即便是在最危險的工況條件下,在理論層面其最大應力值也在材料的許用應力值范圍內,完全能夠滿足使用要求。通過結構尺寸上的改進,優化了采煤機導向滑靴的整體受力情況,能夠顯著降低導向滑靴的磨損問題,進而延長導向滑靴的使用壽命。實踐證明,優化改進后的導向滑靴使用壽命是優化之前的2倍以上。

5 結束語

本文針對某傳統型號采煤機導向滑靴進行了受力分析,發現在極端受力情況下,后導向滑靴的最大應力值超過了材料允許的最大值。通過增加銷軸孔倒角半徑和耳板厚度,使得后導向滑靴的整體受力情況得到改善,最大應力值得到顯著降低,且低于材料最大使用值,完全能夠滿足實際需要。通過對導向滑靴的優化改進,能夠顯著降低導向滑靴的磨損問題,進而延長導向滑靴的使用壽命。

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