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侯馬北銅硫酸系統技術改造與運行實踐

2020-10-10 07:51:26晉迎升
云南化工 2020年9期
關鍵詞:煙氣工藝系統

晉迎升

(侯馬北銅銅業有限公司,山西 侯馬 043010)

侯馬北銅銅業有限公司硫酸系統1996年開始動工興建,1999年9月進行試車。由于熔煉系統因素生產初期頻繁停車,進入硫酸系統的煙氣SO2濃度較低且不穩定,直至2001年生產逐步轉入正常。至2016年5月共產出合格的工業硫酸190萬噸。配套的污酸污水處理站經過逐步完善,處理后的回用水循環利用,實現零排放,中和渣全部返回熔煉生產系統,實現資源回收利用。

1 硫酸生產技術及裝備

1.1 生產規模

硫酸系統是利用奧斯麥特熔煉爐及奧斯麥特吹煉爐煙氣制造硫酸。兩爐煙氣經余熱鍋爐及電收塵降溫收塵后,一并送入硫酸系統制造硫酸,年生產硫酸能力為15萬噸,生產92.5%H2SO4或98%H2SO4。污酸污水處理系統采用鈣鹽三段中和法處理工藝[1],日處理酸性污廢水400m3。

1.2 設計條件及變化

1.2.1 硫酸系統

設計進入制酸系統的煙氣條件:奧斯麥特熔煉爐加吹煉爐一周期煙氣SO2濃度7.0%,奧斯麥特熔煉爐加吹煉爐二周期煙氣SO2濃度8.91%。實際生產轉化器入口煙氣SO2濃度4%~7%,兩臺爐煙氣量由原設計66501m3/h增大到85000m3/h,生產初期轉化器觸媒熱平衡困難,需轉化電爐補熱,經采取優化工藝管線等技術措施后實現自熱平衡。

1.2.2 污酸污水處理系統

污酸污水處理站采用鈣鹽三段中和法處理工藝,日處理酸性污廢水400m3。由于近年來原料精礦成分復雜多變,造成污酸處理工藝操作困難。采取延長工藝流程、改進設備性能、優化操作參數等措施,進一步提高了系統對銅、鉛、砷等重金屬的去除能力。

1.3 生產流程

1.3.1 硫酸生產工藝

硫酸生產工藝圖見圖1。

圖1 制酸系統工藝流程簡圖

硫酸工藝設計采用稀酸洗滌,雙接觸流程。硫酸車間包括電收塵工序、凈化工序、干吸工序、轉化工序、觸媒篩分、SO2鼓風機房、尾氣煙囪及酸庫。凈化工藝為空塔—填料塔—兩級電除霧器流程。干吸工藝選用泵后冷卻流程。轉化工藝采用“3+1”式,換熱流程 “ⅣⅠ—ⅢⅡ”。

1.3.2 污酸污水處理工藝

污酸污水處理站現設硫化工序和中和工序。工藝采用一級硫化、鈣鹽三段中和法處理流程。污酸污水處理工藝見圖2、圖3。

1.4 主要設備

硫酸設備配置較為先進,控制系統采用美國霍尼韋爾公司先進的DCS集散控制系統,關鍵設備采用進口設備,如凈化的稀酸板式換熱器為瑞典阿法拉伐公司,轉化器、濃酸冷卻器引進加拿大凱米迪克斯公司[2],干吸耐酸泵為美國路易斯泵,吸收塔柱狀捕沫器采用美國孟莫克公司產品。

主要設備規格及改進措施見表1。

表1 主要設備規格及改進

圖2 污水處理站硫化工序工藝流程簡圖

圖3 污水處理站中和工序工藝流程簡圖

1.5 主要技術經濟指標

主要技術經濟指標見表2。

表2 主要技術經濟指標

2 技術改造措施

隨著產能的提升及安全環保日漸嚴格的法規標準不斷更新,原有設備設施不能滿足生產需求。針對生產過程出現的的各類問題,進行相應的技術改造,學習借鑒選用合適的新工藝、新材料及先進的設備[3],使硫酸生產及污酸污水處理逐漸適應綠色發展的要求,近年來主要進行了以下改進。

2.1 電收塵工序

①陰極振打裝置改造。原設計傳動方式由頂部改為側部,強化了振打效果,大幅降低了石英管破損率,出口含塵滿足工藝要求,保證電收塵持續穩定運轉。②出灰裝置改造。因煙灰燒結頻繁,原氣化射流泵管道輸送裝置停用。采取刮板機部位增設檢修孔、減速機設置受力薄弱點 (減速機殼)、增設放灰溜槽及調整放灰頻次、汽車運灰等措施,保證電收塵運行正常。③增設雙道排空閥。增強原蝶閥裝置密閉性,降低正常生產時環保風險。

2.2 凈化工序

①空塔殼體堵漏處理。空塔殼體為鋼襯鉛板、耐酸瓷磚、石墨磚。由于運行時間長久,外殼出現滲漏點,底部較嚴重。采用蘭州中順石化專利堵漏材料,對殼體表面打眼注膠 (膠裝物的堵漏材料),處理后空塔殼體完好無漏點。

②稀酸泵過流部件改進。由904L不銹鋼采用碳纖維材質,較好適應稀酸中高濃F、Cl離子的工況,并為國內類似苛刻工況條件下酸泵材質的選用,提供有益的借鑒。每年為公司節約備件費用50余萬元。

③凈化稀酸排放循環利用改造。通過加大沉降設施能力實現污酸分級循環利用,并較好滿足煙氣中高含塵工況。

④強化板式換熱器換熱效果。通過增加板式換熱器面積、水路切換裝置較好解決了板片堵塞嚴重問題,穩定塔出口煙溫,實現低濃煙氣條件下全年98%酸的穩定生產。全年可創直接經濟效益50萬元。

⑤電除霧絕緣箱冷風改造。年可節約電量50萬kWh以上,具有可觀的經濟效益。

⑥電除霧極線材質更換。電除霧極線由高效合金芒刺線改為銅鉛扁刺極線,斷線率大為降低,除霧效果合格達標。

2.3 干吸工序

1)干吸工序的自動串酸改造。對酸濃度儀、自動串酸閥及自動串酸模式進行改造和改進。經過以上改進措施后自動串酸控制運行良好,穩定了工藝控制參數,產出成品酸濃度合格穩定并節省人力投入。

2)成品酸外觀質量攻關。采取以下措施:①及時跟蹤熔煉系統柴油使用情況,當凈化系統稀酸外觀變化時,及時協調聯系,保證煙氣合格后再進入制酸系統;②對成品酸陽極保護冷卻器進行了通酸使用,降低成品酸溫度;③成品酸脫氣塔投入使用,通過上述措施的,解決了外銷成品酸顏色時常有發黑發紅對成銷售造成影響。

3)干吸塔捕沫器改造。在干燥塔頂部增加一層絲網捕沫器,降低進入干燥塔后序系統煙氣中的酸沫,一吸塔柱狀捕沫器長度增加0.6m,加強除霧能力,尾氣煙囪冒煙現象大為好轉。

2.4 轉化工序

①轉化升溫補熱管線改造。對轉化升溫補熱管線進行了改造,取消了因工藝條件限制多年不用的一層冷副線和12#閥門,解決了轉化一層觸媒溫差過大、熱量無法平衡、頻繁啟動1#電爐補熱調整等不利局面;而且轉化率得到提高,尾氣排放濃度明顯下降。

②轉化器觸媒填裝更新改造。對轉化器觸媒量進行了重新核算,轉化器四層選用了進口巴斯夫觸媒,補充觸媒量36m3。改造后,制酸尾氣SO2濃度降低為原來的40%,年可減少尾氣排放含硫 (SO2)2000余噸,增加硫酸產量3500余噸,并可使轉化2#電爐節約耗電40%左右,年節約用電170萬kWh。

③轉化1#電爐更換改進。由電熱管一體式電爐,更換為可拆卸檢修的電爐元件小車結構電爐,延長了電爐的使用壽命。

④SO2鼓風機變頻改造。SO2風機調速由液力耦合器改為變頻,改造取得良好的效果,大大節省了設備的維修量,每月節電達20萬kWh。

2016年6月的時候“char siu”(叉燒)已被牛津詞典收錄(見例3),而12月的報道還使用了“char siew”,這樣容易使譯文讀者產生混淆。

2.5 酸庫工序

①干吸至酸庫輸酸管線改造。輸酸管線為碳鋼管更換為鋼襯玻璃管,消除了經常發生腐蝕泄漏現象,極大降低了安全、環保隱患,大大節省了維修量。

②酸庫汽車裝酸設施改造。原酸庫汽車裝酸罐容積過小,裝酸量不足10t,為此將原裝酸平臺延長,安裝高2.2m、長11m的臥式罐,裝酸量達60t,滿足汽車裝酸需求,消除了安全隱患。

2.6 污酸污水處理站

①污水處理回用水實現零排放改造。大力推進車間節水減排,各工序生產用水實行了循環分級使用,排水實行了分類分流排放,加強車間現場沖洗用排水管理,做好初期雨水回收處理,嚴格控制污水來源;加強電收塵運行管理,提高收塵效率,凈化稀酸含固量得到控制和減少;根據生產運行情況,及時調整凈化稀酸排放濃度,及時調整污水處理系統生產。通過以上措施,月均回用水產生量下降了2000余噸,同時加強污水處理崗位與制酸凈化、熔煉水淬等崗位的協作配合,實現了回用水零排放。

②石灰乳制備增設化灰機改造。原石灰乳制備由于外購袋裝白灰粉含細小砂量太大,一般都達到20%左右,該砂粒細小,且硬度較大,極易沉積,工藝管道磨損、堵塞非常嚴重,中和槽葉輪葉片磨損嚴重,中和槽半個月被砂石沉積淤滿,嚴重影響污酸污水處理正常運轉。改進措施:原料改為塊狀石灰,增設加料漏斗、帶式輸送機及石灰消化機,通過加水、攪拌、分離。固體雜質進入渣坑由鏟車運出,石灰乳揚送到石灰乳大罐,輸送至污酸污水處理工序。改造后基本在化灰機中除去石灰乳中的砂石,為后續設備管線運轉提供可靠保障,確保污酸污水處理工序正常運行,大大降低了生產過程的勞動強度,改善操作環境。

③中和渣實現直接入倉回爐利用的技術改造。引進芬蘭奧圖泰拉羅克斯立式全自動壓濾機 (型號為LAROX PF12.6/12.6 M1.6 4 40),將中和渣含水率降至35%以下,利用中和渣主要成分硫酸鈣,代替熔煉爐熔劑石灰石的消耗,同時回收中和渣中的銅、硫、鈣等有價元素,年創經濟效益二百余萬元,并且環境效益明顯。

④增設重金屬離子去除裝置。原工藝采用的石灰-鐵鹽法對污酸中的重金屬離子去除能力有限,處理后的回用水重金屬離子超標嚴重,為保證回用水重金屬離子達到國家標準要求,利用部分原有設施,新增硫化反應塔、OPR電位計等部分設備,改造增設硫化處理工序,提高重金屬回收能力。

⑤污水處理工藝高濃度泥漿法改造。污水處理生產時濃密機沉淀效果不良,上清液面保持在0~1m,經常因濃密機上清液渾濁,無法滿足生產要求;因料漿濃度低,LAROX壓濾機運行負荷大,濾餅薄,含水率高。為此,通過對濃密機回流管線改造,每班對料液進行含固量測定,控制在規定范圍。該工藝可使石灰得到充分利用,年可節約石灰用量400t;濃密機沉淀效果明顯提高,底流泥漿含固量由12%提高至40%以上,可提高污水處理能力1倍以上;壓濾機過濾時架橋結構快速形成,濾餅變厚,渣中游離水含量由15%降低至10%以下。

⑥LAROX壓濾機濾布、濾板國產化選型。設備運行過程中,試用定型了與壓濾機配套的國產濾布、國產濾板,降低了運行成本,年可節約成本30余萬元。

3 結語

3.1 產能及主要技術指標

硫酸產量在投產的前幾年一直在10萬噸以內,通過增加轉化觸媒量,更換電爐,加強系統查漏堵漏,提高硫利用率等措施的實施,于2005年硫酸產量突破15萬噸,達到設計值,酸/銅比完成3.42,制酸系統硫利用率達97%以上。

3.2 制酸系統實現雙轉雙吸操作

由于煙氣中SO2濃度低未達到設計值,轉化器熱平衡困難,通過增添觸媒量、更換外熱交轉化電爐、末段使用德國巴斯夫低溫觸媒等措施,制酸系統實現了低SO2濃度煙氣條件下的雙轉雙吸操作。

3.3 污水處理回用水實現零排放

通過循環分級使用、分類分流排放及節水減排措施,污水處理后的回用水全部回用于生產,實現了回用水零排放。

3.4 中和渣返爐實現資源回收利用

通過引進立式全自動壓濾機,產出的中和渣由于含水率低,可代替熔煉爐熔劑石灰石,全部返回熔煉生產系統,同時回收中和渣中的銅、硫、鈣等有價元素,取得了明顯的經濟和環保效益。

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