劉小旦
(山西高平科興云泉煤業有限公司, 山西 高平 048400)
在煤礦生產過程中,尤其是在采煤、掘進過程中會產生大量的粉塵,不僅會對人的身體造成很大的危害,而且粉塵聚集到一定濃度還會有爆炸的隱患,嚴重影響了煤礦的安全生產和職工的生命安全。采煤機是綜采成套裝備的主要設備之一,是煤礦井下綜采工作面主要的產塵點。采煤機現有的降塵裝置效果不佳,在使用的過程中不方便調節噴灑角度,不方便調節噴灑的高度,不具備觀察功能,不能及時對工作環境進行全方位的降塵。針對這一情況,設計了一種新型的采煤機噴霧降塵裝置并進行了實踐應用,效果理想。
為了解決綜采工作面粉塵濃度過大的問題,針對井下主要的生產設備采煤機,設計了一種新型采煤機噴霧降塵裝置,以解決采煤機降塵裝置存在著的上述問題[1-2]。
設計的一種新型采煤機噴霧降塵裝置的結構示意圖如圖1 所示,該噴霧降塵裝置主要包括掘進懸臂、第一連接座、固定槽、自吸泵、連接管、可觀察測量加注箱結構、可調節旋轉支撐架結構、出水管、金屬軟管、套接管、遮擋板和噴頭等部件。

圖1 新型采煤機噴霧降塵裝置的結構示意圖
從圖1 中可知:固定槽開設在掘進懸臂的上端右側中間位置;自吸泵螺栓連接在第一連接座的上端左側;連接管一端螺紋連接在自吸泵的左側上部;連接管另一端螺紋連接在可觀察測量加注箱結構的右側下部;可觀察測量加注箱結構安裝在第一連接座的上端左側;可調節旋轉支撐架結構安裝在固定槽的內部底端;出水管的左側螺紋連接自吸泵的右側上部;金屬軟管的左側螺紋連接在出水管的右側外壁;套接管套接在金屬軟管的外壁右側;遮擋板的下端焊接在套接管的上端中間位置;噴頭螺紋連接在金屬軟管的右側內部中間位置;可觀察測量加注箱結構包括水箱、加注管、連接桿、轉動桿、海綿條、觀察片和刻度線,加注管焊接在水箱的上端左側;連接桿的右端焊接在水箱的左側中間位置;轉動桿的上端套接在連接桿的外壁右側;海綿條膠接在轉動桿的右側;觀察片鑲嵌在水箱的左側;刻度線從上到下依次刻畫在觀察片的正表面。
可調節旋轉支撐架結構包括第二連接座、U 型固定座、旋轉調節管、翼形螺栓、伸縮調節桿和支撐管,U 型固定座螺栓連接在第二連接座的上端中間位置;旋轉調節管的下端螺栓螺母連接在U 型固定座的上側內部中間位置;翼形螺栓螺紋連接在旋轉調節管的正表面上部中間位置;伸縮調節桿的下端插接在旋轉調節管的上側內部中間位置;伸縮調節桿的上端焊接支撐管的下端中間位置。
裝置中套接管采用不銹鋼軟管;套接管和金屬軟管之間設置有硅膠圈;噴頭采用不銹鋼霧化噴頭。觀察片采用透明的PVC 片;刻度線采用以厘米為單位的刻度線;刻度線的下端設置為零起始端。連接桿設置在觀察片的上端中間位置;海綿條設置在觀察片的左側;海綿條和觀察片接觸設置。水箱螺栓連接在第一連接座的上端左側;水箱設置在自吸泵的左側;連接管另一端螺紋連接在水箱的右側下部,可觀察測量加注箱結構的結構示意圖如圖2 所示。

圖2 可觀察測量加注箱結構的結構示意圖
支撐管采用不銹鋼管;支撐管的內壁膠接有海綿圈。第二連接座螺栓連接在固定槽的內部底端;支撐管設置在金屬軟管的右側;支撐管設置在套接管的左側。自吸泵具體采用型號為WZB- 的自吸泵。可調節旋轉支撐架結構的結構示意圖如圖3 所示。

圖3 可調節旋轉支撐架結構的結構示意圖
該新型采煤機噴霧降塵裝置中第二連接座、U型固定座和旋轉調節管的設置,有利于調節噴頭的角度,方便在采煤的過程中進行噴灑工作,有利于進行除塵工作。
裝置中旋轉調節管、翼形螺栓、伸縮調節桿和支撐管的設置,有利于調節噴頭的高度,方便對準采煤器和煤層接觸的位置進行噴霧工作,增加調節功能。
裝置中水箱、加注管、觀察片和刻度線的設置,有利于通過觀察片和刻度線觀察水箱內部水量的多少,方便進行清水加注工作,有利于進行除塵工作。
裝置中水箱、連接桿、轉動桿、海綿條和觀察片的設置,有利于在工作的過程中轉動轉動桿和海綿條,方便對觀察片進行擦拭工作,增加清理功能。
裝置中金屬軟管和噴頭的設置,有利于轉動噴頭,方便進行調節工作;金屬軟管、套接管、遮擋板和噴頭的設置,有利于在工作的過程中遮擋灰塵,方便進行除塵工作。
在該新型采煤機噴霧降塵裝置進行工作時,使用外部水管連接在加注管的上端外壁,然后向水箱的內部注入適量的清水,通過觀察片和刻度線觀察清水的注入量,然后使用外部導線接通電源,使自吸泵開始工作,把水箱內部的水通過出水管和金屬軟管輸送至和噴頭,然后通過噴頭噴出水霧進行除塵工作,在進行除塵工作的過程中根據煤炭開采設備的工作位置,松開U 型固定座和旋轉調節管之間的螺栓螺母,轉動旋轉調節管帶動金屬軟管的右側和噴頭轉動至合適的角度,松開翼形螺栓向上提動支撐管至合適的角度,然后擰緊翼形螺栓,方便在采煤的過程中進行除塵工作。
該新型采煤機噴霧降塵裝置完成研制后,在山西某煤礦井下5201 綜采工作面MG300730-WD 采煤機上進行了安裝調試,并進行了現場實踐應用并對降塵效果進行了檢測。檢測數據如表1 所示。

表1 新型采煤機噴霧降塵裝置降塵效果檢測表
從表1 數據可知,對5201 綜采工作面MG300730-WD 采煤機采用新型的采煤機噴霧降塵裝置后,工作面粉塵濃度降塵率超過86.5%,噴霧后全塵濃度降低到20 mg/m3,該新型的采煤機噴霧降塵裝置的研制與應用項目是成功的,有效降低了綜采工作面的粉塵濃度。同時該采煤機噴霧降塵裝置自動化程度高,裝置的設計解決了以往降塵裝置存在的不便于調節噴灑角度,不方便調節噴灑的高度以及使用的過程中不具備觀察功能的問題[3-5]。