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石灰添加量對廣西一水硬鋁土礦溶出率的影響

2020-10-21 23:45:27劉戰啟
科學與財富 2020年10期

劉戰啟

摘 要:本文基于廣西某氧化鋁廠拜耳法生產溶出工藝流程實際情況,試驗得出,鋁硅比6.8倍左右的廣西一水硬鋁土礦溶出過程,適宜的石灰添加量為8%左右,氧化鋁相對溶出率>96%,并展開研究不同溶出溫度下、不同溶出時間下石灰添加量對溶出率的影響,試驗得出,溶出溫度≤260℃時,石灰添加量按8~10%控制,溶出溫度>260℃時,石灰添加量按7~8%控制,某種原因導致溶出時間縮短時,可采用較高的石灰添加量來彌補溶出時間的欠缺,保證礦石較好的溶出效果。

關鍵詞:拜耳法氧化鋁生產;廣西一水硬鋁土礦;石灰添加量

溶出率

廣西某氧化鋁廠所用鋁土礦為一水硬鋁土礦,采用拜耳法氧化鋁生產工藝,溶出工序采用單套管和加壓煮器組成的十級預熱、六級壓煮器高壓間接加熱至溶出反應溫度,然后停留反應45~60分鐘的生產工藝流程。近年來,該氧化鋁廠自備礦區產出鋁土礦品位在不斷的下降,礦石鋁硅比基本在6.5—7.0倍之間,平均6.75倍,而原有的拜耳法氧化鋁生產工藝主體流程基本沒變,這種情況下,石灰添加量勢必要作出適當的調整,以取得較好的溶出率和經濟效益。本文基于廣西某氧化鋁廠拜耳法生產溶出工藝流程實際情況,研究鋁硅比6.8倍左右的廣西一水硬鋁土礦溶出過程中,不同石灰添加量對溶出率的影響,找出最佳、最經濟的石灰添加量,并展開研究不同溶出溫度下、不同溶出時間下石灰添加量對溶出率的影響,找出基于現有生產工藝、生產設備下,通過調整石灰添加量來改善溶出過程的可行性措施。

一、試驗原料與方法

(一)試驗用鋁土礦

試驗用鋁土礦來源于廣西某氧化鋁廠。將上述礦樣進行烘干、混勻、磨細后縮分(樣品標注為縮分1—5#鋁土礦),進行化學成分和物相組成分析,化學成分分析結果見表1,物相組成分析結果見表2。

從表1可以看出,該廠土礦中Al2O3含量為50.97%,SiO2含量為7.48%,A/S為6.81;含量較高的微量元素有P2O5、V、Zr、Cr及MnO,其中P2O5 0.10%,V224.8ppm,Zr1441ppm,Cr755ppm,以及MnO877ppm;該礦中 C總為0.29%,C有機為0.17%。

從表2可以看出,該廠礦中主要的含鋁礦物為一水硬鋁石及三水鋁石,其中一水硬鋁石含量為52%,三水鋁石含量為3%;鋁土礦中主要的含硅礦物較復雜,分別為綠泥石、高嶺石、葉臘石、伊利石以及石英,其中綠泥石含量為14%、高嶺石含量為4%,葉臘石含量為2%,伊利石含量為1%,石英含量為1%;鋁土礦中主要的含鐵礦物為赤鐵礦、針鐵礦及綠泥石,其中赤鐵礦含量為7%,針鐵礦含量為10%;鋁土礦中主要的含鈦礦物為銳鈦礦和金紅石,其中銳鈦礦含量為2.0%,金紅石含量為1.3%;鋁土礦中主要的含鈣礦物為方解石,其含量為1.0%。

(二)試驗用循環母液

試驗用循環母液為廣西某氧化鋁廠生產用循環母液,其主要化學成分如表3所示。

(三)試驗用石灰

試驗用石灰取自廣西某氧化鋁廠生產流程,經過化灰粉化后,在高溫電阻爐中經1050℃焙燒后得到。經分析,石灰中的CaO有效為91.29%,總CaO含量為95.20%。

(四)鋁土礦溶出試驗方法

鋁土礦溶出試驗在RHL-100和RHL-150熔鹽爐中進行。按照配料要求,將一定比例的溶出用循環母液、鋁土礦及石灰加入鋼彈中,將礦漿攪勻后加蓋密封,裝在可旋轉運動的鋼彈架中,放入已升至預定溫度的熔鹽爐中并立即攪拌。當達到預定時間后,使溶出液與赤泥分離,分析溶出液的化學成分。赤泥經洗滌、烘干后,分析化學成分。根據鋁土礦A/S及溶出赤泥A/S,計算氧化鋁的溶出率。

二、鋁土礦溶出試驗結果與分析

(一)石灰添加量對溶出效果的影響

為了更具有模擬性,實驗室試驗過程中升溫過程均模擬生產現場預熱過程,按照175~203℃50min、203~260℃50min、260℃31min、258℃33min的升溫程序,采用縮分1#鋁土礦,在母液苛性堿濃度234g/L,石灰添加量分別為0、2%、4%、6%、8%、10%、12%、14%的條件下開展了石灰添加量對鋁土礦溶出效果影響的試驗研究,試驗結果見圖1。

從圖1可以看出,鋁土礦溶出赤泥A/S隨石灰添加量的增加呈先下降后上升,溶出赤泥N/S則呈持續下降的趨勢,這與一般礦石的溶出規律相一致。石灰添加量在8%時,溶出赤泥A/S最低,為1.15,此時N/S為0.35,氧化鋁實際溶出率為83.09%,相對溶出率97.38%。

(二)不同溶出溫度下石灰添加量對溶出效果的影響

模擬現場預熱過程,按照①230~255℃50min、255℃31min、253℃33min,②230~260℃50min、260℃31min、258℃33min,③230~265℃50min、265℃31min、263℃33min,④230~270℃50min、270℃31min、268℃33min的升溫程序,采用縮分5#鋁土礦,在母液苛性堿濃度為234g/L,石灰添加量為0~10%條件下,開展了溶出溫度對鋁土礦溶出效果影響的試驗研究,試驗結果見圖2。

從圖2可以看出,當石灰添加量<10%時,在相同石灰添加量條件下,隨著溶出溫度升高(255—270℃),溶出赤泥A/S逐漸下降,說明石灰添加量相對少的條件下,提高溶出溫度有利于礦石中氧化鋁的溶出;當石灰添加量為10%時,溶出溫度對于溶出赤泥的A/S影響不明顯,說明較高的石灰添加量可以在一定程度上彌補溶出溫度較低的欠缺,保證較好的溶出效果。因此,生產控制上,在溶出溫度≤260℃時,石灰添加量按8~10%控制;在溶出溫度>260℃時,石灰添加量按7~8%控制。

三、結論

(1)綜合考慮廣西某氧化鋁廠溶出工藝條件(溶出液Rp≤1.17,溶出溫度≥260℃,溶出時間≥65分鐘),對鋁土礦鋁硅比6.5—7.0倍,適宜的石灰添加量為8%左右,實驗室溶出赤泥A/S1.15倍左右,N/S0.40倍左右,氧化鋁相對溶出率>96%。

(2)適宜的石灰添加量與溶出溫度有關。在溶出溫度≤260℃時,石灰添加量按8~10%控制;在現有壓煮器安全運行前提條件下,如果溶出溫度能實現>260℃,石灰添加量按7~8%控制。同等壓力、溫度的蒸汽條件下,在溶出過程運行周期的初期,溶出系統熱效率較高,可以適當降低石灰添加量;而在溶出過程運行周期的末期,溶出系統熱效率變差,實際溶出溫度有所降低,為達到相同溶出效果,應考慮適當增加石灰用量。

(3)當石灰添加量<8%時,隨著溶出時間的增加,溶出赤泥A/S降低;當石灰添加量≥8%時,溶出時間對溶出赤泥A/S影響不大。若因溶出設備出現如管束破等故障,或工藝調整等原因,溶出時間縮短時,可采用較高的石灰添加量來彌補溶出時間的欠缺,保證礦石較好的溶出效果。

參考文獻:

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