

摘 要:淮北礦業(yè)集團公司神源煤化工3404外工作面的煤層屬于典型大傾角“三軟”煤層,借鑒淮北礦區(qū)大傾角“三軟”煤層綜采工作面回采經(jīng)驗,通過不斷研究與實踐,在大傾角工作面設備選型與配套、安全高效過斷層及“三防”措施等方面,摸索總結(jié)出一套安全高效回采工藝,提高了大傾角“三軟”煤層工作面生產(chǎn)效率,為類似地質(zhì)條件下的安全高效回采積累了理論和實踐經(jīng)驗。
關鍵詞:大傾角;三軟煤層;安全高效
0 引言
神源煤化工位于安徽省淮北市濉溪縣南坪集附近,東以雙堆斷層及F22斷層為界,西至南坪斷層;南界為石炭系太原組頂部第一層灰?guī)r露頭線,北界至27勘探線。南北長約6.5km,東西寬約3~5km,區(qū)內(nèi)斷層較為發(fā)育,地層傾角一般為3°~40°,局部超過40°。
神源煤化工3404外工作面煤層普氏系數(shù)f=0.5,煤層傾角26~40°,平均為34°,屬于典型的大傾角“三軟”煤層,通過回采工藝的研究和實踐,總結(jié)出了一套成熟的大傾角“三軟”煤層綜采工作面安全安全高效回采工藝技術體系。
1 工作面慨況
神源煤化工3404外工作面東臨F51斷層,南到工業(yè)廣場保護煤柱,西臨3402工作面(未施工),北到F120斷層。該面采用走向長壁布置,可采走向長576m,傾斜長202m(見圖1),煤層厚度1.4m~3.0m,平均2.34m,煤層結(jié)構(gòu)簡單—復雜,局部含一層厚度約0.1~0.2m的碳質(zhì)泥巖夾矸,直接頂?shù)装鍘r性均為泥巖。
3404外工作面的地質(zhì)構(gòu)造總體評價為復雜,煤(巖)層總體呈單斜構(gòu)造,走向近南西—北東,傾向南東,煤(巖)層傾角26~40°,平均為34°。工作面回采范圍內(nèi)機、風巷和改造切眼共揭露斷層9條,其中機巷揭露3條正斷層、2條逆斷層,改造切眼揭露1條正斷層,風巷揭露3條正斷層。
3404外工作面水文地質(zhì)條件簡單,影響工作面回采的主要充水水源為32煤層頂板砂巖裂隙水,比擬法估算工作面正常涌水量為4.3m3/h,最大涌水量為6.5m3/h。
2 3404外與3404里工作面對比分析
3404外與3404里工作面為同一煤層同一塊段,由于DF3(∠70~80°H=18~25m)斷層影響,里段工作面采完后需要重新施工切眼進行改造。
3404里工作面地質(zhì)構(gòu)造復雜,次生構(gòu)造多,煤層傾角18~35°,平均為28°,回采過程因煤層傾角大、仰采及斷層等因素影響,導致工作面多次多次片幫掉頂事故,嚴重影響回采進度。
3404外工作面在總結(jié)3404里工作面回采經(jīng)驗和教訓基礎上,通過設備選型上的優(yōu)化,過斷層措施上的改進,頂板煤壁管理等方面的加強實現(xiàn)了安全高效回采。
3 主要設備選型
3404外工作面在支架選型上由原來的掩護式液壓支架(ZY6800/17/36)改為支撐掩護式液壓支架(ZZ7600/18/36),煤機由原來的800mm截深(MG500/1150-WD)改為630mm小截深(MG400/920-WD)煤機,端頭支架由原來的兩架改為1架。(工作面主要設備明細見表1-2)
(1)通過液壓支架的選型優(yōu)化,一方面四立柱支撐掩護式液壓支架比兩掩護式液壓支架穩(wěn)定性更可靠,更適應大傾角“三軟”煤層支架咬架、擠架及歪架的調(diào)整;另一方面四立柱支撐掩護式液壓支架現(xiàn)場操作更安全,煤機割煤或拉移支架時人員站在架檔內(nèi)操作,可以防止矸石滾落碰傷人員,更適合大傾角工作面的安全管理。
(2)通過煤機選型上的優(yōu)化,使用630mm小截深煤機配合800mm步距的支架推移千斤頂,支架護幫板可以抵實煤壁,可以很好控制片幫掉頂現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)安全高效開采。
(3)通過工作面端頭支架數(shù)量的調(diào)整,工作面下出口采用超前支架配合端頭支架進行支護,自由空間增加,更有利于端頭支架拉移和下出口現(xiàn)場管理。
4 過斷層超前管理
3404外工作面地質(zhì)構(gòu)造情況復雜,回采過程中將揭露多條斷層,為確保大傾角“三軟”煤層過斷層期間的安全高效回采,采取超前注漿措施,杜絕了回采期間片幫掉頂事故的發(fā)生。
(1)對斷層附近20m范圍內(nèi),頂板0-5m的巖層進行注漿治理。
(2)注漿封堵加固材料選用425#普通硅酸鹽水泥作為注漿材料。
(3)注漿工藝
漿液配比:水灰比按不大于0.8:1的比例混合,充分攪拌。
注漿終孔標準:帶壓注漿,注漿壓力不小于2MPa,不超過3MPa。待漿液確實無法再注入,停止注漿。待10分鐘后,在復注一次漿液,使?jié){液填滿巖石裂隙,提高加固效果,如果第二次注漿量較大,多于半袋水泥,則需要進行第三次注漿。
注漿量:注漿量不做限制,以達到注漿終止標準為準。
(4)具體要求
注漿過程中要觀察是否跑漿,其他鉆孔是否串漿,并做好記錄。注漿達到結(jié)束標準后,要延續(xù)15~20分鐘閉漿,以保證質(zhì)量。
注漿結(jié)束后在斷層面與機風巷接茬處,采用10m(6m)注漿錨索進行注漿加固,防止機頭機尾頂板破碎造成片幫掉頂事故發(fā)生。
5 合理控制采高和加強初撐力管理
3404外工作面回采期間保持工作面運輸機“平、直”,并嚴格控制采高,采高原則上控制在2.2-2.7m,活柱伸縮量控制在400-900mm。尤其是過斷層期間采高不超過液壓支架最大支撐高度的2/3,確保煤機能夠順利通過即可,破頂、底范圍與厚度根據(jù)斷層落差變化隨時調(diào)整,保證頂板煤壁支護到位。
3404外工作面每架均安裝一組機械礦壓監(jiān)測表,逢“10”安裝一塊在線監(jiān)測壓力表。并且每班都安排專職礦壓監(jiān)測員進行巡查補液,確保支架初撐力不低于24Mpa,合格率不低于90%,確保了支架正規(guī)有勁,杜絕了支架歪架、倒架現(xiàn)象的發(fā)生。
6 設備防倒防滑與頂板煤壁管理
(1)工作面運輸機防滑
由于工作面傾角較大,運輸機和支架易下滑,造成運輸機機頭和轉(zhuǎn)載機不能正常搭接,影響正常出煤。
通過采取調(diào)整工作面?zhèn)蝺A斜角度,使工作面機頭超前機尾30-40m,這樣不但使工作面形成偽傾斜,而且使工作面推采方向與走向形成一定的夾角。在正常推進時,運輸機每個循環(huán)向上的位移量抵消了運輸機的下滑量,所以可以保證工作面實際推進方向與走向始終保持一致。
(2)工作面支架防倒防滑
由于工作面傾角大,在移架時容易出現(xiàn)歪架、倒架現(xiàn)象,采取液壓支架安設可靠的防倒設施,并嚴格執(zhí)行支架操作順序。
(3)頂板煤壁管理
移超前支架,當工作面遇有地質(zhì)構(gòu)造,煤層頂板不穩(wěn)定時,及時移超前支架打開護幫板,使支架前梁及護幫板擠緊煤幫,端面距達到最小。
分段追機移架,因工作面傾角大,工作面割煤與移架工序不能同時進行,如果等煤機割完一刀后工作面再整體移架,機道空頂時間太長,對工作面頂板破壞程度大,容易出現(xiàn)掉頂、漏頂現(xiàn)象,為此我們采取工作面分段追機移架方式,每隔10~15 m追機移架;在工作面頂板破碎時,每3~5 m分段追機移架及時支護頂板。
帶壓擦頂移架,因工作面傾角較大,如果采用正常操作程序降架移架容易出現(xiàn)抽頂現(xiàn)象,因此我們采取帶壓擦頂移架方式進行移架操作。
人員進入煤壁施工作業(yè)時,在施工地點上方打設護身板,護身板由單體支柱配合大板組成。工作面正常檢修時,煤機上方機道內(nèi)必須設置兩道防飛矸網(wǎng),兩道防飛矸網(wǎng)間隔不小于5 m,防飛矸網(wǎng)固定必須牢固可靠。
7 ?結(jié)論
大傾角“三軟”煤層安全高效回采研究和實踐在3404外工作面回采期間得到了應用,通過不斷研究和實踐,及時調(diào)整回采工藝和現(xiàn)場管理,形成了一套大傾角“三軟”煤層綜采工作面安全高效回采工藝技術體系,值得同等條件下全面推廣。
下一步將繼續(xù)攻關大傾角“三軟”煤層安全高效回采在防治水、防突、防火等災害更加嚴重條件下(7401大傾角放頂煤工作面)的研究,努力實現(xiàn)淮北礦區(qū)復雜地質(zhì)條件下安全高效回采工藝應用新模式,提供理論和實踐支撐。
參考文獻:
[1]徐永圻.采礦學[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2003.
[2]錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2013.
作者簡介:
衛(wèi)其松(1987- ),男,河南信陽人,工程師,本科學歷,2010年7月參加工作,任安徽神原煤化工有限公司生產(chǎn)管理部采煤主管,長期從事生產(chǎn)技術管理工作。