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電廠鍋爐水冷壁腐蝕性爆管原因分析及對策

2020-10-22 07:32:06晶,張
冶金動力 2020年9期

曾 晶,張 超

(武漢鋼電股份有限公司,湖北武漢 430080)

前言

武漢鋼電股份有限公司(以下簡稱“鋼電公司”)兩臺鍋爐系原武漢鍋爐廠生產WG-670/13.7-5超高壓、中間再熱煤粉鍋爐,采取全鋼梁懸吊結構,配備中間儲倉式制粉系統,布置4×4 組煤粉(水平濃淡分離低氮)燃燒器,具備摻燒高爐煤氣及焦爐煤氣能力。

自2019 年年底以來,1#鍋爐頻繁發生水冷壁泄漏故障,機組運行安全性受到嚴重影響,多次發生因爆管導致一類強迫非計劃停運。

1 故障及爐管缺陷基本情況

鋼電公司兩臺鍋爐爐膛四周由Ф60×6.5mm、節距S=80 mm 的管子組成膜式壁,材質為20 G,爐膛寬11.92 m,深度10.8 m,高度45 m。水冷壁分為上、中、燃燒器區、下四部分,煤粉燃燒器布置高度為14.7~20.2 m。前后水冷壁下部管子傾斜50°構成冷灰斗,后水冷壁上部向爐膛內折3 m,形成折焰角。前后及兩側水冷壁各4 個回路,共形成16 路循環回路,布置情況見圖1。

圖1 鍋爐水冷壁下聯箱及循環回路布置結構圖

2019 年11 月起,1#鍋爐連續發生3 次水冷壁爆管情況,爆管后機組補水率急劇升高,補水量最大約增加了30 t/h,爐膛出口水平煙道處煙溫最大偏差達到150 ℃,參數變化提示爆口偏大,機組被迫進行降壓運行,甚至強迫非停,近3 次爆管情況見表1。

停爐檢查,事故爆管具有如下特點:

(1)爆口偏大,發生泄漏后,爐水泄漏量大,現場異音明顯,凝汽器補水量急劇升高;

表1 1#鍋爐水冷壁泄漏及處理記錄

(2)爆管高度位置相對一致,皆位于20 m 左右,處于燃燒器區域,該區域燃燒較為集中、溫度較高,區域輻射換熱強度高;

(3)爆管平面位置相對分散,除甲側墻外,其他三面爐墻皆有事故爐管,其分布位置基本無規律性。

2 檢查及檢驗

2.1 外觀檢查

割管檢查:事故爐管割管口處背火側管內肉眼觀測表面平滑、壁厚正常,向火側內壁呈坑穴狀、含有黑色垢層、局部偏紅色。見圖2、圖3。

圖2 爆口形態

圖3 管內坑穴形態

解剖測厚:在對事故爐管及旁側隨機共取10根水冷壁管,編號為A1、A2、B1、B2、D2、E1、E2 的試樣,經解剖后有明顯腐蝕坑,編號為C1、C2、D1 的試樣,經解剖后有少量腐蝕坑。

選取E1 一處腐蝕坑進行了測厚檢測,經檢測E1 管道母材平均厚度為7.13 mm,腐蝕坑中最薄處壁厚為4.37 mm,減薄尺寸為2.76 mm。

2.2 金相分析

每件試樣,在內、外壁各隨機選擇1處進行了金相分析,經表面金相檢測發現B1、B2 的試樣有局部組織為4 級完全球化現象(見圖4、圖5)。其他試樣檢測發現為二級到三級球化。具體為A2、B1、B2、D1 檢測為二級球化,A1、C1、C2、D2、E1、E2 為三級球化。

圖4 B1金相圖

圖5 B2金相圖

2.3 力學試驗

每件試樣各取一組力學試樣進行了力學試驗,檢測結果在標準規定范圍內??估瓘姸龋≧m)≥260 N/mm2(標準為≥245 N/mm2)、屈服強度(Rel)≥430 N/mm2(標準為≥410 N/mm2)、延伸率(A)≥34%(標準為≥25%)。抽取試樣所檢項目符合評定標準要求。

綜上所述,所檢測試樣主要存在內壁腐蝕和珠光體組織球化現象。

3 調查及原因分析

3.1 追溯調查

結合水冷壁宏觀檢查、金相分析以及力學性能,總結出上述缺陷水冷壁管有如下特點:

(1)缺陷水冷壁的內表面附有大量水垢,且集中于向火側,背火側基本光滑;

(2)爐管外部形態基本正常,無明顯腐蝕特征??友罡g發生于向火側水垢處,背火側管內形態良好,無明顯缺陷;

(3)爐管力學性能正常,有明顯結垢特征的爐管皆伴隨有球化情況,球化等級不一致。說明爐管內部結垢后,20G管材的導熱系數變差,向火側管壁溫度高,結垢嚴重的爐管金屬球化速度加快。

開展如下調查工作:

追查2016年1#機組大修時割管檢查結果,情況見表2:

表2 2016年1#機組大修時水冷壁割管檢查結果

從表2 可知,1#鍋爐爐管在2016 年割管檢驗時,垢量已經超標,需要進行酸洗除垢,但當時因大修工期原因,實際酸洗工作未開展。

隨機抽查2019 年9 月-12 月爐水品質化驗結果情況,見表3:

表3 隨機抽查2019年年底1#鍋爐爐水水質情況

由表3可知,爐水水質主要指標控制基本正常,雖偶有超標,但能很快調整至達標范圍。

3.2 原因分析

爐管向火面表面出現缺陷的可能原因主要為應力斷裂、腐蝕、疲勞、磨損、質量控制失誤(含外力影響)等,每一種失效形式起因及特征表現方式不一。應力斷裂主因是過熱運行;疲勞失效時伴有氧化皮、裂紋特征;管壁沖擊磨損發生于外壁,主要外觀特征為外壁減薄;爐管高溫腐蝕與低溫腐蝕發生于煙氣環境中,主要失效宏觀特征坑穴狀、麻點或淺溝槽,覆蓋有灰及鐵質氧化物質,發生部位在爐管外壁。

本案例中,由于缺陷水冷壁基本不存在過熱運行工作環境、爐管外壁正常、無橫向裂紋等特征,加之綜合檢查分析情況并結合理化分析結果,判定此次集中性爆管故障原因為垢下腐蝕(堿腐蝕)。鋼電1#鍋爐于1994 年投運,運行至今已經有25 年,垢量日積月累加之爐水電導偶有超標,根據表2 中結果顯示,水冷壁積垢量已經超出正常范圍。

當受熱面管內壁有水垢時,由于垢的傳熱性很差,垢下金屬管壁的溫度升高,滲到垢下面的鍋爐水會發生急劇蒸濃,爐水的高度濃縮,爐水中的OH-在垢層下方富集,具有很強的侵蝕性,水冷壁內壁保護膜受到破壞,鐵和水形成堿性電池,發生堿性腐蝕,伴隨有氧腐蝕(缺陷爐管內部有黑紅色鐵氧化物等生成物)

電化學腐蝕主要化學反應式為:

陽極Fe -2e →Fe2+

陰極2H++2e →H2

垢層下方的生成的H2與鋼中的滲碳體反應后鐵的體積縮小,結構變化使得水冷壁管強度降低,加之垢層導致爐管工作溫度升高,球化速度加快,金屬管薄弱處無法承受管內汽水介質壓力,導致爆管事故發生。

4 改進措施

4.1 對水冷壁管缺陷部分進行大面積更換

根據解剖測厚結果,水冷壁管存在大量結垢和大幅減薄,已基本不具備酸洗條件,由于四面爐墻工作環境基本相同,缺陷情況也基本相似,加之爆管區域的分散性,為保證機組安全運行,須對已發生腐蝕的水冷壁管缺陷段進行全面更換。

為確定更換高度,對1#鍋爐后墻甲往乙第58根、第115根進行擴大區域割管檢查,發現自鍋爐標高13 m 高度向下、33 m 向上部分,肉眼不可見水冷壁結垢情況,且內壁情況良好。確定鍋爐四面墻共552 根水冷壁管,自標高13~33 m 部分進行大面積更換,徹底消除水冷壁腐蝕減薄和管材球化缺陷。

4.2 確保汽水品質穩定達標

提高化學監督管理力度,化驗站加強對爐水、給水及其他汽水品質的在線監督工作,嚴格按照操作標準執行化驗步驟,儀表做好保養和定期標定,并由生產技術室每周執行至少3 次抽樣復檢,確保合格的爐水品質。此外,增加鍋爐定期排污頻次,由以往每周3 次定期排污,增加為每周5 次,以控制爐水電導穩定達標,減少出現爐水品質不合格而被動調整的情況。

4.3 扎實做好金屬監督工作

水冷壁設計使用年限約10 萬h,鋼電兩臺鍋爐水冷壁管實際已超過設計年限,加之機組啟、停次數相對頻繁,需進一步強化金屬監督力度,嚴格按照DL438-2016《火力發電廠金屬技術監督規程》、DL/T939-2005《火力發電廠鍋爐受熱面管道監督檢驗技術導則》中相關要求開展金屬監督工作。

在鍋爐檢修期間,有計劃性對受熱面管道進行全面外觀質量檢查,重點檢查腐蝕、鼓包、變形和裂紋情況,并對1#鍋爐未換管部分、2#爐四面爐墻進行重點抽樣檢驗,此項工作力度需加大,視檢驗情況采取措施,可考慮對2#鍋爐水冷壁管進行計劃性大面積更換。

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