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3200t/d 水泥生產(chǎn)線預(yù)分解系統(tǒng)節(jié)能降耗改造成功實(shí)踐

2020-11-02 12:54:12李洋
建材與裝飾 2020年30期
關(guān)鍵詞:風(fēng)速產(chǎn)量系統(tǒng)

李洋

(合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司,安徽合肥 230051)

在環(huán)境保護(hù)不斷被重視和節(jié)能減排不斷推進(jìn)的背景下,高能耗行業(yè)也在不斷加大對節(jié)能減排的投入。預(yù)分解系統(tǒng)作為燒成系統(tǒng)中關(guān)鍵設(shè)備,在熟料燒成的過程中起著承擔(dān)絕大部分碳酸鹽分解的任務(wù),減輕回轉(zhuǎn)窯的負(fù)擔(dān),使生產(chǎn)線的臺(tái)產(chǎn)大大增加,能耗大幅降低。由于現(xiàn)在絕大多數(shù)生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)量都大幅超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量,原有預(yù)分解系統(tǒng)分解爐、旋風(fēng)筒、上升管等設(shè)備的設(shè)計(jì)尺寸不能滿足生產(chǎn)工藝需要,造成煤耗高、電耗高、脫硝氨水用量大、系統(tǒng)阻力大,不符合新形勢下生產(chǎn)線高產(chǎn)低耗低排放的要求,嚴(yán)重時(shí)生產(chǎn)線甚至無法穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)行。

我院近年來與包括南方水泥、北方水泥、西南水泥、中聯(lián)水泥、華潤水泥、金隅冀東水泥、紅獅集團(tuán)等旗下的數(shù)百條生產(chǎn)線合作,對燒成系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能降耗低排放技術(shù)升級改造,在穩(wěn)定高產(chǎn)量運(yùn)行的前提下,大幅降低生產(chǎn)煤耗,電耗,降低脫硝氨水使用量,為企業(yè)創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1 技改背景

此次技改的實(shí)施企業(yè)BS 水泥擁有一條設(shè)計(jì)產(chǎn)量3200t/d 的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,配置?4.3×66m 的回轉(zhuǎn)窯,實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)量3700—3800t/d,噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗115kg/t-cl,脫硝系統(tǒng)噴氨量0.4m3/h,C1 出口負(fù)壓高達(dá)8600~8700Pa,整個(gè)系統(tǒng)能耗高,阻力大。

2 預(yù)分解系統(tǒng)存在的問題

(1)分解爐和鵝頸管。

生產(chǎn)線原有分解爐直筒段高度及鵝頸管長度在同規(guī)模生產(chǎn)線中較長但其筒體直徑偏小,參數(shù)見表1。

由表1 數(shù)據(jù)可見,分解爐加鵝頸管容積偏小,且內(nèi)部截面風(fēng)速偏高,特別是鵝頸管截面風(fēng)速高達(dá)25m/s 以上,造成氣體停留時(shí)間短,不僅影響煤粉燃燒效果和生料分解率,還造成系統(tǒng)阻力過大,實(shí)際C5 旋風(fēng)筒出口處負(fù)壓高達(dá)2800Pa 以上。

表1 設(shè)備參數(shù)(原有分解爐及鵝頸管)

另外,原有分解爐有兩道中部縮口,尺寸分別為φ4.5m,φ4.35m,直徑太細(xì),特別是φ4.35m 縮口的長度有2.2m,也大大增加系統(tǒng)阻力,整個(gè)分解爐內(nèi)通風(fēng)不流暢。

(2)框架內(nèi)三次風(fēng)管。

原窯尾框架內(nèi)三次風(fēng)管與分解爐連接方式為“雙進(jìn)風(fēng)”形式,三次風(fēng)分兩路通入分解爐,風(fēng)量不易平衡,且彎頭多,水平段長,易積灰,阻力偏大,嚴(yán)重影響三次風(fēng)管內(nèi)的通風(fēng)流暢,每次停窯檢修都需清理管道積灰,勞動(dòng)強(qiáng)度大,維護(hù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

(3)各級旋風(fēng)筒進(jìn)口面積偏小。

各級旋風(fēng)筒進(jìn)口面積設(shè)計(jì)尺寸偏小;又由于生產(chǎn)線熟料平均產(chǎn)量達(dá)到3800t/d,較設(shè)計(jì)產(chǎn)量3200t/d 超出18.8%,系統(tǒng)用風(fēng)量大,造成進(jìn)口風(fēng)速快,阻力大。

(4)各級上升管直徑偏小。

現(xiàn)有上升管設(shè)計(jì)直徑同規(guī)模偏小,風(fēng)管內(nèi)部風(fēng)速高達(dá)23.86—29.97m/s,遠(yuǎn)超合理風(fēng)速區(qū)間,系統(tǒng)阻力大增。

(5)各級下料管設(shè)計(jì)為方形,較常見的圓形管道更易粘接料粉,影響下料的順暢,更易發(fā)生結(jié)皮。

(6)脫硝氨水用量大,分級燃燒效果不佳。

企業(yè)之前曾對窯尾分解爐喂煤增加分級燃燒,采用4 根窯尾燃燒器,分解爐直段及下錐體各水平對稱布置兩根,但是實(shí)際使用效果一般,氨水用量沒有明顯降低。

3 技改措施

拆除原鵝頸管并重新設(shè)計(jì)制作,直徑擴(kuò)大到4.85m。

經(jīng)過改造,鵝頸管內(nèi)風(fēng)速降低到18.53m/s 以內(nèi),氣體停留時(shí)間也延長了0.77s。

同時(shí)新鵝頸管采用新形式彎頭(見圖1),新彎頭下沿斜度大,接合處無平段,有效解決了原有彎頭處易堆積生料的弊端。

(1)拆除窯尾框架內(nèi)雙進(jìn)風(fēng)三次風(fēng)管,改為切向單進(jìn)風(fēng)形式,減小風(fēng)管內(nèi)阻力并消除積灰現(xiàn)象;同時(shí)優(yōu)化C4 下料管撒料位置,調(diào)整窯尾噴煤點(diǎn)位置,使分解爐內(nèi)風(fēng)煤料配合更合理,優(yōu)化燃燒情況。

(2)拆除各級上升管,重新設(shè)計(jì)制作,擴(kuò)大管道直徑,把管內(nèi)風(fēng)速降到合理風(fēng)速區(qū)間。新上升管內(nèi)截面風(fēng)速較改前大幅降低,內(nèi)部生料粉換熱時(shí)間增加,提高熱效率。

(3)擴(kuò)大各級旋風(fēng)筒進(jìn)口面積,合理降低風(fēng)速,以降低阻力。

根據(jù)各旋風(fēng)筒直筒段高度和進(jìn)口寬度具體尺寸,選擇采取縮短C5 筒直筒高度并增加蝸殼高度達(dá)到增大進(jìn)口面積,其余各級旋風(fēng)筒通過擴(kuò)大進(jìn)口橫向尺寸增加面積。增大進(jìn)口面積的同時(shí)必須要考慮不能對旋風(fēng)筒氣固分離效率造成影響,不然反而會(huì)造成系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)加大,熱效率降低。所以重新設(shè)計(jì)的進(jìn)風(fēng)口面積要使其截面風(fēng)速滿足基本的氣固分離要求,同時(shí)內(nèi)筒的直徑和長度也要同時(shí)進(jìn)行核算,本技改中C5 筒的內(nèi)筒長度就進(jìn)行合理加長,見圖2、圖3。

(4)將方形的下料管全部改為圓形,下料更順暢。

4 技改效果

(1)通過上述各項(xiàng)降阻措施,系統(tǒng)阻力大幅降低。改造后3800t/d 產(chǎn)量下,C1 出口負(fù)壓6100~6200Pa,較之前下降了約2500Pa,高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)電流降低17A。

(2)生產(chǎn)線熟料生產(chǎn)潛力得到更充分的發(fā)揮,穩(wěn)定運(yùn)行熟料產(chǎn)量超過4200t/d,且質(zhì)量穩(wěn)定。

(3)窯尾脫硝系統(tǒng)噴氨量0.2m3/h,較技改前使用量降低了50%。

本次窯尾預(yù)分解系統(tǒng)節(jié)能降耗技改降低了系統(tǒng)阻力,提高了熱效率,節(jié)省了煤耗、電耗和氨水用量,順利達(dá)到節(jié)能降耗的目的;同時(shí)更加充分地發(fā)揮了系統(tǒng)的生產(chǎn)潛力,為企業(yè)創(chuàng)造豐厚的效益。

圖2 C2C3C4 進(jìn)口優(yōu)化

圖3 C5 進(jìn)口優(yōu)化

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