唐剛
摘要:清平磷礦燕子巖礦段采用分段空?qǐng)龇ㄟM(jìn)行采礦作業(yè),其暴露時(shí)間較長(zhǎng)且回采暴露空間的逐漸擴(kuò)大,個(gè)別礦塊極可能發(fā)生冒頂片幫甚至翻頂?shù)默F(xiàn)象,這不僅會(huì)危及作業(yè)人員和設(shè)備安全,還會(huì)導(dǎo)致礦塊整體回收率降低。因此,針對(duì)頂板不穩(wěn)定的礦塊,考慮回采前將頂板用長(zhǎng)錨索錨固后,再在錨固層下方進(jìn)行回采作業(yè)。本次長(zhǎng)錨索頂板錨固試驗(yàn)選在900中段11礦塊,旨在對(duì)長(zhǎng)錨索固定頂板進(jìn)行實(shí)踐,通過(guò)實(shí)踐不斷優(yōu)化錨固參數(shù),逐步熟悉并改善施工工藝,充分發(fā)揮頂板錨固的作用,為以后推廣應(yīng)用積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:分段空?qǐng)龇?頂板;長(zhǎng)錨索錨固
0???? 引言
在一個(gè)地下礦山生產(chǎn)中,采場(chǎng)頂板必然具備著保障人員及設(shè)備安全的重要意義[1-4]。清平磷礦燕子巖礦段由于其地質(zhì)節(jié)理裂隙發(fā)育(燕子巖礦段處于龍門山中段陷褶束帶中的大水閘復(fù)式背斜南東翼,以單斜構(gòu)造為主,出現(xiàn)的斷層主要為區(qū)域斷層F2的次生橫切礦體的小斷層,規(guī)模不大,節(jié)理較發(fā)育。),加之其采礦作業(yè)采用空?qǐng)霾傻V法,因此在實(shí)際生產(chǎn)中已有部分礦塊存在翻頂?shù)那闆r,以至于不得不重新拉槽的情況。為避免類似情況再發(fā)生,礦山?jīng)Q定對(duì)900中段11礦塊頂板進(jìn)行長(zhǎng)錨索預(yù)錨[5-8]固試驗(yàn)旨在以合理的支護(hù)方式保障礦山的安全生產(chǎn)。
1???? 工程布置情況
11礦塊設(shè)計(jì)采用中深孔爆破分段空?qǐng)龇?。切割槽布置于礦塊中部,電耙巷布置于908m分層,分別回收上部914m分層、928m分層、944m分層鑿巖巷的礦石。為揭穿頂板,將其與礦體分開,為錨固作業(yè)創(chuàng)造作業(yè)平臺(tái)和空間,分層鑿巖巷(2.6m×2.6m)布置于礦體靠頂板一側(cè),鑿巖巷局部采用錨網(wǎng)支護(hù)。
2???? 長(zhǎng)錨索頂板錨固試驗(yàn)
2.1? 試驗(yàn)?zāi)康?/p>
燕子巖礦段礦體整體屬于急傾中厚礦體,直接頂板為SP,礦巖物理力學(xué)性質(zhì):①礦石體重3.05t/m3,②圍巖體重3.26t/m3,③礦石硬度系數(shù)f=6~8,④圍巖硬度系數(shù)f=8~10。礦塊回采期間由于暴露時(shí)間延長(zhǎng)與回采暴露空間的擴(kuò)大,極易發(fā)生冒頂片幫現(xiàn)象,影響人員作業(yè)安全,同時(shí)造成礦塊整體回收率較低。針對(duì)頂板易冒落的情況,本試驗(yàn)考慮回采前先切開采場(chǎng)頂板,將頂板用長(zhǎng)錨索錨固后,再在錨固層下方進(jìn)行回采作業(yè)。本次長(zhǎng)錨索頂板錨固試驗(yàn)選在900中段11礦塊,旨在對(duì)長(zhǎng)錨索固定頂板進(jìn)行實(shí)踐,通過(guò)實(shí)踐不斷優(yōu)化錨固參數(shù),逐步熟悉并改善施工工藝,充分發(fā)揮頂板錨固的作用,為以后推廣應(yīng)用積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
2.2? 技術(shù)參數(shù)
錨固頂板使用設(shè)備YGZ-90鉆機(jī)配套TJ25型鉆架,鉆頭直徑65mm。錨固頂板的技術(shù)參數(shù)參考礬山磷礦和開陽(yáng)磷礦的使用參數(shù)并結(jié)合我礦實(shí)際情況確定:燕子巖礦段900中段11礦塊頂板錨固試驗(yàn),利用各分層鑿巖巷沿頂板鉆鑿一定深度的上向扇形鉆孔(見(jiàn)圖1),其錨孔排距3.0米 ,錨孔穿過(guò)硫磷鋁鍶礦后在砂狀白云巖中施工4.0米以上。根據(jù)本礦塊各分層探明的頂板情況看,巖層不穩(wěn)固與節(jié)理裂隙較發(fā)育,整個(gè)采場(chǎng)共施工錨固頂板錨孔38排,合計(jì)165個(gè)孔,共計(jì)1836.5米。其中,4分層施工錨固頂板錨孔13排,每排施工4 個(gè)孔,平均孔深8 米;3分層施工錨固頂板錨孔13排,每排施工5 個(gè)孔,平均孔深12米;2分層施工錨固頂板錨孔12排,每排施工4 個(gè)孔,平均孔深11.8米。
2.3? 施工工藝
長(zhǎng)錨索錨固具體施工工藝流程:鉆孔—清洗鉆孔—捆綁排氣管、推送鋼絲繩—封孔插入注漿管—注漿。
⑴鉆孔:使用YGZ-90鉆機(jī)配套TJ25型鉆架,直徑65mm,鉆鑿?fù)戤吅髮?duì)鉆孔進(jìn)行清洗。
⑵錨索加工:采用Φ17.8mm鋼絲繩,按實(shí)際鉆孔長(zhǎng)度將鋼絲繩切割成段,除銹去油,鋼絲繩的錨頭加工成倒鉤狀并在距頂端4~5cm處用粗鐵絲捆扎數(shù)圈扎緊錨頭。捆扎錨頭的鐵絲一段緊固排氣管(Φ8mm聚氯乙烯),另一端彎成倒鉤狀,以便送繩時(shí)使用接桿頂送鋼絲繩。
⑶砂漿配制:砂漿所用水泥為425#普通硅酸鹽水泥,水灰比0.4,砂子采用粒徑0.25mm的細(xì)砂。
⑷送繩:人工送繩。利用接桿將鋼絲繩連同排氣管一端同時(shí)送入孔底,孔口以外各留300mm;為防止錨索從孔中滑落,用木楔將錨索固定在孔口;排氣管從孔口引出后用特制的木塞進(jìn)行封口,長(zhǎng)250~300mm。
⑸注漿:注漿管采用高壓管,注漿泵采用TBW型注漿泵。采取由外向里的前進(jìn)式注漿方式進(jìn)行,注漿至排氣管內(nèi)流出漿液時(shí)停止注漿,再用小木塞堵住注漿孔。養(yǎng)護(hù)28天以上。
3???? 礦塊回采及支護(hù)效果
燕子巖礦段900中段11礦塊設(shè)計(jì)為中深孔爆破落礦,采用YGZ-90型鉆機(jī),鉆頭直徑65mm。炸藥為直徑60mm的乳化炸藥,采用連續(xù)不耦合裝藥,為確保成功起爆,每個(gè)炮孔均為毫秒延期雙雷管。設(shè)計(jì)中深孔排距:1.5m,孔底距2m,炮孔填塞長(zhǎng)度≥1m;
礦塊回采:①切割拉槽利用切割天井和切割平巷的自由面從下向上施工,先用YT-27小鉆把切割天井?dāng)U大,利用已經(jīng)布置的切割槽中深孔輔以YT-27小鉆把切割槽拉到上下相通的寬3.0米的立槽;②以切割槽為自由面分別向兩端退采,每次爆破1-2排中深孔。
施工順序:施工中深孔鑿巖—錨固頂板—注漿錨固的養(yǎng)護(hù)期—拉切割槽——爆破。
目前,該礦塊南端回采完畢,已達(dá)到間柱預(yù)留位置,北端余部分礦體及間柱未進(jìn)行回收。受斷層影響且空區(qū)暴露面積過(guò)大(約500m2),時(shí)間過(guò)長(zhǎng),礦塊頂部已垮通950中段12#穿脈。礦塊頂板經(jīng)長(zhǎng)錨索錨固,未見(jiàn)明顯垮塌。
4???? 總結(jié)
本次試驗(yàn)研究針對(duì)頂板易冒落情況,利用礦塊分層鑿巖巷布置上向扇形中深孔、錨孔,并用長(zhǎng)錨索對(duì)采場(chǎng)頂板進(jìn)行錨固,通過(guò)環(huán)境改造,降低了冒頂片幫的可能性。
從該礦塊的生產(chǎn)情況來(lái)看,雖礦塊頂柱發(fā)生垮塌,但礦塊頂板未發(fā)生明顯垮塌,長(zhǎng)錨索頂板錨固所用技術(shù)參數(shù)較為合理,已達(dá)到預(yù)期效果;
綜上所述,此錨固方案一方面較以往礦塊回采作業(yè)中預(yù)留護(hù)頂?shù)V層相比,礦塊整體礦石回收率有較大提高,損失貧化率明顯減小,避免了資源浪費(fèi);另一方面,頂板用長(zhǎng)錨索錨固后,人員在錨固層下方進(jìn)行回采作業(yè),無(wú)論是使用中深孔爆破落礦亦或利用小鉆落礦,人員的作業(yè)安全性得到大幅提高。因此,長(zhǎng)錨索錨固頂板對(duì)本礦山具有較大的研究意義。
參考文獻(xiàn):
[1]?? 左建平,于美魯,胡順銀,宋洪強(qiáng),魏旭,史月,左書豪.不同厚度巖層破斷模式實(shí)驗(yàn)研究[J].采礦與巖層控制工程學(xué)報(bào),2019,1(02):88-96.
[2]?? 汪杰,張超,鄭迪,宋衛(wèi)東,紀(jì)曉飛.考慮時(shí)間效應(yīng)的采空區(qū)頂板穩(wěn)定性分析[J/OL].采礦與巖層控制工程學(xué)報(bào),2020(01):48-56.
[3]?? 王花平.某鐵礦采場(chǎng)穩(wěn)定的暴露面積計(jì)算分析[J].現(xiàn)代礦業(yè),2019,35(09):95-97.
[4]?? 賀雁鵬,黃慶享,王碧清,苗彥平,李軍.淺埋煤層大采高工作面頂板破斷角實(shí)測(cè)研究[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2019,36(04):746-752.
[5]?? 高天宇.中長(zhǎng)錨索支護(hù)工藝研究與應(yīng)用[J].世界有色金屬,2019(12):288-289.
[6]?? 賀雁鵬,黃慶享,王碧清,苗彥平,李軍.淺埋煤層大采高工作面頂板破斷角實(shí)測(cè)研究[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2019,36(04):746-752.
[7]?? 褚洪濤,王能躍,程文文,侯俊,鄭祿璟.錨索支護(hù)技術(shù)在錦豐金礦巷道交岔口的應(yīng)用[J].黃金,2019,40(03):40-44.
[8]?? 王歡,黃華桃,楊俊華.中長(zhǎng)錨索支護(hù)工藝研究與應(yīng)用[J].中國(guó)礦山工程,2016,45(04):27-29.