申世武
摘要:在燒結領域中,點火爐作為一個在燒結工藝生產線上的核心設備,其點火效果對燒結礦品質影響較大,在整個燒結工藝上處于極為關鍵的地位。為降低燒結廠的生產成本,提高燒結廠生產效益,需要積極引進新技術,為燒結廠提供技術支持。富氧燒結燃燒技術作為改造成本低,生產效益和經濟效益好的技術手段,受到了各個燒結廠的關注,通過對燒結設備的改造,借助于制氧設備,創造富氧燃燒條件,可取得良好的生產效益。本文就燒結富氧點火自動控制的實現與應用展開探討。
關鍵詞:燒結機;富氧燃燒;自動控制
1引言
富氧燒結技術是通過提高點火助燃空氣和抽人料層空氣的含氧量,改善燃料燃燒條件,增強燃燒帶的氧化性氣氛,提高燃料利用率,使得燒結液相生成量增加,高溫保持時間延長,提高燒結礦成品率、轉鼓強度,降低能耗,實現厚料層燒結。
2燒結富氧生產優化的目的
燒結是為高爐冶煉提供“精料”的一種加工方法,其實質是將準備好的各種原料(精礦、礦粉、燃料、熔劑、返礦及含鐵生產廢料等),按一定比例經過配料,混合與制粒,得到符合要求的燒結料。燒結廠目前存在氧化物處理能力低,造成氧化物料積存大量鉛、鋅等物料。為了改善這一問題,需要將中間物料進一步處理,將這些物料再次放入鉛鋅混合礦燒結機中,每年處理鉛鋅物料過多,造成設備處理能力無法滿足生產實踐,燒結工序所使用的原料硫化礦含量顯著降低,而氧化物料和硫酸鹽的成分出現明顯增加,造成燒結機氧化焙燒條件發生變化,對燒結機煙罩氣體溫度進行監控,若低于780℃,可能產生大型波動,降低燒結機生產能力降低,日產量只能達到 650t左右,殘硫率也顯著升高。設備需要處理氧化物料,造成燒結塊質量降低。為了完成生產任務,點火爐投入燒結塊增加了 40t,使得處理量和生產量不相匹配,不利于燒結廠的生產實踐和發展。為了提升燒結塊生產力,借助于制氧站剩余的氧氣,使用富氧方法,提高燒結焙燒的效果,讓燒結生產力和燒結質量得到提高,保證生產工序正常進行,解決燒結機以及點火爐產能不適配的矛盾,保證燒結廠的正常生產,為燒結廠發展創造良好的條件。
3燒結富氧點火使用效果及分析
3.1點火助燃空氣含氧濃度的影響
隨著點火助燃空氣中含氧濃度的提高,煤氣燃燒條件改善,燃燒效率提高,點火溫度及料面溫度同步上升。這有利于加快點火煤氣與混合料之間的熱交換,改善混合料的點火狀況,加速點火器區域內燒結料層表面固體燃料的燃燒。顯然,這對燒結生產是十分有利的。
3.2富氧點火對燃燒溫度的影響
隨著氧氣過剩系數的提高,點火煙氣的溫度是逐漸降低的,同時可以看出,在氧氣過剩系數不變的情況下,增加助燃風中氧氣的配比,可以提升燒結點火的溫度。
3.3富氧點火對燒結燃耗的影響
隨著點火助燃空氣中含氧濃度的提高,點火器爐膛內溫度及料面溫度同步上升,使厚料層燒結作用得到發揮,燒結料層中的固體燃料得到充分燃燒,提高了燃料利用率,使燃耗得到了明顯降低。
4燒結富氧點火自動控制的實現與應用
4.1工藝條件
由于高爐煤氣受到了加壓處理,傳送至設備后,壓力昀大值達到15kPa~20kPa,氧氣壓力正常值為 10kPa~20kPa,制氧車間的氧氣輸出量達到 1.6MPa。在容量滯后環節調節管道壓力,完成無靜差調節,可使用模擬PID進行調節。在調節器設定比例度、微分時間以及積分時間。根據點火溫度對氧氣壓力進行調節。為了便于觀察火工操作,能夠對壓力進行調節,使用負反饋閉環進行控制,壓力調節范圍為 0MPa~0.1MPa。為了快速響應,要使用帶電氣定位器薄膜進行調節,根據控制過程,可以選擇正作用、氣開式。PID調節器使用內給定和反作用式。當積分時間無限大時,微分時間為 0,適當調整比例度,系統將按照純比例進行應用。在系統穩定后,減小比例度數值,在外界作用下,對過程變化進行觀察,確定臨界參數。將比例度提高,加入積分時間和微分時間,以達到生產指標的要求。在富氧點火后,有效減少了臺車表面松散料,提高垂直燒結效率,加快燒結機臺車的速度,大幅提高產量,降低返礦率,讓生產率得到提高。提高點火助燃空氣氧濃度,讓點火器爐膛溫度升高,充分發揮燒結作用,充分燃燒固體燃料,讓燃料利用率顯著提高,降低燃耗能量。操作工人勞動強度能到顯著降低,無需使用鼓風助燃,可依據煤氣量以及燒成情況,調整氧氣含量,讓勞動效率得到先祖提高。
4.2實現自動控制,改善操作條件
操作工人改變原有調整鼓風助燃風門操作方式,根據煤氣量及燒成情況,及時改變氧氣量,方便操作,降低勞動強度,提高勞動生產率。
4.3操作實踐
混合料給到燒結機臺車上后,首先通過點火爐將其點燃。點火爐的溫度過高,會使料層表面熔化,透氣性變差;溫度太低,料層表面點火不好,影響燒結礦的燃燒。上述兩種情況,都會使燒結礦的產量減少,質量降低。因此,為了保證混合料很好燒結,要求料層有昀佳的點火溫度,同時為了使燃氣充分的燃燒,還需要有合理的空氣與燃氣比值,為此,實現點火爐燃燒控制是十分重要的。
提高風機鼓風氧氣濃度,能夠讓燒結料層燃燒速度得到提高,燒結床層溫度和無富氧時的濃度對比,存在一定程度的提高。富氧前,燒穿監測溫度達到 680℃~780℃,存在較大的波動幅度。實驗過程中,燒穿點進行溫度監測,可以將溫度提高至 780℃之上。富氧鼓風在燒結床層中快速形成高溫條件,能夠促進燒結物脫硫,提高結塊率,進而將燒結塊產量提高10%以上。燒結工序精礦從 32t/h~33t/h提高至36t/h~40t/h,改變了操作期間精礦投入量局限。當供風含氧量超過 21%~23%后,風機總風量顯著減少,煙氣總管氣量以及制酸系統,能夠保證氣量達到平衡,煙氣外溢情況得到顯著改善。富氧燒結提高了焙燒效果,解決了結塊率的問題。在富氧生產環境中,減少鉛精礦配比,含鉛降低至 18%左右,從而減少對鉛精礦的消耗。對比不同耗氧區間的燒結塊指數,燒結風機耗氧量為 1400m 3/h時,結塊率稍好過正常生產,產塊量只能達到 687t,滿足生產需要。增加用氧量后,脫硫率出現升高趨勢,用氧量達到 2600m 3/h后,投入硫量增加,殘硫率也隨之提高,產塊量達到740t,但遠超過鼓風爐能力。富氧濃度并不是越高越適合燒結,若富氧含量過高,出現氧化反應增加,物料硅酸鉛成分過早熔融,更容易粘結成塊,無法脫硫。因此要將燒結工藝風機的富氧濃度穩定在 21%~23%之間,耗氧區間穩定在 2000Nm 3/h~2300Nm3/h之間,可以達到良好的燒結質量和經濟效益。
5結語
燒結采用富氧點火工藝,改善了點火質量,對燒結的增產、節能、改善產品質量,降低工人勞動強度均有明顯效果;實現自動控制,快速調節點火溫度,方便操作。條件允許,還可實現遠程控制。富氧燃燒提高了燒結焙燒的效果,彌補了燒結塊含鉛質量的短板,經過富氧燃燒的改造,有效改善鉛精礦含量,降低燒結塊含鉛量,提高鉛精礦使用效率。另外,控制富氧濃度保持在 21%~23%,耗氧區間保持 2000Nm 3/h~2300Nm3/h,可達到良好的生產質量和經濟效益。
參考文獻
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