侯建勇,李 潔
(1.新疆大學商學院,新疆 烏魯木齊 830008;2.中冶華天工程技術有限公司,江蘇 南京 210019;3.大連理工大學馬克思主義學院,遼寧 大連 116024)
在我國焦化企業的化產回收車間,煤氣初冷是第一道工序,焦爐煤氣經上升管、集氣管、氣液分離器后引至煤氣初冷器進行冷卻,隨著煤氣溫度的下降,也會伴有焦油和萘析出,在煤氣初冷器的實際運行中,普遍存在著煤氣初冷器阻力增大的現象,初冷器內部換熱管外壁結萘嚴重,較大程度上影響了煤氣冷卻換熱的效果,溫度不能得到有效控制,也增加了后續設備的運行負擔。為了解決這個困擾企業生產上的煤氣冷卻問題,需要從煤氣初冷器結萘堵塞的原因上進行調查和分析。
焦爐煤氣初冷器主要有橫管式、豎管式和直接式三種類型[1]。因直接式和豎管式初冷器換熱能力及結構的限制,加上焦化企業煤氣產能的不斷擴大,近些年已逐步被橫管式煤氣初冷器所代替。煤氣初冷器主要以圓柱體、長方體等外形為主,以長方體居多,換熱介質采用中溫和低溫水,水在管程中流動,通過管壁與在殼程中流動的煤氣進行換熱。橫管煤氣初冷器一般分為上下兩段結構,上段與下段之間有段塔盤進行分隔,橫管初冷器上段有單級噴灑和雙級噴灑兩種冷卻方式,下段一般為單級噴灑冷卻。
通常來自焦爐82 ℃左右的荒煤氣與循環氨水,沿煤氣管道被吸至氣液分離器,煤氣從頂部引出去煤氣初冷器,液體從分離器底部排出至焦油氨水澄清槽[2]。煤氣從初冷器的頂部進入,從底部排出,經煤氣鼓風機送往電捕焦油器及下游工段。焦爐煤氣中的冷凝水、焦油、萘析出,以及夾帶的少量氨水,隨著循環冷卻噴灑液的循環,一并進入循環液槽和焦油氨水澄清槽。
目前許多企業煤氣初冷器運行時普遍存在設備阻力增大,從設計阻力700 Pa上升到1 600 Pa,甚至更高,系統阻力的增加也會給煤氣鼓風機的運行帶來隱患,對化學產品的回收形成制約。冷卻器內部的冷卻管一般有三級,采用上段兩級中溫水換熱,下段一級低溫水換熱,煤氣經三級冷卻后,溫度從82℃左右下降至出口時的21 ℃~23 ℃。目前大多企業采用焦油氨水混合液作為循環噴灑液,配備循環液槽和循環泵,再將循環液槽底部的重質油用泵送至機械化焦油氨水澄清槽,進行氨水和焦油的分離。
隨著煤氣溫度的降低,便會在橫管初冷器內壁換熱列管外壁上結萘,因萘是無色片狀結晶體,同時與重質焦油粘接在換熱管外壁上,造成殼程間隙變小,煤氣流通不暢,從而造成設備運行阻力增大,甚至還會迫使焦爐進行煤氣放散,污染大氣。
另外,循環噴灑的噴淋管及噴孔堵塞也是一個重要問題。噴淋支管直徑一般較細,另外噴淋孔一般為Φ6 mm~Φ7 mm的小孔,如噴灑液內含有焦油和煤灰、焦粉的粘結物,也很有可能造成堵塞現象,噴灑效果變差,或者導致噴灑盲區,無法做到覆蓋全部截面,尤其是在北方地區的冬季,室外溫度較低,循環噴灑液粘度增大,更易造成堵塞。
循環噴灑液通常為焦油氨水混合液,隨著運行時間的增加,噴灑液中的酚、萘、蒽等成分富集,加上灰塵等雜質的影響,會造成噴灑液效果降低,在實際生產過程中,需要保持輕質焦油的含量在40%~60%之間,如果噴灑液內輕質焦油的含量過低,換熱管上黏結的萘和重質焦油就會難以溶解在噴灑液內,影響沖洗效果。造成此種現象的主要原因就是無法及時更新更換循環噴灑液,無法長期保證油質。另外,實際運行中也應該根據處理煤氣量的不同,循環泵采用變頻控制,相對應地調整循環噴灑液的流量。
針對冷卻煤氣的循環水和低溫水,應當安裝遠傳儀表,隨時進行溫度監控。由于冬季與夏季水溫差別較大,需要對循環水水量進行適當調節,以保證煤氣出口溫度控制在21 ℃~23 ℃以內,若溫度過高或偏低,均會給后期設備運行帶來不便。溫度過高會影響焦油的產出與回收,溫度過低會加大萘的析出量,增加設備與管道的堵塞。溫度的降低也會使循環噴灑液粘度增加,流動性變差,溶解萘的能力下降[3],更容易增加橫管初冷器阻力增大的可能性。
在初冷器上段的段塔盤底部設置兩個出口管,一并匯集到旋流式萘分離器內,上段底部的噴灑液經分離器分離后,將重質噴灑液送至焦油氨水澄清槽,輕質噴灑液返回循環液槽進行循環噴灑。段塔盤上部的輕質噴灑液可通過段塔盤溢流堰溢流至下段使用。
在初冷器下段一般不再設置旋流式萘分離器,從上段溢流過來的輕質噴灑液相對含萘量較低,可循環使用。但煤氣初冷器堵塞嚴重時,也可在下段增設萘分離器。
旋流式萘分離器根據循環噴灑液的靜置和沉淀,沖洗掉的萘以及析出的萘和雜質會在下端沉積,經分離器底部排出,輕質噴灑液會經過上端排出,在分離器上端和下端分別設置沖洗和液位調節閥,保持分離器內噴灑液的恒定。
重質噴灑液送至焦油氨水澄清槽進行處理,把沉積的雜質和萘跟隨焦油渣一并進行處理。圖1為改造后的初冷器運行原理圖。

圖1 改造后初冷器原理圖
如果生產企業有多臺煤氣初冷器并聯運行時,可配備兩座循環液槽,各初冷器的上段噴灑液回流進上段循環液槽,下段噴灑液進下段循環液槽,采用上段循環液泵專供上段兩層噴灑液,下段循環液泵專供下段一層噴灑液的供給模式。
兩座循環液槽之間采用連通管進行連接,以便中上部輕質循環液相互補給。兩個循環液泵入口前設置互接管道,當一臺泵出現問題時可相互備用,也可交換抽取另一座循環液槽中的循環噴灑液。
在上下段噴灑液從橫管初冷器流出后,在進入循環液槽之前設置U型彎管,代替原有工藝中的煤氣水封,用管道代替設備,減少設備的維護和腐蝕。U型彎管內存液的高度應當能夠滿足封堵最大設計時的煤氣壓力,另外彎管底部設置有排污口,將存積的雜物和污泥在進入循環液槽之前進行清除,同時還可以起到緩解管道應力的作用。
從焦化廠焦油儲存區的焦油成品儲槽中上部安裝三個外排口,每個豎向間距0.8 m~1.0 m,每個外排口均配備有閥門,需要補液時可根據焦油槽的也為高低開啟相應的的外排口閥門,循環液槽補充輕質焦油的操作周期和補液量根據運行調試時確定,以保證輕質焦油在循環液中的含量不低于40%,以50%左右為宜。
需要補油的地方主要有上、下段循環液槽和地下槽,也可以通過地下槽泵打到上下段循環液槽,以及焦油氨水澄清槽等需要輕質油清洗的地方。
在系統運行中,為了維持設備內的液位溫度,需要在循環液槽底部安裝壓力液位變送器,與下段循環噴灑泵出口支管的調節閥進行連鎖,根據液位高低調節閥門開度,泵出口支管管路通向焦油氨水澄清槽。為了方便人工調節,還可以在循環液槽側面安裝磁翻板液位計,以便人工現場觀測和校核液位準確度。
原有循環噴灑泵大多采用不銹鋼化工泵,可以改為配備變頻電機的化工泵,可對噴灑泵的頻率實現調節控制,根據運行情況調整噴灑液流量。
循環液在進入槽內時,應充分考慮循環液的沖擊力和擴散管的熱脹冷縮,為了避免因沖擊力到來的管體抖動,應在管端與槽底設置間隙,并且在槽底設置卡條,卡在擴散管壁內外側,并留有間隙。擴散管壁上應設計長條形放散孔,以便循環液外溢,孔長100 mm~200 mm,孔寬10 mm~15 mm,為了保證美觀,可采用數控火焰切割或者等離子切割,每個長條孔間距可設計為50 mm~100 mm,沿管壁圓周均布。
陜西黃陵煤化工有限責任公司在2019年9月對現有的五臺煤氣初冷器進行改造,目前已基本解決運行中阻力大和結萘問題。五臺煤氣初冷器均為6 331 m2的橫管初冷器,平時運行模式為四開一備,每臺設計處理煤氣量4萬m3/h,總運行煤氣量為15萬m3/h~16萬m3/h。
在項目改造前,初冷器運行阻力達到1 600 Pa,設備內部管壁結萘嚴重,經研究后準備對煤氣初冷器進行改造。改造初期對設備進行開方形人孔,并采取了加固措施,使用蒸汽加熱以及人工方式對結萘問題進行清洗,并對焊接和切割區域進行打磨。清洗干凈后在段塔盤底部開設兩個排液口,呈180 ℃對稱布置,引出后合并引至新增設的旋流式萘分離器進行分離。新增加了一座56 m3的下段循環液槽,原有的儲槽作為上段循環液槽使用。拆除原有的循環噴灑泵,更換為變頻泵,下段循環噴灑泵流量為300 m3/h,上段循環噴灑泵流量為240 m3/h。下段噴灑泵供應下段的一層噴淋層進行噴灑,連續運行,上段噴灑泵供應初冷器上段的兩層噴淋層,因焦爐煤氣是從初冷器頂部進入,溫度相對較高,結萘情況相對不嚴重,因此上段頂層的噴淋層為間斷運行。增設了從焦油庫的輕質焦油槽補液管道,定期向循環液槽補充輕質焦油,以保證輕質焦油在循環噴灑液中的含量。
在初冷器改造完成后,對系統運行阻力進行測定,初冷器阻力在700 Pa~800 Pa之間,初冷器上段頂層噴淋層每月開啟一次,每次運行2 h~3 h即可,設備結萘現象有很大緩解,初冷器運行阻力比改造前的1 500 Pa~1600 Pa有大幅度降低,實現了循環噴灑泵可根據實際運行情況可調性操作。對后續風機、電捕焦油器等設備的運行也起到了減負作用。
焦化企業的穩定運行關系到整個鋼鐵企業的燃料供應,不僅包括高爐所需的焦炭,還有加熱爐、轉爐、熱風爐、燒結機等所需要的焦爐煤氣,因此把握好焦化廠化產回收車間的穩定運行十分重要,煤氣初冷作為化產車間的第一個工段,煤氣的處理質量牽涉到諸多生產單元的燃氣供應,初冷器的及時改造可以較大程度上解決煤氣初冷器運行不暢的問題,也可以給其他工序帶來燃氣供應保障,同時也可以減少煤氣風機的運行壓力,節省運行成本和人工檢修的負擔。