溫勇
摘要:給水泵汽輪機組復雜的系統、結構,緊湊的設計及其運行操作控制等因素都會直接導致潤滑油系統進水,而解決該問題的關鍵是找到可能漏入油系統的水汽來源。本文探討了汽輪機給水泵潤滑油中進水原因分析及處理。
關鍵詞:汽輪機;給水泵潤滑油;進水原因;處理措施
多數電廠都存在汽動給水泵組潤滑油中進水問題, 含水潤滑油進入汽動給水泵組軸瓦, 可能導致軸頸處無法形成油膜, 造成燒瓦, 也可導致潤滑油乳化變質, 影響潤滑效果, 損害設備。
1 汽輪機給水泵潤滑油中進水原因分析
(1)軸封漏汽。小機軸封供汽來自主機軸封供汽系統,每臺小機都設置了一只調節閥,但軸封高壓端和低壓端未分開設置,而是采用同一組管道供汽。在機組負荷變化時,若調整不當,難免會有一端軸封發生竄汽,而且軸承箱是微負壓,極易把泄漏的蒸汽吸入軸承箱內,導致潤滑油水分超標。
(2)冷油器泄漏。冷油器采用的是板式換熱器。水側和油側之間采用橡膠密封,檢修裝復要求精度高。極易發生密封條壓偏、錯位,檢修裝復時密封條未清理干凈。
(3)給水泵密封水竄水。設備長期運行,給水泵內密封襯套、導葉襯套和平衡鼓襯套都會發生不同程度的磨損,導致給水泵效率下降,內部泄漏變大,為了防止給水外泄,調高密封水流量及壓力。軸承箱擋油環或者油封出現磨損,間隙值大于標準值時或者密封圈老化密封效果降低時,密封水極易順著轉軸流入軸承箱,導致潤滑油水分超標。該因素是該機型潤滑油含水量超標的主要因素。
(4)油封的影響。油封對潤滑油含水量的影響往往是與軸封、密封水等因素息息相關。當油封與軸的間隙大于允許值時,因軸承箱微負壓的關系,會導致其他含水介質進入潤滑油系統,導致潤滑油含水量超標。
(5)排煙風機的影響。每臺小機潤滑油集裝油箱都單獨設置1 臺排煙風機,配套排煙風機流量為136m3/h,全風壓762Pa。排煙風機出口管路都布置至汽機廠房頂部,對空排放。由于出口管線較長,整體垂直走向,當遇到氣溫較低時,排氣管內煙氣中水汽會凝結成水,倒流回油箱內,不僅影響潤滑油顆粒度品質,也會導致水分超標。
(6)其他影響。除上述主要影響因素外,其他細節方面也應引起大家重視。潤滑油油箱頂部檢修孔、人孔門、回油濾網蓋板密封不良。油泵端面密封不良。軸承箱蓋、軸承觀察窗密封不良。上述方面,不僅會因油系統的微負壓使空氣中水分進入油系統,還會造成油系統顆粒度超標,潤滑油發生滲漏等。
2 汽輪機給水泵潤滑油中進水的處理措施
2.1把軸封供汽壓力調整在正常合理范圍內
軸封汽主管壓力的設計值為0.03MPa,在多次沖轉過程中經過多次試驗發現,當軸封汽主管壓力不小于0.015MPa 時,對機組的真空就沒有影響,因此在運行中把軸封供汽主管壓力調整到0.015MPa 左右,有效的改善了油中帶水的情況。此外,原來對高壓缸軸封和中壓缸軸封進入除氧器的一擋漏汽進行節流,增加φ5 節流孔板防止除氧器壓力高報警(0.6MPa),經過多次試運行實踐,除氧器壓力達到0.6MPa 時對除氧器的安全運行并無影響。因此現在全開一擋漏汽門,不進行節流,減少了軸封汽進入軸承的漏汽量。
2.2采取的臨時措施
在不停機的情況下,采取以下緊急措施,使潤滑油系統含水量得到了一定好轉。外接1 臺公稱流量10000L/h 的移動式真空脫水濾油機,進行脫水處理。在保證密封水回水溫度不超允許值的情況下,減小汽泵密封水調節閥開度,規定密封水回水溫度不允許超75℃。在保證潤滑油回油順暢的前提下,減小排煙風機開度至20%,以此降低軸承箱微負壓,減少軸承“吸水”。在保證油封不泄漏潤滑油的前提下,適當調高潤滑油系統壓力至高限0.20MPa。使系統內油壓與水壓、汽壓壓差增大,盡量避免汽水滲漏至油系統。
2.3軸封、油封因素的處理及改進
機組停運后,在小機軸封供汽母管上進行分支,每臺小機設置2只調節閥,對高壓側和低壓側進行分開調節。無論工況如何變化,都可以保證端部汽封不發生泄漏。對汽泵軸承油擋進行解體檢查,發現動環、靜環O形圈及軸套O 形圈都有不同程度的硬化,進行更換處理。對小機軸承油擋進行徑向間隙測量,浮動彈片檢查,發現彈片處積油污較多,使彈片失去調整間隙的功能。為此對油擋齒進行了修整,油擋圈衛生清理。
2.4密封檢修處理
對汽泵進行解體,著重檢查導葉襯套、密封襯套及旋轉的密封軸套磨損情況。導致密封件發生磨損的根本原因可以從以下方面進行檢查。①復查中心。根據汽動給水泵設計要求,中心應滿足端面偏差小于0.03mm,圓周高差小于0.05mm。測量時,汽輪機轉子應與水泵轉子同步轉動,以減小聯軸器形狀誤差對圓周偏差造成的影響,以及避免聯軸器張口測量的精度。②泵軸彎曲度,應小于0.03mm。③復查水泵在盤車時,是否按規程進行。正常運行及剛停泵時,應保證上、下部殼體溫度差≤ 15℃。介質與下部殼體溫度差≤ 50℃。同時,在盤車過程中應保證密封水及冷卻水應正常供應,否則可能導致迷宮密封磨損加劇,縮短使用壽命。④密封水系統故障,如過濾器堵塞、破損,空氣未排盡等。⑤測量密封件間隙值,超過允許值應進行更換。其中,導葉襯套與葉輪輪轂間隙≤ 0.70mm,平衡鼓與平衡鼓襯套間隙≤ 0.62mm,密封軸套與密封襯套間隙≤ 0.62mm。當以上間隙值達不到要求時,會造成密封水竄水至潤滑油系統中。
2.5冷油器的改進
在冷油器油側及水側管道最低點各加裝一只DN15 的排放閥,用于運行期間檢查,冷油器是否存在內部泄漏及水側排污。同時,這樣的改進也便于檢修時,對潤滑油的排放回收;做耐壓試驗時,觀察泄漏清晰明了。通過調整供油油泵出口可調式逆止門開度,使冷油器內部油側壓力略高于水側壓力0.1~0.2MPa,以避免因冷油器發生內部泄漏時,潤滑油大量進水。進行冷油器維護時,應清理干凈所有換熱板密封面及密封條。發現密封條老化、破損時,應及時更換。拆卸冷油器之前應做好記號及兩塊夾板間距的測量工作,便于恢復工作的開展。
2.6排煙風機改進
鑒于運行期間,排煙風機出現冷凝水倒回油箱。改進措施為在排煙風機出口管路最低點設置積水槽,并安裝U 形水封排污管路,這樣既不影響油箱微負壓工況,也解決了冷凝水倒回油箱的問題。運行期間,排煙風機出口閥應保持適當開度,不易過大。過大造成油系統負壓過高,引起油系統“吸水”加快;過小影響造成油系統回油不暢,油箱內水汽、空氣分離緩慢,影響潤滑油供油品質。正常運行時調整出口閥門,保持油箱內微負壓約為-50Pa 即可。
2.7油箱檢修
在日常檢修工作中,潤滑油箱應保證各人孔門、檢修窗、觀察窗密封良好,定期更換密封墊,防止空氣中水分因油箱負壓進入油系統內,避免空氣中灰塵污染潤滑油,降低潤滑油品質。同時,也可避免潤滑油向外滲漏。對于油系統的“跑、冒、滴、漏”問題,應引起重視,并加以解決。
綜上所述,汽輪機油中進水的危害嚴重,必須嚴格、及時處理,尋找汽輪機油中帶水的原因,并找到解決方案,才能保證汽輪機的安全運行。只有解決了給水泵汽輪機潤滑油中的進水問題,才能保證了給水泵汽輪機的安全運行,最終保證了整個機組的正常、安全、經濟連續運行。
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