崔坤洋 張永超



摘要:真空回潮是制絲車間第一道影響產品內在質量的主要工序,主要用來去除煙葉青雜氣、殺蟲、改善煙的燃吸質量、增加煙葉水分和溫度、減少煙葉造碎損耗并滿足后續工序的生產需要。而作為輔聯設備的翻箱機,是進入真空回潮機之前的重要設備,對真空回潮的生產節奏控制有重要的作用。在生產過程中,連接液壓缸與翻箱機之間的軸容易失效,影響真空回潮連續生產,進而影響煙葉質量。經過對翻箱機轉軸的分析和重新設計改造,提高了穩定性,保證設備正常生產。
關鍵詞:真空回潮翻箱機轉軸 設計改造
1問題描述
制絲車間是煙草生產加工中不可或缺的重要一環,在近年的工作中,制絲車間響應廠部號召,不斷優化自身工藝流程,提高設備性能。其中打造的五千精品制絲線,主要生產小牌號精品煙絲。作為此條線的源頭,真空回潮是制絲車間第一道影響產品內在質量的主要工序,主要用來去除煙葉青雜氣、殺蟲、改善煙的燃吸質量、增加煙葉水分和溫度、減少煙葉造碎損耗并滿足后續工序的生產需要。真空回潮區域翻箱機作用是將拆箱后的煙葉裝入鐵箱中,方便煙葉后續的處理。
翻箱機靠液壓缸推動翻轉,連接液壓缸與機架的轉軸如圖1所示
轉軸的軸向固定靠兩側的擋板插入轉軸上的槽內來實現,每個擋板通過兩顆螺栓固定在機架上。該結構簡單實用,但比較容易失效,主要在于兩個方面
(1) 轉軸易磨損,傳動不穩,有異響;
(2) 擋板螺絲容易斷裂,導致轉軸軸向竄動。
而且更換轉軸時,轉軸抽出容易被軸承卡住,費時費力,影響更換進度。
2原因分析
對拆掉的轉軸進行分析,針對失效原因和更換效率低下,原因如下:
(1) 轉軸材料為Q235鋼,硬度、耐磨性一般;
(2) 旋轉過程中,轉軸對擋板有周向力的作用,從而導致擋板螺栓斷裂;
(3) 軸上的槽肩未進行倒角處理,抽出時很容易被卡住,影響效率。
3解決方案
3.1設計要求
(1)結構簡單,便于制造、裝配和維修;
(2)操作方便,省力,安全;
(3)具有較長的使用壽命和較低的制造成本。
3.2具體設計
對于選材,由于之前材料為Q235,屈服強度僅為235MPa,因此選用屈服強度大于355MPa的45號鋼作為此軸的材料。為消除周向力對擋板的擠壓,采用端面加擋板的設計,轉軸一側的擋板在車削轉軸時同時車出,另一側鉆孔并攻M8的螺紋,用來安裝端蓋,并對軸端面進行倒角處理,便于安裝。
4效果評價
通過對原轉軸的分析,針對失效原因和更換效率低下的問題進行思考,并對問題進行了解決,選用了新材料,改善了轉軸固定方式,解決了轉軸的失效問題,降低了設備更換成本,達到了設計要求。
參考文獻
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