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淺析主冷液面波動的原因及處理方法

2020-11-20 10:53:22趙維東
裝備維修技術(shù) 2020年8期
關(guān)鍵詞:液位

趙維東

摘要:對8000Nm3/h制氮裝置正常生產(chǎn)時主冷液面的波動情況進行了研究。闡述了主冷液氧液面穩(wěn)定的重要性及液面波動的危害。通過分析純化器切換、氮壓機負荷調(diào)節(jié),以及分餾塔壓力參數(shù)變化時對主冷液面的影響,找到主冷液面波動的原因。根據(jù)生產(chǎn)情況,提出相應(yīng)的處理方法,穩(wěn)定主冷液面,降低波動帶來的影響,保證裝置平穩(wěn)運行。

關(guān)鍵字:低溫制氮; 主冷液面波動; 影響因素; 原因分析

前言:低溫制氮,也叫空氣深冷分離制氮,是利用空氣中氮氣和氧氣在一定的溫度(?170℃左右)狀態(tài)下,它們的沸點不同,而達到分離的目的。主要工藝流程是空氣壓縮、空氣預冷、空氣凈化、空氣精餾分離、空氣換熱等。主冷凝器是空分裝置精餾塔的主要部件,在8000Nm3/h制氮空分單元中,主冷凝蒸發(fā)器設(shè)置于塔的上端,主冷凝蒸發(fā)器中液氧受塔下部上升的飽和氮氣液化放熱而氣化,進一步釋放液氧中的氮氣,形成污氮氣。塔下部飽和氣態(tài)氮通過主冷凝蒸發(fā)器吸收冷量液化,得到高純度的產(chǎn)品氮,同時為下部上升氣流提供回流液。主冷凝蒸發(fā)器通過熱量的傳遞,將塔的上下部串聯(lián)起來,使得分餾塔工藝穩(wěn)定運行。

液氧液面值(以下簡稱主冷液面)是主冷凝蒸發(fā)器十分重要的一項指標,主冷凝蒸發(fā)器換熱面積是否得到充分利用,整個精餾系統(tǒng)的冷量是否平衡,都可以從主冷液面的高低上直接體現(xiàn)和反映出來。主冷液面控制不到位,會直接導致分餾塔操作失衡,影響整個系統(tǒng)的能量平衡,造成能耗升高,產(chǎn)品純度降低。

因此,將主冷液面控制在合理的范圍內(nèi),同時,依據(jù)具體的生產(chǎn)工況,優(yōu)化調(diào)整主冷液面實際值,對于裝置長周期穩(wěn)定高效運行十分重要。本文擬對8000Nm3/h制氮空分單元正常生產(chǎn)過程中,從工藝操作調(diào)整或工藝變化的角度進行分析,探討分析造成主冷液面波動的因素,并提出對應(yīng)的處理方法。

1 分子篩切換對主冷液面的影響及處理方法

裝置采用分子篩純化器對壓縮并冷卻后的原料空氣中的水份、二氧化碳和碳氫化合物去除。分子篩純化器在正常生產(chǎn)時要經(jīng)過以下個步驟:

均壓 —吸附(生產(chǎn))— 卸壓 —加熱(再生)— 冷吹

兩臺純化器的切換發(fā)生在其中一臺均壓之后,再生、冷吹完畢的一臺純化器進行升壓,當兩臺純化器壓力均衡后,也就是等于空氣總進口壓力后,兩臺分子篩純化器按照DCS程序設(shè)置開始進行切換。再生完成的一臺純化器對原料空氣進行吸附作業(yè),向后系統(tǒng)源源不斷的輸送合格空氣。而另一臺純化器開始進行再生。

當兩臺純化器進行切換時,我們經(jīng)常能監(jiān)測到主冷液面會發(fā)生小幅上漲的情況(見圖 1)。當進入吸附(生產(chǎn))流程的一臺純化器進行升壓時,此時,因空氣壓縮機出口壓力變化很小,相應(yīng)的連鎖調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能及時迅速發(fā)生反應(yīng),因此會造成空氣總量不變,而進入精餾塔的實際空氣量會減少,相應(yīng)的塔下部上升氣相總量減少,使得塔中上升的氮氣量減少,與主冷凝器進行熱交換的氮氣量也減少。這樣,主冷凝器中的液氧獲得的熱量也相應(yīng)地有所減少,液氧蒸發(fā)量會降低,因此短時間內(nèi)就會出現(xiàn)主冷液面小幅波動上升現(xiàn)象。

在純化器升壓結(jié)束,兩臺純化器完成再生和吸附角色的切換后,主冷液面開始下降,下降幅度比較小、時間比較長(見圖 1)。這是因為剛切換過來的純化器雖然經(jīng)過冷吹,但分子篩顆粒內(nèi)部殘余熱量因冷吹時間所限,并不能其內(nèi)部熱量全部帶走,由于分子篩殘余熱量的存在,使得初始產(chǎn)出空氣溫度相較與進入分子篩的冷卻空氣溫度升高。冷吹末期分子篩出口空氣溫度在22 - 45℃之間,而進口空氣溫度為3- 10℃之間,由于這部分熱量會被空氣帶入塔內(nèi),造成空氣進精餾塔溫度升高。此時,塔中上升的氮氣量增加,與主冷凝器進行熱交換的氮氣量也增加。使得主冷凝器中的液氧獲得的熱量也相應(yīng)地有所增加,液氧蒸發(fā)量會增大,因此短時間內(nèi)就會出現(xiàn)主冷液面小幅波動下降現(xiàn)象。(見圖2)。

發(fā)生這一現(xiàn)象時一般下塔液面會發(fā)生周期性的波動,所以LCV-1閥門也會在范圍內(nèi)開關(guān)數(shù)次,目前LCV-1由塔底液位(500~650mm)控制在56% - 66%的范圍內(nèi),如果該閥門開關(guān)幅度過大的話,也會造成上塔液面波動,同時影響氮氣、氧氣純度。

1.1 處理方法

1.嚴格控制純化器升壓速度,穩(wěn)定各項操作,盡可能降低進精餾塔空氣量影響。同時穩(wěn)定空壓機出口壓力;

2. 在純化器切換前對工藝進行適當調(diào)整,將主冷液面保持在高位(工藝指標 2200-2400 mm,報警值2220-2390 mm);

3. 在純化器切換過程中,可以適時適當增加膨脹空氣量,以利于主冷液面的穩(wěn)定;

4.在純化器切換后,要微關(guān)排/充液V5閥門,但在純化器切換前,如果冷凝蒸發(fā)器液位處于上升趨勢時,要根據(jù)實際情況調(diào)整V5閥門。

采取以上措施可以平穩(wěn)度過純化器切換,保證主冷液位、產(chǎn)品純度穩(wěn)定

2 ?氮氣出塔量對主冷液面的影響及處理方法

(1)正常情況下設(shè)定氮氣出塔量為7000-7100Nm3/h,無大量用氮需求時,該設(shè)定值不做調(diào)整,以保證出塔量穩(wěn)定,分餾塔工況穩(wěn)定。

(2)如出現(xiàn)大量用氮情況,增加出塔量時,由于分餾塔冷量平衡破壞,需要通過調(diào)整膨脹機噴嘴,重新建立冷量平衡,此時調(diào)整膨脹機噴嘴要根據(jù)塔內(nèi)溫度進行微調(diào)。

(3)氮氣出塔量增加,則液氮產(chǎn)量會減少,因此,當出塔量增加時,要根據(jù)冷凝蒸發(fā)器液位,適當關(guān)小V5閥門,以保證下塔液位和冷凝蒸發(fā)器液位平穩(wěn)。

3 塔壓力變化對主冷液面的影響

在生產(chǎn)中,我們還可以觀察到,伴隨著下部塔系統(tǒng)壓力升高,主冷液面也會出現(xiàn)短暫略微升高的現(xiàn)象。同樣,遇到塔上部系統(tǒng)壓力升高時,主冷液面也會出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。在下部塔系統(tǒng)中,當提高塔內(nèi)壓力時,氣態(tài)氮的液化溫度相應(yīng)的升高,其氣化潛熱相應(yīng)的降低,這就使得主冷中的液氧獲得的熱量相應(yīng)的減少,也就減少了蒸發(fā)量,使得主冷液面出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。而在塔上部系統(tǒng)中,當塔壓升高時,液氧的氣化溫度升高,氧氣更易于液化,也就減小了蒸發(fā)量,同時也增大了冷凝量,使得主冷液面也出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。同理,當塔整體壓力降低時,主冷液面也會出現(xiàn)短暫降低的現(xiàn)象。

處理方法

1.在生產(chǎn)中要穩(wěn)定空、氮壓機的運行,降低進氣量和取出量的大幅變化對塔壓的影響。

2.及時調(diào)整和優(yōu)化工藝,在主冷液面波動時,要仔細觀察各個工藝參數(shù),綜合研判進行調(diào)整,在工藝調(diào)整時,盡可能采取小幅度、勤觀察細致調(diào)整,穩(wěn)定工況,優(yōu)化運行。

4 結(jié)論

通過對空分裝置正常生產(chǎn)時,影響主冷液面波動的各類因素,純化器切換、氮壓機負荷調(diào)節(jié),以及精餾塔壓力參數(shù)變化等的綜合分析研究,確定影響主冷液面波動的各種原因,同時針對原因,給出比較實際可行的操作或處理措施。同時,我們在生產(chǎn)中還需要注意的是,當主冷液面出現(xiàn)較大波動時,應(yīng)以調(diào)節(jié)氮氣純度為重要目標,必要時可以犧牲一部分主冷液面,以保證氮氣純度及產(chǎn)品供應(yīng)。

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