劉炳偉,徐秀萍
(國核電力規(guī)劃設計研究院有限公司,北京 100095)
AP1000核電機組對二回路汽水品質要求非常嚴格,而凝結水精處系統(tǒng)破碎樹脂分解容易造成二回路硫酸根超標;同時AP1000核電機組啟動時間長、沖洗水量大,縮短機組啟動時間能夠很好的提高核電站的經濟效益,減少沖洗水消耗。
目前國內已運行的核電站中,二回路凝結水精處理始終是個難題,其主要技術特點是處理水量龐大、出水水質要求高,特別是對超臨界火電機組并不做控制的硫酸根離子有嚴格的要求,即控制核島蒸汽發(fā)生器排污水中硫酸根離子≤10ppb[1],折算到二回路凝結水精處理出水,則需控制硫酸根離子≤0.5ppb,指標非常苛刻。我國的大亞灣核電站一期,就是因為凝結水精處理出水硫酸根超標,不得已只在機組啟動或事故泄漏時才投入運行,成為困擾其高水平運行的瓶頸。在開展AP1000核電凝結水精處理系統(tǒng)設計時,根據核島提出的設計控制文件,經過計算,當凝汽器發(fā)生泄漏時,首先超過核島水化學控制導則要求、迫使核電站降功率運行或停堆的指標就是硫酸根離子。可見,采取可行有效的措施,來降低凝結水精處理出水的硫酸根離子含量具有重要意義。
分析硫酸根離子超標的原因主要包括:(1)破碎樹脂粉末進入二回路后發(fā)生分解后產生硫酸根;(2)設備襯膠層運行過程中緩慢析出硫酸根;(3)其它不可預見因素。其中破碎樹脂進入二回路分解產生硫酸根被水處理行業(yè)普遍認為是主要原因。
樹脂破碎的原因有[2]:(1)樹脂質量不過關;(2)由于樹脂始終處在運行、失效、再生、再運行的循環(huán)使用過程中,再生時轉型膨脹時容易造成樹脂破碎;(3)樹脂運行過程中始終處于2.5~4.0MPa的水壓下會造成破碎;(4)由于核電站處理水量龐大,使得樹脂床(高速陽床和高速混床)直徑較大,容易發(fā)生進水配水不均而引起樹脂擾動,導致樹脂破碎;(5)其它不可預見因素。
由上述分析可以看出:凝結水精處理系統(tǒng)的運行工況決定總是或多或少的有破碎樹脂進入二回路系統(tǒng),從而增加硫酸根離子的含量,影響核電站安全穩(wěn)定運行。
通過近年來國內核電站調試發(fā)現(xiàn),機組首次啟動沖洗水量大,沖洗時間長,主要原因是凝結水精處理系統(tǒng)對進水水質要求比火電機組更嚴格(火電一般要求懸浮物<1000mg/L時即可進入精處理系統(tǒng),而核電通常要求懸浮物<500mg/L時才能進入精處理系統(tǒng)),導致機組啟動時間延長,經濟性差。
2.1.1 避免破碎樹脂進入二回路汽水系統(tǒng)
針對破碎樹脂分解造成硫酸根超標,在凝結水精處理高速混床后設“后置”精密過濾器,過濾精度5μm,以截留破碎的樹脂粉末,提高二回路汽水品質,保證核電站安全穩(wěn)定運行。
2.1.2 縮短機組啟動時間。
針對啟動時間長、沖洗水量大,在凝結水精處理高速陽床前設“前置”精密過濾器,以縮短機組啟動時間,提高核電站的經濟效益
2.1.3 前置與后置過濾器的整合
“后置”精密過濾器、“前置”精密過濾器為同一設備,通過旁路切換運行,啟動時 “前置”使用,正常運行時 “后置”使用。
根據凝結水精處理精密過濾器的設計目的和前、后置過濾器的公用特點,對凝結水精處理系統(tǒng)與精密過濾器進行整體設計,其流程圖圖1。

圖1 凝結水精處理及精密過濾器流程圖
精密過濾器可選用臥式、疊加布置,以減少主廠房占地面積。濾元采用大流量不可反洗式濾元,過濾精度為5μm,既減少設備投資,又可保證出水水質。以下從兩個方面闡述本工藝的運行原理。
2.2.1 機組正常運行期間
V1,V2,V3自動閥門均打開,V4,V5,V6自動閥門均關閉,此時工藝流程為:凝結水泵來凝結水→高速陽床+高速混床→疊加臥式精密過濾器→凝結水升壓泵→軸封加熱器凝結水,即為圖中實線所表示的流程。
2.2.2 機組啟動期間
V1,V2,V3自動閥門均關閉,V4,V5,V6自動閥門均打開,此時工藝流程為:凝結水泵來凝結水→疊加臥式精密過濾器→高速陽床+高速混床→凝結水升壓泵→軸封加熱器凝結水,即為圖中虛線所表示的流程。
疊加臥式精密過濾器不設備用,當過濾器進出口壓差超過設定值時,即退出運行,更換濾芯,此時部分凝結水經過疊加臥式精密過濾器旁路。濾芯更換完畢后,重新投運。除人工更換濾芯外,其它操作為程序控制,自動實現(xiàn)。
過濾器初始正常運行壓降小于0.02MPa,在最大流量負荷時過濾器進、出口的最大壓差不得超過0.15MPa。每支濾芯總截污容量按破碎樹脂計應不小于1.0kg,對5μm以上的固體顆粒去除率為99.99%。
過濾器的殼體和內部多孔板應以不銹鋼304制作,設計、建造和試驗、按照GB150-1998《鋼制壓力容器》標準。
采用該后置過濾器工藝,主要從系統(tǒng)的安全可靠角度考慮。該后置過濾器可有效的防止破碎樹脂粉末進入二回路系統(tǒng)后分解產生硫酸根離子,在提高凝結水精處理出水品質的同時,延緩了蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕破裂,保證了整個核電站的安全運行。
采用該前置過濾器工藝,可大大縮短機組啟動時間、減少機組啟動時的沖洗水量;并可有效保護高速陽床內昂貴的樹脂免受污染,延長其使用壽命等優(yōu)點。
(1)據現(xiàn)場有關調試數(shù)據表明,設前置過濾器后,機組每次啟動可縮短的時間因不同的工程而不同,從幾個小時到幾天不等。按12小時計,則每臺機組(AP1000單臺機組容量1250MW)每次啟動因早發(fā)電而增加的經濟效益525萬元(按每度電0.35元計)。而且,今后每次機組大小修后重新啟動時,同樣節(jié)約525萬元/次,而每臺機組該過濾器的投資費用僅為450萬左右。
(2)設該前置過濾器后,每次啟動減少的沖洗水量~10000 噸(沖洗水流量~900t/h),折合5.0萬元(按沖洗水的制水成本5.0元計)。
(3)如果不設前置過濾器,那么機組啟動時,為縮短機組啟動時間通常都是將高速陽床充當過濾器用,陽床內的樹脂必然遭到嚴重破壞,陽床樹脂再生擦洗水甚至象污油狀,當機組正常運行后,陽床樹脂就需要更換。AP1000單臺機組容量1250MW,每臺機組高速陽床樹脂裝填量為58m3,需要費用~230萬元。
本工藝利用同一個設備,通過旁路切換實現(xiàn)在機組正常運行期間,精密過濾器具有后置過濾器功能,從而減少破碎樹脂進入二回路進而引起硫酸根超標;而在機組啟動期間,精密過濾器具有前置過濾器功能,大大減少了啟動運行時間,既節(jié)約了啟動用水,又具有良好的經濟效益。綜合考慮,通過凝結水精處理精密過濾器的設計,無論從技術和經濟上都對AP1000核電站產生良好的效益,可以再其他核電站設計中推廣。