王 杰 高 章 趙 凱 趙 朕
(1-中國汽車技術研究中心有限公司 天津 300300 2-中汽研(常州)汽車工程研究院有限公司)
隨著國民經濟的快速發展,機動車已經成為人們不可或缺的出行和生產工具。柴油車憑借其輸出轉矩大,工作穩定,耗油量低,因此被各大領域廣泛應用[1-2]。與汽油車相比,一氧化碳(CO)和碳氫化合物(hydrocarbon,HC)占柴油機排放物的比例較低,但是氮氧化物(NOx)與顆粒物(particulate matter,PM)占柴油機排放物比例明顯較高,其中PM 的排放是汽油機的30 倍到60 倍[3-4]。因此,如何整治柴油機排放污染,便成為重中之重的問題。
針對國六排放標準,現主流柴油機后處理技術路線都包含DOC+SCR[5]。柴油機DOC 可以使NO 有效轉化為NO2,調節SCR 入口處NO2/NOx的比率,從而促進SCR 快速反應。然而在實際柴油機排氣組分中存在水蒸氣,導致催化劑存在水中毒的潛在危險。因此,本文針對柴油機尾氣排放組分的特點,研究并分析了水蒸氣對DOC 催化劑氧化NO 性能的影響。對優化柴油機后處理器,控制柴油機尾氣排放,具有一定的指導意義。
本文基于模擬實驗平臺,試驗所采用的DOC 催化劑為常用的貴金屬Pt 負載催化劑。通過DOC 氧化NO 的試驗,探究了不同反應溫度及模擬5%H2O 存在下對DOC 氧化NO 性能的影響;最后,利用試驗對比分析了在有無H2O 環境下DOC 氧化NO 的性能差異。
通常用模擬氣試驗來模擬并分析氣源對催化劑性能的影響常用手段,該方法有利于對催化劑反應機理進行深入探究。相關試驗裝置示意圖如圖1a 和現場布置圖1b 所示。可以看出該平臺主要由3 個部分組成:標準高壓氣源、質量流量控制柜及減壓閥等組成氣體供給系統;管式爐、溫控儀、精密注射儀和石英玻璃管等組成反應系統和紅外尾氣分析儀、氣體池和與氣體池配套的溫控儀等組成氣體檢測及數據采集系統。通過設置質量流量柜上的數值,可以為反應提供所需氣體的不同流量濃度;溫控儀探頭緊靠催化劑測量反應后氣體溫度;雙溫區管式爐可精確且快速調節反應裝置的溫度,從而實時監控試驗溫度變化情況。

圖1 試驗裝置圖
試驗系統中的相關儀器列于表1,試驗系統所采用的氣體信息見表2。

表1 模擬氣試驗所用設備

表2 模擬氣所用氣瓶信息
在試驗開始前,首先要利用肥皂水檢查試驗系統進行密封性。檢測方法如下:將自行構建的裝置連接后,向反應器中通入N2,在連接端處滴入肥皂水,觀察有無氣泡生成。若出現氣泡則表明裝置存在漏氣密封性差,需要重新組裝裝置以達到密封性相關要求;若無氣泡產生,表明裝置密封良好可進行后續試驗。
首先打開N2氣瓶的減壓閥,再開啟質量流量控制柜N2管路閥門,向反應池進行10 min 通氣,待電化學傳感器顯示的各被測量穩定時進行校零處理。校零后,打開N2、O2和NO 管路的閥門,分別通入N2(平衡氣)+10%O2+194×10-6v/v NO,控制240 mL/min 的反應總流量。根據試驗所用氣體濃度,計算出各氣路流量為:8 mL/min NO+208 mL/min N2+24 mL/min O2。待反應出口處的NO 體積分數測量值穩定在650 mL/min 附近時,同時設置標定值與氣源值相等,即完成相關的標定過程。
稱取少量催化劑置于石英玻璃管反應器中,并用石棉網對玻璃管兩側密封,固定在管式爐中熱電偶所對應位置,進行整體檢漏操作。然后對雙溫區管式爐進行調節,升溫至450 ℃再通入時間為10 min的10%O2。待相關數值穩定后,從質量流量控制柜中通入N2混合氣對催化劑進行約30 min 的吹掃工作,使相關反應裝置中不含其他雜質組分,達到試驗所需的初始工作狀態。
預處理結束后,進行水蒸氣對DOC 氧化NO 試驗:首先設定雙溫區管式爐的升溫速率讓其以10 ℃/min 對反應裝置進行加熱并在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃和500 ℃的恒定反應溫度下進行試驗。氣體經標準高壓氣瓶、減壓閥和質量流量控制柜流出,向雙溫區管式爐中的石英玻璃管中通入20 min 的N2(平衡氣)+10% O2+194 × 10-6v/v NO(總流量240 mL/min,8 mL/min NO,24 mL/min O2,208 mL/min N2)反應氣,在石英玻璃管中與催化劑發生反應。在探究5%H2O 環境下試驗時,利用精密注射泵向雙溫區管式爐中的石英玻璃管中注水,通過計算控制水蒸氣氛圍在5%vol,注入水速度為0.01 mL/min。在進料區利用加熱帶對注射的水進行加熱至100 ℃以上,并將催化劑置于雙溫區管式爐中距進料區較遠的一側,保證注射水汽化及與混合氣混合均勻。反應后的混合氣隨后依次進入氣體池和紅外尾氣分析儀,最后經排氣管排出。將紅外尾氣分析儀與計算機分析軟件相結合,實現對氣體定量分析。待紅外尾氣分析儀上顯示的數值穩定在650 mL/min 后用系統軟件記錄相關數據,隨后重復上述步驟進行余下反應溫度下的試驗。
表3 為不同溫度以及有無水存在下DOC 催化劑氧化NO 效率表。在試驗開始的前5 min 內沒有通入氧氣,其原因是為使NO 氣氛能在玻璃反應管中穩定。貴金屬Pt 催化劑的NO 轉換率隨溫度的變化曲線如圖2、3 所示。由圖可見,不論是在有無水蒸氣存在的條件下,試驗在100 ℃~300 ℃范圍內,催化劑的NO 轉換率隨溫度提高顯著上升,尤其當溫度為300℃時,試驗所用貴金屬Pt 催化劑的NO 轉化效率達到最高,在無水蒸氣存在情況下NO2含量可達到510×10-6v/v,轉化效率為78.4%;在5%水蒸氣存在情況下NO2含量可達355×10-6v/v,轉化效率為56.6%。在溫度為100 ℃時,催化劑氧化NO 的性能最差,只有約10%的轉化率。在溫度低于300 ℃時,受到熱力學的影響催化劑的活性性能較低,在隨后催化劑活性隨溫度的升高而顯著提升,NO 氧化效率顯著上升。在溫度高于300 ℃時,隨著溫度升高,催化劑氧化NO 出現下降趨勢。這是因為NO 反應是可逆放熱的,在高溫情況下不利于反應進行,并且二氧化氮對金屬鉑具有覆蓋形成不易脫除的氧單層,抑制了NO在貴金屬活性位上的氧化[6],使得NO 轉換率在溫度升高反而出現了下降趨勢。

表3 NO 氧化效率 %

圖2 不同反應溫度下無水時DOC 氧化NO 試驗結果

圖3 不同反應溫度下有水時DOC 氧化NO 試驗結果
在每次試驗開始的前5 min 內沒有通入氧氣,其原因是為使NO 氣氛能在玻璃反應管中穩定。有無水存在情況下對不同反應溫度下NO2體積分數的對比如圖4~8 所示,由圖可知,在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃反應溫度下,水蒸氣的存在對催化劑氧化NO 存在一定抑制作用,且均在反應時間開始6 min左右時,抑制作用明顯。表3.2 為水存在下對不同溫度NO 氧化具體抑制率。由表3.2 可知,水蒸氣的存在對于催化劑氧化NO 存在約20%~30%的抑制影響。其中溫度在100 ℃、200 ℃、400 ℃、500 ℃時的各個抑制效果分別為21.4%、19.9%、30.4%、27%。在溫度為300 ℃時,抑制效果最明顯達到30.9%,這可能是因為熱力學平衡和水蒸氣存在共同作用的結果。

表4 水存在下對不同溫度NO 氧化抑制率

圖4 100 ℃下對比情況

圖5 200 ℃下對比情況

圖6 300 ℃下對比情況

圖7 400 ℃下對比情況

圖8 500 ℃下對比情況
相關研究表明,水對催化劑活性具有抑制作用,對其原因分析總結在以下方面:
1)H2O 會吸附在催化劑表面的微孔和活性位上,阻礙NO 在催化劑活性位上的吸附,導致NO 氧化效率降低;
2)水蒸氣與NOx形成的酸類也會阻塞催化劑吸附位,阻礙NO 在催化劑吸附位上的吸附。
3)水蒸氣與NO 和O2在催化劑吸附位上競爭吸附,使得NO 吸附量下降,導致NO 氧化效率降低[7-9]。
由于柴油尾氣組分中一般含有約5%左右的水蒸氣,這對柴油機后處理器中催化劑存在水中毒風險,導致催化劑無法正常工作,增加尾氣排放污染。基于上述問題本文使用DOC 中常見貴金屬pt 負載催化劑,通過模擬氣試驗,探究反應溫度與水蒸氣對DOC 氧化NOx的影響,得出以下結論。
1)無水情況下,在100 ℃~300 ℃氛圍內,催化劑氧化NO 的效果隨溫度的升高而顯著上升,并在300 ℃時氧化NO 值達到了最大為510×10-6v/v,而5%水蒸氣情況下NO 值為355×10-6v/v。在超過最佳工作溫度后,受熱力學平衡影響,隨反應進行活性數量以及氧空位逐漸飽和的共同作用下,NO 的氧化效率下降。
2)水蒸氣存在的情況下,NO 氧化效率出現了較大下降,說明水蒸氣會抑制NO 氧化成NO2,當溫度為300 ℃時抑制效果達到了最大為30.9%。
以上結論表明:為使得催化劑氧化NOx效率最高,應盡可能將DOC 反應溫度控制在300 ℃~500 ℃左右的溫度區間內,且盡可能減少排氣中水蒸氣的組分,這對提高經DOC 反應后尾氣中NO2的濃度,有利于SCR 系統中NOx的轉化,從而控制柴油機NOx排放具有顯著意義。