姚明
摘要:近年來,變頻技術與采掘設備的機械化和智能化均取得了快速發展,依托變頻器牽引的采煤機也逐漸發展成綜合機械化采煤核心設備,為礦井生產的高產高效提供了必要保障。但電牽引采煤機變頻器在運行期間很容易發生故障,導致采煤機停止運轉,甚至還會誘發采煤事故。基于此,文章將電牽引采煤機變頻器作為主要研究對象,重點闡述具體的改進策略,希望有所幫助。
關鍵詞:電牽引采煤機;變頻器;故障分析;改進策略
當前,電牽引采煤機技術被廣泛應用于采煤作業中,大大提高了煤礦企業的生產效率,為企業快速發展提供必要保障。其中,變頻器與電牽引采煤機運行效果存在直接關聯,在采煤作業實踐中,維修工作人員應高度重視電牽引采煤機變頻器,盡量避免變頻器故障所引發的采煤機故障。由此可見,深入研究并分析電牽引采煤機變頻器的故障與改進策略十分有必要。
一、電牽引采煤機變頻器的原理
電牽引采煤機變頻器構成包括控制系統和功能平衡板。對于變頻器控制系統,主要包括一個整流回饋單元、兩個逆變單元與控制回路,能夠將牽引變壓器輸出的電能有效轉變成電壓和頻率電流,進而為采煤機運行提供便利。對于功率平衡板而言,因工作面的地形平整度不高,在電牽引采煤機行走狀態下,兩側牽引電機的負載電流很容易受力不均勻,進而出現不平衡的情況,對采煤機工作效率產生不利影響[1]。為此,企業需將功率平衡板應用于電牽引采煤機當中。在使用功率平衡板后,設備信號就會經I1和I2輸入,依托比較器向單片機傳輸并加以控制,使得左右兩邊牽引電機的功率平衡。若I2端的電流降低,比較器就會將接受的信號及時向單片機傳輸,并利用控制變頻器將I1端的輸出電流增大,在兩側功率平衡的狀況下實現左邊牽引電機的提速目標。為此,無論是哪一端電流增大亦或是減小,均需利用單片機調整,使得左右兩邊的牽引電機處于平衡狀態。
二、簡述電牽引采煤機變頻器的常見故障
(1)溫度過高
變頻器所在電控箱密閉性不理想,就會使煤塵和水進入內部。而煤塵附著于變頻器線路板,使線路板散熱性能受到影響,部分電器元件會受散熱不理想的因素受損。究其原因,維修與保養工作不到位,因而要定期開展維修保養和清掃,以免熱量大量積聚[2]。另外,變頻器瞬時啟動熱量大,若頻繁啟動,必然會在短時間內積聚熱量,一旦局部的熱量過高,必然會使變頻器內部電器元件受損。
(2)變頻器振動
采煤機在割煤狀態下振動較大,若存在夾矸石必然會加劇振動。長期振動使變頻器密閉性下降,且煤塵和水會進入其內部。另外,變頻器內部接線端口也會松動,部分線路的信號缺乏穩定性。嚴重的情況,充電接觸器與變頻器電抗支腿也有振斷的可能,同時電路板部分元件也會掉落,進而對電路板性能產生影響。
(3)電路電壓過高
整流直流母線支路三相電壓全波,可通過電壓平均值對電壓是否處于規定范圍加以反映。若電壓相對較高,變頻器電路內電壓也高,使電路板電子元件被燒壞。而超電壓的形式諸多,在電機轉動速度過高的情況下,且超出變頻器正常數值,實際輸出電壓也更高,致使變頻器發生超電壓的情況。若相同電路內其他負載介入少,那么輸入交流電壓也會高于正常數值[3]。在兩電機同時針對采煤機輸出電壓的情況下,若電壓不同就會使兩電機運轉的功率有所區別,最終導致采煤機電壓比承載極限大。
(4)單向牽引故障
單向牽引即向右行走正常,向左行走不牽引,變頻與功能顯示均正常,但是頻率是零。若采煤機向右行走正常,即代表變頻器運行狀態正常。若向左行走不牽引,即證實采煤機左行走控制信號不正常。究其原因,在采煤機向左行走時,會受機械振動因素影響,使線頭虛接亦或是左行走掉線頭,進而出現左行走控制信號中斷的情況。
(5)不牽引故障
一方面,軟故障。不牽引軟故障就是在采煤機不牽引狀態,顯示窗口無法顯示故障信息,且難以準確辨別故障點的信息,增加處理故障難度。一般情況下,在割煤過程中采煤機會突然停止牽引,但截割滾筒和油泵電機仍運行,牽引指令失效,導致牽引電機無法啟動,難以將故障的信息顯示出來。究其原因,功率平衡板可能受損亦或是插座出現斷線的情況,難以將控制信號輸出,進而出現逆變器停止運行的情況。
另一方面,硬故障。不牽引硬故障就是在采煤機出現不牽引故障時,可通過顯示窗口將故障信息顯示,便于工作人員了解。但在發生硬故障以后,若顯示代碼為F9,就代表發生了欠電壓故障,導致采煤機難以牽引。一般來講,牽引變壓器的輸出電壓為400V,而欠壓限值為牽引變壓器輸出最小數值0.65倍。如果經直流母線判斷變頻裝置是欠壓狀態,就會出現F9故障信息。
(6)病態牽引故障分析
病態牽引即采煤機的牽引功能正常,但行走過程中容易出現停機,偶爾出現故障顯示,復位以后開機可運行[4]。引發此類故障的原因是設備輸出缺乏平衡性,可能是兩逆變參數不同,也可能是變頻器內的功率平衡板受損。
三、故障的改進要點
變頻器一般為風冷式結構,而井下電牽引采煤機變頻器電控箱屬于密閉結構,致使空氣難以和外界環境流通。此時,采煤機變頻器難以借助空氣流通散熱,因而要借助水循環實現散熱目標。然而,在改造變頻器期間,應注意以下要點:
第一,改造變頻器應分成兩層開展,充電接觸器與充電電容等大體積或者較重元件應在變頻器底部放置,并在散熱性能理想的鋁板之上放置高產熱量的IGBT模塊。使用支撐柱對上層支撐,為規避兩層板晃動較大,應將減振墊加在各層,并將輕元件放置于上層。
第二,要想規避振動所引發的電路板松動與受損的問題,應使用螺栓固定主回路板。
第三,電路板中元件數量較多,所以安裝期間應避免錯插或者是反插的情況發生。一旦插接錯誤,在通電以后,元件會直接受損。另外,在拆卸的過程中,不要隨意拽線,以免線路受損[5]。
第四,電容極性如果反接,會使電容被徹底損壞,所以安裝的時候要給予高度重視。
第五,為減少電路板對于靜電的影響,在電路板安裝的時候,要求操作人員佩戴防靜電的手套,并完成電路板裝卸工作。
四、故障的改進對策研究
(1)提高變頻器散熱
因變頻器內部半導體元件數量較多,且性能會直接受到溫度影響。一旦溫度過高,就會使半導體元件性能和使用壽命降低,所以必須保證變頻器散熱性能良好。另外,要想使IGBT模塊散熱能力不斷增強,就需要將其敷設于具有良好散熱性能的鋁板之上,使用導熱性理想的鋁合金。通過導熱硅脂敷設在散熱鋁板和IGBT模塊間的方式,使散熱速率明顯加快,有效降低熱阻。對鋁板強度以及散熱效果考慮的基礎上,應將鋁板厚度控制在15-20毫米范圍內。
(2)抗振對策
在變頻器箱體外部安裝交流電抗器能夠使變頻器抗振性能明顯增強。另外,固定交流電抗器腿,并使用螺栓將其固定,確保電抗器和底板有效固定牢靠,借助橡膠墊使振動降低,盡可能對交變電阻器帶來影響[6]。于變頻器箱體上部布置輕元件,于箱體下部布置重元件,使得變頻器箱體的下部重量增加,也能夠使振動發生幾率下降。同時,可利用螺栓固定電路板,將減振配件安裝在螺栓上。若元件、插座與插頭等在振動中容易掉落,應使用膠水加固處理。
(3)電路電壓過高解決對策
對采煤機加設負載體系,保證兩電機輸出電壓平衡,以免因運轉功率不同出現超電壓的情況。當采煤機處于低負載狀態,因負載過小,使電機運轉速度加快,且慣性較大,加之減速時間短,在電機高速運轉的情況下減速度過大,致使輸出端速度過大。因采煤機的減速時間比電機長,所以采煤機變頻器運轉的速度要低于電機,增加了變頻器電壓。為此,要想確保變頻器電壓正常,需要引進制動原件,使電機速度合理。
(4)單向牽引故障的處理對策
對左行線聯接情況進行檢查,如果存在掉線頭亦或是虛接情況應重新壓線。如果是按鈕板亦或是端頭站右行、左行按鈕卡住,會使采煤機產生單向牽引和速度增加的現象,要多次按壓按鈕使其恢復正常位置。此外,要對功能顯示器所顯示的內容進行觀察,進而對控制中心異常與否做出判斷。如果執行信號紅燈不亮而操作信號綠燈亮,即代表控制中心已經接收牽引信號但尚未執行。為此,要中斷電源并復位。若故障始終存在要更換控制中心。
(5)不牽引故障的處理對策
對于軟故障,要更換功率平衡板。由于功率平衡板的損壞幾率過高,因而要提前準備備用板,便于在發生故障后及時更換。對于硬故障的處理,最重要的是對接觸器快速熔斷器的熔斷情況進行檢查,同時要系統檢查整流回饋單元控制板。如果紅燈亮即說明有故障,而綠燈亮則代表通電狀態理想。
(6)病態牽引故障的處理對策
在電牽引采煤機發生病態牽引故障以后,維修工作人員要對變頻器逆變控制線重新進行插接,在去IGBT觸發信號線以后,重置左右逆變參數,以保證其相同。另外,維修工作人員要檢測采煤機電源模塊,了解是否存在直流電源±15V輸出的情況。若不存在應采用相應手段恢復電源模塊的供電狀態。
結束語:
綜上所述,電牽引采煤機變頻器在采煤機中占據重要地位,技術含量高且維護難度大。在這種情況下,工作人員必須對故障范圍予以有效掌握,并在處理故障的過程中對各現象仔細觀察,結合具體現象進行分析和判斷,確定相應的故障點,通過采用針對性方法確保變頻器運行的正常。
參考文獻:
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[2]馮濤.電牽引采煤機變頻器主要故障分析與維修方法[J].科技風,2019(22):157.
[3]季國.關于MG500/1140型采煤機電氣部件安全運行與故障診斷探討[J].礦業裝備,2019(4):106-107.
[4]郭建來.采煤機機載式變頻器的故障分析與維護保養研究[J].機械管理開發,2018,33(1):174-175.
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[6]王兆朋,薛智國.電牽引采煤機變頻器設備常見故障分析與處理對策探究[J].內蒙古煤炭經濟,2017(13):37,56.