翟磊


摘 要 凝汽器膠球清洗系統(tǒng)收球率低,無法正常投入,凝汽器換熱管表面已結垢較嚴重。通過對收球網導流板、收球網等改造,提高收球率。改善凝汽器換熱管結垢情況。
關鍵詞 凝汽器膠球清洗;收球網;導流板;改造
1設備概況
中山熱電公司現(xiàn)役機組為460MW級( F級改進型)、高效一拖一雙軸燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產一期工程三套機組于2019年6月全部建成投產。汽機凝汽器為東方汽輪機廠生產的單背壓表面式N-11800型凝汽器,循環(huán)冷卻水為雙流程,冷卻面積為11800m2,凝汽器冷凝管規(guī)格為Φ25x0.5/0.7 ,管束總長10.110米,共15000根,管子材料為鈦管。循環(huán)水流量:28671t/h,管內水流速度1.1~2.16m/s。在凝汽器A、B腔室的循環(huán)冷卻水進出口管道上分別配置一套自動膠球清洗系統(tǒng),其中收球網直徑DN1400整體立式安裝,2塊舌形網板人字布置電動驅動操作;膠球泵型號IZJ125-25,進出口管徑DN100,流量100m3/h,揚程25mH2O 。
機組凝汽器自動膠球清洗系統(tǒng)自投產后均存在收球率差問題,收球率遠遠低于節(jié)能監(jiān)督95%以上的要求。由于膠球系統(tǒng)不能正常投入運行,凝汽器換熱管表面已結垢較嚴重[1]。
2凝汽器膠球系統(tǒng)具體改造方案
為解決我公司機組凝汽器膠球清洗系統(tǒng)收球率差的問題,我公司設備部、運行部及生產經營部等部門相關生產技術人員通過多方排查分析、專題討論、外出調研、咨詢專家等各方面分析總結后提出以下具體改造方案內容。
2.1 收球網導流板改造
理想的導流部件,應能夠在收球網板上適當區(qū)域形成紊流,使膠球在主水流帶動下順暢通流。經內部檢查判斷,原導流部件設計不合理,應為收球網板積球的主要原因,因此,須將原導流部件拆除,重新放樣現(xiàn)配不銹鋼導流板,焊接至殼體上。具體做法:①原有導流板從根部割除,須將殘余根部打磨至表面平整,與殼體內壁面平齊。②新導流板畫線定位后,將畫線標識區(qū)域內的襯膠清除干凈,表面打磨至焊接要求。③新導流板按要求定位后,根部與殼體焊接,上下邊均滿焊。焊接后去除飛濺、焊渣。由于收球網殼體段內表面襯膠,應局部去除襯膠后施工。施工完畢后重新做防腐處理。
2.2 收球網局部缺陷修復
收球網板迎水面有局部網板邊緣變形,可矯形后焊接復原,具體做法:①收球網裙邊脫落,平整后點焊復原。②有些格柵條局部變形,矯形復原。③收球網板有局部網板邊緣變形,可矯形后焊接復原。④影響網板關閉嚴密的局部邊緣處,需要打磨去除。⑤其他局部問題,發(fā)現(xiàn)后再行處理。
2.3 收球網出球口改造
目前收球網出球口為擴口形式,對回球不利,應改動為直通管段,具體做法:①將擴口形式,改為 DN100 直通管段。出球口接管底部應與收球網出口底部平齊,如圖1。
2.4 收球網回球管路改造
收球網DN100回球管路兩側各增加1只球閥,交匯處三通可改造增加有機玻璃視鏡,便于觀察膠球運行狀況,并有利于判斷網板回球問題。具體做法:①在DN100收球網回球管路中的三通上表面可焊接帶臺肩、螺紋孔的法蘭,將有機玻璃視鏡對夾式安裝,以螺栓或螺柱緊固。視鏡的觀察窗口直徑約 100mm即可。②連接三通的兩根回球管路上就近三通各增加一只DN100全通徑不銹鋼球閥。③因三通安裝位于半空,需要搭建腳手架,便于施工及后續(xù)試驗。
2.5 膠球小循環(huán)管路(觀察試驗用)
在裝球室投球管路出口處到凝汽器出水管彎管段增設 DN100 輔助試驗管路,并增加一只隔斷閥,見示意圖2。
如上示意圖2所示,增加輔助管路后,膠球系統(tǒng)可以將凝汽器短路,直接經由收球網進行小循環(huán)投球運行,從而將凝汽器問題與收球網板問題一分為二。如收球網小循環(huán)運行不正常,必須首先解決收球網跑球、積球問題;如收球網板小循環(huán)運行正常,而通過凝汽器的大循環(huán)運行存在問題,則應考慮膠球重新選型、垃圾清理,或是通過整改凝汽器死區(qū)以改善系統(tǒng)運行效果。
具體做法:①在原 DN100 的投球管路上引出一條支路,作為小循環(huán)管路,橫向插入凝汽器出口母管,出口處的90度彎頭中心位于母管中心。②插入母管的 DN100 管路需焊接加強管支撐。管路根部焊接四塊三角板加固。③小循環(huán)管路與原投球管路上各需增加一只 DN100 球閥。④詳見示意圖3。
2.6 收球網開關位置調整
A側網板打開反洗位置與殼體干涉,重新設定電動頭開限位;B側網板關閉位置力矩不足,手動盤緊電動頭后,重新設定關限位[2]。
3改造后調試試驗
4結束語
經過改造后,目前機組凝汽器膠球清洗系統(tǒng)的收球率在95%左右,已達到目標要求,確保機組熱效率,大大提升了機組運行的經濟性及可靠性。
參考文獻
[1] 劉傳威,高安國.膠球系統(tǒng)的改造分析[J].科技資訊,2009(19):100.
[2] 李正勇.凝汽器膠球系統(tǒng)收球率低的原因及對策[J].電站輔機, 2006(4):28-29.