趙明明
(大同煤礦集團 同家梁礦,山西 大同 037025)
隨著采掘的進行,某礦井需延深山4號煤層,副平硐是延深的關鍵線路工程,為了盡早實現新水平投產,需加快副平硐的施工。副平硐設計斷面為半圓拱形,巷道凈寬5.0 m,凈高4.3 m,凈斷面18.82 m2,傾角-6.5°,巷道全長3 914 m,其中表土段208 m采用鋼筋混凝土澆注,澆筑厚度400 mm,巷道鋪底厚度300 mm;基巖段3 706 m采用錨噴支護,噴漿厚120 mm。每500 m設計一會車硐,會車硐采用三心拱斷面,錨網噴支護,噴漿厚120 mm,每個會車硐長15 m,凈寬6.2 m,凈高4.3 m。針對副平硐施工的特點、工期要求及存在的困難,如仍采用以往的施工方法很難滿足施工需求,因此對副平硐施工技術進行了探索和創新,取得了較好的效果[1-3]。
1) 表土段支護。副平硐開挖后采用的臨時支護形式有掛網、噴漿、架U29型鋼拱棚,每0.5 m架設一架U29鋼拱棚,U29型鋼拱棚支護距澆筑混凝土的最大距離不超過3 m。當工作面圍巖破碎時,采用短挖短砌工藝。同時必須在拱棚下支木垛托住,木垛尺寸為900 mm×900 mm,間距為0.5 m。后進行永久支護,采用鋼筋混凝土砌碹方式進行澆注,澆灌厚度400 mm,強度等級為C30。
2) 基巖段支護。基巖段采用錨桿(索)、噴射混凝土聯合支護形式。具體如下:錨桿采用D20 mm×2 400 mm的螺紋鋼,間排距為800 mm×800 mm,托盤采用150 mm×150 mm×8 mm的高強托盤。錨索采用D17.8 mm×6 000 mm的鋼絞線,間排距1 600 mm×1 600 mm,托盤采用200 mm×200 mm×10 mm的高強托盤,巷道段每排錨索為2根,會車硐處每排錨索為3根;另外在會車硐及換向硐加菱形金屬網片,金屬網片規格為80 mm×80 mm,由直徑4 mm的鐵絲編織。噴漿混凝土強度為C20,噴層厚度為120 mm。
1) 合理優化炮眼布置及爆破參數。為了提高設備的利用率,加快施工進度,決定采用光面中深孔爆破技術,根據巖性進行爆破參數設計。采用的掏槽方式為楔形掏槽,眼深3.2 m,布眼6個,輔助眼布置3圈,各布眼9個、13個和19個,周邊眼布眼36個,底眼9個,眼深均為3.0 m,同時還布置了2個眼深為2.0 m的中空眼,全斷面共布置85個眼。循環進尺2.8 m,炮眼利用率0.93。
2) 改進鉆眼施工方式。針對施工實際特點,鉆眼工作占用工時較長,要想提高單進,必須想辦法改進鉆眼爆破施工方法,提高效率。為此自行設計了掘進臺架,把工作面分成上下兩層,每層又分成兩個區間,在這4個區域內各布置1臺風鉆,4臺風鉆同時作業,以提高打眼效率。
根據礦井銜接安排,結合實際施工情況,輔助運輸巷已掘到位,充分考慮副平硐施工工期因素,經過實地論證,副平硐具備反掘的條件,決定從輔助運輸大巷開口位置(圖1中標注1),以+6.5°上山掘進,直至與前方貫通為止。考慮運輸系統環節,在輔助運輸大巷450 m處開口(圖1中標注2),垂直于副平硐打一橫貫眼(圖1中標注3),橫貫眼長度55 m,在輔助運輸大巷安裝80膠帶一部,橫貫眼鋪設安裝短節80膠帶一部,機頭與回風立井膠帶巷搭接,形成出煤(矸石 )運輸系統。
副平硐采用壓入式、雙風機雙電源自動切換的局部通風機通風,在井口外10 m處安設兩臺FBCD№16/2×55 kW對旋風機,直徑1 200 mm柔性皮質風筒,通過特制三通為主要風機和備用風機兩套系統共用。副平硐反掘段,采用壓入式通風,在進風立井進風聯巷(圖1中標注4)安設兩臺FBCD№16/2×55 kW對旋風機,直徑1 000 mm柔性皮質風筒。為減少風阻與漏風,風筒接頭采用單頭雙環反邊接頭法,風筒吊掛平直,接頭嚴密。
副平硐矸石采用小型防爆裝載機裝渣,由防爆膠輪車運出,一直運至指定排矸場,施工材料由防爆膠輪車運至施工地點。副平硐反掘段矸石通過三部膠帶排至秦家山回風立井煤倉,利用回風立井改絞系統排至地面。為提高運輸速度,每隔200 m施工一個調車硐和會讓站,以便于汽車進入工作面安全行駛、方便錯車、調車。
副平硐排水選用一臺DC50-80×2型水泵,排水管路選用D108 mm鋼管及快速接頭,將水從臨時水倉直接排至地面水溝。在巷道低洼地點施工臨時水倉。
在作業方式上,一改傳統的單純“三八制”或“四六制”,分為打眼、出渣、支護噴漿三個專業組,“滾班制”作業,按工序交接班,按循環圖表要求控制作業時間,保證正規循環作業,較好地解決了掘進速度加快后,而噴射混凝土跟不上的矛盾。延長了噴射時間,實現了噴混凝土與掘進完全平行,從而拓寬了平行交叉作業的范圍,實現了掘進與噴混凝土、打眼與裝巖、排矸與掘進等多重平行交叉作業,最大限度地利用了時間和空間,提高了正規循環率和綜合施工水平。
副平硐原計劃工期32個月,期間克服表土段施工等諸多困難,全線貫通僅用26個月,比預計提前半年完工,并實現了零誤差精確貫通。該施工技術較好地適應了副平硐施工要求,取得了良好的社會經濟效益。
1) 采用鉆爆法進行同等斷面的副平硐一般月度單進為120 m,采用上述技術后,平均月度單進為160 m,其中單月最高掘進205 m。
2) 該副平硐施工技術不僅可改善工作環境、減輕勞動強度,而且充分利用時間與空間的交叉作業,極大地提高了工作效率,雖然采用反掘增加了設備的成本投入,但極大縮短了工期,為礦井后續建設打下了堅實的基礎,創造經濟效益1 000多萬元。