(國網江蘇省電力有限公司淮安供電分公司,江蘇 淮安 223001)
2019 年10 月29 日-12 月11 日,漣水縣供電公司10kVXX115 線日線損持續不合格,在“一體化電量與線損管理系統”中查詢,10 月29 日起該線路線損率出現上升。
XX115 線線損率異常升高,該線路關口配置情況較為復雜,有水電站關口、線路關口與臺區光伏,水電站與線路關口還存在較大的反向電量。故工作人員重點從模型配置、表計計量、線變關系、運方調整等幾個方面進行了核查。
工作人員查詢了《同期線損系統操作及問題處理規程規范匯總》,關口電量配置要求如下:
輸入電量P1=(K1 配線出線關口正向電量+K2 分布電源正向電量+K3 互供正向電量)-(K1 配線出線關口反向電量+K2 分布電源反向電量+K3 互供反向電量);
輸出電量P11=K4 臺區總表+K5 專變計量點。
經過核對,10kV 水電115 線上的關口正向反向電量等配置正確。光伏反向電量配置也與現場一致。故線損異常不是由于關口配置錯誤引起的。
由于水電站輸入電量較大,工作人員懷疑是水電站的計量出現了問題,然而查詢了電能量系統,并未發現異常。工作人員去現場查看水電站的表計也未發現異常。
且經過核查,10 月至12 月該線路上未進行用戶計量更換工作,也沒有用戶表底異常。
經現場核查公、專變無掛接錯誤,PMS2.0 無錯誤操作,未造成串線;線損-站線變同步一致。
經核查,線路聯絡開關分/合狀態以及聯絡點正確位置,現場運方未調整。
模型配置、表計計量、線變關系、運方調整都沒有問題,XX115 線線損依然居高不下,工作人員一籌莫展,陷入了困境。屋漏偏逢連陰雨,又有用戶投訴反映夜間經常會有低電壓導致電燈忽閃,還有用戶電壓不穩定造成了電器燒壞。
然而白天工作人員去檢查時發現電壓一直正常,完全滿足電壓偏差在額定電壓正負7%的要求,經過檢查發現也不存在三相負荷不平衡、導線線徑細、設備老化等引起低電壓的常規問題。工作人員初步判定線損偏高與電壓波動很有可能是大用戶引起的。
工作人員通過查詢同期線損系統,將用戶用電量進行排序篩選,發現用電量較大的高壓用戶三家,電壓不穩定很有可能是這幾家用戶引起的。
通過對這三家用戶的走訪調查,發現只有XX 化工總廠多為晚上生產,變壓器容量為2500kVA,主要設備為高頻爐、電解設備,該客戶每月用電量約30萬千瓦時,占到了線路負荷的約70%。該用戶為非線性負荷,向電網取用基波電流的同時會產生出數次諧波電流注入系統,很有可能是導致線損升高與電壓波動的原因。
工作人員找來了專業人員對該廠進行諧波測試,對其電氣負荷母線進行全面的諧波功率測試分析。
測試過程中,最大輸出功率大約1250kW,最大總電流大約720A,電壓576V,電流總畸變率大約為16%,電壓總畸變率大約為8%,嚴重超過了電壓總諧波畸變率4%的國家標準。
工作人員檢查發現,XX 化工總廠原本安裝了消諧裝置,主要采用電容器串聯電抗器的方式來消除高次諧波,但是在2019 年10 月24 日該廠家高壓柜發生故障燒毀,維修更換后高壓柜、電纜、變壓器等試驗合格,10 月29 日用戶送電成功,但是微機消諧裝置沒有正確投運,而水電115 線的線損恰好也是10 月29 日異常上升的。在同期線損系統查詢該用戶的用電量,發現其復產時間與線損上升的時間完美吻合。
發現該問題后,用戶找來了設備廠家正確調試投運了消諧裝置,經過檢測電壓和電流畸變率均能達標。
化工廠的高頻爐與電解設備是典型的非線性負荷,工作時會產生大量高次諧波注入電網,如果不進行有效的消諧濾波,諧波電流會在在電網阻抗上產生諧波電壓,引起電網電壓畸變,影響供電質量及運行安全。諧波還會導致線路功率因數降低,增加了線路與用電設備的額外附加損耗,使設備溫度過熱,降低供電設備的使用壽命。
電壓波動的罪魁禍首找到了,10kV 水電115 線的線損也終于降了下來,工作人員終于舒了口氣,總算是解決了這條“老大難”的線路問題。