李文學 李 杰
(航天南湖電子信息技術股份有限公司,湖北 荊州434000)
我廠某鋁殼體零件(結構示意圖參見圖1)外形尺寸大,壁薄,數量多,以前采用傳統鋁板下料銑削加工工藝,機械加工工作量大、加工難度高極易變形,加工完成后還需要進行熱處理消除加工應力,工序復雜且生產成本高,廢品率較高。殼體長度約1200mm、寬220mm、總高45mm、壁厚為3mm,材料利用率極低僅為13.5%。

圖1 殼體結構示意圖
因此我們考慮采用焊接方法來代替原始機械加工方法,來達到節約成本,減少加工量和難度。我們對其結構工藝進行分析,在鋁板焊接方面一般采用氬弧焊和鋁釬焊,如果采用一般的氬弧焊進行拼焊,焊接量較大且焊接變形難以控制,尺寸容易出現超差。經過多次摸索、試驗,我們認為氮氣爐中保護釬焊較適合本鋁殼體的焊接。本鋁殼體較大,結構較復雜,焊接接頭較多,因此焊接接頭的設計、裝配控制、釬焊工藝參數等是本鋁殼體釬焊的難題。
釬焊時把裝配好并加上釬料(鋁箔)及釬劑的工件放入氮氣保護釬焊電爐中,工件被加熱到釬焊溫度后,釬料流入接頭間隙,取出冷卻后便將工件焊牢形成釬焊接頭。氮氣保護爐中釬焊具有較高的溫度均勻性,溫差不超過5℃。
鋁及鋁合金的釬焊的操作難度大,主要原因在于鋁及鋁合金的熔點與所選用的硬釬料的熔點相差不大,釬焊時可選擇的溫度范圍很窄,容易出現母材過熱甚至熔化。一些熱處理強化的鋁合金還會因為釬焊加熱引起時效或退火等軟化現象,導致性能降低。
用于釬焊的鋁合金材料為主要有3A21、6A02、6063,具體對比參見表1。考慮到殼體對耐腐蝕性要求高,因此選擇3A21 鋁合金為主體材料,兼顧釬焊性能與防護性能。

表1 3A21、6A02、6063 鋁合金性能對比
由于鋁殼體結構復雜,裝配間隙不好控制,釬料選用間隙不敏感的BAl92Si 亞共晶釬料(具體參見表2),選擇釬焊溫度為610℃,控制溫度在釬料的固、液相線之間,就可以形成釬縫飽滿的接頭。與釬料配套的釬劑選用無腐蝕性的氟化物共晶釬劑。

表2 BAl92Si 鋁硅釬料化學成分及參考熔化溫度范圍
根據鋁殼體結構特點,我們選用片狀釬料箔,通過裝配將釬料箔預置在釬焊縫里(示意圖參見圖2),后續將釬劑涂抹在接縫位置,接頭形式為對接焊縫。

圖2 釬料箔布置示意圖
5.1.1 在工業清潔劑中去油污;
5.1.2 冷水洗;
5.1.3 10%NaOH 溶液80-85℃浸洗;
5.1.4 冷水洗;
5.1.5 30%HNO3 溶液常溫浸泡去除表面污物;
5.1.6 冷水洗;
5.1.7 熱水洗;
5.1.8 烘干。
零件和釬料預制件在干凈工作臺上進行裝配。為防止零件二次污染,裝配時必須戴干凈白手套操作。裝配時對夾具進行清洗,保持干凈,按工藝要求采用專用夾具進行裝配(專用夾具參見圖3),保證裝配尺寸和精度。裝配間隙決定釬焊質量,因此必須嚴格抓好裝配質量,保證所有裝配間隙不超過0.1mm。

圖3 專用夾具示意圖
考慮到專用夾具的利用率和成本,我們先利用專用夾具將各零部件、釬劑、釬料完成裝配,再用鎢極氬弧焊選擇性的在關鍵位置點焊焊牢,然后將整體工件拆下,進行氮氣爐中釬焊,夾具不隨工件進爐。夾具重新裝配點焊其余工件。在保證各定位尺寸及裝配間隙的前提下,避免專用夾具因受熱發生變形,提高專用夾具的利用率,降低專用夾具的成本。
當爐溫穩定在610℃后,將工件放在加熱傳送帶上,底部用不銹鋼管墊平,由釬焊爐的最前端噴淋室入口開始釬焊過程,鋁殼體在釬焊爐氮氣氣氛中加熱至焊接溫度610℃,釬料熔化,填滿各釬焊縫,將各零件焊接成一體,然后慢慢冷卻出爐。
當工件出爐后,在釬焊縫周圍附著一層白色釬劑遺留粉末,表面有色氧化處理后,白色釬劑和黃色殼體氧化鋁表面形成強烈對比,極其影響外觀質量。與此同時殘留的釬劑對產品存在一定的腐蝕性,后續影響整體結構性能。
待工件自然冷卻至環境溫度后,我們通過人手鏟刮、噴砂清理、酒精清洗等方法對表面釬劑進行清除,以達到軍工產品表面質量要求,效果較好。
按照雷達軍標要求,將鋁殼體清洗后進行交變濕熱試驗,周期為48 小時,釬縫表面保持金屬光澤,無腐蝕現象發生,滿足鏟平的設計性能要求。
對釬焊鋁殼體進行充氣試驗,將鋁殼體充入0.2MPa 大氣壓時,未出現漏氣現象。充氣試驗表明,采用鋁釬焊能滿足產品使用要求。
現將原機械加工成本和釬焊加工成本對比如表3:

表3 成本對比
通過上表可以看出,氮氣保護釬焊單件鋁殼體制造費用是原始整板機械加工單件鋁殼體制造費的34%。
目前,采用此工藝已生產此組件鋁殼體三千多套,使用情況良好,已節約成本超過百萬。因此,采用氮氣保護爐中釬焊代替原始機械加工方法,是一種成功的工藝,極大的節約成本,提高了工效。