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加氫裂化催化劑失活原因分析

2020-12-24 07:47:26王勝軍
山東化工 2020年22期
關鍵詞:催化劑

王勝軍

(福建福海創石油化工有限公司,福建 漳州 363216)

福建福海創石油化工有限公司316萬t/a加氫裂化裝置為芳烴聯合裝置重要一部分,采用CLG公司的兩段全循環加氫裂化工藝,加工AGO+VGO或VGO,最大限度生產重石腦油,為連續重整提供原料,同時副產液化氣、輕石腦油、燃料氣及少量尾油。

裝置主要由一段及二段反應、分餾、輕烴回收等部分組成,一段反應器(R-101A/B)采用CLG公司的ICR178和ICR141兩種型號催化劑,二段反應器(R-301)催化劑型號為ICR210L。

本裝置運行的第一周期自2014年4月27日首次開工,由于加工劣質原料到8月20日催化劑活性已滿足不了生產需求,決定停工對催化劑進行卸劑過篩并補充了保護劑,第二周期9月10日開工后,反應器差壓持續上升到1.7 MPa,并伴隨著徑向溫差高,操作難度大,運行到2015年3月停工更換了(R-101A/B)全部催化劑。現通過分析兩個運行周期的操作情況、運行數據及首次檢修期間的催化劑卸裝效果,同時結合裝置設計概況,對運行期間的造成催化劑嚴重失活的具體原因進行分析,為后期加氫裂化裝置催化劑保持較高活性提供理論依據。催化劑失活原因分析

1 原料氮含量的影響

下面以R-101B第一運行周期內的運行數據為例,分析氮含量高低對催化劑的活性影響。

表1 運行數據對比

從5月21日與工況二對比數據可以看出,進料量140 t,氮含量638.3×10-6時,反應器出入口溫度都與工況二設計基本保持一致,轉化率達到36%,比設計值高11.3%,由此可以看出5月21日以前催化劑性能良好。

從6月10日與工況二對比數據可以看出,進料量170 t(相當于工況二的124%),氮含量1471.1×10-6(相當于工況二的162%), 反應器入口溫度超出設計值5 ℃,出口溫度超出設計值16.4 ℃,一段轉化率比設計值低7.7%,這說明此時因氮含量的大大提高,催化劑已經不能滿足設計要求。

5月22日~6月10日高氮進料的約20 d時間,催化劑平均溫度增加了9.9 ℃,轉化率下降了19%。這段期間反應器的入口溫度超出工況二設計溫度約8 ℃,出口溫度超出工況二設計溫度約17 ℃,為了適應公司的生產形勢需要,反應器出口溫度不得不在比設計高約17 ℃的情況下運行了近3個月(6月12日~8月20日,進料量是工況二的146%,溫度降仍不下來),轉化率一度降到7月底的7.5%,這表明因原料中高氮的影響催化劑的活性越來越差。

由于一段反應器中混裝精制劑和裂化劑,精制劑只有65 m3,按進料280 m3算,精制空速4.36 h-1,脫氮能力嚴重不足,這從高氮進料轉化率的下降得到印證,過高的催化劑CAT和反應溫度,也加快了催化劑的積碳和生焦速率,使得催化劑活性下降。

根據CLG文獻資料,原料中的氮含量每增加500×10-6,加氫裂化催化劑活性損失5.6~8.3 ℃,使用壽命縮短6~12個月,加氫精制催化劑活性損失8.3~11.1 ℃,使用壽命縮短6~12個月,同時結焦速率增大2~3倍。24.9 ℃的平均溫度意味著我們的裂化催化劑壽命縮短了約36個月,精制催化劑壽命縮短了約22個月。

第一運行周期因為長時間的高氮或高進料運行,R-101B只能提溫以滿足生產需求,在提溫同時加快積碳和生焦速率,壓降增大,最終造成反應器因結焦堵塞催化劑,造成活性急劇下降[2]。

2 原料鐵含量的影響

催化劑氮中毒、結焦是催化劑失活的表現之一,但若原料中存在其他固體雜質,也可以在催化劑孔中沉積,引起催化劑堵塞失活。

對7~8月份原料中的Fe含量進行檢測,發現濾后進料Fe含量超標,最高時達到12.9×10-6,平均值也達到設計值的3~4倍,經過排查發現上游凝析油分離裝置生產的AGO中Fe含量超標。表2是同周期的壓降,可以看出第一床層324%的壓降漲幅,Fe含量超標是一重要原因。8月末至9月初期間,對R-101AB進行卸劑處理,發現R-101A和R-101B每個床層的催化劑都呈炭黑色,且第一床層表面有很厚的黑色雜質附著,這些雜質后來經化驗分析主要成分是Fe,原料中雜質鐵堵塞催化劑孔口,生成的FeS積存在催化劑顆粒之間,由于FeS有較強的脫氫活性使得在其周圍生成焦炭,最終FeS與附在上面的焦炭形成硬殼,增大壓力降。

表2 R-101B第一運行周期床層壓降

3 催化劑裝填質量的影響

3.1 催化劑裝填

2014年8月24日R-1O1B的一、二床層及R-101A的全部床層進行卸劑、現場過篩、回裝,催化劑卸裝廠商為國內有最多卸裝劑經驗的某特種工程有限公司。加裂一段反應器催化劑除保護劑外,主要有ICR178和ICR141兩種型號,二段反應器催化劑型號為ICR210L(二段劑曾在2013年9月份進行過一次卸裝)此三種劑都購買于2007年,一直存放于倉庫。長期的存放造成催化劑受潮,使催化劑強度大大降低。

卸劑時發現催化劑的各個床層都存在不同程度的結塊現象。一段兩種催化劑混裝在反應器的第二和第五床層內,加裂反應器的設計只在底部有一個卸料口,因為要回收利用兩種舊劑,所以卸劑只能采取從頂部抽出的方式。

經檢修開工后,在第二運行周期內,發現一段反應器床層壓降增大,部分徑向床層溫差過大,且存在反應器床層熱點。

3.2 第二運行周期床層壓降問題

檢修后,R-101A的首次進油的16 h內床層內總壓差上漲至1.0 MPa,之后持續上升至1.71 MPa;R-101B的首次進油的36 h內床層總壓差上漲至1.0 MPa,之后持續上漲至1.73 MPa左右。

分析原因有:

(1)長時間的存放造成催化劑吸潮而降低其強度。

(2)催化劑在卸劑過程中粉碎較多,尤其是抽真空卸劑造成催化劑粉塵特別多。根據撫研院對催化劑的分析結果來看,抽真空后,催化劑粉碎嚴重,如隨機化驗的R-101B第三床層ICR141<3 MM粒度由1.3%增加為27.9%,R-101B第二床層<3 MM粒度達到42.4%。見表6加氫裂化催化劑分析結果。

(3)催化劑過篩不徹底,造成裝填時催化劑碎沫、粉塵較多,裝填后這些粉塵吸附在催化劑的表面,造成催化劑孔隙率下降,壓降增大。

(4)上次高氮原料運行期間催化劑結焦較為嚴重,從卸劑時出現的結塊現象可以看出。

(5)R-101B在第二周期加工低于設計氮含量的進料(115%負荷)時,壓差保持基本不變,這充分證明與操作無關。

3.3 徑向床層溫差問題

第二運行周期中三個反應器床層都存在不同程度的徑向溫差,有一個共同點是凡是經歷過二次卸裝的催化劑徑向溫差都較大(R-101A在沒停止進料前也存在此問題),R-101B的三、四、五床層是沒有經過二次卸裝的床層,R-101B第四床層在入口溫度403.5時,徑向溫度最大只有7 ℃,第三床層更是在入口溫度404.1 ℃時,徑向溫差更是只有1.4 ℃。

由此對徑向溫差進行分析,原因如下:催化劑在卸劑過程中粉碎較多,尤其是抽真空卸劑造成的催化劑粉塵特別多,加上現場過篩不夠專業、徹底,導致裝填時局部密度過大,運行時物料分布不均。且在第一運行周期的后三個月,由于高氮和超負荷進料,導致催化劑局部有結焦現象。

3.4 R-101A床層熱點問題

檢修后的首次開工,R-101A第五床層入口提溫至345 ℃時,床層出口其它點溫度只有355 ℃左右,但床層出口溫度TI-052G漲至397 ℃,操作人員迅速動作打冷氫,避免了飛溫事故的發生。

之后的提溫過程中,第四床層TI-049G也出現熱點,此點在床層其它點溫度385 ℃時,飛溫至滿量程,但是其它點溫度并沒有跟著上漲,操作人員聯系儀表確認儀表正確無誤后,迅速熄爐、打冷氫,4個小時之后將床層溫度控制在320 ℃左右,重新升溫,之后第四床層出口溫度一直控制在最高點溫度385 ℃,并把TI-049G列為重點監控對象。

10月5日,重整氫出現中斷,引起加裂反應系統壓力降低,氫油比減少,恢復過程中,TI-049G開始慢慢上漲,內操在第一時間便發現該溫度上漲,便迅速熄爐、將該床層冷氫閥全開,但是對此點不起作用,最終聯鎖緊急泄壓。10月6日重新升溫過程中,密切監控TI-049G,但是此點在更低的溫度下便出現緩慢上漲的現象(床層其他點都很穩定),又迅速采取打冷氫、熄爐都對此點都不起作用,最終再次聯鎖了緊急泄壓。

10月8日,在CLG專家的指導下,以60 t/h的進料,重新升溫,熱點在入口320 ℃時再次出現,12∶50確認:R-101A不能進料。

上述現象主要由于催化劑強度下降,裝卸過程破碎嚴重,造成裝填時局部密度過大,致使催化劑床層徑向溫差過大,局部產生熱點,最終造成催化劑燒結失活。

4 結論

加氫裂化裝置自2014年4月25日開工以來,催化劑床層出現如催化劑失活嚴重、床層壓降高、床層熱點等一系列問題,它們的產生有多方面因素,這些因素相互影響,最終導致了催化劑失活嚴重達不到生產要求被迫換劑,歸納原因如下:

(1)高氮原料引起催化劑中毒,提溫造成催化劑結焦嚴重、積碳失活的主要原因。2014年5月22日~6月12日運行期間,原料氮含量(1400×10-6以上)高,平均是工況一設計(424×10-6)的3.3倍,工況二設計(907×10-6)的1.54倍。

(2) 超負荷運行。第一周期最后近三個月時間,進料量超負荷,進料量最高時200 t/h,是工況二(137 t/h)的1.46倍。

(3) 雜質鐵引起催化劑堵塞失活。2014年7~8月,原料Fe含量高,平均為設計的3~4倍。

(4) 催化劑強度降低,卸裝過程中破碎嚴重,造成裝填時局部密度過大,致使催化劑床層徑向溫差過大,局部產生熱點,造成催化劑燒結失活。

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