毛渝鵬
摘要:加氫裂化裝置在高負荷轉化率工況下,裂化反應器床層徑向溫差升高。基于溫度作用下,不同活性催化劑配制反應,一定程度上加快了反應氣化率,影響液體分布流向,增加了溫差變化。基于此,加強加氫裂化裝置反應器床層溫度聯鎖構造的改進顯得尤為重要。本文就反應器床層溫度聯鎖構成進行分析,闡述改造加氫聯鎖裝置反應器床層溫度聯鎖改造的必要性等,確保提升裝置使用性能。
關鍵詞:加氫裂化;反應器;溫度聯鎖;裝置
引言:加氫裂化裝置在實際使用過程中,在反應器上設置了測試反應器床層溫度的儀表,和緊急聯鎖裝置,以期提升加氫裂化裝置整體的運行性能。因此,為更好提升加氫裂化裝置運行效果,寧夏煤制油公司認為有必要加快改進反應器床層溫度聯鎖結構,減少聯鎖停車的現象,避免影響加氫裂化裝置平穩運行效果,全面提升加氫裂化裝置運行的穩定性。
一、反應器層溫度聯鎖構成分析
(一)反應器內部反應分析
相關研究人員發現,實際進行爐前加氫和爐后混油生產時,氫氣難以與原料油充分地混合。當混合料進入反應器中時,反應器內部構件可均勻分布床層液體。研究人員通過實踐發現,部分煤制油企業的裂化裝置反應器內部構件不能實現氣、液均勻分配,會產生嚴重的床層徑向溫差。主要的反應原理為烷烴加氫裂化反應:
反應公式可表示為:CnH2n+2+H2→CmH2m+2+Cn-mH2(n-m)+2,烷烴的加氫裂化是通過正碳離子反應機理實現的,其中烷烴大分子在加氫裂化催化劑的金屬中心,脫氫形成烯烴分子,烯烴分子在催化劑的酸性中心得到氫質子而形成正碳離子,正碳離子進行β位C-C鍵斷裂而生產較小正碳離子和烯烴,如此反復進行斷裂反應,并經加氫反應成為烷烴。
(二)溫度聯鎖構思分析
本文中提到的溫度聯鎖裝置設計構思是在現有工藝條件基礎上,增加床層出口平均溫度聯鎖,從而溫度預判功能,相關研究人員,以現有的原料組作為反應器,監測一、二三層催化劑床層出口溫度18個測點溫度,研究人員在實驗中發現,第四床層出口溫度未引起明顯的飛溫情況,因此斷定第四床層出口溫度不在聯鎖設置范圍內,當溫度達到飛溫前兆點時,研究人員啟動了飛溫保護一級聯鎖裝置,發現加熱爐溫度開始下降;當重新點加熱爐主火嘴時,加熱爐重新開始升溫[1]。另外,相關研究人員是在實際測試中發現,當反應器一、二三層催化劑床層出口溫度18個測點溫度中有3個達到400℃時,開啟飛溫保護二級聯鎖裝置,
可實現緊急泄壓目標,更好發揮聯鎖裝置的性能。
二、改造加氫聯鎖裝置反應器床層溫度聯鎖改造的必要性
相關研究人員在試驗研究中發現,現有的加氫反應器床層溫度控制裝置,是根據石油煉制裂化裝置原理進行設置的,基于石油煉制原料油組成種類較多,反應溫度過于集中,在具體運行過程中,大量放熱,增加了加氫反應器床層溫度控制難度。另外,現有的反應器溫度聯鎖裝置,未根據煤制油產品特性,設置相應的保護措施,包括反應器床層飛溫預警和保護。溫度聯鎖裝置中可在模擬信號作用下,實現預警和報警,加強對報警設定器輸出矛盾的控制,有效進行故障排除。然而,反應器床層聯鎖裝置在實際進行報警過程中,內部的繼電器頻繁發生異常的動作,對已經產生的故障信號未能有效地控制,常常出現聯鎖信號錯誤的現象,最終導致溫度聯鎖裝置出現停車的現象,嚴重制約了加強裂化裝置實際應用效果[2]。基于此,相關人員認為,有必要加強對加氫裂化裝置反應器床層溫度聯鎖結構進行改造,以期全面提升加氫裂化裝置運行性能。
三、加氫聯鎖反應器床層溫度聯鎖改造方案研究
(一)聯鎖裝置改造方案
相關研究人員在現有裝置的基礎上,進行改造,結合裝置實際情況,設置兩級防飛溫保護聯鎖裝置,以期解決煤制油加氫裂化原料組分集中、集中反應明顯、床層溫度升高、飛溫現象頻發的問題。確保在兩級防飛溫保護聯鎖裝置支持下,實現聯鎖動作干預,控制反應器飛溫現象。研究人員在具體操作過程中,將聯鎖設置為第一、二、三床層共18個床層出口溫度設置兩級防飛溫保護聯鎖,在一級聯鎖中從18個床層提取了5個聯鎖加熱爐燃料氣調解閥,在二級聯鎖設置時從18個床層中提取了3個聯鎖緊急泄壓閥,相關研究人員在具體實驗操作中,發現當一級聯鎖中的5個溫度達到375攝氏度時,達到了飛溫前兆點,此時,觸發一級聯鎖裝置,可有效降低床層溫度,具體的操作步驟需要結合實際情況進行分析,確保反應器床層溫度降到可控范圍內。當二級聯鎖中3個溫度出口的溫度達到400攝氏度時,可觸發二級聯鎖,進行飛溫控制,具體實踐操作中發現,聯鎖打開緊急泄壓閥57200-XV-11902進行0.7MPa/min緊急泄壓時,反應床層的溫度明顯下降。
(二)改造方案實施分析
設計人員在反應器床層入口處采用設置兩級防飛溫保護聯鎖的方法,有效控制了溫度飛溫現象的發生,確保為進料工作開展提供依據。同時,改造人員為飛溫預判斷提供了科學的依據,并在實際實驗過程中,作出相應的調整,保護催化劑,確保滿足煤制油空速要求。另外,研究人員根據催化時間、催化活性等特性,科學設定了飛溫保護聯鎖的聯鎖值,實現了飛溫預控制目標。為更好滿足煤制油加氫裂化裝置運行性能,相關改造人員,在實際方案改造過程中,充分考慮到煤制油加工性能和氫耗能較高的問題,試驗發現,在煤制油質量較好前提下,可加工的煤制油產量逐漸提升。
實際改造床層溫度聯鎖過程中,設計人員針對溫度聯鎖報警故障問題進行改進,全面考量溫度聯鎖升級改造的可行性。基于報警設定器長時間運行使用,存在內部線路老化的問題,一定程度上加劇了溫度聯鎖裝置故障發生的幾率,確保在升級改造中,彌補運行缺陷。研究人員通過更改聯鎖系統的內部結構,加強對安全信號的處理,并在控制器正常運行情況下,加強對溫度聯鎖邏輯的判斷,確保信號傳輸中,明確進行溫度指示[3]。同時,改造人員定時檢查溫度采集點儀表信息參數數據,加強對聯鎖動作調節閥、快開閥的控制,確保根據聯鎖邏輯圖,規范試驗操作流程。
溫度聯鎖裝置研究人員,通過設計發明一種煤制油加氫裂化反應器防止床層飛溫的ESD聯鎖保護系統,對反應器飛溫進行預判斷和事前控制,全面保護催化劑使用性能,相關設計人員明確了當前首要解決的技術困境,確保在現有的技術的基礎上,發明出一種聯鎖保護系統,并通過構思實例的聯鎖構成圖,提升了溫度聯鎖裝置設計的可行性,實現了對飛溫的控制,避免人為判斷失誤,影響最終的判斷結果,減少安全隱患,降低安全事故發生的幾率。研究人員設計發明的,煤制油加氫裂化反應器防止床層飛溫的ESD聯鎖保護系統,具有實際應用價值,在兩級溫度聯鎖保護下,加強對飛溫前進行降溫控制,防止反應器因飛溫損壞催化劑,有效避免了相關設備超溫事故,為加氫裂化反應器平穩有序運行,提供良好的運行環境。同時,在防止床層飛溫聯鎖裝置保護下,實現床層降溫的目標,有效控制床層溫度,有效避免催化劑燒結和板結現象的發生,最大程度上提升催化劑活性,提升相關企業經濟效益。基于此,創新的性的設計思路,有效提升了現有技術水平,杜絕人為判定飛溫進行預孔的不規范性,大大提升了此話及的使用壽命,可具體投入實踐應用中。
結論:綜上所述,相關煤制油企業加強對加氫裂化裝置床層溫度聯鎖升級改造,進一步提升裝置運行性能,保證裝置運行的有序性、穩定性、高效性。加快改進加強溫度聯鎖結構,可最大程度上減少聯鎖停車的現象,避免加氫裂化裝置遭受經濟損失。研究人員通過試驗分析發現,加強加氫工藝技術水平,是保證裂化裝置正常運行的重要保證,推動相關煤制油企業經濟發展。
參考文獻:
[1]王馳,于淼謙,李清源.加氫裂化裝置反應器床層溫度聯鎖可靠性提升改造[J].自動化博覽,2020(07):84-85.
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[3]黎臣麟.加氫裂化裝置反應器徑向溫差原因分析與探討[J].煉油技術與工程,2019,49(12):6-10.